賈樂亭
(中國水利水電第十六工程局有限公司,福建 廈門 361000)
儒樂湖水閘閘布置在儒樂湖與贛江連接處,為進行儒樂湖閘的施工,需要在水閘贛江側堆筑臨時圍堰,以形成水閘干地施工的條件。圍堰設計洪水標準選用50年一遇重現期,相應的贛江側水位為21.56m。
水閘基坑開挖最低高程為10.0m,開挖深度較大,且圍堰內水閘期跨越主汛期,汛期時贛江水位可達20~22m,較基坑內有10~12m水頭,為保證基坑內各構筑物的安全、正常施工,圍堰的防滲功能尤為重要。
1)水文條件
贛江為雨洪式河流,洪水由暴雨形成,出現的季節特性與暴雨出現的季節特性相同。據實測年最高水位出現時間統計,年最高水位發生在6月份約占總數的41%,贛江高水位出現時間主要在4~7月間。贛江下游一次洪水過程一般為7~10d。閘址處贛江洪水水位成果表如下表所示(單位:m,黃海高程)

斷面 頻率P=2% P=3.33% P=5% P=10% P=20%儒樂湖閘21.56 21.29 21.06 20.61 20.07
2)地質條件
圍堰位于贛江左岸河床邊緣,兩端位于贛江淺灘并與瓜洲堤相接,位于贛江內圍堰區枯水期平均水深為2~3m,水下河床高程約8.3~10.8m,淺灘上地表高程約10.8~15.5m,整體地形較為平緩。圍堰區淺灘表層有一層粘土夾砂卵礫石,厚約0.5~2.9m,河床下部為細砂夾粘土及粗砂等,厚約7.5~10.0m。下伏基巖為砂巖、粉砂質泥巖,巖面高程0.8~3.0m。
圍堰填筑區的淺灘表層的粘土夾砂卵礫石及河床下部的細砂夾粘土、粗砂均為透水層,在高水位下極易發生管涌和滲漏問題,因此在本圍堰實施中,防滲是圍堰施工中控制的重點。
考慮安全超高和波浪高度,圍堰堰頂高程為23.00m,最大堰高15.0m,堰頂長度481.7m,圍堰在贛江側布置有子堰,子堰兩側坡比均為1∶1.5,子堰頂高程為16.5m,子堰頂寬7.0m。子堰內側為均質土圍堰主體,瓜洲堤側坡比1∶4.0,贛江側坡比1∶3,堰頂高程為23.0m,堰頂寬度8.0m。圍堰堰體中心打設高噴板墻,迎水面采用模袋混凝土覆蓋,堰中土體采用均質粘土。圍堰斷面如下圖所示。

儒樂湖閘圍堰先進行子堰填筑,從上下游兩端開始同時向中央進占。子堰合龍后填筑主圍堰,主堰填筑分兩期進行,一期填筑至16.0m高程;完成高噴板墻后進行二期填筑,填筑16.0m 高程至設計堰頂標高。
圍堰主要施工工藝流程下圖所示。
圍堰的安全和穩定性關鍵在于圍堰防滲處理的好壞。圍堰防滲處理好了,不會發生管涌和滲漏狀況,則圍堰的安全和穩定將得到保證,反之則無法保證圍堰的安全和穩定性。由于本圍堰所處位置水文和地質條件較差,為了確保圍堰防滲功能,從以下幾個方面對圍堰進行防滲處理。
1)高噴防滲板墻
高噴防滲板墻是圍堰防滲處理的最關鍵一道工序,該道工序未處理好,直接影響圍堰防滲功能。所以必須保證高噴防滲板墻施工質量,施工過程中從以下幾個關鍵點進行了控制:
①垂直度:垂直度是高噴防滲板墻能否形成一個整體的最關鍵控制點。一旦相鄰兩根樁垂直度控制不好,將導致下部墻體前后錯位,無法形成一道整體防滲墻體,產生過水通道,影響防滲效果,在洪水期高水位情況下易產生管涌滲漏現象。施工過程中對每根樁全程跟蹤檢查,及時糾偏,確保每根樁的垂直度。
②成樁直徑:板墻是由一根根高噴樁連接而成,成樁直徑不足則影響墻體成墻厚度,降低防滲效果。噴漿壓力、提升速度和旋轉速度決定了成樁直徑。三者通過試樁試驗取得以下施工參數:噴射注漿壓力為28MPa,提升速度為0.2m/min,旋轉速度20rpm,確保成墻厚度不小于50cm。
③墻體抗滲效果:成墻質量直接影響墻體的抗滲效果,墻體強度不足,將導致墻體抗滲效果。通過試樁試驗取得以下參數:注漿的水灰比1:1,采用強度等級為42.5級的普通硅酸鹽水泥,單樁水泥滲入量不小于340kg/m。
④成墻效果:
為保證成墻效果,采用分序施工,高噴灌漿分II序施工,先施工I序孔,再施工II序孔,見下圖(高噴板墻鉆孔布置及旋噴示意圖)。相鄰次序孔施工時間間隔不少于48h。

