劉喬保
摘要:現(xiàn)如今,我國的經(jīng)濟在迅猛發(fā)展,社會在不斷進步,線損率是電力企業(yè)重要的關鍵業(yè)績指標之一,它衡量輸、變、配轉換效率,是電能實際損耗和管理損耗的核心關鍵指標,多供少損、減少跑冒滴漏是電力企業(yè)一直以來的追求。近年來,隨著國家宏觀政策的調(diào)控,電網(wǎng)企業(yè)電費價格逐年降低,讓利于民,讓利于小微企業(yè)和民生客戶,電網(wǎng)企業(yè)效益受到較大沖擊,為了提升電網(wǎng)企業(yè)運作效益和管理水平,線損精細化管理勢在必行,一體化同期線損管理系統(tǒng)應運而生,該系統(tǒng)集分區(qū)、分壓于一體,變電站、線路、臺區(qū)相結合的方式,按日統(tǒng)計、月度對標晾曬,最大限度減少多層級間的“跑冒滴漏”現(xiàn)象,完美解決了線損管控多系統(tǒng)間數(shù)據(jù)不融合、管理出現(xiàn)“空位”等問題。
關鍵詞:同期線損;線損管理;異常分析
1管理線損
管理線損是指電網(wǎng)在實際運行過程中由于管理等因素導致的其他損失,最常見因素有:(1)臺區(qū)關口考核計量裝置計量準確性,臺區(qū)關口考核計量裝置準確性影響因素之一是電流互感器、表計的準確度和其健康運行狀況,另一因素就是關口考核計量裝置接線的正確性,客戶過負荷使用也會對表計計量準確性造成影響;(2)臺區(qū)掛接客戶檔案的準確性,掛接客戶檔案混亂在統(tǒng)計售電量時往往會出現(xiàn)張冠李戴的現(xiàn)象;(3)客戶用電日常管理問題,如:客戶存在竊電行為沒有能及時發(fā)現(xiàn)和制止,客戶計費表計損壞后沒有能及時發(fā)現(xiàn),以及發(fā)現(xiàn)后更換不及時,低壓線路通道治理不徹底,臺區(qū)低壓無功補償裝置運行狀況不良等。
2同期線損在線損管理中的異常分析
2.1嚴格流程管理確保降損實效
聯(lián)合用電檢查、稽查共同降損。年初制定年度用電檢查計劃,將重點放在線損較高的供電所、線路、臺區(qū)上,充分利用線損管理結果,提高用電檢查效率。通過與當?shù)毓矙C關配合,聯(lián)合開展查竊電檢查專項行動,提升線損異常分析質(zhì)量,為反竊查違提供線索。按月加強用電檢查計劃管控,組織相關單位不定期組織開展高損線路和臺區(qū)營銷專項稽查,每月對轄區(qū)內(nèi)異常處置完成的工單開展專項稽查,查找管理漏洞,規(guī)范閉環(huán)處置流程。開展現(xiàn)場專項檢查。開展管理線損現(xiàn)場檢查,查找問題,督促閾值設置、環(huán)網(wǎng)組合、營銷異常處置流程、指標監(jiān)控、站線變戶數(shù)據(jù)質(zhì)量等工作規(guī)范開展。提高線路、臺區(qū)考核戶抄表質(zhì)量。每月通過廠家抽取營銷系統(tǒng)與計量系統(tǒng)電量進行對比,對比線路、臺區(qū)電量異常的采取“四不放過”要求,不允許出現(xiàn)當月漏計、少計電量。每月嚴格審核供電所線路電量,由于生產(chǎn)、基建、計量、檔案等原因?qū)е庐斣码娏繜o法正常采集的,采用轉供方式將電量計入。10kV饋線關口和考核表要參照計費表計管理要求加強考核表抄表核算管理。每月6日前完成變電站考核戶、臺區(qū)考核戶的電量發(fā)行,考核表電子化結算率實現(xiàn)99.8%。由于抄表原因造成營銷系統(tǒng)報表數(shù)據(jù)出現(xiàn)嚴重邏輯錯誤、報表間數(shù)據(jù)不一致的納入考核。完善線路拓撲關系,實現(xiàn)聯(lián)絡點準確計量。完善營銷系統(tǒng)聯(lián)絡點計量裝置建檔功能,完成聯(lián)絡計量裝置的數(shù)據(jù)建檔,已納入計劃的聯(lián)絡計量裝置要排出詳細停電計劃,在項目時限前完成安裝并及時建檔。
