歐陽連燚
(福建省福能龍安熱電有限公司 福建福鼎 355200)
福建省福能龍安熱電有限公司 (以下簡稱為公司)1 號、2號鍋爐為HX150/13.7-Ⅱ1 型鍋爐,是華西能源股份有限公司生產的高溫超高壓、自然循環、固態排渣、單汽包、無中間再熱循環流化床(CFB)鍋爐,額定蒸發量為150 t/h,額定蒸汽溫度540 ℃,額定壓力13.7 MPa。 主要結構由爐膛、高溫絕熱分離器、自平衡“U”形回料器和尾部對流煙道組成。
為了減少受熱面的積灰, 該公司1 號、2 號鍋爐尾部煙道受熱面均布置有北京儲能生產的激波吹灰器, 每臺爐均布置24 個激波吹灰點, 其中高溫過熱器前2 個、 低溫過熱器前2個、低溫過熱器后4 個、省煤器8 個、空預器8 個;點火控制系統配置12 套,即點火控制系統與發生罐采用“一拖二”形式。氣源為瓶裝的乙炔,乙炔壓力要求0.02 MPa~0.15 MPa,壓縮空氣壓力要求0.3 MPa~0.6 MPa,其作用范圍約40 m2~60 m2。
該公司1、2 號鍋爐激波吹灰器分別于2017 年3 月和4月份投運。在正常情況下,每個班激波吹灰器運行1 次(每天3次),運行8 個月后,經常出現吹灰器工作不正常現象,尾部受熱面積灰越來越嚴重, 經過加強吹灰頻率和改變乙炔與空氣配比后效果還是不佳,甚至還出現受熱面塌灰的現象。 專業人員到相關兄弟單位進行調研,并組織人員多次到現場排查、檢測,發現該公司1 號、2 號鍋爐激波吹灰器存在以下3 個問題:
(1)乙炔管路存在回火、積炭等現象,存在火災安全隱患。
(2)燃燒氣體能量不足,部分發生罐出現堵灰。
(3)設置在高溫過熱器前的激波吹灰器工作不穩定,經常性出現啞炮或多響炮問題。
(1)由于整套乙炔充氣管道均未設置阻火器,當點火器工作后,燃燒的乙炔氣體沿管路下行,從不嚴密法蘭處噴出。
(2)目前乙炔充氣控制電磁閥為球閥,經常出現卡塞現象,造成進入混合器的乙炔量和壓縮空氣量的配比難于控制,過量的乙炔無法完全燃燒,導致管道積碳。
(1)由于燃氣分配口至2 個發生罐之間的距離設計安裝不一致,導致脈沖氣體通過2 個發生罐的阻力和流量不同,造成同一側的2 個噴射口產生紊流,長期運行后,上揚的飛灰積集在噴射口,最后造成噴射口發生罐堵塞。
(2)現場配置的混合器設備性能差,未能使空氣和乙炔充分混合,導致燃燒的氣體能量不穩定。
(3)控制系統管段布置位置比脈沖發生罐低,消耗了燃燒氣體的部分動能。
(4)燃氣引出管水平管段偏長,容易造成凝結水和殘余物質遺留在管子中。
(1)吹灰器在進行充氣期間,由于高達800 ℃的高溫煙氣反竄或導熱作用下,導致部分乙炔提前燃燒。
(2)高溫過熱器左、右兩側吹灰器的發生罐距離遠,阻力差別大,導致阻力較小的發生罐先工作,另一側阻力較大的發生罐后工作或不工作。
(1)在每臺爐的吹灰器乙炔總管上各增設1 個阻火器。
(2)將“一拖二”的2 個脈沖發生罐接引管重新改裝,使分配口至2 個發生罐進口的距離一致, 保證流體進入2 個反應罐的阻力一致。
(3)將乙炔進氣調節球閥更換為針形閥,確保乙炔控制量更加穩定。
(4)進一步優化乙炔母管壓力調整,每次吹灰前,保證乙炔站開啟2 個乙炔罐接入乙炔母管, 將乙炔母管壓力控制在0.12 MPa~0.15 MPa[1]。
