東風商用車有限公司車輛工廠 湖北十堰 442041
V形推力桿在重型貨車上起著不可忽視的作用,除了可以防止中、后橋前后移位,還可以防止左右移位。當重型貨車轉彎時,V形推力桿三角形穩定結構能阻止車橋發生左右偏移,保證車輛的平順性,對車輛行駛安全性至關重要。
東風商用車在D760旗艦重型貨車開發時中后橋與車架連接全系采用了V形推力桿結構,有效提升了整車行駛的安全性,市場認可度較高。由于首次采用了全新的產品結構,在整車裝配過程中頻繁出現“V形推力桿與車架裝配困難”問題,嚴重影響整車裝配效率,本文著重對該問題產生的原因及整改對策進行研究分析。
如圖1、圖2所示,V形推力桿一端連接中后橋,一端連接車架橫梁總成中的推力桿支座,均采用螺栓連接。
裝配工序劃分說明:由于V形推力桿中有橡膠件不耐高溫,無法通過車架總成油漆線。公司在裝配工序劃分時將V形推力桿放在總裝配廠裝配,連接中后橋與車架橫梁總成;對應的V形推力桿支座放在車架廠裝配,與橫梁一起組成橫梁總成裝入車架總成中。

圖1 V形推力桿與車架及中后橋連接方式

圖2 V形推力桿與推力桿支座連接方式
關鍵尺寸:由裝配方式可知,左右推力桿支座的孔心距A為裝配的關鍵尺寸,需要重點予以保證。
裝配中存在的主要問題如下:
1)V形推力桿裝配時與推力桿支座對應裝配孔錯位,螺栓無法裝配(見圖3)。
2)螺栓雖能裝入螺紋孔內,但無法緊固到位,扭矩不達標(見圖4)。

圖3 裝配孔錯位

圖4 螺栓無法緊固到位
3)V形推力桿支座與橫梁連接部分產品為焊接結構,現場無法拆解。返修方案為解體車架總成更換橫梁總成,返修周期長、難度大,交貨期影響大。
原因分析主要借助尺寸鏈,利用尺寸鏈原理分析V形推力桿裝配各環節各零件尺寸公差。通過對各個尺寸鏈環的公差進行分析,有效分配各相關的尺寸公差,從而解決裝配困難問題。
通過分析圖樣相關尺寸、現場檢測各相關部品實物質量,利用軟件進行工藝尺寸鏈分析,見表1。封閉環尺寸A共有16個組成環構成,計算實際IT公差為2.42mm,大于目標IT公差1.0mm。說明封閉環尺寸A在目前組成環尺寸公差分配情況下,不能滿足裝配需求,需要改善。
1)車架橫梁總成裝配工藝不合理?,F場調查發現,V形推力桿支座與橫梁裝配時采用螺栓聯接自由裝配,沒有配置專用夾具。說明在工藝策劃階段仍然沿用傳統的固有認識,沒有識別出需關鍵保證的尺寸。現場檢具檢測無法通過(見圖5),無法有效保證產品實物質量。需要進行工藝合理化改善,減少組成環2公差、組成環3公差、組成環4公差和組成環12公差、組成環13公差。
2)螺紋孔封堵件設計不合理。工藝上為了保證V形推力桿支座通過油漆線后螺紋孔不進漆,設計了專用螺紋封堵件進行覆避(見圖6)。但通過現場實際調查,該封堵件使用后仍然有油漆進入螺紋孔內,通過車架油漆線烘干爐后螺紋孔內存在漆渣(見圖7),加劇了V形推力桿裝配困難。需要對封堵件結構重新設計,減少組成環15公差。
3)V形推力桿裝配工藝不合理?,F場調查發現,總裝配廠在裝配V形推力桿時,由左右各1名操作工抬著推力桿,使其孔位與推力桿支座螺紋孔中心對應,由于V形推力桿重力作用,極易造成操作不同步,螺栓裝配困難。需要改進裝配工藝,減少組成環14公差。
4)V形推力桿安裝孔與裝配用螺栓設計不合理。安裝孔設計時,考慮到V形推力桿支座孔間心距很難保證,在與車架水平方向采用21mm×23mm的長圓孔(見圖8),讓出了部分制造公差。但實際作業現場由于長圓孔(不易加工)實物質量、裝配時的垂直方向竄動等因素,經常發生螺栓與螺紋孔垂直方向局部干涉。需要對安裝長圓孔重新設計,減少組成環16公差。

