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煙化爐給煤裝置升級改造,實現(xiàn)節(jié)能降耗的生產(chǎn)工藝實踐研究

2021-03-11 11:42:24蔡炳龍
世界有色金屬 2021年22期
關(guān)鍵詞:系統(tǒng)

蔡炳龍

(江西金德鉛業(yè)股份有限公司,德興 334200)

江西金德鉛業(yè)股份有限公司煉鉛工藝為富氧底吹爐-側(cè)吹還原爐-煙化爐三聯(lián)爐工藝,而煙化爐的給煤裝置在升級改造前的給煤系統(tǒng),是通過中間倉給煤通過平衡風加壓經(jīng)過螺旋給煤機由一次風送入煙化爐爐內(nèi),沒有計量,手動調(diào)速,經(jīng)常會出現(xiàn)塌煤、斷煤、給煤不均勻等隱患,導致煙化爐煤耗居高不下,且不能保證煙化爐系統(tǒng)的正常運行。

而國內(nèi)大部分企業(yè)基本上使用的是半自動化給煤裝置,缺點是鎖氣閥磨損較快,故障高,維護成本高。但給煤有計量和不塌煤,對降低煤耗,有很大的幫助。通過對同行的考察和現(xiàn)有工藝的摸索,決定對給煤裝置升級改造,達到全自動化程度、精確入爐給煤計量、解決塌煤、降低勞動強度、維護生產(chǎn)的穩(wěn)定運行的研究試驗。

1 煙化熔煉生產(chǎn)氧化鋅工藝

煙化爐的煙化過程是一種還原揮發(fā)過程,即把空氣和煤粉吹入煙化爐內(nèi)的熔池中,使化合物和游離的ZnO及PbO還原成鋅和鉛的蒸氣,上升到爐子上部空間,遇到CO2或吸進來的空氣再度氧化成氧化鋅和氧化鉛并以煙塵狀態(tài)被收集。爐膛中一部分鉛也以PbS及PbO+狀態(tài)揮發(fā)。若熔渣中含有錫,則在煙化過程中還原成錫(Sn)及氧化錫或硫化錫而揮發(fā),錫及硫化錫在爐子上部再氧化成二氧化錫(SnO2)。所收集的煙塵大部分為氧化鋅和氧化鉛,此外,還有少量的氧化錫及錫的硫化物,還有易揮發(fā)的稀有金屬元素。煙化爐煙塵含鉛8%~10%,鋅60%~80%,此煙塵俗稱“次氧化鋅”。

鋅的揮發(fā)率與熔渣中的氧化鋅的活度、過程的溫度及平衡相成分有關(guān)。渣含鋅和過程溫度愈高,氣相中CO濃度愈大,則鋅的揮發(fā)率也愈大。爐氣中CO氣體對ZnO的還原揮發(fā)有利,但溫度過高(如超過1350℃)可能會引起FeO的還原。CO濃度升高又會引起爐氣溫度的下降和燃料利用效率降低。所以一般認為煙化爐溫度控制在1250℃左右較好,因此煤量控制非常關(guān)鍵。

吹煉期吹煉爐渣宜保持為1150℃~1250℃,但不能高于1300~1350℃,這屬于危險區(qū),因為會導致FeO+CO=Fe+CO2反應。不過在初期Fe的出現(xiàn)關(guān)系不大,因為初期渣中Zn含量高,會有Fe+ZnO=Zn↑+FeO的反應,所以仍不至于產(chǎn)生積鐵,相應來說是有利的。高溫主要是限制在中期和后期。而溫度過低對金屬揮發(fā)不利。一般來說,在溫度低于1060℃~1130℃時,即失去流動性,爐內(nèi)壓力很高。進料的預熱溫度最好為1150℃~1200℃。為了提高吹煉時的溫度而不降低粉煤與空氣混合物的還原能力,最好采用熱風。若采用富氧鼓風,也能大大提高溫度,增加產(chǎn)量。

圖1 變頻螺旋輸送給煤裝置流程圖及現(xiàn)場照片

變頻螺旋輸送給煤裝置。變頻螺旋輸送給煤裝置四臺中間倉(9.5m3/臺)給煤設備組成,兩臺一組同時給煙化爐兩側(cè)供煤。原中間倉底開口直徑φ219mm,用單管螺旋輸送粉煤(0~2T/h),通過一次風(風量:0~6000m3/h、風壓:30~50KPa)風管(φ219mm)送入爐內(nèi)。

