龔曉明,林先永
(廣州西門子變壓器有限公司,廣東 廣州 510530)
電力變壓器在出廠前需要做雷電沖擊的型式試驗。雷電沖擊試驗直接考驗變壓器的絕緣強度,其理論性很強,相關研究也取得了豐碩成果,但實物試驗研究勝少,且缺陷故障判斷與處理又具有很強的經驗積累,故依然是業內研究的重點。雷電沖擊一旦出現異常,幾乎非返工不可,不但造成很多返工材料與工時的浪費,還占用大量生產場地和設備,既影響質量又影響產出還影響后續的訂單情況。因此著重收集了實物試驗數據,分析了絕緣厚度影響沖擊的關聯情況,制定與落實相關措施,并進行驗證,為提高沖擊試驗的通過率奠定堅實基礎[1-2]。
用產品的相關技術參數,在現有的工裝設備和操作指引,隨機安排操作人員進行生產制作,并進行雷電沖擊試驗。
選取引線出頭位置的相關參數,其計算電場強度為50.8kV/mm、設計絕緣厚度為2.5mm,紙包銅線所處位置承受電壓為127kV,絕緣耐受電場強度為65kV/mm,絕緣設計裕度:65/50.8=1.279。
在現有的工裝設備、操作指引,隨機安排操作人員對出頭位置的導線進行絕緣包扎,用丹尼松微皺紙+皺紋紙的的方式,采用手工半疊繞包方法,其結果見表1。

表1 出頭位置的導線包扎結果
試驗時分別用最高電壓105kV試驗A組的絕緣、127kV試驗B組的絕緣、132kV試驗C組的絕緣。其中B組的絕緣在沖擊放電過程中,試驗人員聽到異常聲音。從圖1中可以看出,試驗結果顯示出現異常,在18us左右,100%電壓波形出現跌落,同時電流波形對應時刻出現大的振蕩,之后電壓波尾變短,電流幅值變大。拆卸相應的零部件件后,檢查故障點包絕緣情況,發現第四根導線故障點是在機包絕緣和手包絕緣過渡區域(手包絕緣和機包絕緣方向不同),第三根導線故障點都為手包絕緣(如圖2)。

