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草酸反萃萃取劑中鐵離子的工藝研究

2021-03-15 03:10:14鄧強楊林王辛龍莊海波郭磊
應用化工 2021年2期
關鍵詞:影響實驗質量

鄧強,楊林,王辛龍,莊海波,郭磊

(四川大學 化學工程學院 教育部磷資源綜合利用與清潔加工工程研究中心,四川 成都 610065)

以濕法磷酸生產高品質磷酸及磷酸鹽產品,為滿足社會和大眾的需求,需降低濕法磷酸的雜質含量[1-4]。在諸多凈化方法中,溶劑萃取法具有處理能力大、凈化程度高等優點,應用最為廣泛[5-6]。本課題組采用S-15萃取劑脫除濕法磷酸中的陽離子,取得了良好的凈化效果[7]。但由于Fe3+與S-15、P204等有機磷系萃取劑會生成非常穩定的萃合物[8-10],萃取劑再生困難,不利于萃取劑的工業化應用。Fe3+反萃方法主要有絡合法、還原法、沉淀法等[11-13],本文采用絡合法脫除萃取劑中的Fe3+并以草酸為反萃劑,開展了草酸反萃的工藝研究,獲取了適宜的工藝條件,探索了反萃液循環利用及副產高附加值草酸亞鐵的方法。

1 實驗部分

1.1 試劑與儀器

S-15萃取劑,實驗室自制;磷酸(H3PO4質量分數為85%)、硫酸(H2SO4質量分數為98%)、硝酸(HNO3質量分數為65%~67%)、磺化煤油、二水草酸、硫酸鐵均為分析純;超純水等。

ICP-OES電感耦合等離子體發射光譜儀;FA2004分析天平;DJ-2002電子天平;DF-101S恒溫磁力攪拌器;S212型恒速攪拌器;UPH-I-100L超純水儀等。

1.2 實驗方法

1.2.1 負載鐵離子的S-15萃取劑的制備 配制質量分數含Fe3+0.7%~1.0%,含P2O524.0%的熱法磷酸,將其與萃取劑混合于燒杯中,記錄各樣品的質量,同時,將燒杯放入已經達到設定溫度的水浴鍋中;開啟恒速攪拌器,調節轉速并開始攪拌,計時;攪拌一定時間后關閉攪拌器,待其有明顯相界面時,將溶液倒入分液漏斗分相,對所得溶液分別進行稱重和記錄;用ICP-OES分析萃取前后水相的鐵離子濃度,并通過物料守恒計算萃取劑中鐵離子的含量;重復4次萃取,使萃取劑中鐵離子含量盡可能飽和,記錄4次萃取后萃取劑中的鐵離子含量。

萃取過程的效果通常用被萃取物質的萃取率(E)表示,其定義為進入有機相的被萃取物質(簡稱溶質)與萃取前水相中溶質質量的比值,其定義式如式(1):

(1)

萃取率(E)的計算式如式(2):

(2)

式中m1、m2——萃取前后水相的質量,g;

ω1、ω1——萃取前后水相中鐵離子的質量分數,%。

按照以上步驟進行實驗即可使萃取劑負載一定濃度的Fe3+,該萃取劑可用于下一步實驗。

1.2.2 反萃工藝條件的獲取 影響反萃效率的因素主要有攪拌速率、反萃溫度、反萃時間、相比A/O、草酸濃度和草酸中初始鐵離子含量。本實驗采取控制變量法,逐一獲取鐵離子反萃率隨各影響因素改變的變化規律。

鐵離子的反萃率(η)計算公式如下:

(3)

式中m——萃取劑的質量,g;

m1——反萃后草酸的質量,g;

ω——萃取劑中鐵離子的質量分數,%;

ω1——反萃后草酸中的鐵離子質量分數,%。

1.2.3 反萃液制備草酸亞鐵的方法 稱取適量反萃液至燒杯中,用保鮮膜密封,記錄質量并分析水相中的鐵離子濃度;用日光光照反萃液,計時,觀察實驗現象,若溶液逐漸由草綠色變得澄清透明,且有黃色沉淀出現,當沉淀量不再增加,停止光照和計時;過濾,稱重濾液質量,烘干沉淀,分析濾液中的鐵離子含量;將烘干后的沉淀進行XRD分析。

