李耀龍
(中鐵一局集團(tuán)橋梁工程有限公司,陜西渭南 714000)
鋼箱梁焊接施工方法及技術(shù)廣泛應(yīng)用于橋梁建設(shè)中,如何改變相關(guān)影響因素,提高焊接檢測合格率,對(duì)橋梁鋼構(gòu)建設(shè)中的工期和質(zhì)量起重要作用。
回龍寺立交主線特大橋區(qū)間長度為676m,沿線依次跨越既滬昆、貴黃高速公路。交叉位置道路主線樁號(hào)K0+806.653=滬昆高速(K1869+972),上跨橋梁采用1~60m 等截面簡支鋼箱梁跨越滬昆高速公路,梁高2.8m;橋梁中線與滬昆高速公路交角為95.7°,橋梁采用正交90°布置。交叉位置樁號(hào)K1+091.331(貴黃公路(K18+335)),橋梁采用1~55m 簡支鋼箱梁跨越貴黃高速公路,梁高2.8m;橋梁中線與貴黃公路交角為77.3°,橋梁采用正交90°布置。跨滬昆1~60m 鋼箱梁一級(jí)焊縫現(xiàn)場焊接量為1409.2m,跨貴黃1~55m 鋼箱梁一級(jí)焊縫現(xiàn)場焊接量為940m。通過對(duì)已焊接完成的跨貴黃1~55m 鋼箱梁第一榀焊縫進(jìn)行統(tǒng)計(jì)與數(shù)據(jù)源分析,共檢測85.8m。經(jīng)檢測合格66.7m,合格率僅為77.7%,嚴(yán)重影響下一榀鋼箱梁拼裝與鋼箱梁后期橫移與頂推作業(yè),并影響總工期。
項(xiàng)目部對(duì)施工的跨貴黃1~55m 鋼箱梁第二榀焊縫進(jìn)行檢測,共檢測30.8m,存在問題的為8.1m,焊縫檢測一次合格率僅為73.7%,對(duì)其進(jìn)行分層分類統(tǒng)計(jì):
對(duì)存在問題的8.1m,在工序中存在的質(zhì)量問題具體現(xiàn)象進(jìn)行分析,如表1 所示。

表1 不合格延米具體現(xiàn)象統(tǒng)計(jì)
結(jié)論:由以上分層分類的調(diào)查、統(tǒng)計(jì)結(jié)果可以看出,最終影響焊接一次檢測合格率的主要現(xiàn)象是“氣孔”與“夾渣”,其累計(jì)頻率高達(dá)88%,為關(guān)鍵的少數(shù)項(xiàng),是問題的癥結(jié)。
根據(jù)深入現(xiàn)場實(shí)際調(diào)查及圖列分析顯示,鋼箱梁焊接一次檢測合格率73.7%,其中“氣孔”“夾渣”累計(jì)頻率達(dá)88%。結(jié)合實(shí)際情況及同行業(yè)最好水平能解決80%的此類問題,那么合格率可達(dá)到[30.8-8.1+(5.3+1.8)×0.8]/30.8×100%=92.1%。最終確定目標(biāo)為“提高鋼箱梁焊接一次檢測合格率到92.1%”
根據(jù)現(xiàn)場出現(xiàn)的問題,焊接技術(shù)偏差主要由于具有以下原因分析特征:①培訓(xùn)效果差;②設(shè)備陳舊;③焊絲不合格;④坡口不整齊;⑤坡口清理不干凈;⑥預(yù)熱不滿足;⑦焊接工藝不當(dāng);⑧無防風(fēng)、雨措施;⑨測量偏差等9 大類原因。針對(duì)這些原因,從以下各個(gè)方面調(diào)查認(rèn)證:
通過組織焊接工人進(jìn)行鋼箱梁焊接安全技術(shù)交底會(huì),發(fā)現(xiàn)通過對(duì)培訓(xùn)成績不同人員焊接作業(yè)進(jìn)行檢查,發(fā)現(xiàn)均存在氣孔及夾渣情況,且癥結(jié)問題統(tǒng)計(jì)數(shù)量基本一致,因此培訓(xùn)效果對(duì)癥結(jié)程度影響不大。