圖1 B組雷電沖擊異常波形圖

圖2 故障現象
針對絕緣包扎與雷電沖擊試驗現狀,組織設計、工藝、品質、生產等相關人員共同分析與探討各類數據,提煉影響因素及其關聯情況。設計裕度分析、檢查工藝文件,制定了相關檢查表格與檢查機制、對相關人員現場再培訓等措施[3]。
從設計圖上可以看出第2根和第3根之間為線間絕緣,電壓差較小,第1根和第2根、第3根和第4根之間為線圈頭尾匝電勢,電壓差較大。故障正常情況會發生在壓差大、絕緣薄弱的環節。對出線第三與第四根導線發生擊穿處的絕緣繞包的核查情況,第三和第四根導線每邊為2層丹尼松微皺紙+8層皺紋紙的手工繞包。這些紙作繞包時拉伸后的厚度分別為0.075mm和0.1mm。按此計算繞包后的絕緣厚度為2*(2*0.075+8*0.1)=1.90mm。
此處繞包的按計算場強為50.8kV/mm、設計絕緣厚度為2.5mm,繞包承受電壓為127kV,絕緣許用場強65kV/mm,絕緣設計裕度=65/50.8=1.279。如果絕緣厚度只有1.90mm時,絕緣中場強為=127/1.90=66.8(kV/mm),絕緣裕度為65/66.8=0.973,可見此處的手工繞包厚度并沒有滿足絕緣要求。
另外A組的絕緣包繞層數最少,與設計偏差最大,試驗未出現異常。是因為通過計算其場強為65.6(kV/mm),裕度為0.991,絕緣裕度處于臨界狀態,同時由于絕緣擊穿概率和每次沖擊試驗并不可能100%完全相同(施加峰值電壓和波形),因此重復試驗中有可能出現不同絕緣狀態。從另外一個角度來看,裕度在臨界點0.991時是可以滿足試驗強度,故設計1.279的裕度是非常充足的[4]。
檢查工藝文件手工包扎絕緣的相關描述,手工包扎絕緣時,用單張絕緣紙采用1/2搭接包扎,絕緣層與層之間錯開1/4的方式進行,用手緊密、均勻、平整的將紙帶繞包在導線上,紙帶可來回折返包扎,直至規定厚度。最后一層紙帶的繞包方向與原有的紙帶方向應一致。描述了繞包層數與絕緣厚度計算依據。
但絕緣繞包操作人員在手工包扎過程中,憑經驗或相當然地操作,沒有認真落實工藝要求進行包扎,絕緣紙搭接的尺寸控制不均勻,絕緣厚度大部分地方小于設計的2.5mm要求(折算繞包絕緣層數為15層),詳見上表1。最后一層紙帶的繞包方向與原有的紙帶方向有一致的現象。綜合以上調查及驗證情況分析,關鍵在于手包絕緣厚度達不到設計要求,為本次雷電沖擊試驗導致第3根和第4根匝間絕緣擊穿的根本原因[5-7]。
調查分析發現在相關的文件中有規定絕緣厚度與公差要求,但沒有相應的表格進行記錄。在絕緣包扎完畢后抽檢頻率少,未抽檢到絕緣厚度偏少的位置可能性就大,特別是內側、有遮擋的地方難以檢查,且沒有質量檢查記錄[8]。
通過重審設計原則和工藝流程、分析絕緣制作與檢查情況,進一步細化工藝文件,制定相關檢查表格與檢查機制,落實對生產人員現場再培訓措施[9]。
為了一線操作人員通俗易懂的理解與掌握相關操作指引,進一步細化了手工包扎絕緣的方法,增加繞包示意圖,明確了測量工具;同時增加了不同絕緣紙拉伸后的絕緣厚度,及對應的半疊包扎絕緣厚度與層數的關系表格;明確在外層顯著位置標注繞包層數與操作者工號標識等等[11]。
由設計、工藝、生產、品質人員進一步分析圖紙與工藝文件的相關要求,查閱現有的故障案例,對高電場高電壓區、重點位置(例如出線頭位置,圖3:出頭位置改進前檢查表,圖4:出頭位置改進后檢查表)、難以復查等等地方更改或增加相應的檢查點,在制作、檢查時及時準確記錄,對相關內容簽名確認,最后掃描存檔以便追溯[12]。

圖3 出頭位置改進檢查表

圖4 出頭位置改進檢查表
為了確保產品上百分百滿足設計的絕緣厚度,對相關人員進行培訓。通過從解讀設計圖紙,現行實物制作與試驗現象,試驗結果與故障分享;到要求掌握細化后的工藝文件及相關檢查表格與檢查機制;再到現場實物展示,以及操作人員對繞包絕緣進行操作和相關表格的填寫;到最后強調按圖紙、工藝等文件進行操作,如憑經驗、想當然等現象將采取扣分、通報處理。對簽名后的培訓記錄進行存檔,并定期在班組會議上進行培訓[13-14]。
通過實物試驗失敗的分析原因,制定與落實相關措施,再次制作實物進行試驗,再次以50%全波與100%全波雷電沖擊試驗,比較示傷電流與電壓波形均無異常。再次證明現行的設計裕度足夠的,并將細化后的文件和修改后的檢查表等相關措施固化成正式文件,并落實到后續的生產制作中,有效確保產品雷電沖擊試驗一次性合格[15]。
通過使用產品的設計參數,利用現行工裝設備和操作指引,隨機安排操作人員進行生產制作,并進行雷電沖擊實物試驗。進一步掌握絕緣厚度與雷電之間的密切關系,發現工藝文件不夠細化,操作人員未按相關指引與圖紙、憑經驗、想當然的操作,還有檢查表格不夠完善等不足之處。針對不足之處制定與落實實施了工藝文件細化、完善檢查表、對相關人員進行培訓等等相關措施,最后通過50%與100%的全波雷電沖擊試驗。在這過程中完善與總結,積累缺陷故障判斷經驗,為產品的一次試驗通過奠定堅實基礎。更是為減少了不必要返工材料與工時的浪費,節約了不必要的生產場地和設備占用,傳承了西門子高質量、穩定耐用理念,為后續的訂單鋪設好道路。