程璐


九6區八道灣組油藏經過多年吞吐開發,采出程度達到30.1%,超過標定采收率29.7%,在本項目開展前平均吞吐輪次11.7輪,油汽比0.04,處于吞吐后期低效、無效開發階段,開井率僅30%,區域大面積油井因低產、高含水關井。為了盤活剩余儲量資源,探索低效停關區效益開發新途徑,2018年優選了961588井組開展火燒吞吐試驗,取得了較好成效。借鑒2018年中溫氣驅實驗的經驗,在2019年繼續優選出961585井組進行中溫氣驅實驗,以及961588的二輪中溫氣驅,效果較好。
1、開發簡況
1993年九區八道灣組油藏開始大規模投入開發,其中九6區八道灣組油藏由于地面大部分區域與已開發的齊古組油藏重疊,只完鉆開發了東北部87口井。后由于該區域油井生產效果變差,2000年開始對九6、九9區八道灣組油藏實施上返齊古組生產,九6區上返53口井。2005年開始對九6區八道灣組油藏進行加密調整。
2、吞吐開發效果評價
2.1累積及生產現狀
九6區八道灣組油藏共有井數360口,其中水平井21口,1992年在油藏東北部投入開發,1992年老區開發109口井,2005年擴邊區開發58口井,2006年擴邊開發193口井,后續東北部早期投入開發的井由于生產效果變差陸續上返至上覆齊古組開發。采油一區九6區八道灣組油藏共有井數64口,開井數目前36口。2019年9月生產現狀:總井數64口,開井數25口,開井率39%,平均吞吐生產輪次11輪,月產油水平24.8 t/d,產液水平196 t/d,油汽比0.05,含水87 %。
2.2 目前油藏存在問題
(1)九6區八道灣吞吐遞減幅度大,穩產難度大。
(2)九6區八道灣吞吐井開井率低,關停井總數較大。
(3)九6區八道灣組油藏生產形勢嚴峻,吞吐效果較差,亟需改善吞吐效果技術。
2.3 2018年火燒試驗井組效果評價
2018年在九6區八道灣組油藏實施火燒吞吐試驗井1口,周圍相鄰一線井及二線井合計16口,其中一線井、二線井各8口,試驗井組平均有效厚度11.7m,儲量45.02萬噸,20℃原油粘度2.57萬mpa.s,孔隙度25%,滲透率535mD,原始含油飽和度64.7%,試驗井組截止2018年6月試驗開展前采出程度14.8%,剩余油較為富集。
2.3.1 井組火燒吞吐效果分析
試驗井組措施前總井數17口,2018年現狀開井12口,產油水平10.6t/d,含水92.1%
2.3.2 注汽特征
①蒸汽預熱階段:7.1日開始注蒸汽,7.9停注,累積注蒸汽預熱1019t,7.9-7.10開始注點火劑,7.10注控氧段塞蒸汽168t,預熱階段注汽壓力逐漸上升,上升1MPa。
②點火注空氣階段:7.11開始注空氣,啟用一臺設備,7.18啟用兩臺,考慮增點空壓機后注汽壓力沒有上升,7.25停注空氣,累注空氣30.01萬Nm3,最后注286t蒸汽段塞后燜井。
2.3.3 火燒(中溫氣驅)試驗效果分析
試驗區井組火燒后產液平穩,產油水平上升了12.6t/d,含水下降了10.6%,且保持了140d的較長的穩定生產期。
2.3.4典型受效井分析
典型受效井961584因懸繩器斷處于關井狀態,距離點火井76m,初期日產油達到7.9t/d,生產效果顯著提升,油溫在40℃左右,日產油穩定保持在4.3t/d,目前日產油5.4t/d,含水僅36%
3、2019年火燒試驗井組效果評價
3.1 火燒吞吐試驗井組概況
試驗區位于九淺25井區西北部九區中部斷裂上盤,油藏中部埋深250m,單井平均儲量2.64×104t,油層連通性好,平均油層厚度9.5m,隔層厚度6.5m,50℃原油粘度520~2863mPa.s,屬于中等滲透性、中等原油粘度井區。
3.2 961585試驗過程
(1)蒸汽預熱階段:日注量平均為261t/d ,累計注入1013t,井口壓力平均3.1MPa,井口溫度平均208℃;
(2)空氣注入階段: 初始階段一臺壓縮機,日注量為1.01萬方,壓力平均3.2MPa,8月9日采用2臺壓縮機,注入速度為2.02萬方,壓力平均3.8MPa,累計注入30.13×104Nm3 。
3.3 ?961585試驗結果
961585于9月5日自噴轉抽,投產至今累計生產42天,累計產油303t,目前日產油1.98t/d。井組見效5口井,日產油較措施前上升14.03t/d,含水下降21個百分點,累計增油量462t。
3.4 ?961585及鄰井效果分析
961585為措施井,9月5日后含水下降至80%,目前套管氣量大處于常開,目前生產穩定,日產液11t/d,日產油2.7t/d 。
961581為措施受效井,初期油量液量上升快,目前套管氣量大處于常開,目前下降快,日產液8.7t/d,日產油0.2t/d 。
961584為措施受效井,初期產量上升快,井口溫度上升明顯,9月19日后受961588注氣影響,目前日產液13.7t/d,日產油2.6t/d 。
961578為措施井,初期含水高,產液量大,井口溫度變化不大,屬于受效后見液不見油的井。目前生產穩定,日產液13.8t/d,日產油0.1t/d 。
4、結論及建議
(1)從注氣階段檢測情況看,961588(2018年)和961585井井口一氧化碳濃度高,氧氣濃度較低,是明顯的燃燒充分的特征。2019年961588第二次注氣低溫燃燒尾氣中,氧氣濃度在10-15.7%之間,顯示燃燒不充分的特征。
(2)從注氣后井口溫度特征看,2018年 961588井措施后井口溫度相對較高,周邊井竄擾控關時間較長,2019年對961585和961588井低溫燃燒后,井口溫度相對較低,周邊鄰井竄擾控關時間相對較低。
(3)從生產階段的井口特征看,井口套管氣均較大,證明注氣燃燒階段氣體擴散較快且范圍較大,而溫度擴散半徑則小得多,持續時間也較短。
(4)對比2018年961588井和2019年兩井次的生產狀況看,中溫氣驅均有氣驅的特征,但961585井火燒吞吐的特征更明顯一點。
(5)從961588井第二次注氣燃燒特征看,因為尾氣中氧氣濃度較高,可燃氣體組分也較高,疑似燃燒不充分。油井轉抽初期無法正常啟抽,需要伴熱才能啟抽,961588和961584井均伴熱44小時后才啟抽。因此后續需要持續觀察油井生產狀況。