姬艷波
(晉城煤業(yè)集團(tuán)成莊礦)
綜采放頂煤工作面切眼設(shè)計(jì)為頂板巷布置時(shí),初采容易出現(xiàn)壓后溜事故,對工作面正常回采存在較大影響,且事故發(fā)生后處理較為困難,安全風(fēng)險(xiǎn)較大[1]。目前,針對這一事故類型尚無成效顯著的防治辦法,因此研究巖頂初采防壓溜的工藝對煤礦安全生產(chǎn)具有較大意義[2-3]。在充分借鑒國內(nèi)外先進(jìn)生產(chǎn)工藝的基礎(chǔ)上,結(jié)合實(shí)際,以成莊礦巖頂綜采工作面為實(shí)驗(yàn)采面,對巖頂初采工藝進(jìn)行了研究改進(jìn),有效減少了壓后溜事故的發(fā)生。
成莊礦綜采工作面采用走向長壁、后退式綜合機(jī)械化放頂煤,一次采全高頂板全部垮落采煤法。割煤使用雙滾筒采煤機(jī)。
(1)割煤方式:雙向割煤、采高3.0 m,截深0.8 m。
(2)進(jìn)刀方式:端頭斜切進(jìn)刀、進(jìn)刀距離不少于30 m。
(3)回采順序:

(4)工作面的主要設(shè)備:中間架ZFS5400/17/33;排頭(排尾)架:ZFG5800/19/32;MG450/1020-WD型雙滾筒聯(lián)合采煤機(jī);2部溜子:SGZ880/2×400型刮板輸送機(jī)。
目前由于成莊礦地質(zhì)條件影響導(dǎo)致掘進(jìn)巷道煤體軟,煤頂留不住,在設(shè)計(jì)工作面切眼時(shí)多為頂板巷布置,為掘進(jìn)創(chuàng)造了良好條件,但由于頂板為泥巖和砂巖共同組成,在設(shè)備安裝結(jié)束后,初采放頂過程中,破碎的矸石落入后溜,導(dǎo)致出現(xiàn)壓后溜問題。
在初采放頂時(shí)容易造成矸石落入后溜導(dǎo)致負(fù)荷增大,在壓溜區(qū)域擴(kuò)大時(shí)會(huì)造成拉架拖后溜困難,后溜不能正常開啟,嚴(yán)重時(shí)會(huì)導(dǎo)致后溜壓死、后溜斷鏈或電機(jī)負(fù)荷大將電機(jī)損害,甚至有可能造成冒頂事故和人身傷亡。在放頂前采取后溜上先鋪層煤,出現(xiàn)壓死后溜后采取人工搬運(yùn)矸石清除后溜負(fù)荷的方法處理壓溜事故[4-5]。這樣影響了初采進(jìn)度,耗費(fèi)了人力物力財(cái)力,同時(shí)人員進(jìn)入后溜處理事故,也存在一定安全風(fēng)險(xiǎn)。在綜放工作面初采過程中,正常初采時(shí)間為7 d,但是由于2317工作面、5305工作面發(fā)生壓溜,導(dǎo)致2317工作面、4310工作面初采時(shí)間為9 d,5305工作面初采時(shí)間為10 d。
(1)優(yōu)化頂板控制方法,減小矸石掉落量,降低后溜負(fù)荷。
(2)調(diào)整刀煤鉆底幅度,在保證設(shè)備正常前提下,盡快鉆入煤層底板。
(3)降低機(jī)電事故發(fā)生率,加快推進(jìn)速度。
(4)降低員工勞動(dòng)量和勞動(dòng)強(qiáng)度,優(yōu)化現(xiàn)場作業(yè)環(huán)境,保證安全生產(chǎn)正常進(jìn)行。
在綜放工作面后半部支架頂板聯(lián)金屬網(wǎng),減小矸石掉入量,如圖1所示。

