丁開振 董亞寧 王小玉 胡炳勝 姚嗣偉
(安徽馬鋼羅河礦業有限責任公司)
安徽境內廬江—樅陽火山巖盆地內出現的羅河式共伴生銅硫、復雜難選高硫鐵礦儲量大,羅河、泥河、大鮑莊、何家大嶺、何家小嶺、牛頭山、龍橋等鐵礦床皆屬此類[1-3]。此類礦石自然類型繁多,礦物組成復雜,主要有用礦物為磁鐵礦,次要礦物有假象赤鐵礦、黃鐵礦、黃銅礦,其余均屬少量或微量[4]。脈石礦物主要為硬石膏、輝石、碳酸鹽礦物、磷灰石、綠泥石、長石等。晚期生成的黃鐵礦與磁鐵礦嵌布關系密切,黃鐵礦交代、充填、穿插磁鐵礦,兩者互為包體,接面曲折呈港灣狀,不易解離,是影響精礦質量和回收率的主要因素。鐵精礦品位低、含硫高是此類礦山的共性問題。為解決磁鐵精礦品位低、含硫高的問題,同時增加經濟效益,提高鐵精礦市場競爭能力和抗風險能力,羅河鐵礦進行了一系列磁鐵精礦高效提鐵降硫的研究和改造,并取得了良好的效果[5]。
磁鐵精礦化學多元素分析、硫物相分析及粒度分析結果見表1~表3。

表1 磁鐵精礦化學多元素分析結果 %
由表1、表2可知,w(CaO+MgO)/w(SiO2+Al2O3)=0.40,為酸性礦,雜質S、K2O、Na2O含量偏高。磁鐵精礦中的硫主要為硫酸鹽之硫,占53.07%,其次為非磁性硫化物之硫,占36.73%,其余為磁性硫化物之硫,占10.20%。

表2 磁鐵精礦硫物相分析結果 %
由表3可知,+0.15 mm粒級TFe品位低,TS含量高,若將+0.15 mm粒級篩除,-0.15 mm粒級TFe品位可達66.67%,TS含量可降至0.36%。

表3 磁鐵精礦粒度分析結果
由磁鐵精礦含硫物相分析可知,磁鐵精礦中的硫主要為硫酸鹽之硫,占53.07%,其次為非磁性硫化物之硫,占36.73%,其余為磁性硫化物之硫,占10.20%。硫酸鹽之硫+非磁性硫化物之硫占89.80%,理論上可以用磁選的方法脫除,非磁性硫化物之硫+磁性硫化物之硫占46.93%,理論上可通過反浮選的方法脫除。
為探究對磁鐵精礦采用反浮選脫硫的可行性,在不改變樣品細度的情況下,分別進行了活化劑、捕收劑、起泡劑種類及用量的反浮選脫硫試驗室小型試驗。羅河選礦廠鐵精礦脫硫浮選若使用丁基黃藥,回水返回攜帶剩余藥劑對前端選硫工藝指標有不利影響,黃藥類藥劑因配制勞動強度大、環保等原因已被羅河選礦廠摒棄,故不進行丁基黃藥脫硫試驗。
(1)活化劑種類試驗。鐵精礦脫硫有多種活化劑,為找出合適的活化劑,選取硫酸+硫酸銅、1021+2010、HHJ-Ⅰ等活化劑進行組合試驗。藥劑用量及試驗流程見圖1,試驗結果見表4。

圖1 活化劑種類試驗流程

表4 活化劑種類試驗結果

續表
由表4可知,幾種活化劑及其組合活化效果相差不大;用硫酸、硫酸銅組合作活化劑有效硫的去除率最高,用調整劑水玻璃、六偏磷酸鈉與活化劑組合可減少脫硫泡沫產品中鐵的損失;HHJ-Ⅰ用量800 g/t時,尾礦TS品位最低;綜合考慮,選擇HHJ-Ⅰ作為硫的活化劑。
(2)HHJ-Ⅰ用量試驗。在DF968用量300 g/t、DF210用量120 g/t的條件下進行HHJ-Ⅰ用量試驗,試驗流程見圖1,結果見表5。
由表5可知,隨著HHJ-Ⅰ用量的增加,有效硫的去除率增加;當HHJ-Ⅰ增加到800 g/t后,回收率增加的趨勢不明顯,因此確定HHJ-Ⅰ用量為800 g/t。

