文 斌,唐紹泉,劉振偉,岳 磊,張光明
(中國石油獨山子石化公司,新疆 克拉瑪依 833699)
中國石油獨山子石化公司(簡稱獨山子石化)的半再生催化重整(簡稱重整)裝置原為從比利時雪夫隆煉油廠引進的舊裝置,首次投產(chǎn)于1970年,設(shè)計加工能力為400 kta,引進后由獨山子石化設(shè)計院重新設(shè)計為320 kta。2000年裝置進行了450 kta配套項目的部分改造,重整加工能力為400 kta,預(yù)處理部分實際處理量為462 kta;2007年裝置又進行改擴建,此次改造后重整裝置原料主要為2.0 Mta加氫裂化裝置重石腦油213.8 kta、600 kta加氫裂化裝置重石腦油101.2 kta及新區(qū)芳烴抽提裝置抽余油146.8 kta。重整生成油主要作為煉油廠芳烴抽提裝置的原料。裝置改擴建后重整部分建設(shè)規(guī)模為500 kta,相應(yīng)的預(yù)處理部分建設(shè)規(guī)模為562 kta,為芳烴抽提裝置提供原料,副產(chǎn)氫氣供蠟油加氫及預(yù)加氫裝置使用。為提高換熱深度和降低臨氫系統(tǒng)壓降,重整進料、二段混氫換熱器均采用純逆流立式換熱器,重整單元第一~第四反應(yīng)器(依次簡稱為一反、二反、三反、四反)均采用熱壁式徑向反應(yīng)器。
2011年8月大檢修時更換為由中國石化石油化工科學(xué)研究院(簡稱石科院)研制、中國石油撫順石化公司催化劑廠生產(chǎn)的PRT-CPRT-D還原態(tài)催化劑。新鮮PRT-CPRT-D催化劑運行的第一周期從2011年8月至2015年5月,在停工大檢修期間對重整催化劑進行了器外再生。第二周期從2015年6月裝置檢修后開工連續(xù)運行至2019年7月大檢修,檢修期間催化劑沒有進行再生,2019年8月裝置檢修開工后一直運行至今。計劃運行至2021年4月進行換劑。以下主要介紹PRT-CPRT-D重整催化劑在獨山子石化的長周期工業(yè)應(yīng)用情況。
獨山子石化的半再生重整采用典型的催化劑兩段裝填、兩段混氫工藝流程。來自重整預(yù)處理單元的精制石腦油與來自循環(huán)氫壓縮機的氫氣混合后進入進料換熱器,其中氫氣分兩段進入,再依次經(jīng)過“四合一”爐及相應(yīng)的一反至四反。反應(yīng)產(chǎn)物經(jīng)換熱、冷凝冷卻后進入氣液分離器。氣液分離器頂部出來的重整氫經(jīng)循環(huán)氫壓縮機升壓后循環(huán)使用。氣液分離器底部排出的重整生成油與穩(wěn)定塔塔頂氣進行再吸收,再吸收罐罐底油經(jīng)過增壓、換熱后進入穩(wěn)定塔,頂部為液化氣,底部為穩(wěn)定油。
表1 PRT-CPRT-D 催化劑的物化性質(zhì)

表1 PRT-CPRT-D 催化劑的物化性質(zhì)
項 目PRT-CPRT-D化學(xué)組成 w(Pt),%0.25±0.010.21±0.01 w(Re),%0.25±0.020.46±0.02 w(助劑),%0.30±0.020.40±0.02 w(Cl),%1.30±0.301.30±0.30物理性質(zhì) 形狀圓柱條圓柱條 堆密度∕(t·m-3)0.7~0.80.7~0.8 壓碎強度∕(N·cm-1)≥100≥100 比表面積∕(m2·g-1)≥180≥180 孔體積∕(mL·g-1)0.45~0.550.45~0.55

表2 重整各反應(yīng)器的催化劑裝填數(shù)據(jù)
表3 PRT-CPRT-D 催化劑再生前后的主要性質(zhì)

