魏昭輝,盧 鑫
(安徽華塑股份有限公司,安徽 定遠(yuǎn)233290)
安徽華塑股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“華塑”)一期32 萬(wàn)t/a 燒堿(折百)項(xiàng)目,2011 年開始施工建設(shè)。電解裝置共有12 臺(tái), 選用了當(dāng)時(shí)先進(jìn)的零極距電解槽, 其中1-6 號(hào)槽為日本旭化成公司生產(chǎn)的電解槽,7-12 號(hào)槽為藍(lán)星(北京)化工機(jī)械有限公司(以下簡(jiǎn)稱“北化機(jī)”)生產(chǎn)的NBZ-2.7 型膜極距電解槽。
旭化成生產(chǎn)的1-6 號(hào)槽,每臺(tái)電解槽有162 個(gè)電解單元,其中1 號(hào)槽和2 號(hào)槽為2012 年9 月19日初次開車運(yùn)行;3 號(hào)槽和4 號(hào)槽為2013 年4 月10日初次運(yùn)行;5 號(hào)槽和6 號(hào)槽是2013 年6 月11 日開車運(yùn)行。6 臺(tái)槽均配套使用旭化成F-6801 型號(hào)離子膜,后來為提升產(chǎn)能,每臺(tái)槽增加至166 片單元槽運(yùn)行。
(1)長(zhǎng)期電解時(shí)形成氫化物或氫吸收進(jìn)入晶格;
(2)反向電流導(dǎo)致活性成分的腐蝕溶出或氧化,抗反向電流的活性陰極中加入了貴金屬釕;
(3)陰極液中的金屬雜質(zhì)沉積會(huì)導(dǎo)致陰極涂層催化活性的衰減和中毒。
(1)陽(yáng)極上的沉積物使陽(yáng)極的過電壓增大,從而影響陽(yáng)極涂層的壽命;
(2)異常情況下,陽(yáng)極側(cè)膜表面的堿性升高,會(huì)明顯降低涂層壽命;
(3)氯氫壓力波動(dòng)、堿濃度偏高、物理?yè)p傷及鈦腐蝕引起陽(yáng)極鈍化,也會(huì)影響陽(yáng)極涂層壽命。
(1)低的析氯電位;
(2)低的氧氣發(fā)生特性;
(3)良好的耐堿性;
(4)較長(zhǎng)的使用壽命;
(5)涂層具有較高的均勻度。
(1)具有低析氫過電位;
(2)具有較長(zhǎng)的使用壽命;
(3)具有良好的穩(wěn)定性;
(4)涂層均勻性好。
華塑旭化成電槽已經(jīng)使用兩個(gè)離子膜周期,電極壽命已到后期,槽電壓越來越高,在對(duì)高電耗帶來的成本增加和電槽改造成本進(jìn)行了核算后, 決定將6 臺(tái)槽的陰陽(yáng)極網(wǎng)全部進(jìn)行更換。 為了將停車檢修帶來的產(chǎn)量影響減到最少, 根據(jù)市場(chǎng)情況靈活安排每臺(tái)槽檢修時(shí)間,每停下一臺(tái)時(shí),將其他5 臺(tái)的電流適當(dāng)提高彌補(bǔ)停車減少的產(chǎn)量。從2020 年3 月開始逐臺(tái)進(jìn)行改造, 由北化機(jī)承擔(dān)維修和陰陽(yáng)極更換工作, 更換后的陰極網(wǎng)由之前的鎳帶焊接改為翻邊形式,在改造過程中,如發(fā)現(xiàn)槽框腐蝕或者泄漏現(xiàn)象,則按照常規(guī)修補(bǔ)辦法進(jìn)行維修,并打壓確認(rèn)無(wú)泄漏。1#、2# 槽分別于2020 年3 月30 日和5 月7 日開車運(yùn)行并順利通過考核驗(yàn)收。