圖2 全自動給煤計量裝置現(xiàn)場圖片

變頻螺旋輸送給煤裝置的中間倉操作憑經(jīng)驗控制給煤大小,無計量耗粉煤量,存在煤耗高、指標波動大的現(xiàn)象。尤其當粉煤儲存?zhèn)}料位高度低時,倉壁易懸壁掛煤,發(fā)生塌煤時,大量粉煤沖入爐內(nèi),發(fā)生劇烈燃燒,產(chǎn)生大量煙氣外溢,污染環(huán)境。塌煤前期不下煤時,造成爐溫下降,爐殼惡化,影響指標。若塌煤得不到控制或措施采取的晚了,會造成大量未經(jīng)燃燒的粉煤夾雜火星進入收塵布袋室,在布袋室發(fā)生粉塵濃度高燃爆,存在極大安全隱患。因塌煤造成收塵爆倉事故,每次爆倉,布袋全部燒完、蓋板變形、大量的煤灰、鋅粉進入脫硫循環(huán)水系統(tǒng)。對環(huán)境造成一定的污染。

2 全自動給煤計量裝置生產(chǎn)實踐

2.1 全自動給煤計量裝置生產(chǎn)實踐研究

全自動給煤計量裝置研究:通過串罐如何實現(xiàn)粉煤連續(xù)精確給煤,同時使用圓頂閥消除給煤串氣問題。實現(xiàn)精確給煤的條件下如何實現(xiàn)精準給煤,達到節(jié)能降耗。操作程序編程問題,達到全自動化。

圖3 串罐旋轉(zhuǎn)給料泵倒灌運行步驟

2.1.1 串罐

(1)在正常噴吹時,鎖斗空置,煤粉倉出口閥、鎖斗進料閥、排氣閥、中間閥(給料罐進料閥)和平衡閥均處于關(guān)閉狀態(tài),給料罐噴吹和流化氣源不間斷供應,旋轉(zhuǎn)給料器按設定轉(zhuǎn)速運行。

(2)當給料罐物料低于低料位,料位計發(fā)出信號,鎖斗排氣閥打開,釋放鎖斗余留壓力,平衡閥及中間閥仍處于關(guān)閉狀態(tài),等到鎖斗壓力顯示鎖斗壓力降到0.02MPa時,煤粉倉出口閥和鎖斗進料閥打開,同時開啟煤粉倉出口流化氣源,開始裝料,裝料時,鎖斗底部流化氣源打開,防止鎖斗煤粉堆積結(jié)塊。

(3)當鎖斗裝料到高料位時,料位計發(fā)出信號,經(jīng)過短暫延時后,煤粉倉出口閥、鎖斗進料閥和排氣閥依次關(guān)閉,裝料停止。鎖斗底部流化氣源仍在不停進入鎖斗,鎖斗壓力上升。

(4)當鎖斗壓力達到與給料罐壓力一致時,中間閥(給料罐進料閥打開),鎖斗煤粉靠自身重力落入給料罐,為幫助下料,鎖斗頂部的進氣閥打開。經(jīng)過設定時間后,鎖斗進氣閥關(guān)閉,平衡閥打開,一段時間后,鎖斗流化氣源、中間閥(給料罐進料閥)和平衡閥關(guān)閉,完成倒罐。

(5)當給料罐物料降到低料位以下時,鎖斗排氣閥打開,鎖斗開始新一輪裝料,這樣完成一個運行周期。

噴吹泵安裝了稱重計量系統(tǒng),計算出實際噴吹量,與控制系統(tǒng)設定的噴吹量比較后,通過調(diào)整旋轉(zhuǎn)給料機電機轉(zhuǎn)速,使實際噴吹量接近設定噴吹量,保證噴吹精度。

2.1.2 變頻旋轉(zhuǎn)給料器

變頻旋轉(zhuǎn)給料器每個發(fā)送罐底部設置一臺旋轉(zhuǎn)給料器,發(fā)送罐中物料的給料過程由此旋轉(zhuǎn)給料器完成,給料器的給料量即發(fā)送的速度與給料器的轉(zhuǎn)速成正比。旋轉(zhuǎn)給料器由變頻電機驅(qū)動,其速度由變頻驅(qū)動器(VFD)控制,確保精確地控制全過程的發(fā)送量。

