陳達能 錢烽


關鍵詞:龍門刨床;改造;PLC;直流可調電源驅動器
1、概述
目前銅陵公司配件車間使用的B2016A龍門刨床是1973年大連機車車輛工廠制造,電控系統(tǒng)由直流發(fā)電機組和交磁擴大機組成;日常使用中故障頻發(fā),維修困難,而且效率低,能耗、噪音都很大;電器線路、繼電器、接觸器、電位器等元器件老化嚴重。制約生產的正常運行。隨著自動化技術的發(fā)展,此控制系統(tǒng)已經十分落后,對其進行改造非常必要。
為此,對龍門刨電氣控制線路的主拖動調節(jié)系統(tǒng)和交流控制系統(tǒng)進行自動化數控改造;1、采取PLC控制器編程實現自動化控制,提高設備的柔性,降低設備故障率,2、采用590Digtal直流可調電源驅動器控制原有的60千瓦直流主電機,節(jié)約耗電成本,實現低噪音工作,實現結構簡單化、控制數字化自動控制。
2、電氣改造實施方案
2.1、主機及PLC選擇
主機直流調速裝置,采用590Digtal直流可調電源驅動器。590Digtal具有可供用戶隨意設定的參數,如加速時間、減速時間,停車時間等,同時具有控制、監(jiān)控、保護和串行通訊的功能。還配備I/O接口,可以方便的與外部設備結合,從而實現了工作臺的無極調速、自動加減速以及自動換向等動作。
用PLC實現龍門刨床的其他動作的自動控制。采用FX3U-64M三菱PLC完成龍門刨自動進給刀、抬刀、橫梁升降、橫梁夾緊放松、刀架快速移動以及工作臺的加速、換向等各種動作的正常運轉,方便維護。
電控柜至龍門刨控制線及操作按鈕開關全部更新,以確保操作主令信號的可靠。
2.2、改造后系統(tǒng)達到的主要技術性能
調速范圍:主拖動電機可在20-2000r/min(包括電機弱磁升速)平穩(wěn)無級調速。
機械特性硬度好:當電機負荷在100%額定值時,靜差度<1.6%。控制系統(tǒng)能適應機床快速啟動、減速、換向,正確把握工作臺往返時的能量轉換,制動平穩(wěn)、換向時無明顯沖擊、越位小。
刀架的技術指標:刀架的快移速度0-3米/分(機械可調);垂直快移速度0-1.5米/分(機械可調);刀架的橫向進給量0.12-500mm(機械可調);垂直進給量0.05-250mm(機械可調)。
機床功率富余量大,平時實際使用的最大刨削功率只有整機功率的1/3。
3、龍門刨改造后效果
改造后龍門刨現場照片如下:
(1)該數字直流傳動裝置能耗低,效率高,其效率可達到0.99以上,而直流發(fā)電機組只有0.7左右。
(2)調速性能高。這種全數字直流調速裝置是一種高精度傳動裝置,以期自身的優(yōu)點使整個主拖動控制系統(tǒng)的精度、調速范圍、快速性能有了很大的改善,從而提高了加工能力及加工質量。
(3)結構簡單,可靠性高。與交磁擴大機組相比,全數字直流調速裝置可減少直流發(fā)電機、交磁放大機,大大減少了占地面積,并使控制系統(tǒng)結構簡單、體積縮小;而且能量一次性轉換,使能耗降低,效率大大提高。用PLC取代繁雜的交直流繼電器控制系統(tǒng),使控制元件減少,連線減少,大大提高了系統(tǒng)的可靠性,同時維修也十分方便。
(4)免維護,改造后,系統(tǒng)的全數字直流調速裝置和可編程序控制器不需要維護,提高了系統(tǒng)的作業(yè)效率,減少運行成本。
5、小結
使用590Digtal直流可調電源驅動器和PLC改造龍門刨電控系統(tǒng),系統(tǒng)穩(wěn)定性及節(jié)能效果明顯,為公司帶來較大的經濟效益。
參考文獻:
[1]廖常初.PLC編程及應用[M].3版.北京:機械工業(yè)出版社,2008.
[2]廖常初.PLC基礎及應用[M].2版.北京:機械工業(yè)出版社,2007.
[3]徐灝(主編):《機械設計手冊》,機械工業(yè)出版社,1991年9月北京第1版
[4]三菱FX系列PLC編程手冊 ?三菱公司官網
[5]590Digtal直流可調電源驅動器說明書 ?上海薈格工業(yè)自動化-公司官網
作者簡介:
陳達能,1968年5月出生,男,高級工程師,本科學歷。