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高COD高氮磷發酵廢水工程實例

2021-02-21 03:16:52江蔥
新視線·建筑與電力 2021年7期

摘要:發酵廢水具有高COD、高氨氮、高磷的特點,采用“預處理+厭氧+A/O+除磷沉淀”工藝處理,在綜合進水COD<7000mg/L、氨氮<300mg/L、TP<700mg/L時,出水可達《發酵類制藥工業水污染物排放標準》(GB21903-2008)表2標準。

關鍵詞:發酵廢水;磷酸銨鎂脫氮除磷;厭氧;A/O;除磷

湖北某藥業股份有限公司是一家生產生物酶類制劑的公司,產品發酵原配方中主要含葡萄糖、酵母粉、大豆蛋白胨等有機原料和無機磷酸根,發酵母液經板框過濾后排至污水處理裝置,屬高COD、高氨氮、高磷、低pH廢水,直接排放對三峽區域水環境造成一定影響,污水站的建設尤為重要。

該廠污水站2018年開工建設,2019年5月進入調試,2019年8月完成調試。

1廢水水量及水質

該廠排放的廢水水質參數見表1,處理后的出水達到《發酵類制藥工業水污染物排放標準》(GB21903-2008)表2標準,主要設計水質參數見表2。

2工藝設計

2.1工藝選擇

廢水處理工藝應根據進水出水要求,結合當地條件等進行比較和選擇,盡量做到投資節省,效果穩定和運行費用低。由表1知,該廢水具有較好的可生化性,綜合水質COD、氮磷都比較高,出水要求比較高,工藝選擇應在去除有機物的同時,具備脫氮除磷功能。另外,現場場地有限,且靠近居民區,工藝選擇需考慮高負荷工藝及污水處理過程中異味的處理。

通過研究,確定該廢水處理工藝流程見圖1。

堿、MgCl2、PAM堿、聚鐵、PAM泥水混合物回流泵

2.2工藝說明

1)各股來水濃度、水量、時間波動較大,設置大的調節池進行水質水量的調節。

2)發酵廢水中含有大量氨氮和磷,生物同步脫氮除磷技術對低濃度氮磷廢水可取的理想的處理效果,但對高濃度廢水,則受制于微生物的生物特性而難以保證效果。本工程氨氮約21.4mmol/L,TP約22.6mmol/L,比例近似1:1,可通過投加Mg鹽反應生成磷酸銨鎂沉淀,同時降低廢水中氨氮和總磷含量,有效減輕后續處理負荷及處理池容,降低工程投資。另外大部分氨氮通過物化去除,可有效避免反硝化的不徹底性而導致出水TN超標。

3)原水COD高,采用兩相厭氧工藝,通過水解將大分子物質降解為易生物降解的小分子有機物,提高廢水的可生化性能,通過厭氧甲烷化去除有機物;同時厭氧出水設置2Q~3Q的自適應回流,避免進入厭氧的COD過高造成沖擊;并設置堿度和pH自動控制系統,滿足厭氧菌生長和繁殖的嚴格要求,保證厭氧的穩定運行。

4)AO工藝進行脫氮,O池采用氧利用率高、容積去除負荷高的CBR工藝[1],可大大節省占地。

5)場地的限制,建筑物和構筑物采用多層形式,充分發揮空間位置,風機房置于地下,減少噪音的影響。

6)調節池和厭氧加蓋收集尾氣經脫硫后高空排放,不產生二次污染。

7)整個污水處理裝置建在房間內,并對空間進行換氣,置換氣體經收集采用噴淋+低等處理以后高空排放;同時室內可減小冬季低溫對處理效果的影響;且污水站操作不受外在天氣影響,亦不會對附近居民產生影響。

3.主要構筑物及設計參數

3.1調節池

1座,地下式鋼砼結構,尺寸為6.0m×4.0m×3.0m,有效容積60m3,HRT=4d,池底安裝穿孔曝氣管均勻水質,曝氣強度1.5m3/m2·h,提升泵1用1備,Q=3.2m3/h,H=20m,N=1.1kW。電磁流量計1套,DN65。

3.2預處理池

1座,直徑1.2mPE沉淀罐(帶攪拌罐),面積負荷0.65m3/m2,MgCl2、PAM投加裝置各1套,Mg投加量根據原水中氮磷量按mol比N:P:Mg=1:1:1進行投加,PAM8~10mg/L。并設置pH自動補充裝置維持pH8.5左右。

3.3水解池

1座,半地下式鋼砼結構,尺寸為4.2m×1.5m×6.5m,有效容積37.5m3,HRT2.5d。提升泵1用1備,Q=6.3m3/h,H=20m,N=1.5kW;內置3m高軟性填料18m3。

3.4厭氧池

1座,半地下式鋼砼結構,尺寸為4.2m×2.1m×6.5m,有效容積50m3,HRT3.3d。脈沖布水器1套,旋切布水器2套,分離器1套,3m高彈性填料23m3,水封罐脫硫罐各1套,pH在線顯示1套。通過厭氧反應去除水中有COD物質,降低好氧能耗。