2.1.3 圓頂閥

圓頂閥作為氣力噴吹系統(tǒng)的核心部件之一,是專為氣力噴吹技術(shù)而特別設計的。圓頂閥采用獨特的充氣式密封圈,密封圈在閥門完全關(guān)閉時自動充氣膨脹,閥門完全密封;閥門打開時密封圈自動泄壓回縮,閥門開關(guān)過程中球頂和閥體無任何接觸,避免了磨損,大大延長了閥門的使用壽命,也確保了氣力噴吹系統(tǒng)的可靠性。

圖4 圓頂閥運行示意圖

2.2 全自動給煤計量裝置性能

此項升級改造試驗,是由我司和河北兆澤環(huán)保技術(shù)有限公司共同引進試驗的。煙化爐給煤計量與自動控制裝置系統(tǒng)項目目前已投入試運行,并已正常使用,未出現(xiàn)過塌煤現(xiàn)象,棄渣含鋅指標穩(wěn)定可控,節(jié)約煤耗較為明顯。

2.2.1 設備運行性能數(shù)據(jù)

見表1,表2。

表1 煙化爐氧煤比計算表

表2 設備測試情況表

2.2.2 試驗期存在的問題

試驗期間出現(xiàn)給煤、噴煤自動控制不工作等問題,以下為原因分析:

(1)該系統(tǒng)輸送粉煤以壓縮空氣噴吹入爐,進煤充壓至鎖斗罐,對在吹煉過程、開爐時,要檢查各氣源壓力值是否達標,保證吹煉正常運行,否則造成給煤不暢存在死爐險兆。該系統(tǒng)在氮氣不足情況,轉(zhuǎn)換為壓縮空氣充壓,因氣體含水原因出現(xiàn)管路粘壁、給煤不暢,造成棄渣指標波動。

(2)日常維護加強一樓罐體房間通風,存在氮氣泄露風險。

(3)該系統(tǒng)啟動時先啟動管路閥吹掃粉煤輸送管路,有延時40S時間,管路閥關(guān)閉后進行給料,遇到輸送管路堵塞,風眼不暢、爐內(nèi)壓力過高,未第一時間進行處理風眼、吹掃敲打輸送管路,存在給料機卡死風險。

(4)該系統(tǒng)給煤量設定值與反饋值出現(xiàn)偏差,需啟動備用設施,將給煤設定至最小量600Kg/h,頻率7Hz,啟動裝料循環(huán)后轉(zhuǎn)換自動控制模式。

2.2.3 試驗結(jié)論

從試驗結(jié)果看:新型給煤計量系統(tǒng)按以上工藝參數(shù)、設備運行,基本可穩(wěn)定棄渣含鋅指標<1.0%以下,爐況穩(wěn)定,整體風眼暢通,送風、送煤均勻,解決塌煤造成的環(huán)境污染、除塵布袋燒損問題,綜合考慮各種因素,基本達到升級改造研究目標要求。

2.3 全自動給煤計量裝置生產(chǎn)實踐結(jié)果

2.3.1 全自動給煤計量裝置生產(chǎn)實踐后優(yōu)點

原始系統(tǒng)僅配置煤粉儲罐和給料螺旋,煤粉容易在儲罐內(nèi)板結(jié)、架橋,再加上儲罐底部流化設計不合理,很容易造成從儲罐往螺旋內(nèi)落料忽多忽少,這樣通過螺旋吹進煙化爐會造成塌煤、爆燃等事故。

改造后給料系統(tǒng)的流程:煤粉儲罐→鎖斗→給料罐→二出口旋轉(zhuǎn)給料機→給料管→一次風管→二次風→煙化爐。改造后系統(tǒng)有以下幾個優(yōu)點,確保了給料穩(wěn)定、順暢,不會產(chǎn)生塌煤現(xiàn)象,同時給煤精度高度,節(jié)省成本。

(1)改造后的系統(tǒng)通過鎖斗緩沖,確保給料罐內(nèi)時刻保持中料位計以上的料位;

