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鹽水鉆井液在伊拉克東巴地區(qū)取芯井的應(yīng)用

2021-02-27 01:30:12強(qiáng)
西部探礦工程 2021年3期
關(guān)鍵詞:施工

姜 強(qiáng)

(大慶鉆探工程公司鉆井工程技術(shù)研究院,黑龍江大慶163413)

東巴格達(dá)油田探明儲量在15×108t左右,該油田是振華石油公司在伊拉克啟動的重要石油開采項(xiàng)目,大慶鉆探憑借進(jìn)年來在伊拉克區(qū)塊豐富的鉆探經(jīng)驗(yàn)和高質(zhì)量的技術(shù)服務(wù),中標(biāo)了該油田的部分鉆機(jī)服務(wù)。從前期施工情況看,該區(qū)塊在鉆井過程中的主要風(fēng)險(xiǎn)是由剝落掉塊造成的卡鉆及坍塌。為了進(jìn)一步摸清儲層的地質(zhì)情況,進(jìn)行了取芯作業(yè),通過鉆井液密度控制、提高體系抑制性等技術(shù)措施順利完成取芯作業(yè),獲得了較高的巖芯收獲率。

1 地質(zhì)情況分析

東巴格達(dá)油田位于美索不達(dá)米亞盆地,歸屬于伊拉克的巴格達(dá)省管轄。該區(qū)塊二開地層泥巖和鹽膏層發(fā)育,其中Low fars 層石膏發(fā)育,石膏含量可達(dá)90%以上;易發(fā)生坍塌和縮徑;三開井段的Tanuma、Rumaila頁巖層,易因井壁失穩(wěn)造成剝落掉塊、坍塌等風(fēng)險(xiǎn);Mauddud層有漏失風(fēng)險(xiǎn),如發(fā)生漏失,由于液面下降井筒液柱壓力失衡,誘發(fā)上部頁巖坍塌。四開井段存在大段的泥頁巖互層,巖性膠結(jié)質(zhì)量差,頁巖發(fā)育,易發(fā)生剝落掉塊等事故,Shuaiba 層為易漏地層,需注意防漏,完鉆層位Ratawi為高壓層,易發(fā)生井涌井噴事故。

2 鉆井液技術(shù)對策

針對泥頁巖發(fā)育地層易因水化膨脹造成縮徑、剝落掉塊等問題,需提高鉆井液抑制性,加入膨潤土和磺化瀝青提高體系封堵能力,提高井眼清潔能力,增強(qiáng)鉆井液攜巖能力和循環(huán)時(shí)間并配合其他工程措施,每次起鉆前用稠漿舉砂,從而避免產(chǎn)生巖屑床[1-2]。

針對石膏層發(fā)育問題,提高鉆井液的抗鹽鈣能力,并在鉆遇鹽膏層時(shí)加強(qiáng)監(jiān)控,保證體系的各項(xiàng)性能不受影響[3]。

針對鹽膏層因溶解或吸水膨脹造成的擴(kuò)徑和縮徑等問題,在鉆遇相應(yīng)井段時(shí)進(jìn)一步控制鉆井液密度。

3 現(xiàn)場施工情況

針對東巴格達(dá)油田的地質(zhì)情況,結(jié)合已有施工經(jīng)驗(yàn),對鉆井液配方及施工方案做了進(jìn)一步調(diào)整,在EBSZ-X 取芯井施工過程中,順利完鉆,獲得了理想的施工效果及較高的巖芯收獲率。

3.1 二開鉆井液施工情況

3.1.1 二開施工難點(diǎn)分析

二開井段為大井眼,尺寸為17-1/2″,施工難度主要體現(xiàn)在環(huán)空返速低,攜砂困難,巖屑在井筒內(nèi)反復(fù)留存,易發(fā)生環(huán)空不暢、憋壓和鉆頭泥包等情況;Lower far 層為石膏和泥巖互層,容易縮徑,易造成起下鉆遇阻。

