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3D 打印三層微通道冷板的綜合特性研究*

2021-02-07 07:16:26徐尚龍李建軍黃紫淅
電子機械工程 2021年1期
關鍵詞:效率實驗

徐 沖,徐尚龍,李建軍,黃紫淅

(1. 電子科技大學機械與電氣工程學院,四川 成都611731;2. 四川航天烽火伺服控制技術有限公司,四川成都611130)

引 言

隨著微通道散熱器在大功率電子冷卻領域的廣泛應用[1],將3D 打印技術應用于微通道散熱器的制作成了一個研究熱點[2-4]。選擇性激光熔化(Selective Laser Melting, SLM)工藝可以在不需要支撐結構的情況下加工出復雜的內部微觀結構,在加工高密度、高機械性能、高精度的復雜結構件方面具有顯著的優勢[5]。采用SLM 工藝的零件相對密度可達99.5%以上[6]。SLM 工藝還具有定制幾何形狀和降低液體泄漏風險的優勢[7]。文獻[8]利用SLM 工藝制備了3 種帶管腳的開放式微通道散熱器,研究了空氣作為流體介質的傳熱性能。文獻[5]驗證了SLM 工藝在一次注射過程中制造具有復雜內結構的散熱器的可行性。文獻[9]采用3D 打印制作了單層多通道的微通道冷板,發現當通道寬度為0.3 mm 時,有局部堵塞現象;同時驗證了采用3D 打印制作鋁合金微通道的最小通道寬度為0.5 mm。

通過改變通道結構或增大雷諾數來改善傳熱,許多學者在這方面已經做了大量研究,單層結構強化傳熱的能力有限。增加通道層數是提高微通道散熱器換熱效率的另一種有效途徑。雙層微通道散熱器的概念是由文獻[10]首先提出的。文獻[11]采用數值方法研究了雙層微通道散熱器的流動和傳熱性能,對上下層流道進行了結構優化,使熱源面溫度比優化前降低了11?C。文獻[12]對雙層微通道散熱器的三維共軛傳熱進行了建模,研究了平行流配置的傳熱性能,并與逆流配置進行了比較。結果表明:在低雷諾數(Re <1 800)、低通道長寬比(<2.49)的情況下,平行流配置具有較好的傳熱性能;平行流兩層微通道散熱器在中肋厚度較小的情況下,熱阻較低。文獻[13]設計了一種上層為矩形微通道、下層為復雜結構微通道的雙層微通道,這種結構可以在保證良好換熱性能的前提下,降低壓降。為了在兩層微通道散熱器中獲得更均勻的底部溫度,文獻[14]提出了一種新型的交錯流布置。與逆流相比,交錯流的流動布置使得總溫度更低,底部溫度更均勻。

本文評價了采用SLM 工藝制造的內部結構復雜的多層微通道散熱器的綜合性能,用實驗和數值方法研究了三層微通道散熱器(Three-Layered Microchannel Heat Sink, TLMHS)的流體力學和傳熱特性,并采用實驗和數值方法研究了TLMHS 的連接結構,探討了SLM 工藝TLMHS 的綜合性能。

1 微通道散熱器的制備

采用SLM 工藝和鋁合金6061 材料制作了3 種不同的微通道散熱器。前2 種散熱器用于觀察和驗證散熱器的尺寸精度和壁面粗糙度。如圖1 所示,多區域微通道散熱器(Multi-Area Microchannel Heat Sink,MAMHS)包含4 個不同的獨立區域,梯度型微通道散熱器(Gradient Type Microchannel Heat Sink,GTMHS)包含3 組不同的微肋。TLMHS 如圖2 所示,該散熱器用于開展流動和傳熱研究。3 種散熱器的實測特性參數如表1 所示。TLMHS 的尺寸和參數如表2 所示。為了降低兩面的接觸熱阻,采用表面磨削的方法來提高TLMHS 底面的粗糙度和平整度。

表2 三層微通道設計參數 mm

圖1 MAMHS 和GTMHS

圖2 TLMHS

2 實驗

2.1 實驗方案

通過壓力實驗對TLMHS 的防滲性、強度和剛度進行了測試。如圖3 所示,微通道散熱器內裝滿去離子水,高壓空氣通過單向閥進入其中,內部壓力增加到0.1 MPa(微通道散熱器的工作壓力小于0.02 MPa)并保持20 h。20 h 后,TLMHS 無滲漏,無變形,壓力無損失,力學性能符合技術要求。

圖3 壓力測試原理圖

2.2 傳熱實驗

實驗裝置示意見圖4,主要由進口段、試驗段、收集段和管道組成。在進口部分使用恒溫水浴鍋,以使工作流體的溫度保持在25?C。去離子水通過微流泵進入測試區,在微通道內換熱后進入儲液罐。通過可調節流閥控制試驗段管道的流量來改變支路的流量。流量由測量范圍為0 ~250 L/h 的轉子流量計測量。采用40 mm×40 mm×0.5 mm 的陶瓷加熱器作為加熱片。電加熱片固定在散熱器底面,高效導熱脂降低了電加熱片與散熱器之間的界面熱阻。微通道冷板的頂部和底部被2 塊亞克力板覆蓋。亞克力板上部分布有6 個測溫孔,利用紅外熱像儀通過測溫孔監測微通道外部6 個點的溫度。在出口安裝了1 個溫度傳感器來測量出口溫水的溫度。在散熱器和加熱片之間插入另1 個溫度傳感器來測量最高溫度。利用差壓變送器測量了微通道散熱器進出口間的壓降。