高噴防滲板墻施工結束后,在兩根樁交叉部位進行了鉆孔取芯和透水率試驗。芯樣外觀較好,固結體均勻,強度較高。墻體滲透率在0.26~0.88Lu,達到抗滲要求。
2)土方堰體填筑
圍堰土體在防滲中起到重要作用,其施工質量的好壞亦決定了防滲效果是否能滿足要求,在施工過程中對土方填筑從以下幾點進行重點控制:
①土質要求
本圍堰防滲要求高,堰體填料必須滿足堰體穩定和防滲的要求,本堰體填方采用均質粘土填筑,土料粘粒含量為20%~35%,塑性指數為10~20,滲透系數為不大于1×10-4m/s。
②碾壓
碾壓質量決定防滲效果,從以下幾個方面進行控制:
a.作業面范圍。均質土料攤鋪平行圍堰軸線順次進行,分段作業和長度不小于100m。作業面分成鋪土、碾壓、檢驗三段,流水作業,分層統一鋪土,統一碾壓,專人取樣檢驗。B.層間結合處理。下層鋪土碾壓完成后,在上層土鋪料前,進行刨毛,以利上下二層土料連接。相鄰兩段土方采用階梯方法進行搭接。c.碾壓參數。
通過控制土料含水量,控制鋪土厚度,控制碾壓遍數來達到設計壓實度。根據試驗成果最佳含水率為19.6%,現場控制含水率在最佳含水率的±2%之間;鋪土厚度控制在30cm以內;采用18T壓路機,碾壓遍數為靜壓2遍,振動碾壓8遍,再靜壓2遍。對土料含水量偏小的土料適當灑水翻拌,含水量過大的在現場進行翻曬后碾壓,防止出現彈簧土。
每層土填筑碾壓后,經取樣檢測,滲透系數小于1×10-4,滿足抗滲要求。
3)模袋砼施工
因洪水期贛江水流湍急,對土體沖刷力大,易造成土方堰體垮塌,因此須在土石堰外做防護處理,模袋砼有著施工速度快,質量易控制的優點,且砼面板滲透系數小,在圍堰防滲功能的實現上有著較大的幫助。其施工質量的好壞對堰體的安全穩定及防滲效果都有著重要的作用。
在施工過程中,從以下幾點進行控制:
①為保證模袋混凝土施工質量,模袋混凝土采取分段分塊施工的方法。整坡1塊,施工1塊。修坡要求土坡平整順直。
②模袋與模袋之間接合面平順,防止相鄰兩個模袋之間出現高差、錯臺。模袋在鋪展、壓穩后,應拉緊上緣固定繩索,防止模袋下滑。
③為保證模袋充灌的流暢,砼的要求較高,要求其流動性好,坍落度控制在200mm左右。每一充灌口的充灌應連續,充灌將近飽滿時,應暫停5~10min,待模袋中水分析出后,再充灌至飽滿。灌滿撤管后應將充灌口扎緊。充灌速度在9~12m3/h范圍內,充灌壓力為0.1~0.25MPa。
4)土工膜施工
16.0以上高程滲透水頭較小,因此選擇在16.0高程以上土體圍堰中間施做土工膜,其防滲效果較好,且具有施工速度快,成本低的優點。其與粘土堰體結合在16.0高程以上發揮主要防滲作用。土工膜施工質量決定了當水位達到16.0以上時防滲效果的好壞。主要在以下幾點對施工質量進行了控制:
①在高噴防滲板墻上部施作砼蓋帽,并將土工膜伸入其內,保證交界處防滲效果。為保證土工膜在碾壓過程中不被損壞,土工膜采用折線形式鋪設預留伸縮量,具體做法詳見下圖。

②嚴格控制土工膜焊接質量,復合土工膜焊接使用雙軌焊機,采用熱焊接方法使PE膜相連的表面加熱處理使之表面熔化,然后通過壓力使之熔合成一體。經現場焊縫進行取樣,進行室內試驗,對焊縫采用充氣法進行檢查,雙焊縫間充氣壓力達到0.2Mpa,保持3min無明顯壓力降,其拉裂破壞位置位于焊縫之外。
③土工膜兩側0.5m范圍內回填土采用小型蛙夯進行夯實,避免大型壓實機械對土工膜造成破壞。
在堰基布置滲壓計對圍堰進行滲流滲壓監測;共布置1條橫向監測斷面,在圍縱0+237.380處,高噴板墻前后2.5米各布置1支滲壓計。滲壓計PH-1布于高噴板墻靠贛江側,滲壓計PH-2布于高噴板墻靠基坑側,滲壓計采用坑式埋設方式。
在靠近贛江側布置水位尺對水位進行監測。
自2018年9月監測數據如下圖表所示:

由上圖可見,滲壓水頭較穩定,隨贛江水位變化,其變化值均小于贛江水位變化量,說明圍堰整體防滲效果良好,滿足施工防滲要求。且高噴板墻內側滲壓水頭明顯低于板墻外側水頭,說明高噴板墻防滲效果良好,在圍堰整體防滲中起到關鍵作用。
本圍堰防滲采用了高噴防滲板墻、模袋砼覆面,堰體采用了防滲效果良好的均質粘土填筑,并嚴格控制施工質量。本圍堰在汛期贛江洪水位20.42m高程情況下,未發現滲漏和管涌現象,綜合幾方面的防滲措施,達到了預期防滲效果。