2 結果與討論

2.1 反萃劑的篩選

負載鐵離子的S-15萃取劑的反萃劑主要包括與無機鹽、強酸、能還原Fe3+和能與Fe3+發生絡合反應的物質。根據反萃劑性質的差異,Fe3+的反萃率也有所不同。表1為溫度為333.15 K,相比A/O為3∶1,攪拌速率為300 r/min,萃取劑中鐵離子質量含量為0.7%時鐵離子的單級反萃率。萃取劑體積為100 mL,為保證反應物過量,表中氯化銨、鐵粉和亞硫酸氫鈉均為理論消耗量的1.5倍。

由表1可知,各反萃劑對S-15萃取劑中鐵離子的反萃率順序為1.1 mol/L草酸>6 mol/L鹽酸>1.1 mol/L硫酸加鐵粉>5.2 mol/L硫酸與氯化銨>亞硫酸氫鈉>5.2 mol/L硫酸。其中,5.2 mol/L硫酸、5.2 mol/L硫酸加氯化銨以及亞硫酸氫鈉對鐵離子的反萃率明顯低于其他3種反萃劑。高濃度鹽酸對Fe3+具有較高的反萃率,但會向體系中引入大量的Cl-,Cl-對于普通設備具有很強的腐蝕性,會增大設備投入;加入鐵粉進行還原反萃,雖然具有較高的反萃率,但存在鐵粉顆粒隨著反應進行粒徑逐漸變小,容易被萃取劑夾帶,反應結束后產生的鐵泥難以處理的問題。在相近的實驗條件下,相比于6 mol/L鹽酸,1.1 mol/L草酸的濃度更低,對于鐵離子的反萃效果更好。由于其他反萃劑存在的不足之處,本文選擇草酸作為反萃劑,探索草酸反萃鐵離子的可行性以及適宜的反萃工藝條件。

表1 各類反萃劑對Fe3+的反萃效果Table 1 Stripping effects of various stripping agents on Fe3+

2.2 鐵離子反萃工藝條件的獲取

探究了不同操作參數對草酸反萃S-15萃取劑中鐵離子反萃效果的影響。通過向熱法磷酸中添加鐵離子模擬濕法磷酸,然后采用控制變量法獲得適宜的工藝條件。

2.2.1 反應溫度對鐵離子反萃率的影響 溫度是反萃過程重要的影響因素之一。研究溫度對鐵離子反萃效果的影響,不僅能獲取鐵離子反萃率隨溫度的變化規律,也有助于降低能耗,縮減成本。S-15萃取劑中鐵離子反萃率隨溫度變化的規律見圖1。實驗條件:草酸濃度60 g/L,相比A/O為1∶1,反萃時間15 min,攪拌速率300 r/min,萃取劑中鐵離子濃度為6.990 3 mg/g萃取劑,反萃溫度范圍為303.15~343.15 K。

圖1 溫度對鐵離子反萃率的影響Fig.1 Effect of temperature on stripping rate of iron ion

由圖1可知,溫度從303.15 K變化到343.15 K,草酸濃度為60 g/L時鐵離子反萃率分別為57.9%,58.1%,54.3%,53.7%,51.8%。隨著溫度的上升,鐵離子的反萃率逐漸下降,這表明反萃過程是一個放熱過程,但溫度對于鐵離子反萃率的影響并不大。通常升高溫度有利于加快反應速率,縮短反萃過程達到平衡的時間,降低兩相的黏度,加快分相的速率,但過高的溫度會加快萃取劑和磺化煤油的揮發,增大原料的損耗;而較低的溫度會增大萃取劑和草酸的黏度,使分相變得困難。為了縮短分相時間,降低反萃過程時間成本,且保持較高的鐵離子反萃率,本文選擇333.15 K作為適宜的反萃溫度。

