李鵬(延長油田井下作業公司,陜西 延安 717600)
延長油田主要為層狀油藏,縱向上發育多套含油層系,當對這種油藏進行多層注水開發時,由于油層滲透率在縱向上和平面上的非均一性,注入水就沿高滲透層或高滲透區竄流,而中低滲透層或滲透區卻吸水很少,從而引起一系列矛盾,即:層間、平面和層內矛盾。分層注水工藝通過向注水井中下入封隔器,把差異較大的油層分隔開,在用配水器進行分層配水,使高滲層注水量得到控制,中低滲透率油層注水量得到加強,通過分層調整、測試手段對各類油層實行定量注入;通過對注水壓力高或者上部套管漏的籠統注水井,實現頂封保護工藝。由于部分井區注采層位不連通,通過分層注水部分層位可以實施早期注水,既可以提高差油層注入能力,同時對高滲透油層實行定量控制,也可以保護上部套管不受高壓破壞、消除了環套空間水泥環竄漏影響,對漏點上部套管實施了保護,增加了有效注水,從而減小油田開發中的層間矛盾,減緩油井含水上升速度,實現長期穩產。
同心可調分層注水管柱主要由井下可洗井封隔器、防垢錨定器、空心配水器、注水球座等組成,井下封隔器坐封、驗封合格后進行各小層的測調工作。測調系統由地面控制系統、電纜、井下測調儀等組成。電纜攜帶測調儀下井,計算機指令控制調節臂的打開、關閉及電機的旋轉,調節目的層可調堵塞器開度,實現水量的調整并同步測試,實現井下分層流量地面直讀和實時調節,極大的提高了工作效率。
該工藝最大的優點是與常規的同心分層注水管柱相比,本工藝首先對注水層上部油套管實施兩級封隔,保護注水層上部以上的套管不受高壓損壞,對注水層位以上的套管存在漏點進行封隔,避免了注入量的損失。該工藝還采用了GDP配水器,該配水器是改進型空心軌道式配水器,換向可靠性提高,可直接帶水嘴下井,不需投撈死芯子,簡化了施工工序。
同心可調分注技術是通過活動閥芯與配水主體在A面上配合位置的不同,改變注水量的大小。配水主體的A面(如圖1)上開孔B,B孔與配水主體和單流閥的環形空間連通,活動閥芯的A面有閥片(如圖2),閥片與活動閥芯連為一體,通過旋轉活動閥芯,閥片與配水主體的A面位置的變化,調節注水孔的大小,實現不同的注水量。

