王天明
(酒鋼集團宏興鋼鐵股份有限公司運輸部,甘肅 嘉峪關 735100)
酒鋼運輸部嘉東站是酒鋼產品外發最大的編組站,與嘉峪關站接軌,外發產品根據流向在嘉東站編組上排國鐵嘉峪關站。受現有貨運模式的限制,裝完的外發車輛周轉和上排速度較慢。貨運站內扣車,鐵路啟空頭(為了完成路方承認車計劃,提前將廠內空車指定某貨位等待裝車)、貨位裝車上下行插花等原因,造成嘉東站站場混編,外發編組不暢。通過改變目前貨運模式,減少交車作業環節,壓縮貨運交車時間,提高編組站的編組能力和空車利用率,以滿足目前酒鋼外發產品的需求,實現路企雙贏。
嘉東站目前有到發線6 條(1—6 道),為電氣化線路,交接線5 條(7-11 道),區域內共有10 個裝車貨位,每天裝車240 輛左右,嘉東站允許最大保有量為800 輛,超過800 輛就會造成運輸組織不暢。2020 年,隨著酒鋼7# 高爐正式投產,原燃料到達和產品外發量大幅增加。目前,各貨位裝完重車全部在站內交接線交車。貨運站內扣車造成返廠較多;鐵路啟空頭車、貨位裝車上下行不分等原因,造成已交車、待交車和空車插花嚴重,貨位裝完車輛在廠內周轉時間較長。由于大量的重復性作業,交接線、到發線和部分調車線長期占用,嘉東站環城編組不暢,保有量居高不下。
貨位裝完的外發鋼產品調運至嘉東站站內進行技術交接,如在技術交接過程中產生扣車,需調配至相應裝車貨位調整、處理。進而造成站內車輛混編,外發車不能及時上排,給產品外發帶來較大影響。2020 年,鐵路共計扣車2 960 輛,其中貨位裝載不合格原因扣車占41%,路方貨運扣車標準不統一扣車占38%,車輛車體破損原因扣車占21%。嘉東站將鐵路扣車重新配至貨位調整或倒出交接線在固定地點處理,每扣1 輛重車,車站需倒調3 鉤,每鉤車大約需要10 min,扣車2 960 輛,倒調扣車大約需用123 個臺班,增加運輸部機車油耗、保養和維修費用。由于貨運扣車,編組列車倒調次數增加,列車編組時間長,車站作業效率低,嘉東站允許最大保有量為800 輛,2020 年,嘉東站月保有量平均937 輛,超過嘉東站允許最大保有量,在業務量不變的情況下,2019 年與2020 年相比,多用129 個臺班,見表1。

表1 2019 年與2020 年嘉東站保有量和機車臺班對比
大量扣車、返廠等原因影響,酒鋼外發產品裝完車在站內與鐵路貨運辦理交接時間較長,交完車后,等待排車時間也較長,極大制約酒鋼產品外發,目前的貨運組織模式,在廠停時已達不到路方要求,見表2。

表2 2020 年嘉東站交車、排車時間統計和啟空頭車數
經過統計分析,扣車主要存在以下幾方面問題:
(1)裝車單位人員經驗不足,業務技能欠缺,裝載方案不熟悉,加固材料不標準等原因導致裝完的車輛不合格,被路方貨運扣車。2020 年,未嚴格按裝載方案裝載和裝載加固不合格等原因,造成貨運站內扣車1 213 輛。
(2)經全年跟蹤、統計分析:路方貨運因扣車標準執行不統一等原因共計扣車1 126 輛。60%的扣車經路方貨運專業人員復檢后又可放行,各班貨運檢車工作存在執行標準不統一、不規范等問題。
(3)鐵路到達酒鋼企業空車資源有限,且到達空車的30%因修程到期不能裝車,由于裝載鋼板、棒材、線材、卷板等鋼產品貨車車體要求不一樣,配入貨位的空車不能完全符合路方貨運要求標準,導致裝完的部分重車因車體原因被路方貨運扣車。2020 年因車體破損原因扣車621 輛[1]。
貨運扣車,造成嘉東站保有量較高。2020 嘉東站平均保有量937 輛,超出允許最大保有量800 輛范圍。高保有量造成站內作業困難,線路使用效率降低;機車臺班數量增加,機車效率較低;車輛周轉速度變慢。裝車、卸車、中轉、環城編組、上排都有較大影響。
大量啟完的空頭空車在站內等待計劃裝車,廠內空車資源緊張時,嘉東站其他裝車貨位空線沒有空車可用。空頭車上貨位還需嘉東站二次挑車,產生重復性作業。部分空頭車輛因車體破損原因,被鐵路貨運扣車,產生返廠,增加裝車單位成本,影響產品外發。空頭車配貨位后,由于庫房按空頭要求挑車,不能按“就近原則”裝車,裝車速度變慢,空頭裝完的重車“去向”插花嚴重。當日起,次日裝,嚴重影響配車和裝車效率[2]。2020 年嘉東站共計啟空頭11 818 輛,這也是造成嘉東站站內保有量高和裝車效率低的主要原因之一。
各貨位裝車既有上行車又有下行車,按照鐵路上排規定:列車編組必須上、下行分開,貨位的裝車模式再次影響外發產品的編組外排。不銹鋼貨位裝車既有鋼支架裝車又有普通封車插花裝車,重車掛出貨位后需分類挑車,影響重車交車效率。
路方貨運扣車數量較多,造成站內已交車、待交車及空車插花嚴重;列車編組按路方要求需上下行分開編組;雙重影響造成嘉東站編組用時較長。鐵路環城機車到達嘉東站內等待時間較長,降低了路局車輛周轉效率。
主動對接市場,改變鐵路貨運檢車模式,貨運直接在裝車貨位對車輛裝載狀態進行檢查,原有模式與預想模式如圖1 所示。