2.2.2 反萃時間對鐵離子反萃率的影響 平衡時間是評價萃取反應快慢的標準。在兩相充分接觸的條件下,縮短反應到達平衡的時間會增加工作效率,節省時間成本,對實際生產具有重要意義。圖2展示了鐵離子反萃率隨時間的變化規律。實驗條件:草酸濃度60 g/L,相比A/O為1∶1,反萃溫度為333.15 K,攪拌速率300 r/min,萃取劑中鐵離子濃度為6.990 3 mg/g萃取劑,反萃時間為0~30 min。

由圖2可知,反應進行5 min之后,鐵離子的反萃率就已經基本達到平衡穩定的狀態,但保持略微增大的趨勢,到20 min時,鐵離子的反萃率達到最大,這表明草酸對萃取劑中的鐵離子有較強的反應能力,這樣的快速反應能有效地縮短反應過程的停留時間。本文認為5~15 min是比較適宜的反萃時間,為保證反萃過程兩相能充分接觸,盡量提高鐵離子的反萃率,選擇15 min開展后續實驗研究。

圖2 反萃時間對鐵離子反萃率的影響Fig.2 Effect of time on stripping rate of iron ion

2.2.3 攪拌速率對鐵離子反萃率的影響 改變攪拌速率是消除外擴散的方法之一。當兩種溶液互不相溶時,可以通過攪拌使其中一相以小液滴的形式分散在另一相中,從而增大兩相的傳質面積,提高傳質效率。圖3展示了萃取劑中鐵離子反萃率隨攪拌速率的變化規律。實驗條件:草酸濃度60 g/L,相比A/O為1∶1,反萃溫度333.15 K,反萃時間15 min,萃取劑中鐵離子濃度為6.990 3 mg/g萃取劑,攪拌速率為50~600 r/min。

圖3 攪拌速率對鐵離子反萃率的影響Fig.3 Effect of stirring rate on stripping rate of iron ion

由圖3可知,攪拌速率從50 r/min增加至600 r/min,鐵離子的反萃率分別為49.4%,53.3%,54.0%,56.7%,57.4%,58.1%。鐵離子的反萃率在攪拌速率為200 r/min左右時開始趨于平緩,但保持略微增大的趨勢從54.0%增加至58.1%。在所選研究區間內,當攪拌速率為600 r/min時,兩相混合程度達到最大,相間接觸面積達到最大,傳質速率達到最高。在工程實際中,攪拌速率不應過高,更高的攪拌速率意味著更高的能耗。為保證反應物料的充分混合,盡可能提高鐵離子的反萃率,本文選擇攪拌速率為300 r/min開展后續的實驗。

2.2.4 反萃相比對鐵離子反萃率的影響 反萃劑用量也是決定萃取劑再生成本消耗的關鍵因素。反萃劑用量越大,萃取劑中鐵離子的反萃率越高,萃取劑再生效果越好。但是反萃劑用量過大會導致資源浪費,成本增加。萃取劑中鐵離子的反萃率隨反萃相比A/O的變化規律見圖4。實驗條件:草酸濃度60 g/L,反萃溫度333.15 K,反萃時間15 min,攪拌速率300 r/min,萃取劑中鐵離子濃度為6.990 3 mg/g萃取劑,相比A/O為1∶3,1∶2,1∶1,2∶1,3∶1。

圖4 反萃相比A/O對鐵離子反萃率的影響Fig.4 Effect of phase ratio A/O on stripping ratio of iron ion

由圖4可知,當A/O值處于0.3~2.0時,鐵離子的反萃率隨A/O值的增加而快速上升;當A/O值處于2.0~3.0時,鐵離子的反萃率隨A/O值的增加上升趨勢逐漸趨于平緩,表明隨著草酸的比例增加,反萃相比對于鐵離子的影響逐漸變弱。綜合考慮鐵離子的反萃率和原料的成本等因素,認為相比A/O為1∶1~2∶1是適宜的操作相比,并以相比A/O為1∶1開展后續的實驗。

2.2.5 萃取劑初始鐵離子含量對反萃率的影響 萃取劑中初始鐵離子含量對于鐵離子的反萃率的影響見圖5。實驗條件:草酸濃度60 g/L,相比A/O為1∶1,反萃溫度333.15 K,反萃時間15 min,攪拌速率300 r/min,萃取劑中鐵離子初始含量為0.622 2,1.845 5,3.490 4,4.674 3,6.117 7 mg/g萃取劑。