表1 V形推力桿裝配工藝尺寸鏈分析

5 檢具無法通過

圖7 螺紋孔內漆渣
另外,安裝用螺栓端部設計時采用倒角無螺紋結構(見圖9),本意是為了方便螺栓裝配(導正),實際作業現場易造成螺栓導正端與螺紋孔不同軸,導致螺栓擰緊過程螺紋亂扣進而對螺紋產生破壞作用。需要對安裝螺栓重新設計,減少組成環14公差。

圖8 安裝孔長圓孔設計

圖9 安裝螺栓端部倒角無螺紋
5)V形推力桿支座產品實物質量不滿足產品要求?,F場抽查4件產品采用三坐標進行檢測,V支座孔心距尺寸2件超差,合格率50%,直接影響V形推力桿安裝精度。另外,發現現場零件螺紋孔內存在未清理的鐵屑(見圖10),直接影響螺紋孔加工精度,加劇V形推力桿安裝困難度。需要重點提升V形推力桿產品實物質量,減少組成環9、組成環10和組成環15公差。

圖10 螺紋孔內鐵屑
6)V形推力桿支座產品結構不合理。V形推力桿支座與橫梁腹翼面采用焊接方式連接(見圖11、圖12),焊接本身屬于特種工藝,參數不易控制。同時,易受橫梁腹翼面垂直度、橫梁孔心距、焊接熱變形及焊接飛濺等因素的影響,封閉環尺寸極難保證。同時焊接方式不易拆卸,現場螺紋孔破壞后,返修極為困難,極易造成總裝廠停線、調序等生產事故。需要對焊接方式進行改進,減少組成環15公差、組成環2公差,同時便于特出情況現場返修作業。
綜合上述分析,總結V形推力桿裝配困難主要影響因素見表2。

圖11 焊接方式設計

圖12 焊接方式實物

表2 V形推力桿裝配困難主要影響因素
鑒于V形推力桿影響因素中涉及裝配工藝、油漆工藝、產品設計、部品質量管理等,以及車架廠、總裝配廠之間的協同作業等多方面因素。報請公司質量管理部成立CFT團隊,協調相應工廠和職能人員統一開展工作,從組織機構保證上予以明確。同時每日召開例會專題進行推進,有力地保證了后續現場對策的具體實施。
1)針對“車架橫梁總成裝配工藝不合理”問題。V形推力桿支座采用螺栓與橫梁自由裝配,完全依靠產品精度無法保證封閉環尺寸。團隊成員重新識別關鍵尺寸并設計專用裝配夾具,模擬V形推力桿裝配方式(見圖13)。裝配時首先將裝配夾具孔位與推力桿支座孔位對齊,緊固4個工藝螺栓后再緊固其余安裝螺栓,然后卸下工藝螺栓,采用專用檢具100%檢測通過后完工(見圖14)。該方案消除了組成環2、3、4,組成環12、13公差分別減少至0.1mm。

圖13 V推支座專用裝配夾具

圖14 V推支座專用檢具
2)針對“螺紋孔封堵件設計不合理”問題。團隊成員重新設計封堵件結構,選用多種材料,經過多輪工藝試驗,終于找到三元乙丙橡膠材料,該材料可耐230℃高溫,同時且具有較強的耐腐蝕性。在原封堵件基礎上增加三元乙丙橡膠材質墊圈(見圖15),順利通過車架電泳線且能拆卸后循環使用減低使用成本。該方案徹底消除了V推支座螺紋孔油漆后漆渣問題(見圖16),組成環15減少至0.05mm。
3)針對“V形推力桿裝配工藝不合理”問題。團隊成員共同討論方案,主要方向為消除由于V形推力桿重力影響產生的水平方向和垂直方向竄動問題。在不影響主體作業的前提下,充分利用現場作業空間,綜合考慮Q、C、D因素。新增V形推力桿吊裝工位(包括龍門吊1套、地軌1套、電葫蘆2套c ey 專用吊具2套),用于V形推力桿的吊裝上線及裝配時的精確調整(見圖17、圖18)。通過該方案的實施,一方面提高了V形推力桿裝配精度,另一方面也提高了作業效率、降低了作業強度。組成環14公差減少至0.1mm。