圖4 傳熱實驗原理圖

3 數值仿真

數值模型的尺寸與實驗模型相同,但數值模型的表面是完全光滑的。當雷諾數小于800 時,微通道內的流動被認為是層流,質量和動量的變化可以用N-S方程來描述。提出了以下幾個假設:1)流體是牛頓的,不可壓縮的;2)忽略輻射效應和自然對流;3)墻體無滑移;4)流體和固體的熱物理性質都是常數。根據這些假設,控制方程可以表示為[11]:

1)連續性方程

2)動量方程

3)液體的能量方程

4)固體的能量方程

式中:u,v,w 為流體在x,y,z 三個坐標方向的速度分量;ρ 為流體密度;λ 為流體的熱導率;k 為固體的熱導率;μ為流體動力粘度;p 為壓強;c 為比熱容;T 為溫度。

4 結果分析

微通道內雷諾數為:

式中:uavg為微通道內的時間平均速度;D 為通道的特征長度;qV為試驗段的體積流量;As為微通道的橫截面積;P 為微通道的浸潤周長。

實驗中亞克力板起到保溫作用,可以忽略自然對流換熱和輻射的熱損失。總換熱量為:

式中,Tin和Tout分別為試驗段的進、出口水溫。

等效熱阻Req和平均努塞爾數Nu 為:

式中,havg表示微通道內平均對流換熱系數,由式(11)計算得出:

式中:Tmax和Tmin分別表示微通道底部最高溫度和頂部最低溫度;Ai為微通道內總換熱面積。

4.1 壓降特性

通過實驗和仿真分析研究了三層微通道的流體力學和傳熱特性。以20 W/cm2恒定熱流密度和不同質量流量為條件,分析比較了粗糙壁面和雷諾數對壓降、等效熱阻和平均努塞爾數的影響。入口溫度設置為25?C。

壓降與雷諾數的關系如圖5 所示。無論是實驗結果還是仿真結果,壓降與雷諾數都是呈近似二次增長的關系。而且,隨著雷諾數的增大,實驗結果明顯大于仿真結果。

圖5 壓降變化

4.2 熱性能

平均努塞爾數Nu 和等效熱阻Req隨雷諾數Re變化趨勢如圖6 和圖7 所示。Nu 可以擬合為關于Re的近似二次方程,式(12)和式(13)分別為實驗值和仿真值的近似方程:

顯然,傳熱性能隨雷諾數的增大而提高。當雷諾數在50 ~244 范圍內時,仿真值略好于實驗值。當雷諾數超過244 時,實驗平均努塞爾數開始超過仿真值,且實驗值和仿真值的差距隨著雷諾數的增大而迅速增大。與雷諾數分別為680,730 和780 的仿真值相比,實驗平均努塞爾數分別提高了30%,34%和37%。

圖6 平均努塞爾數的變化

圖7 等效熱阻變化

4.3 效率系數

為了評價SLM 微通道的綜合性能,提出了2 個綜合指標,即能量效率系數ηE和流量效率系數ηF。ηE是平均努塞爾數與泵功率Pb的變化率之比:

式中:F 為通道橫截面的壓力;?pe為通道進出口壓降的實測值。ηF是平均努塞爾數與體積流量的變化率之比:

體積流量qV可由式(17)表示:

經過整理,ηE和ηF可以表示為:

圖8 為效率因子隨雷諾數變化趨勢。由圖8 可以看出,ηE和ηF的值隨雷諾數的增加而先增大后減小,且始終小于1。在不考慮泵功率影響的情況下,流量對傳熱的提升效果顯著。結果表明,在雷諾數為244 時,兩個效率因子達到最優值(ηE= 74%,ηF= 32%)。TLMHS 在雷諾數為244 時可以獲得最佳的強化性能。可以預測,當雷諾數增加到某個閾值時,ηE將接近0%。這意味著,通過不斷增加泵功率來提高傳熱效率是不可持續的。

圖8 效率因子隨雷諾數變化趨勢

5 結束語

本文采用SLM 技術制造了MAMHS、GTMHS和TLMHS。前兩款微通道散熱器為開放型,TLMHS為封閉型。測定了尺寸誤差、形位誤差和重量誤差,驗證了SLM 技術制造結構復雜的散熱器的可行性。對TLMHS 進行了壓力測試,以檢驗其防滲性、強度和剛度。以去離子水作為冷卻劑,結合實驗和數值方法,對TLMHS 的水動力和傳熱特性進行了綜合研究。比較實驗和數值結果,定義了兩個效率系數(能量效率系數和流量效率系數)來表征綜合傳熱性能。根據對比結果,得出如下結論:

1)3D 打印形成的粗糙表面使得微通道內的壓降明顯大于仿真值,且隨著雷諾數的增大,實驗值和仿真值的差距進一步擴大。

2)對于本實驗中的三層微通道,當雷諾數小于244 時,3D 打印形成的粗糙內表面對傳熱有負面作用;當雷諾數大于244 時,粗糙內表面對傳熱有增強作用,這種增強效應隨著雷諾數的增大而增大。

3)流量和泵功率對傳熱的增強作用隨雷諾數Re的增大呈先增后減的趨勢。當Re = 244 時,能效因子達到最大值。隨著Re 進一步增大,流量和泵功率對傳熱的增強效應逐漸減弱。可以預測,當泵功率達到某一閾值后,泵功率對傳熱的增強作用幾乎為零。

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