表5 HHJ-Ⅰ用量試驗結果
(3)DF968用量試驗。在HHJ-Ⅰ用量800 g/t、DF210用量120 g/t的條件下進行DF968用量試驗,試驗流程見圖1,結果見表6。

表6 DF968用量試驗結果
由表6可知,DF968粗選200 g/t+掃選100 g/t時,繼續增加用量有效硫的去除率變化不大,確定DF968用量粗選200 g/t+掃選100 g/t為宜。
(4)起泡劑DF210用量試驗。在HHJ-Ⅰ用量800 g/t、DF968用量300 g/t的條件下進行DF210用量試驗,試驗流程見圖1,結果見表7。

表7 DF210用量試驗結果
由表7可知,DF210的用量為粗選120 g/t、掃選60 g/t時,有效硫去除率最高,確定DF210的用量粗選120 g/t、掃選60 g/t時為宜。
(5)浮選脫硫開路試驗。在上述最佳試驗條件的基礎上進行開路試驗,因開路掃選2脫硫產品質量小,掃選1和掃選2的脫硫產品合并,試驗流程見圖2,試驗結果見表8。

圖2 浮選脫硫開路試驗流程

表8 浮選脫硫開路試驗結果 %
由表8可知,開路試驗獲得的鐵精礦全硫品位為0.28%,有效硫品位為0.09%,說明硫酸鹽礦物不能通過反浮選有效脫除,雖然試驗精礦含硫小于0.30%的鐵精礦質量標準,但工業生產難以保證。
淘洗機是高效磁選設備,為探討磁選降硫的可行性,進行了淘洗機降硫試驗研究,試驗條件及結果見表9。

表9 淘洗機降硫試驗結果
由表9可知,采用淘洗機開路流程選別后,不同條件下得到了TFe品位67.76%~69.00%、TS含量0.157%~0.215%的最終鐵精礦,產率為81.86%~89.84%,鐵回收率為87.25%~94.03%,提鐵降硫效果良好。
根據研究成果,采用淘洗機降硫,淘洗機增加在弱磁精選之后,濃縮磁選之前。調試時僅考查淘洗機選別作業指標,即淘洗機給礦、精礦、尾礦,考查指標見表10。

表10 淘洗機考查指標 %
由表10可知,鐵精礦品位可由65.07%提高至68.00%,含硫可由0.50%降至0.28%,同時尾礦平均鐵品位34.12%、磁性鐵平均品位3.40%,作業產率91.35%。
淘洗機精礦篩析結果見表11。
由表11可知,造成淘洗機精礦中硫含量偏高的主要原因是粗顆粒部分,+0.15 mm粒級產率為1.80%,但含硫量為2.87%,硫分布占總量的18.24%;-0.15 mm粒級含硫量低于0.25%,說明淘洗機對-0.15 mm粒級礦石選別效率高,脫硫效果好,對+0.15 mm粒級脫硫效果較差。為了保證精礦產品中硫含量低于0.25%,需要去除+0.15 mm部分粗顆粒。

表11 羅河礦淘洗機精礦篩析結果
(1)羅河磁鐵精礦采用浮選脫硫工藝以HHJ-Ⅰ為活化劑、DF968為捕收劑、DF210為起泡劑,試驗獲得的鐵精礦全硫品位為0.28%,有效硫品位為0.09%。在現有給礦條件下,采用淘洗機開路流程選別,不同條件下得到了TFe品位67.76%~69.00%、TS品位0.157%~0.215%,回收率87.25%~94.03%的選別指標。綜合比較試驗結果,推薦采用淘洗機進行提鐵降硫。
(2)現場采用淘洗機,鐵精礦品位可由65.07%提高至68.00%,含硫可由0.50%降至0.28%左右,作業產率91.35%,淘洗機降硫效果明顯。
(3)淘洗機精礦中,+0.15 mm粒級礦物含硫明顯偏高,可通過高頻篩嚴格把控選別細度,消除粗粒礦物對精礦品位的不利影響,進一步加強降硫效果。