圖1 KTP-94同心測調配水器結構簡圖

圖2 KTP-94同心測調配水器
同心可調分層注水可進行邊測邊調,下入一體化測調儀,通過地面儀器監視流量壓力曲線,根據實時監測到的流量值,通過地面控制儀調整注水閥水嘴大小直到達到預設流量,可由下至上逐級調配,一次完成。(1)井口安裝防噴管,絞車下入測調儀,至最下層配水器設計位置下方,檢查底球漏失;(2)上提測試儀至最下層配水器上方,打開測調儀定位爪,定位最下層配水器位置,待測調儀座于配水器中,地面控制儀,發出指令,正轉或反轉電機,調節配水器水嘴,達到設計配注量,然后采集壓點曲線;(3)上提測調儀至上一層配水器,同樣的方法對該層進行配注量的測調。
本次試驗區塊選取在延長油田志丹采油廠,該區塊地表為典型的黃土高原丘陵溝壑地貌,沉積相為三角洲前緣相,主要沉積砂體為水下分流河道、河口壩、遠沙壩。油藏以長6油層為主體、多油層疊合的巖性油藏,具有低地層壓力、低氣油比、低滲、低產等特點,總體是一個由東向西緩慢變低的完整單斜,繼承性好。從北東-南西向形成一條非常平坦的地帶,在這個地帶,油氣運移速度大大減弱,從而形成油氣相對富集區。構造內部由于上覆地層差異壓實作用形成若干主軸為北東-南西向的局部微型隆起,這些小隆起也是油氣相對富集的地區。
該區塊當時建成注水站41座(其中固定站21座,撬裝站20座),形成注水能力23 100 m3/d,注水面積304.44 km2,水驅動用儲量15 538×104t,注水井數676口,開井數554口,注水井利用率82%。對應受益油井數2 228口,開井數1 968口,年產液102.5×104m3,年產油62.3×104t,綜合含水28%,年注水量147.4×104m3,年注采比1.32累計注水618.4×104m3,累計注采比0.48,地層壓力9.35 MPa,注水開發區域自然遞減9.1%,綜合遞減8.9%。
本次試驗選取志丹采油廠35口注水井進行分層注水工藝現場實施,在前期對該區塊的地質儲層和單井產能情況進行了詳細的調查統計,查閱分析了歷年注水井吸水剖面數據,讀取了該區塊的注水、吸水指數,了解了現配注情況以及存在差異,然后對這35口注水井制定了科學細致的分注方案,并有開發科、研究所和注水項目區聯合討論通過,然后進行現場施工,具體施工工序如下:
(1)起原井管柱:聯系該井管理人員了解現狀,做好停井、卸壓等工作。確認井口卸壓后,起出井內管柱,要求排放整齊、刺洗干凈、檢查質量、丈量準確,并做好記錄。
(2)通洗井:下Φ118 mm可洗井通井規,下接斜尖通井至人工井底,實探人工井底三次,并落實其深度,然后按洗井規范洗井,要求進出口水質達到一致后,起出通洗井管柱。
(3)下分注管柱:按設計管柱結構要求下封隔器與配水器,坐好井口,不滲不漏,然后打壓坐封封隔器,要求緩慢安全操作,確保封隔器坐封效果。
(4)開井試注:打開同心配水器,進行正常注水。
(5)驗封測試、測調一體化:壓力流量穩定之后,下入三相計量儀進行分層流量壓力測試,確定分層注水現狀、地層實際吸水能力、井口實際配注能力。以現場實際測試數據為依據,修正分層配注方案,以配注要求進行同心測調一體化,調節分層注水量,達到配注要求。
從2017年06月開始現場作業到2018年12月全部35口井實施完畢,對35口實施分注的注水井通過驗封、測壓和實際配注流量測試,均達到了設計要求,并做出了單層流量調參報告,對注水井周邊的受益井產液量、含水變化進行了取樣觀察也進行了動態分析,在增加產液量的同時,綜合含水明顯下降。該項目的關鍵技術是通過對配水器流量的調配,使各層的注水量得到了合理控制,提高了注水效率,改善驅油效果。
在為期一年半的作業調試時間了,通過各方人員的協同配合,這35口分注井達到分注設計要求,分注成功率100%,完善了井網,提高了注采對應率,提高了采出水利用率。截至目前,根據現有驗封數據顯示封隔器性能良好,管柱有效期達到3年以上。
如表1所示,本次實施的35口注水井措施前平均注水壓力4.64 MPa,日注水量3.5 m3/d,達到配注92.4%;措施后平均注水壓力5.43 MPa,日注水量5.5 m3/d,達到配注99.5%;平均注水壓力上升0.79 MPa,日注水量增加0.24 m3/d,配注合格率提高了7.1%。

表1 注水井措施前后注水情況對比分析
根據之前調研資料顯示,本次實施的35口井在調配前層段平均合格率僅為75.0%,各層段吸水差異較大,不能達到配注要求。在經過多次調試之后層段合格率提升到96.5%,完全達到分注效果。
在對試驗區35口注水井實施分層注水開發后,受益井含水上升過快的趨勢得到了控制。隨著分層注水的實施,注入水見效規模的增大,綜合含水下降了4.78個百分點(47.00%降至42.21%)。單從這些數據分析(表2),對將來的生產帶來的效益是十分可觀的。

表2 受益井措施前后生產動態對比
通過實驗分析結果來看,同心可調分注工藝在分注合格率,管柱有效期、分注效果,注水能力和受益井增產方面都有明顯的提升,能夠達到延長油田注水要求,緩解層間矛盾,提高注水效率,實現可持續發展戰略。對比同心可調和原注水工藝,測調工藝得到大幅簡化,測調時間縮短,測調精度和效率得到了保障,配注合格率、水驅動用程度得到進一步提高,改善了油藏水驅效果。