華潤電力技術(shù)研究院有限公司 衛(wèi)平寶
本文研究了超臨界火力發(fā)電機組脫硫吸收塔PH值控制策略存在的問題,針對目前火電機組深度配煤摻燒及超低排放的需要,保證機組在各種煤種及負荷工況下,實現(xiàn)超低排放目標,給出了一種變頻+工頻混合自動控制策略,解決單純用供漿調(diào)節(jié)閥控制存在節(jié)流損失大,及單純使用供漿泵變頻控制轉(zhuǎn)速在低出力下管道流動性差,易發(fā)生管道堵塞等問題,采用PH值變工頻混合控制策略可解決以上問題,同時對該策略下的控制系統(tǒng)進行參數(shù)優(yōu)化,提高了吸收塔PH值控制品質(zhì)。
隨著環(huán)保日益重視,對火電機組二氧化硫排放的指標越來越嚴格,為了實現(xiàn)火電機組超低排放,機組進行了超低排放改造,同時需對原有的脫硫效率控制回路進行優(yōu)化改造,原設(shè)計脫硫吸收塔漿液PH值為自動控制系統(tǒng),采用單回路供漿調(diào)節(jié)閥控制PH值,該方法控制回路簡單,但無法適應(yīng)現(xiàn)在多煤種深度摻燒的需要,對硫份變化的適應(yīng)性差,調(diào)節(jié)精度差,抗干擾能力差,以致于PH值控制滯后、波動大,滿足不了超低排放的指標的要求,迫切需要設(shè)計一種新的控制策略,已解決現(xiàn)有的問題。
原機組設(shè)計的脫硫漿液PH值為單回路控制,執(zhí)行機構(gòu)為供漿調(diào)節(jié)閥,自動控制調(diào)節(jié)閥開度實現(xiàn)對PH值的運行范圍的控制,該方式下,回路設(shè)計簡單明了,但存在如下問題:一是調(diào)節(jié)閥節(jié)流損失大,管道振動大,磨損大;二是低流量時供漿管道流動性差,易管道堵塞;三是PH值控制品質(zhì)差,波動大;四是未設(shè)計前饋回路,無法及時通過升降負荷及吸收塔入口SO2變化實現(xiàn)PID提前調(diào)節(jié)。對硫份的適應(yīng)性不好,給檢修和運行帶來諸多不便,為了適應(yīng)機組深度配煤摻燒及超低排放的需要,保證機組在各種煤種下實現(xiàn)超低排放目標,本文設(shè)計一種660MW機組脫硫吸收塔PH值變工頻混合控制系統(tǒng),由2個子模塊組成,即,一個變頻控制子模塊、一個工頻輔助控制子模塊,采用變工頻混合控制策略以解決上述問題。
采用一種新型脫硫吸收塔PH值變工頻混合控制策略邏輯設(shè)計,當脫硫吸收塔PH值控制投入自動后,上述2個模塊協(xié)調(diào)動作控制參數(shù),保證機組排放達標運行,其中:對供漿管道流量做最小流量限制,變頻泵采用三沖量控制方式,當變頻泵輸出小于10Hz時,輸出保持不再減小頻率,以保持管道有適量的流體流過,避免管道漿液長時間不流動而造成管道堵塞,當變頻泵頻率低于20Hz時,逐漸關(guān)小供漿調(diào)節(jié)閥開度,以提高供漿壓力,當變頻泵頻率高于40Hz時,將供漿調(diào)節(jié)閥全開,以減少調(diào)節(jié)閥的節(jié)流損失,輔助控制系統(tǒng)采用供漿調(diào)節(jié)閥工頻控制方式,其開度與供漿變頻泵頻率的對應(yīng)關(guān)系執(zhí)行試驗數(shù)據(jù)擬合的函數(shù);當調(diào)節(jié)閥開度小于10%時保持不再減小,防止管道漿液不流動而堵塞。供漿泵變頻控制回路增加三個前饋信號,即負荷前饋、吸收塔進口SO2濃度前饋、煙氣流量前饋,其數(shù)值均以試驗數(shù)據(jù)擬合函數(shù)獲取,通過前饋控制可提高PH值控制響應(yīng)速度,提高PH控制品質(zhì)。變工頻混合控制策略邏輯,如圖1所示。