表3 PRT-CPRT-D 催化劑再生前后的主要性質(zhì)
項 目w(碳),%w(硫),%孔體積∕(mL·g-1)比表面積∕(m2·g-1)PRT-C催化劑 含炭劑6.370.0240.41158 再生劑0.0210.0150.46188PRT-D催化劑 含炭劑7.790.0810.39170 再生劑0.0170.0150.46185
2011年采用新鮮劑和2015年器外再生后開工時,PRT-CPRT-D催化劑均為還原態(tài)。在催化劑裝填結(jié)束后,對重整裝置系統(tǒng)進行氣密性試驗,氮氣和氫氣分別置換合格后,重整裝置四合一爐點火,按照升溫要求升至420 ℃,氣液分離器壓力控制在0.5 MPa,升溫過程中對高壓分離器(高分)進行切水。從420 ℃開始在各反應(yīng)器按照技術(shù)要求分別注入一定量的二甲基二硫?qū)Υ呋瘎┻M行硫化,硫化結(jié)束后各反應(yīng)器入口溫度降至370 ℃。在確認系統(tǒng)滿足進油條件后啟動重整進料泵進油,各反應(yīng)器入口溫度升至450 ℃,系統(tǒng)氣中水質(zhì)量分數(shù)降至100 μg/g以下后反應(yīng)器入口溫度升至470 ℃,裝置調(diào)整操作進入正常生產(chǎn)階段。開工初期催化劑進行了5~8 μg/g集中補氯,裝置調(diào)整正常后根據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量及油品顏色將注氯量降低至0.5~1.0 μg/g,系統(tǒng)未注水。
半再生重整工業(yè)裝置一般要求催化劑能穩(wěn)定運轉(zhuǎn)1~2 年后進行再生,催化劑的穩(wěn)定性對于重整裝置的長周期運轉(zhuǎn)尤為重要,因此為了考察催化劑PRT-C/PRT-D在獨山子石化500 kt/a重整裝置運轉(zhuǎn)過程中的反應(yīng)性能,在2011—2015年和2015—2019年兩個運轉(zhuǎn)周期內(nèi)各做了6次催化劑標定分析。第一運行周期5次標定(分別稱為標1~標5)的條件和結(jié)果分別如表4和表5所示。

表4 第一周期重整反應(yīng)的標定條件

表5 第一周期各標定條件下重整反應(yīng)結(jié)果
第二運行周期的5次標定條件和結(jié)果分別如表6和表7所示。

表6 第二周期重整反應(yīng)的標定條件

表7 第二周期各標定條件下重整反應(yīng)結(jié)果
從表6和表7可以看出:標6為催化劑經(jīng)過首次再生后運轉(zhuǎn)44 d的反應(yīng)條件及結(jié)果,與標1相比,在進料芳烴潛含量低3.97百分點、WABT低9 ℃、其他操作條件接近的情況下,轉(zhuǎn)化率為110.98%,與標1時的112.2%接近,說明催化劑經(jīng)過再生后完全能達到新鮮催化劑的反應(yīng)活性,兩次標定的循環(huán)氫純度(φ)均達到了89%以上,再生催化劑達到了新鮮催化劑選擇性水平,穩(wěn)定汽油收率略有降低,主要是進料芳烴潛含量低所致。標7、標10均為重整裝置在高負荷下對催化劑性能的標定結(jié)果,與標10比較,標7時進料芳烴潛含量高7.35百分點,WABT低6.9 ℃,芳烴產(chǎn)率為60.73%,與標10時的59.33%接近;從反應(yīng)結(jié)果可以看出,標10時的汽油收率比標7時高近1百分點,循環(huán)氫純度(φ)均達到87%以上,說明再生催化劑連續(xù)運轉(zhuǎn)1 474 d,仍然維持較高的選擇性、穩(wěn)定性。在標7、標10高負荷下重整反應(yīng)器的壓降仍然較低,分別為66.9 kPa和53.1 kPa,表明催化劑具有較強的機械強度;標9與標6相比,在體積空速、反應(yīng)壓力等條件接近的情況下,原料芳烴潛含量低2.75百分點,WABT僅高1.7 ℃時,再生催化劑經(jīng)過1 128 d的長周期運轉(zhuǎn)后,芳烴產(chǎn)率高0.81百分點,同樣說明催化劑在長時間的工業(yè)裝置運轉(zhuǎn)后,仍然有較高活性、穩(wěn)定性;在標1、標9相同的反應(yīng)空速、壓力下,標1比標9時原料芳烴潛含量高6.72百分點,WABT溫度前者比后者高7.3 ℃,雖然芳烴產(chǎn)率較后者高4.28百分點,但穩(wěn)定汽油收率后者比前者高1.11百分點,表明催化劑經(jīng)過再生后與新催化劑相比,經(jīng)過長周期運轉(zhuǎn),催化劑仍然維持較高選擇性。
為了進一步考察新鮮催化劑在運轉(zhuǎn)初期(標11)及再生催化劑在運轉(zhuǎn)末期(標12)的性能,增加了穩(wěn)定汽油研究法辛烷值(RON)分析,以便更直觀反映催化劑活性變化,結(jié)果見表8。由表8可見,標12與標11相比,進料芳烴潛含量高4.32百分點,體積空速低0.35 h-1,WABT低9.1 ℃,穩(wěn)定汽油RON高1.1,說明再生催化劑在運轉(zhuǎn)末期與新鮮催化劑運轉(zhuǎn)初期活性水平相當,同時循環(huán)氫純度高2.24百分點,穩(wěn)定汽油收率高3.22百分點。這表明再生催化劑經(jīng)過長周期運轉(zhuǎn),仍然具有較高的活性、選擇性、穩(wěn)定性以及良好的再生性能[5-6],同時催化劑還有較大的提溫空間[7-8]。

表8 新鮮催化劑運轉(zhuǎn)初期及再生催化劑運轉(zhuǎn)末期的反應(yīng)條件及結(jié)果