電解槽運(yùn)到北化機(jī)后,經(jīng)過檢查發(fā)現(xiàn),部分槽框的陽(yáng)極密封面有不同程度的腐蝕現(xiàn)象, 個(gè)別槽框外觀有泄漏痕跡;犧牲電極大部分已經(jīng)嚴(yán)重腐蝕,經(jīng)過和北化機(jī)溝通, 對(duì)密封面出現(xiàn)腐蝕的進(jìn)行修補(bǔ)或者更換; 對(duì)外觀有泄漏痕跡的槽框進(jìn)行打壓和著色檢驗(yàn);對(duì)犧牲電極全部進(jìn)行更換。對(duì)托架有損壞的進(jìn)行更換。 對(duì)陰極彈性體和面網(wǎng)全部更換, 取消鎳帶焊接,改為翻邊形式。
電解槽改造完運(yùn)回華塑現(xiàn)場(chǎng)后, 北化機(jī)人員同步到達(dá)現(xiàn)場(chǎng), 對(duì)電解槽進(jìn)出口總管發(fā)現(xiàn)的泄漏部位進(jìn)行修補(bǔ),對(duì)發(fā)現(xiàn)腐蝕的犧牲電極全部進(jìn)行更換,為防止管道殘留的金屬雜質(zhì)污染系統(tǒng), 組織人員對(duì)進(jìn)出口總管和進(jìn)口總管過濾器進(jìn)行徹底清洗, 并經(jīng)北化機(jī)人員檢查確認(rèn)。
1 號(hào)槽于2020 年3 月30 日送電開車,2 號(hào)槽于2020 年5 月7 日送電開車。 1 號(hào)槽改造前同樣運(yùn)行條件下,平均槽電壓為3.12 V,改造后槽電壓降低到2.96 V。 開車后兩個(gè)多月槽電壓表現(xiàn)較為穩(wěn)定,運(yùn)行電流為15 kA 時(shí),一期1 號(hào)槽實(shí)測(cè)電壓情況見圖1。
一期1 號(hào)槽改造完后于2020 年3 月30 日送電開車,2 號(hào)槽于2020 年5 月7 日送電開車。
1 號(hào)槽和2 號(hào)槽通過近3 個(gè)月的運(yùn)行數(shù)據(jù)分別見表1、表2、表3 和表4。
表中的校正電壓按照如下公式進(jìn)行修正。
V校正值=V實(shí)測(cè)值-KT(90-T陰極液)+KC(32-C陰極液)式中:V校正值: 校正的平均單元槽電壓,V;V實(shí)測(cè)值:實(shí)測(cè)的平均單元槽電壓,V;KT:溫度修正系數(shù)=0.013/℃;KC:濃度修訂系數(shù)=0.017/wt%。
由表1、表2、表3 和表4 可以看出,陰陽(yáng)極網(wǎng)更新改造后的電壓數(shù)據(jù)甚至優(yōu)于原始開車初期,這不僅是因?yàn)楦鼡Q陰陽(yáng)極和采用新型離子膜,同時(shí)與操作人員水平也有不可或缺的關(guān)系。

圖1 一期1號(hào)槽改造前后實(shí)測(cè)電壓

表1 一期1號(hào)槽原始開車初期電壓

表2 一期2號(hào)槽原始開車初期電壓

表3 1號(hào)槽陰陽(yáng)極改造后電壓

表4 2號(hào)槽陰陽(yáng)極改造后電壓
膜極距電解槽的降耗和高產(chǎn), 已經(jīng)讓氯堿廠家享受到了它的技術(shù)優(yōu)勢(shì)和成本效益, 而改造技術(shù)還在逐年提升。從文中可以看出,改造后的電解槽性能已經(jīng)很接近全新電解槽的性能。 不過除了電解槽技術(shù)外,要想更好發(fā)揮膜極距槽的性能優(yōu)勢(shì),鹽水質(zhì)量、操作人員水平、開停車次數(shù)以及管理水平等都要跟得上,只有全面加強(qiáng)電解槽壽命全周期管理,才能保證膜極距電解槽以最佳狀態(tài)運(yùn)行, 給企業(yè)帶來收益,促進(jìn)企業(yè)長(zhǎng)久發(fā)展。