3.1.2 技術(shù)措施及施工效果

(1)調(diào)整氯離子含量,提高鉆井液抑制性。根據(jù)以往施工經(jīng)驗(yàn),將氯離子含量調(diào)整到60000~80000mg/L,而鉀離子含量保持不變,含鹽量不低于5%,這樣既能夠有效抑制泥巖膨脹以及鹽巖層的溶解,同時(shí)避免了因?yàn)楹}量過高,造成粘度切力偏低的現(xiàn)象,使鉆井液仍具有優(yōu)良的攜屑能力。

(2)改善泥餅質(zhì)量。使用磺化處理劑和優(yōu)質(zhì)的坂土漿改善泥餅質(zhì)量,并將濾失量控制在3mL左右。

(3)密度控制。本井進(jìn)入石膏層后將密度提高到1.30g/cm3,通過鉆井液液柱壓力,減緩井眼縮徑的速度和幅度。

(4)稠漿舉砂措施。每次起鉆之前都進(jìn)行稠漿舉砂的施工措施,下套管之前,稠漿封井底,從而防止井筒內(nèi)泥漿沉砂過多。

3.2 三開鉆井液施工情況

3.2.1 三開施工難點(diǎn)分析

三井段依然為大井眼,施工難度主要體現(xiàn)在環(huán)空返速低,攜砂困難,巖屑在井筒內(nèi)反復(fù)留存,易造成環(huán)空不暢,憋壓,鉆頭泥包;三開井段的Tanuma、Rumaila層為頁巖層,易因?yàn)榫谑Х€(wěn)發(fā)生剝落掉塊、坍塌等風(fēng)險(xiǎn);Mauddud 層有漏失風(fēng)險(xiǎn),如發(fā)生漏失,由于液面下降會導(dǎo)致井筒液柱壓力失衡、地層失穩(wěn),誘發(fā)上部頁巖坍塌。

3.2.2 技術(shù)措施及施工效果

(1)本井三開井段繼續(xù)控制鹽的含量在5%左右,氯離子含量控制在40000~60000mg/L,在滿足體系抑制性的同時(shí),又能有效避免粘度、切力以及濾失量的下降[4]。

(2)通過加入磺化材料,改善泥餅質(zhì)量,降低泥餅厚度,有利于減少起下鉆的阻卡現(xiàn)象。

(3)三開井段密度控制在1.26~1.30g/cm3,鉆進(jìn)過程井壁穩(wěn)定,無明顯剝落掉塊。

(4)本井三開井徑平均擴(kuò)大率為1.06%,最大井徑14.93″,最小井徑10.87″。本井三開整體井徑偏小,最大井徑明顯減小,從測井?dāng)?shù)據(jù)看有縮徑現(xiàn)象,提高比重后對頁巖穩(wěn)定起到了一定作用,整個(gè)鉆進(jìn)過程中無明顯頁巖剝落掉塊,說明頁巖層得到了有效控制。三開井徑情況見圖1。

圖1 三開井徑圖

3.3 四開鉆井液施工情況

3.3.1 四開施工難點(diǎn)分析

四開為取芯段,在保證鉆井液的抑制性、攜屑性、流變性的前提下,還需要保證良好的頁巖抑制性。通過鄰井施工過程分析,四開井段存在大段的泥頁巖互層,頁巖穩(wěn)定性是需要解決的重點(diǎn)問題,可通過密度控制平衡地層壓力,配合合適濃度的K+離子,盡可能充分抑制泥頁巖的水化效應(yīng),封堵微裂縫,穩(wěn)定井壁[5-6]。完鉆層位為Ratawi,為高壓層,要防止發(fā)生井涌井噴事故,Shuaiba層為易漏地層,需注意防漏。

3.3.2 技術(shù)措施及施工效果

(1)本井四開繼續(xù)控制鹽的含量在5%左右,氯離子控制在40000~60000mg/L 左右,既滿足體系抑制性,又能夠有效控制粘度和切力的下降,以及濾失量的控制。