圖15 新結構封堵件

圖16 V推支座螺紋孔無漆渣
4)針對“V形推力桿安裝孔與裝配用螺栓設計不合理”問題。產品設計人員充分借鑒競品及沃爾沃貨車類似設計的結構,在保證裝配精度、螺栓扭矩的前提下,將V形推力桿安裝孔孔徑由21mm×23mm長圓孔優化至φ22mm圓孔(見圖19),將裝配用螺栓由端部倒角無螺紋結構優化為標準結構(見圖20)。該方案經現場檢驗,消除了由于安裝螺栓與螺紋孔不同心及導向偏移情況下,安裝螺栓對螺紋的破壞問題。組成環14公差減少至0.1mm,組成環16公差減少至0.1mm。

圖17 V形推力桿吊裝工位

圖18 V形推力桿吊具

圖19 優化安裝孔孔徑

圖20 優化螺栓端部尺寸
5)針對“V形推力桿支座產品實物質量不滿足產品要求”問題。公司供應商質量部協同車架廠與零件供應商開展工程監察,對工藝流程圖、PFMEA、控制計劃、現場作業文件及檢查文件進行審核,并結合文件對過程管控能力進行評估,提出需要整改的事項,加大防流出管理。供應商支座V形推力桿支座專用綜合檢具(見圖21),檢測推力桿支座安裝面的垂直度、平面度、傾斜度以及關鍵裝配用孔孔心距、孔徑、孔邊距尺寸,不滿足產品要求則無法通過檢具,充分保證了V形推力桿支座在車架上的安裝位置精度。產品質量問題整改完成后,組成環9公差減少至0.4mm、組成環10公差減少至0.4mm、組成環15公差減少至0.05mm。

圖21 V推支座綜合檢具
6)針對“V形推力桿支座產品結構不合理”問題。中心設計師充分借鑒D320平臺車型,在滿足使用功能和整車性能的前提下,將V形推力桿支座由焊接結構優化為螺栓聯接結構(見圖22),為推力桿裝配工藝優化提供了基礎。同時為后續的維修服務提供了便利條件。方案實施后消除了組成環2、組成環15減少至0.05mm。
上述6項對策實施后,尺寸鏈分析結果如下,計算實際IT公差由2.42mm降低為0.98mm,小于目標IT公差1.0mm(見表3)。說明封閉環尺寸A得到了足夠的保障,能夠滿足實際裝配要求。

圖22 V推支座螺栓連接結構

表3 V形推力桿裝配工藝尺寸鏈分析-對策后
1)尺寸鏈工具的應用。采用尺寸鏈工具對裝配各零部件額加工公差進行分析,分析組成環、封閉環,進而找出需要重點解決的關鍵組成環,這是一套科學、系統的分析問題方法,需要在后續工作中重點應用。
2)強化新品生產準備管理工作。充分開展APQP(產品質量先期策劃)從新品計劃和項目確定、產品設計和開發、過程設計和開發、產品和過程確認、反饋和糾正措施等5個方面全過程實施管控,避免量產問題。
3)嚴控部品質量管理。部品實物質量是保證整車質量的關鍵因素,通過加強對供應的管理(重點部品提高來料檢驗頻次、重點部品工程監察、供應商高層約談、加重考核以及建立供應商份額減少和退出機制),提升部品質量,保證現場裝車質量。
4)工序的劃分。文中由于V形推力桿橡膠材料不耐車架油漆線高溫,所以將其裝配路線放至總裝配廠生產,出現質量問題易造成整條生產線的停線調序。通過國內競品廠家調研,部分廠家已將V形推力桿與橫梁總成一起裝配,在橫梁總成裝配環節重點控制。目前工廠車架制造工藝正在轉變為先油漆后裝配,V形推力桿放至橫梁總成后可以直接進行車架裝配,不需要再進油漆線。因此建議后續對V形推力桿裝配工順進行重新劃分,更有利于關鍵尺寸控制。