閆雷超 周 悅
(灤平建龍礦業有限公司)
河北省某磁鐵礦鐵礦石資源品位低,選礦比高,年處理鐵礦石1 200萬t,碎礦作業甩廢率65%,濕式尾礦量約300萬t/a。通過實施尾礦全粒級干排工藝,可減少尾礦回水輸送電耗,同時解決濕式尾礦堆存場地問題,保證礦山生產的連續性。為此,河北省某磁鐵礦開展了尾礦全粒級干排工藝試驗研究。
河北省某磁鐵礦尾礦干量400 t/h,質量濃度35%,中值粒徑0.13 mm,密度3.18 t/m3,-0.037 4 mm含量30%,破碎系統設置了高壓輥磨機,尾礦中的微細粒物料含量高,顆粒不易沉降。
河北省某磁鐵礦礦山現有工藝流程采用兩段磨礦三段磁選工藝,尾礦采用部分干排工藝。一段磁選尾礦經渣漿泵輸送至旋流器進行分級,旋流器底流進入脫水篩進行濕法篩分作業,篩孔尺寸為0.6 mm,篩上粗粒物料為機制砂,用于建筑產品銷售,實現廢物地回收利用,篩下礦漿與旋流器溢流進入φ60 m濃密機。二、三段磁選尾礦經斜板濃密機濃縮后溢流用于內部循環水,底流經渣漿泵輸送至旋流器,旋流器底流進入脫水篩進行濕法篩分作業,篩上產品為細砂經皮帶輸送至排土場,篩下產品與旋流器形成閉路,旋流器溢流進入φ60 m濃密機。濃密機溢流水進入選廠高位水池用于生產用水,濃縮池底流經渣漿泵輸送至現有尾礦庫。原有尾礦干排工藝流程見圖1。

圖1 河北某磁鐵礦尾礦干排工藝流程
為實現尾礦全粒級干排,針對目前濃密機底流礦漿進行尾礦脫水試驗。為有效降低企業投資,本研究采用投資較低的盤式過濾機進行尾礦過濾試驗(圖2)。盤式過濾機濾扇采用高強度工程塑料,其環狀設計能夠提高過濾機的有效利用面積,減少不必要的真空損失,有利于降低作業能耗[1-3];其攪拌方式采用搖臂式,能夠解決磁鐵礦尾礦密度大、顆粒粗的物料沉降快的難題,有較好的處理能力[4-5];且濾液清澈,可重復利用,能夠減少廢水排放,符合當前清潔生產的環保大趨勢。

圖2 試驗用盤式過濾機
礦漿一般由液態水、正離子固態物、負離子固態物3部分組成。常規固態物呈懸浮狀態在液態水中,常規懸浮物礦漿一般自行沉降就可達到理想效果;但特殊類礦漿由于含有大量親水基團的固態物,在液態水中呈半溶解半懸浮狀態,此類礦漿沉降速度極慢。通過分析礦漿中正負離子固態物的存在比例,利用電荷同性相斥、異性相吸的原理,反比例1∶1將活性正電荷與活性負電荷通過有機膜處理結合后,加入礦漿中進行針對性電荷吸附,人為破壞親水基團以增加固態物的疏水性,使半溶解的固態物快速與液態水分離,繼而達到沉降澄清的理想效果[6-8]。礦漿澄清沉降后,藥劑自行揮發,無任何殘留痕跡,可保證循環澄清水的正常使用。
在不同試驗條件下進行全粒級尾礦干排試驗,試驗結果為:①尾礦礦漿直接過濾,濾扇上只吸附細粒級尾礦顆粒,濾餅極薄,無法正常卸礦,過濾系數無法測定;②尾礦礦漿直接過濾,添加陰離子絮凝劑后,少量尾礦吸附在濾扇邊緣,過濾系數0.202 t/(m2·h);③低濃度直接過濾,添加泥水分離劑和絮凝劑后,在過濾機無溢流或少量溢流時,(低濃度全粒級)過濾系數0.546 t/(m2·h);④添加泥水分離劑和絮凝劑后(圖3、圖4),通過濃縮排出上層清液后,高濃度底流進入過濾機進行脫水試驗,濃縮前礦漿濃度27.78%,濃縮后過濾機給礦濃度31.86%,泥水分離劑用量30 g/t,絮凝劑用量30 g/t,過濾系數為1.027 t/(m2·h),濾餅水分16.18%,濾液水質清澈(圖5)。尾礦干排過濾試驗結果見表1,試驗產品粒級篩析結果見表2。

圖3 添加泥水分離劑和絮凝劑后的礦漿上層清液照片

圖4 添加泥水分離劑和絮凝劑后的過濾效果

圖5 全粒級尾礦過濾試驗濾液

表1 尾礦干排過濾試驗結果

表2 尾礦過濾產品粒級篩析結果
(1)河北某磁鐵礦針對超細度、泥化嚴重、親水性高、不易沉降、微細懸浮顆粒多的礦漿,采用泥水分離劑徹底分離固液,最大限度地提高了過濾水的澄清度。
(2)采用旋流器+脫水篩+濃密機+泥水分離劑+盤式過濾機的干排工藝,在不影響原工藝中粗顆粒尾礦生產建設用機制砂的前提下,能夠滿足該地區磁鐵礦尾礦全粒級干排工藝需求;且該方案具有設備投資低、運行成本低、操作簡單的特點,易于實現智能化遠程操作,具有廣闊的推廣前景。