圖1 綜放工作面支架頂梁鋪網(wǎng)
支架鋪網(wǎng)方法為沿工作面50#架至機(jī)尾在支架掩護(hù)梁尾部上鋪設(shè)2趟金屬網(wǎng),規(guī)格:長×寬=10 m×1.2 m,在聯(lián)網(wǎng)過程中需注意如下。
(1)在安裝支架過程中上單網(wǎng)(6 m×1.5 m,菱形網(wǎng)),縱向上網(wǎng),覆蓋整個(gè)支架,網(wǎng)與網(wǎng)之間搭接不少于100 mm,聯(lián)網(wǎng)間距不大于200 mm,架前預(yù)留300 mm。
(2)金屬網(wǎng)的長邊搭接不小于0.2 m,每米均勻聯(lián)接8~10扣,短邊搭接0.2~0.5 m,聯(lián)雙排,每排不少于5扣,聯(lián)網(wǎng)時(shí),扭接不少于兩圈半。
(3)初采期間支架前續(xù)金屬網(wǎng)(10 m×1.2 m),臥底過程中直到頂梁上方煤厚達(dá)1 m時(shí)停止上網(wǎng),正常推進(jìn)。
工作面機(jī)頭、機(jī)尾由頂板巷臥底至底板巷過程中,機(jī)頭、機(jī)尾3~4個(gè)架與兩巷保持水平,坡度控制在9°~10°平緩過渡。根據(jù)支架的性能計(jì)算,支架下載幅度超過10°時(shí),支架前后立柱容易發(fā)生漏液現(xiàn)象;下載幅度小于9°時(shí),刀煤下載幅度小于90 mm,頂板留煤容易發(fā)生掉落,不利于頂板控制。為了加強(qiáng)現(xiàn)場管控,采用班統(tǒng)計(jì)、日分析的方法有序控制工作面頂板、坡度。如表1。

表1 綜放工作面頂板巷數(shù)據(jù)收集
有效控制機(jī)組截深,采取“割小拉大”的措施,縮小工作面控頂距,使支架能有效地控制頂板和保留頂部煤體。
(1)在各種設(shè)備安裝結(jié)束后各設(shè)備聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn),尤其是后溜,要求在試采前后溜試轉(zhuǎn)時(shí)間不得少于24 h,將后溜充分磨合。
(2)為減少矸石與后溜接觸面,在后溜上提前鋪煤,起到減少設(shè)備摩擦的作用。
在經(jīng)濟(jì)效益方面,改進(jìn)前,受初采工藝所限矸石掉入量大,容易造成壓后溜事故及衍生的后溜斷鏈等機(jī)電事故,會(huì)造成經(jīng)濟(jì)上的損失。采取新工藝后,不僅杜絕了壓后溜事故的發(fā)生,又能有效降低設(shè)備的損耗,保證了有效的初采時(shí)間,更重要的是避免了安全問題造成的經(jīng)濟(jì)損失,跟改進(jìn)前比較,經(jīng)濟(jì)效益相當(dāng)可觀。
(1)直接經(jīng)濟(jì)損失。若造成壓后溜事故,一般需要2 d時(shí)間進(jìn)行處理,若進(jìn)行三班制作業(yè),每班出勤18人,則清矸和后溜鋪煤等零工工耗為2 d×3班×18人×200元/工=21 600元,直接影響生產(chǎn)而造成平均產(chǎn)量上的損失為2 d×2班×2 000 t/班=8 000 t。
(2)間接經(jīng)濟(jì)損失。矸石壓溜可對后溜設(shè)備造成一定的破壞和損耗,嚴(yán)重時(shí)則需直接更換新備件,其機(jī)電設(shè)備方面的額外投入可見一斑;而處理后溜事故需人員進(jìn)入后溜作業(yè),其安全風(fēng)險(xiǎn)較大,衍生的安全事故造成的經(jīng)濟(jì)損耗將無法估量。
通過實(shí)施該工藝后,杜絕了壓后溜事故的發(fā)生,也有效降低了設(shè)備的損耗,避免了機(jī)電事故的發(fā)生。從根本上杜絕了人員頻繁進(jìn)入后溜作業(yè),保證了職工的人身安全。
通過在后半部支架頂板聯(lián)金屬網(wǎng),可以從環(huán)節(jié)上防止矸石落到后溜;通過采取控制機(jī)組刀煤鉆底幅度的方法,可以從源頭減少頂板落矸;兩者疊加可以有效防范壓后溜事故的發(fā)生。在成莊礦巖頂綜采工作面實(shí)驗(yàn)應(yīng)用這一工藝后,該采面初采期間未發(fā)生壓后溜事故。隨后,在多個(gè)工作面進(jìn)行了試驗(yàn)推廣,壓后溜事故相比以往明顯減少。此種工藝可以有效保障巖頂綜采工作面初采的正常推進(jìn),對煤礦綜采工作面防壓溜具有推廣和借鑒意義。