圖1 吸收塔漿液pH值變工頻混合控制邏輯
其中:脫硫吸收塔PH控制主控制器PID(簡稱主PID)接受PH設(shè)定值與PH實際值得偏差,經(jīng)比例、積分、微分作用及前饋作用形成漿液量需求指令,脫硫吸收塔PH控制副控制器PID(簡稱副PI)接受主PID指令與實際管道漿液流量做偏差計算,形成最終的供漿泵頻率指令,PHFF1為負荷動態(tài)前饋,PHFF2為吸收塔原煙氣SO2濃度前饋,PHFF3為煙氣流量前饋,PHFF為主PID的總前饋信號,關(guān)系為:PHFF=0.55×PHFF1+0.25×PHFF2+0.2×PHFF3。副PI設(shè)置為快速控制回路,K1p=10.5,K1i=0.28。

圖2 變負荷工況下漿液PH值自動控制試驗曲線
目前,普遍的做法是對脫硫控制系統(tǒng)進行改造和優(yōu)化,本文根據(jù)設(shè)計的新型變工頻控制策略,結(jié)合現(xiàn)場數(shù)據(jù),進行控制參數(shù)擬合和試驗。
通過大量現(xiàn)場試驗數(shù)據(jù),獲取供漿調(diào)節(jié)閥開度指令y與變頻泵轉(zhuǎn)速(頻率)x之間的關(guān)系,其擬合函數(shù)為:

通過現(xiàn)場試驗數(shù)據(jù),對吸收塔PH值變工頻混合控制PID前饋PHFF1參數(shù)y與機組負荷的關(guān)系進行擬合,其函數(shù)為:

通過現(xiàn)場試驗數(shù)據(jù),對吸收塔PH值變工頻混合控制PID前饋PHFF2參數(shù)y與原煙氣中SO2濃度(mg/NM3)的關(guān)系進行擬合,其函數(shù)為:

通過現(xiàn)場試驗數(shù)據(jù),對吸收塔PH值變工頻混合控制PID前饋PHFF3參數(shù)y與原煙氣量(KM3/H)的關(guān)系進行擬合,其函數(shù)為:

主控制器PID總的前饋信號PHFF,為脫硫吸收塔PH值變工頻混合控制主控制器PID的總前饋信號。
通過參數(shù)辨識、自動回路擾動試驗,對吸收塔PH值變工頻混合控制主控制器PID比例系數(shù)Kp值、積分系數(shù)Ki值、微分系數(shù)Kd值y1、y2、y3分別與機組負荷(MW)x的關(guān)系進行擬合,其函數(shù)為:

經(jīng)過上述變工頻混合控制策略改造及控制參數(shù)優(yōu)化,對進行變負荷試驗,選取一臺600MW超臨界火力發(fā)電機組進行PH值控制優(yōu)化后驗證效果,試驗前,機組負荷460MW運行,吸收塔漿液PH值設(shè)定值為5.7,實際值為5.7,試驗開始啟動,機組負荷由460MW→490MW,升負荷30MW。如圖2所示。
從整個試驗過程來看,吸收塔漿液PH值5.67~5.76之間變化,最大超調(diào)量0.06,最大變化幅度0.09,PH值控制系統(tǒng)表現(xiàn)穩(wěn)定、精確,使機組在負荷變化過程PH值精確控制在設(shè)定值5.7左右變化,且變化幅度不超過1.05%,控制品質(zhì)顯著提高。
結(jié)論:通過變工頻吸收塔PH值自動控制策略及控制參數(shù)優(yōu)化,采用變頻控制供漿泵轉(zhuǎn)速,工頻輔助控制供漿調(diào)節(jié)閥,實現(xiàn)全程自動調(diào)節(jié),提高PH值調(diào)節(jié)品質(zhì),本策略采用低流量限制設(shè)計,可解決管道漿液流量低造成的管道堵塞,采用變頻控制,減少調(diào)節(jié)閥門節(jié)流損失,提高供漿效率,采用工頻輔助變頻的混合控制系統(tǒng),可克服單純的工頻控制調(diào)節(jié)閥、變頻調(diào)節(jié)供漿泵轉(zhuǎn)速兩者的缺點,發(fā)揮兩者的優(yōu)點,最終實現(xiàn)PH值最優(yōu)控制。同時,吸收塔PH值控制采用三沖量控制,主PID采用變參數(shù)、自適應(yīng)控制,輔助以前饋控制,副控制器PI采用快速回路,提高調(diào)節(jié)速度,現(xiàn)實提高PH值控制品質(zhì)的目的。