(2)給料罐內(nèi)壓力穩(wěn)定,

(3)給料機密封葉輪與殼體、頂板、底板的間隙在0.1mm以內(nèi),密封效果良好;

(4)給料自帶攪拌器,防止物料在給料管內(nèi)板結(jié)、架橋。

(5)基于獨特的旋轉(zhuǎn)給料設計,以及精確稱重計量,給煤精度比較高。

圖5 運行圖

以下數(shù)據(jù)是新系統(tǒng)給料量及運行情況記錄表,數(shù)據(jù)摘自下頁的運行曲線:

設定流量:1500Kg/h;

瞬時流量偏差:最大流量:1517.9Kg/h,最大流量偏差:+1.19%

最小流量:1481.2Kg/h,最大流量偏差:-1.25%累計流量偏差:-0.08%。

(6)設備可靠性高,故障率低

(7)系統(tǒng)自動化程度高,為全自動化運行模式,操作只需在操作畫面上設定需要的給煤量即可。具備完善的故障報警系統(tǒng),如超壓報警、圓頂閥密封故障報警、給料機故障報警、減速機過熱報警等。

(8)、改造后使用新系統(tǒng)連續(xù)精確給煤實現(xiàn)了氧化鋅煤耗下降的目標,預計:氧化鋅煤耗可從2019年1850kg/T下降至1650kg/T,降幅10.81%。

2.3.2 全自動給煤計量裝置生產(chǎn)實踐數(shù)據(jù)結(jié)果

圖6 2016-2020年改造前噸氧化鋅煤耗情況

以上曲線為未升級改造裝置前,2016-2020年用改造前統(tǒng)計的噸氧化鋅煤耗,2020年11月份對給煤裝置進行升級改造投入使用,從下表曲線數(shù)據(jù)可明顯對比出,升級改造后給煤裝置,煙化爐噸氧化鋅煤耗下降明顯。且經(jīng)過測試階段后,通過對新型給煤裝置的各項工藝參數(shù)以及日常操作的進一步完善,降低煤耗效果更加顯著。

圖7 2021年煙化爐噸氧化鋅煤耗數(shù)據(jù)統(tǒng)計表

3 研究成果

3.1 工業(yè)化投資情況

見表3。

表3 新型給煤裝置工業(yè)化投資情況表

3.2 社會效益

該實踐研究需要增加部分的新型給煤設備串罐以及配套附屬設施,其他全部利用現(xiàn)有的生產(chǎn)設備。通過大量的生產(chǎn)工藝實踐,調(diào)整控制給煤量等工藝參數(shù),確保產(chǎn)量、指標達標的雙贏情況下,適當降低給煤量,降低噸氧化鋅煤耗,達到節(jié)能降耗、降本增效的目標。本次研究成果的應用,為實現(xiàn)煙化爐提高氧化鋅產(chǎn)量指標及品質(zhì),降低噸氧化鋅煤耗提供了經(jīng)驗。

3.3 經(jīng)濟效益

研究實踐的成功,帶來非常可觀的經(jīng)濟效益:

(1)實現(xiàn)給煤全自動化,解決了塌煤問題,年節(jié)約塌煤造成的布袋燒損更換成本費用30萬元,同時確保環(huán)保達標,解決了粉煤外溢。

(2)實現(xiàn)給煤精準計量,可有效控制給煤量,噸氧化鋅煤耗完成目標值從原先2019年的1850kg/t降低到2020年的1650kg/t,按下降200kg,預計年產(chǎn)氧化鋅11400噸計算,預計節(jié)約成本:11400*200=228萬元。

(3)合計預計綜合效益258萬元/年。

4 結(jié)論

我司通過生產(chǎn)實踐研究,煙化爐升級改造的全自動給煤計量裝置,使用后取得預期效果。解決了塌煤、斷煤、給煤不均勻現(xiàn)象,徹底解決了生產(chǎn)出現(xiàn)的瓶頸問題,充分保障了煙化爐生產(chǎn)的穩(wěn)定順行,而且全自動給煤計量裝置自動化程度高、計量精度高、自動進行調(diào)速且維護成本較低。同時能實現(xiàn)了噸氧化鋅煤耗大幅度下降,噸氧化鋅從2019年的1850kg/t降低到今年的1352kg/t,節(jié)能降耗、降本增效效果非常明顯,可在同行進行推廣。

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