3.5反硝化池

1座,半地下式鋼砼結構,尺寸為2.5m×1.2m×4.0m,有效容積10m3,HRT16hr;潛水攪拌機1臺,功率0.55kW,反硝化脫氮。

3.6好氧池

1座,半地下式鋼砼結構,尺寸為2.5m×2.7m×4.0m,有效容積22m3,HRT1.5d;CODcr容積去除負荷2.0kg/(m3·d),氨氮容積去除負荷0.05kg/(m3·d),?10mm懸浮填料6m3;200mm×400mm載體分離器1套;風機1用1備,1.68Nm3/min,39.2KPa,N=2.2kW。

二沉池1座,PE沉淀罐,表面負荷0.5~0.6m3/m2·h。回流泵1臺,Q=6.3m/h,H=20m,N=1.5kW。

3.7除磷沉淀池

1座,直徑1.2mPE沉淀罐(帶攪拌罐),面積負荷0.65m3/m2,PAC、PAM投加裝置各1套,投加量分別為600mg/L和10mg/L。

3.8污泥池

1座,鋼砼結構,尺寸為2.5m×1.5m×3.1m,提升泵1臺,Q=3.2m/h,H=20m,N=1.1kW。

3.9壓濾機房

磚混結構。5m2板框壓濾機1套。0.2m3調質攪拌罐1只。污泥螺桿泵2臺,G25-1,Q=2.0m3/h,H=60m,N=1.5kW。PAM投加量50mg/L。

4.工程運行效果及經驗

工程調試階段,接種城市污水廠含水率80%的污泥,其中水解厭氧池接種污泥8t,好氧池接種污泥4t,隨即進水逐步提升負荷對污泥進行馴化。從COD1000mg/L,水量3m3/d開始,每7~10天增加COD1000mg/L、水量1~2m3,直至COD達到7000mg/L,水量達到15m/d。污水站厭氧、好氧污3泥馴化至各單元運行正常,出水穩定達標,共計80d。

調試過程中出現的問題及解決方案:

1)除磷劑管道堵塞,出水TP不能穩定達標。末端除磷沉淀池采用PAC和PAM藥劑,磷不能穩定的達標,通過試驗探索,除磷過程pH會下降,末端增加堿投加裝置,維持運行pH8.5,改用聚鐵除磷,出水TP能穩定在1mg/L以下;但極易在管道內沉淀結垢,為降低結垢堵塞概率,將除磷劑管道優化改造阻力更小、便于清通的鋼絲透明軟管,同時加裝除磷劑管道自來水反沖洗管道,運行效果良好。

2)自吸泵無法正常運行。調節池泵為自吸泵,偶爾無法抽起并出現出水流量過大情況,通過加裝排氣管和底閥解決氣堵抽不上水的問題,加裝回流管道調節出水流量。

污水站調試結束后,連續1個月滿負荷運行各單元參數如表3所示。

從表3可以看出,穩定運行處理系統對CODcr、氨氮、TN、TP的去除率分別為98.9%、93.5%、100%,出水CODcr、氨氮和TP0.8的質量濃度分別為120mg/L、20mg/L、20mg/L,各項指標均優于《發酵類制藥工業水污染物排放標準》(GB21903-2008)表2標準。

穩定運行中運行經驗:

1)磷酸氨鎂法處理產生的礬花可能粘附性較強,容易在pH探頭玻璃珠上結垢。現場實際運行中,總磷到200mg/L左右時,探頭需要一天要清洗一次。

2)設計采用陽離子PAM進行調質(出泥含水率70%,3天出一次泥,產泥量大于壓泥量),但在實際運行過程中發現,盡管陽離子PAM調質礬花較大,但壓泥效果和含水率不及采用聚鐵和陰離子PAM調質(出泥含水率67%,2天出一次泥,壓泥量與產泥量能保持平衡),后期運行中改用聚鐵和陰離子PAM進行調質。

3)來水批次排放,有時候TP會比氨氮高,控制預處理攪拌罐中Mg2+的摩爾濃度和P的摩爾濃度相同,若調節池氨氮的摩爾濃度小于總磷的摩爾濃度,則需要投加一定量的氯化銨,使N、P摩爾濃度相近,保證氮磷有較大的去除率。

5技術經濟分析

該工程總投資為158萬元,其中,占地約為110m2(地下1層,地上2層結構),本工程穩定運行后噸水處理成本每年減排CODcr約1531噸,BOD5約1045噸,NH3-N約34.32噸,磷約12.9噸,大大減輕了環境的污染。

系統穩定運行平均電費7.97元/噸,藥劑費17.92元/噸、人工費6.67元/噸(專職操作管理人員1人)噸水處理費用約32.56元/噸。

6結論

污水處理采用調節池→預處理池→水解池→厭氧池→A/O池→二沉池→除磷沉淀池工藝進行處理,利用磷酸氨鎂脫氮除磷技術,在前端去除85%以上氨氮和95%以上的磷,通水厭氧去除90%以上COD,A/O去進行脫氮,并在末端除磷沉淀池剩余總磷,可使出水達標排放出水達《發酵類制藥工業水污染物排放標準》(GB21903-2008)表2標準。

參考文獻:

[1]江蔥,余澤強,李家祥.預處理-兩相厭氧-載體懸浮床組合工藝處理CMC生產廢水[J].工業用水與廢水,2014,45(5):72-74.

作者簡介:江蔥(1986.09-),女,工程師,研究方向:高濃度難降解工業廢水處理。

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