2.2運用補償方法,及時更新設備
電力傳輸過程中,經(jīng)常出現(xiàn)傳輸無功功率的情況也是產(chǎn)生線損的原因之一,因為在農(nóng)村、高原等區(qū)域居住的人口比較分散,電力需求量相對較小,極易產(chǎn)生無功功率問題,長此以往,配電網(wǎng)產(chǎn)生的線損就會不斷增加。為了更好地降低線損情況,針對農(nóng)村、高原地區(qū)等開闊地帶,可以運用集中補償?shù)姆椒ㄟM行降損,也就是利用無功補償裝置對配電網(wǎng)的輸送功率進行控制,減少變壓器輸送的無功功率。通常情況下,無功補償裝置是安裝在臺區(qū)變壓器端的,而且該方法也能夠適用于高原低溫情況,畢竟高原地區(qū)不僅海拔較高,氣溫低,氣壓也會存在變化,在這樣的環(huán)境下運行,變壓器的性能和工作效率都會產(chǎn)生大幅改變,傳送無功功率也成為必然存在的情況,因此,通過加裝無功補償裝置的方法能夠有效地解決該方面問題。
2.3理論線損管控
理論線損的提出,徹底拋開實際現(xiàn)場狀況,僅僅根據(jù)運檢PMS系統(tǒng)低壓圖形和營銷GIS箱表關系,統(tǒng)計各計量箱的表計數(shù)量,根據(jù)計量箱和低壓用戶接入點的對應關系,重新構建理論線損損耗模型,統(tǒng)計出各計量箱用戶的用電量,結合線路線徑、長度模擬計算線路損耗,考慮表計自身電量損失,模擬供電量、售電量。理論線損“雙率”達標要求電量對比和雙率對比,全面客觀評價現(xiàn)場電路的工作狀態(tài),一是電量對比:(臺區(qū)實際供電量—理論線損供電量)/理論線損供電量偏差在±20%之間,要求PMS系統(tǒng)臺區(qū)低壓圖與現(xiàn)場一致,線徑、線路長度、低壓接入點歸真度100%,箱表關系對應率100%,理論線損圖形和箱表關系真實反映現(xiàn)場狀況;二是要求臺區(qū)實際線損率—臺區(qū)理論線損率偏差–0.5%~3%之間,全面評價理論線損和實際線損偏差,要求臺區(qū)經(jīng)理認真排查現(xiàn)場狀況,系統(tǒng)操作人員認真查看系統(tǒng)線路走徑、走向和線徑,計量箱分配情況,真實客觀合理降損。通過運檢PMS系統(tǒng)變壓器、接入點、計量箱與現(xiàn)場一致并畫圖歸真,一體化系統(tǒng)接入臺區(qū)客戶售電量信息,通過線路走徑、線徑、長度、負荷分布等因素,計算出的理論線損率,再將該臺區(qū)實際線損率與理論線損率進行比對,不達標臺區(qū)需要再次核對現(xiàn)場、采集是否存在問題,PMS系統(tǒng)是否歸真并貫通至一體化線損管控系統(tǒng)。微山縣供電公司借助實際線損與理論線損數(shù)據(jù)進行比對,偏差較大的部分高損臺區(qū)凸顯出來,累計治理合格183個理論線損“雙率”不達標臺區(qū),是線損管控攻堅治理的重點,是電網(wǎng)企業(yè)效益的“最后一公里”。
結語
在開展0.4kV低壓臺區(qū)線損分析異常情況的時候,不能過于片面,需要系統(tǒng)與系統(tǒng)相對應,現(xiàn)場與系統(tǒng)相結合進行全面分析,可以充分利用采集系統(tǒng)數(shù)據(jù)平臺,對線損異常臺區(qū)適時進行跟蹤,采集系統(tǒng)能減輕抄表員現(xiàn)場抄表的工作量,同時也能發(fā)現(xiàn)各類計量故障,但只有及時地有針對性地采取措施解決問題,才能保證臺區(qū)線損在一個合理的水平,提高線損合格臺區(qū)比例。
參考文獻
[1]林小青.電纜敷設技術在10kV電力配電工程中的應用[J].科技創(chuàng)新導報,2018(12):66-68.