(5)進一步優化壓縮空氣壓力,每次吹灰前檢查母管的乙炔壓力后,通過減壓閥調整壓縮空氣壓力,一般控制為乙炔壓力的1.5 倍~2 倍。
(6)優化程控吹灰順序,將吹灰順序由“從左到右”改為“從上到下”, 即吹灰順序從左高溫過熱器—左低溫過熱器—左省煤器—左空氣預熱器—右高溫過熱器—右低溫過熱器—右省煤器—右空氣預熱器改為, 左高溫過熱器—右高溫過熱器—左低溫過熱器—右低溫過熱器—左省煤器—右省煤器—左空氣預熱器—右空氣預熱器。
(1)將原有混合器更換為新型混合器,新型混合器分為兩級混合裝置:一級為精混裝置;另一級為二級再混點火加速裝置[2]。這保證了空氣與乙炔精度混合,減小了乙炔的損耗,提高系統穩定性,同時具有均混和防沖擊波反向沖擊的作用,改造后管路示意圖見圖1(虛線部分為改造部分)。

圖1 激波吹灰器混合器改造管路示意圖
(2)將各點火控制系統管段改接至脈沖發生罐上部位置,同時將混合器豎直布置改為水平布置, 不但縮短了燃氣管道至發生罐的距離,同時提高了燃燒氣體的勢能。
(1)在脈沖發生罐與煙道連接處加裝1 道隔離風。
(2)在吹灰器引發罐底部與煙道連接彎頭垂直處(φ159 mm)中間位置開1 個孔,加裝1 個(φ28 mm×200 mm)的管子,管子交錯布置有9 個φ6 mm 的小孔, 管子氣源引至附近的壓縮空氣母管;當乙炔充氣時,開啟壓縮空氣,讓引發罐底部與煙道連接管充滿壓縮空氣作為隔離風, 防止熱煙氣外竄提前引燃乙炔。
1 臺爐吹灰器優化改造費用大約9 萬元,其中需要材料費用4 萬元,施工費用5 萬元。
(1)吹灰器改造前,每次吹灰后排煙溫度只下降1 ℃~2℃; 而吹灰器改造后, 每次吹灰后排煙溫度可下降約3 ℃~5℃。因此,同樣工況每次吹灰結束后,吹灰器改造后排煙溫度可降低2.5 ℃。 正常情況下,該公司鍋爐爐膛溫度為900 ℃,則鍋爐效率大約提高2.5/900=0.28%。噸汽煤耗按122 kg、每臺鍋爐產汽量按80 萬t 計算, 則每年每臺鍋爐可以節省201 t 標煤。若標煤價800 元/t 計算, 則每年每臺爐可節約燃料費用16.08萬元。
(2)經統計1 個月的乙炔用量,發現同樣每個班進行吹灰1 次、每天吹灰3 次的情況下,吹灰器優化改造前1 臺爐乙炔用量是4.1 瓶/d, 改造后1 臺爐乙炔用氣量2.8 瓶/d (詳見表1)。 乙炔費用按90 元/瓶, 鍋爐每年運行小時數按6 700 h 計算,則每年每臺鍋爐可節約乙炔費用3.27 萬元。

表1 激波吹灰器改造前后乙炔耗量統計對比表 單位:瓶
綜上所述,該公司1 號、2 號爐激波吹灰器優化改造,投資省、效益可觀,每年大約可節約費用約38.7 萬元,6 個月就可回收成本;同時可有效避免受熱面塌灰等不安全事件的發生。
(1)激波吹灰器控制部分與脈沖引發器按一體設計,優先采用采取“一拖一”形式。
(2)激波吹灰器點火控制管段設置位置比脈沖發生罐高,可增加吹灰效果。
(3)乙炔和空氣混合器是激波吹灰器的核心部分,建議采用兩級混合。
(4)設置在高溫過熱器的吹灰器,在其噴管和發生罐出口處布置隔熱裝置,可有效杜絕可燃氣體未達到預期值就爆燃,從而達到穩定、有效的吹灰效果。