圖1 檢車原有模式與預想模式
鐵路貨運人員設置:內勤1 人,外勤2 人配置。經測算,嘉東站軋鋼區域每班裝車最大能力:大棒貨位3 鉤,共計36 輛;一高貨位3 鉤,共計18 輛車;二高貨位4 鉤,共計24 輛車,共計78 輛。軋鋼站區域鐵路外勤貨運設置2 人,可滿足貨位檢車要求。嘉東站有不銹鋼、中板、爐卷、東庫鋼、酸洗庫共5 個裝車貨位,12 h 各裝車1.5 鉤,貨運外勤檢車設置1 人,可以滿足站內貨位區域檢車要求。
一是加強裝車單位人員的業務培訓,提高裝車人員操作水平;二是加強與路方貨運溝通,對裝載方案的標準學精吃透;三是與運輸單位加強協作和信息交流,提前做好裝車前準備;四是對于采購的加固材料要嚴格把關,杜絕不合格的加固材料使用,提高嘉東站整體裝車效率。
啟空頭要制定相應制度,啟空頭車前要與相關部門加強溝通和聯系,與運輸組織合理調配相結合。以便空車在廠內調運,減少機車資源浪費;啟空頭車的數量要嚴格控制,減少空頭車數量,運輸單位可以減少廠內空車倒調頻次,加快空車周轉效率。裝車單位可加快裝車的速度,提高整體車輛周轉效率,既完成裝車計劃,也實現減少啟空頭的數量。
按照國鐵的編組要求,編組上排車輛必須上行和下行方向的車輛分開編組(如圖2 所示)。

圖2 編組現有模式與預想模式
貨位裝車人員裝車要制定相關方案,上下行分開,重車調至站內就可以直接編組上排,這樣加快了外發產品的上排速度,實現企業運輸單位和裝車單位的共贏。
不銹鋼卷鋼支架裝車和普通裝車分開裝車,普通車裝完的重車可以直接調運至封車貨位加固,鋼支架裝完的重車可以直接掛回站內啟票交車,減少倒調環節,加快不銹鋼產品上排速度。
加強路企溝通和協調,路方對于到達酒鋼的空車進行過濾,把修程到期和破損較嚴重的車輛在嘉峪關站溜放分類,避免造成路企雙方的資源浪費。與路方建立完善的配套機制。推進路企直通工作戰略的實施,要建立路企直通運輸的內部考核激勵辦法,企業、路方調度所、車站、機輛部門實行連掛考核。
裝車單位直接與鐵路貨運溝通,把一些車輛裝載問題、車體外觀故障等問題在現場解決,可以杜絕返廠后調整產生的費用、成本,提高酒鋼各貨位裝車速度,減少人力和物力的浪費。貨位檢車后將重車掛至站內,鐵路內勤貨運可以直接制票。嘉東站可將已交重車分類挑車,提前編組,等待上排。嘉東站環城編組的速度可以提高80%,鐵路機車到達酒鋼后平均周轉時間可壓縮1.5~2 h,環城上排由現在3~4 鉤,可增至5~6 鉤。嘉東站每班可以減一臺機車。提高嘉東車站裝車和編組效率,壓縮鐵路貨車在廠停留時間,有利于滿足公司長遠發展的鐵路運輸需求,為整個廠內鐵路物流順暢創造條件。
貨運改革尋求的是實現“優質服務、快速高效”,這是鐵路貨運努力發展的方向。最重要的是各級貨運人員要樹牢正確的服務理念,進一步優化服務流程,處理好鐵路運輸與現代物流的關系,才能在日益競爭的貨運市場中站穩腳跟,邁出大步[3]。