白璐 尚玉星 孫鵬 羅曉坤 孫起(新疆油田公司陸梁油田作業區)
機采系統是陸梁油田的能耗及運營成本大戶,針對陸梁油田抽油機井沖次快、泵徑小、成本緊的現狀,提出了“降桿速”提效率的優化思路。同時油井含水逐年上升,為了緩解產量遞減壓力,需要產出更多的液體,因此優選潛力井,進行提液增油也是一種有益嘗試。
抽油機井的輸入功率由五個部分[1-2]組成即有效功率、地面損失功率、井下黏滯損失功率、井下滑動損失功率和溶解氣膨脹功率。
中石油稀油井系統效率平均值在25%左右,即油井生產過程中大部分能量被損耗。地面系統各節點效率影響因素見表1,在抽油機保養正常、調平衡到位時地面損失功率相對穩定[3-5],井下損失功率(由黏滯損失功率、滑動損失功率構成)是油井損失能量的重要組成部分,如何減少井下損失功率成為機采系統提效的主要方向。
1)黏滯損失功率。

式中:Pr為黏滯損失功率,kW;S為光桿沖程,m;n為沖次,次/min;m為管徑桿徑比,無量綱;μi為在li段油管中的液體的平均黏度,mPa·s;li第i段油管長度,m。
2)滑動損失功率。

式中:Pk為滑動損失功率,kW;fk為桿與管的摩擦系數,無量綱;qr為單位長度桿柱重量,kN;lhp為抽油桿在斜井段的水平投影長度,m;S為光桿沖程,m;n為沖次,次/min。
陸梁油田油井以直井為主,且泵掛通常在造斜點以上,由公式(1)、(2)得出,降低黏滯損失功率是陸梁油田機采系統提效的有效途徑。
在清防蠟工作正常(即管徑桿徑比、液體粘度相對穩定)時,降低抽油桿桿速(沖程×沖次),便可有效降低井下損失功率、提高機采系統效率。

表1 地面系統各節點效率影響因素

式中:ηλ為桿、管彈性伸縮對泵效的影響;S為光桿沖程,m;Sp為柱塞沖程,m;λ為沖程損失,m。
由式(3)知,在沖程損失一定時沖程越大泵效越高,因此應優先通過降低沖次降低桿速,即在設計中將沖次降到下限后,仍不能達到優化目標時,再考慮下調沖程。
對陸梁油田242 口抽油機井實施了降桿速優化改造,效果統計見表2,在產液量不降的情況下,平均桿速由18.4 m/min 降到13.0 m/min;系統效率由21.94%升為31.21%,上升了9.27 個百分點;噸液單耗由7.38 kWh/t 下降為5.54 kWh/t,節能率24.93%;平均單井節約桿管73.6 m,累計節約桿管18 465 m。
一方面降低桿速可以提效降耗,節約桿管、檢泵等運營成本;另一方面油田含水逐年上升,產量自然遞減,為了更好地緩解產量壓力,可以在提效降耗的基礎上,嘗試大泵提液增油措施[5-8]。
隨著油藏整體進入高含水開發階段,陸梁油田利用提液措施增產,前期主要采用電潛泵提液取得較好效果。隨著脫節器、高極數電動機等配套工具設備成熟,采用大泵徑管式泵,按照“低桿速”生產制度,既能滿足目前油藏提液需求,也能提高系統效率,優勢更明顯。
選擇提液目標井時,應遵循油井選擇與油層供液能力相匹配的原則,即選擇當前產液量較高、校正沉沒度較大的油井。
1)產液量較高。產液量較高的油井是指不低于同區塊平均產液量的油井,油井產液高是油層物性良好的體現。
2)校正沉沒度較大。校正沉沒度即將套壓歸零后的沉沒度。作業區套壓大于3 MPa的油井約占6%,套壓也是地層能量的體現。
選擇目標井后需要對提液潛力進行確認,確定目標液量及潛在液面位置。即通過IPR曲線(產液量與井底流壓關系曲線)判斷油井產液能力,隨著井底流壓降低,油井產量隨生產壓差(地層壓力-井底流壓)的增大而增大[9-12]。
以4001、2112 井為例,IPR 曲線見圖1 和圖2,根據油層中深、產液、含水、動液面等生產參數繪制IPR曲線,在曲線上合理取點即選擇合理生產壓差預測油井產量。預測4001產液量35 t/d時動液面為750 m,實際產液量34.6 t/d、動液面737 m;2112 井產量61 t/d 時動液面為330 m,實際產液量60.8 t/d,動液面339 m。

圖1 4001井IPR曲線

圖2 2112井IPR曲線
利用機采系統設計軟件優化井下桿管泵組合,在抽油桿柱保證應力系數、懸點載荷滿足負載率的前提下,選取大直徑抽油泵實施提液。對陸梁油田38 口抽油機井實施了大泵提液措施效果統計見表3,平均泵徑由40.3 mm 增大至65.9 mm;平均單井產液量由25.9 t/d升為67.5 t/d。

表2 陸梁油田降桿速實施井效果統計

表3 陸梁油田大泵提液實施井效果統計
1)提液增產。對38 口井歷時6 個月試驗,增液1 354.6 t/d,增油85.4 t/d,累計增加液量253 218 t,累計增加油量17 355 t。按原油價格2 200 元/t計算,創產值約3 818 余萬元;除去修井費、材料費741萬余元,投入產出比為1∶5。
2)提效降耗。提液井系統效率由19.46%升為39.34%,上升了19.88 個百分點;噸液單耗由4.62 kWh/t 下降到2.86 kWh/t,節能率37.95%;平均單井節約桿管138 m,累計節約桿管5 106 m,按桿管價格110元/m計算,節約桿管投入56萬余元。
實踐表明,對大部分抽油機井進行降桿速設計,對少部分具有提液潛力的井實施大泵提液,形成的“降桿速、保產量”大泵提效技術,在陸梁油田具有非常好的適應性:
1)通過公式(1)、(2)得出降低桿速減少井下黏滯損失功率,是陸梁油田抽油機井提效降耗的主要方向。
2)對抽油系統降桿速,不僅可以提效降耗,因沖次的大幅下降還可以節約桿管、檢泵等運營成本。
3)在含水上升、產量遞減的開發趨勢下,篩選潛力井進行提液,不僅有助于緩解產量壓力,還可以大幅提高系統效率。