圖5 萃取劑中初始鐵離子含量對鐵離子反萃率的影響Fig.5 Effect of initial iron ion content on the stripping rate of iron ion

由圖5可知,隨著萃取劑中鐵離子含量的逐漸增加,鐵離子的反萃率逐漸下降,但草酸中的鐵離子含量卻在逐漸升高,這表明單位質量的草酸結合了更多的鐵離子,草酸的利用率得到了提高。因此,在使用草酸進行鐵離子的反萃時,應盡可能提高萃取劑中的鐵離子濃度,以避免草酸的浪費。

2.2.6 草酸濃度對鐵離子反萃率的影響 草酸濃度對于鐵離子反萃率的影響規律見圖6。實驗條件:相比A/O為1∶1,反萃溫度333.15 K,反萃時間15 min,攪拌速率300 r/min,萃取劑中鐵離子濃度為6.990 3 mg/g萃取劑,草酸濃度為20~100 g/L。

圖6 草酸濃度對鐵離子反萃率的影響Fig.6 Effect of oxalic acid concentration on stripping rate of iron ion

由圖6可知,隨著草酸濃度從20 g/L增加至100 g/L,鐵離子的反萃率分別為17.1%,33.7%,52.5%,56.5%,63.6%,呈逐漸上升的趨勢。當草酸濃度介于20~60 g/L時,鐵離子的反萃率上升較快;當草酸濃度高于60 g/L時,鐵離子的反萃率上升趨勢逐漸放緩,草酸濃度對反萃率的影響逐漸變弱。此外,受溶解度限制,草酸可能在溫度降低時結晶析出,導致反應的傳質效率降低,造成設備的孔徑堵塞。因此,草酸濃度不應過高。本文認為草酸濃度為60~80 g/L時,既能保持較高的鐵離子反萃率,也不會造成草酸的浪費,是比較適宜的草酸濃度。

2.3 反萃液的高值化利用及鐵元素的回收

反萃液主要成分為草酸以及草酸和鐵離子生成的絡合物,該溶液對于紫外線和短波可見光有很強的吸收。本實驗取反萃液150 mL,在太陽光下照射進行光解實驗。結果表明,初始綠色溶液逐漸變得澄清透明,同時有沉淀物生成,ICP-OES分析結果表明,溶液中鐵離子的質量含量由0.35%降低至0.2%。對沉淀物進行XRD分析,結果見圖7,結果表明,沉淀的主要成分為二水草酸亞鐵,結合相關文獻資料可知光照過程反應如下[14]:

(4)

產生的[Fe(C2O4)2]3-光分解也會產生Fe2+:

(5)

Fe2+與[Fe(C2O4)2]2-發生反應生成草酸亞鐵:

Fe2++[Fe(C2O4)2]2-=FeC2O4↓

(6)

圖7 沉淀XRD圖譜與二水草酸亞鐵標準卡片Fig.7 XRD pattern of precipitation and standard card of ferrous oxalate dihydrate

3 結論

優選出草酸作為反萃劑,開展了草酸反萃S-15萃取劑中鐵離子的工藝實驗研究。隨著萃取劑初始鐵離子含量、反萃溫度增加,鐵離子的反萃率降低;隨著反萃相比、草酸濃度的增加,鐵離子的反萃率增加;反應時間超過5 min后,繼續延長反應時間對鐵離子的反萃率影響較小;攪拌速率高于200 r/min時,繼續增大攪拌速率對鐵離子的反萃率的影響較小。當相比A/O為1∶1,反萃溫度為333.15 K,草酸濃度為60 g/L,攪拌速率為300 r/min,反萃時間為15 min時,草酸對含鐵(質量分數)0.7%左右的S-15萃取劑中鐵離子的單級反萃率能達到50%以上,這表明草酸作為反萃劑具有較好的反萃效果。在光照反萃液2 h后,反萃液中的鐵離子以二水草酸亞鐵形式沉淀,反萃液中鐵離子濃度(質量分數)由0.35%降低至0.2%,反萃液可繼續循環使用。

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