(2)通過加入磺化材料,改善泥餅質(zhì)量,降低泥餅厚度,有利于減少起下鉆的阻卡現(xiàn)象。

(3)四開密度控制在1.35~1.40g/cm3,取芯前鉆進(jìn)過程井壁穩(wěn)定,無明顯剝落掉塊,取芯施工過程和后期鉆進(jìn)過程中剝落掉塊較多,主要認(rèn)為有三方面原因:①為了保證巖芯質(zhì)量,磺化瀝青的使用收到限制;②取芯鉆頭取芯后井眼偏小,鉆頭及螺扶通過需要重新劃眼,過程緩慢,基本和鉆進(jìn)新地層一樣,對井壁薄弱處沖撞;③發(fā)現(xiàn)有剝落掉塊后為了保護(hù)儲層,未增加密度,未能及時(shí)將剝落掉塊井段穩(wěn)定住,一旦形成凹陷大肚子,里面不穩(wěn)定的泥頁巖失去支撐后更容易剝落。

(4)Zubair層位到底后不盲目追求鉆速,及時(shí)準(zhǔn)確判斷Ratawi層位,同時(shí)做好井控預(yù)防,確定合理完鉆井深。

(5)四開直井眼井徑平均擴(kuò)大率為20.94%,最大井徑21.05″,最小井徑8.2″,比臨井?dāng)U大率大。分析原因認(rèn)為是由于前期地質(zhì)錄井對熒光的要求,導(dǎo)致磺化瀝青加量不足造成井壁失穩(wěn),從而造成井徑擴(kuò)大率偏大。

3.4 取芯技術(shù)措施及效果

取芯施工過程中,要求每次下取芯筒之前必須短起下一次,再正常起鉆。由于四開泥頁巖夾層多,頻繁起下鉆導(dǎo)致鉆具在井壁未完全形成穩(wěn)定支撐的情況下,大排量,高轉(zhuǎn)速沖撞,井壁泥頁巖失穩(wěn)剝落掉塊較多。且取芯施工作業(yè)分好幾個(gè)層段,每次取芯作業(yè)完成后取芯井段都需要從新劃眼鉆頭和扶正器才能通過,對井壁進(jìn)行二次破壞。

取芯作業(yè)完成后,換正常鉆具鉆進(jìn),上部遭到破壞的泥頁巖井段,由于失去支撐持續(xù)剝落。導(dǎo)致鉆進(jìn)期間雖然能正常施工,但是返出剝落掉塊依然很多。采用增加膨潤土含量,加大磺化材料含量(尤其是磺化瀝青),添加頁巖抑制劑,添加細(xì)目碳酸鈣封堵微裂縫等技術(shù)措施,順利鉆達(dá)設(shè)計(jì)井深。短起下后剝落掉塊依然很多,通過增加通井短起下鉆次數(shù)、稠漿舉砂及打稠漿墊的方式使井眼保持穩(wěn)定、暢通,下套管作業(yè)順利。取芯收獲率達(dá)到96%以上,取得了良好的效果。現(xiàn)場巖芯圖見圖2。

圖2 四開巖芯圖

4 結(jié)論

(1)東巴格達(dá)區(qū)塊地質(zhì)情況較為復(fù)雜。二開井段泥巖和鹽膏層發(fā)育;三開井段頁巖層發(fā)育并有漏失風(fēng)險(xiǎn);四開井段存在大段的泥頁巖互層,巖性膠結(jié)質(zhì)量差,頁巖發(fā)育,且完鉆層位Ratawi 為高壓層,易發(fā)生井涌井噴事故。

(2)針對格達(dá)區(qū)塊的地質(zhì)特點(diǎn),通過提高鉆井液抑制性、抗鹽鈣能力、控制鉆井液密度、增強(qiáng)鉆井液攜巖能力等技術(shù)措施并配合其他工程措施,順利完成了施工。

(3)在四開取芯施工中,通過細(xì)化施工方案,合理控制鉆井液密度、提高鉆井液抑制性和封堵能力等技術(shù)措施,順利鉆達(dá)設(shè)計(jì)井深。取芯收獲率達(dá)到96%以上,取得了良好的施工效果。

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