現(xiàn)場焊機(jī)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)調(diào)查,共有5 臺(tái)二氧化碳?xì)怏w保護(hù)焊機(jī),其中1 臺(tái)焊機(jī)為最新采購的(全新),2 臺(tái)焊機(jī)使用時(shí)間1 年(較新),剩余2 臺(tái)焊機(jī)使用時(shí)間為3 年(較舊),經(jīng)過對(duì)5 臺(tái)焊機(jī)作業(yè)進(jìn)行檢查,發(fā)現(xiàn)每臺(tái)焊機(jī)均竄仔氣孔、焊渣,且癥結(jié)問題統(tǒng)計(jì)數(shù)量基本一致。
現(xiàn)場焊絲進(jìn)行統(tǒng)計(jì)調(diào)查,焊接現(xiàn)場共有5 盤實(shí)芯焊絲,經(jīng)調(diào)查認(rèn)證焊絲進(jìn)場時(shí)均有材料合格證書,且檢測合格后投入使用,但使用過程中部分焊絲未進(jìn)行有效的防御措施,存在淋雨、銹蝕等現(xiàn)象。通過采用無淋雨焊絲與淋雨焊絲焊接對(duì)比,發(fā)現(xiàn)在同等條件下焊接完成后均存在氣孔及夾渣情況,且問題癥結(jié)數(shù)量統(tǒng)計(jì)基本一致,因此焊絲情況對(duì)癥結(jié)問題影響不大。
現(xiàn)場坡口進(jìn)行統(tǒng)計(jì)調(diào)查,坡口破除為鋼箱梁場內(nèi)加工時(shí)等離子切除,現(xiàn)場破除較少,現(xiàn)場破除的坡口存在不整齊現(xiàn)象,占所有焊縫長度的30%,剩余70%坡口平平整,無毛刺、卷邊等。
坡口清理進(jìn)情況行統(tǒng)計(jì)調(diào)查,坡口清理在梁體吊裝前進(jìn)行清理,因過程時(shí)間太長,吊裝至設(shè)計(jì)位置后進(jìn)行二次清理,無馬板位置采用角磨機(jī)進(jìn)行二次清理,干凈無雜物,露出金屬光澤;馬板下方位置采用鋼絲刷進(jìn)行二次清理,干凈無雜物,金屬光澤度差。
通過對(duì)坡口清理情況不一樣進(jìn)行焊接對(duì)比,發(fā)現(xiàn)在同等條件下馬板下方與無馬板位置,焊接完成后均存在氣孔及夾渣情況,且問題癥結(jié)數(shù)量統(tǒng)計(jì)基本一致,因此坡口清理不干凈對(duì)癥結(jié)問題影響不大。
對(duì)板材預(yù)熱情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)調(diào)查,焊縫施焊前均按照技術(shù)交底要求進(jìn)行板材預(yù)熱,預(yù)熱采用乙炔進(jìn)行烘烤加熱,箱室內(nèi)預(yù)熱后溫度流失教慢,頂板預(yù)熱由專人進(jìn)行,焊接過程中進(jìn)行加熱。通過對(duì)板材預(yù)熱情況不一樣進(jìn)行焊接對(duì)比,發(fā)現(xiàn)在同等條件下板材預(yù)熱溫度在50℃以上,焊接完成后氣孔與夾渣情況基本一致。
對(duì)焊接工藝進(jìn)行統(tǒng)計(jì)調(diào)查,施焊前在焊縫背面貼陶瓷襯墊,施焊時(shí)先進(jìn)行底部第一層填充焊接,然后清理表面焊渣與雜物,再次進(jìn)行第二層焊接,頂板焊縫為平焊縫,焊接速度普遍較快,運(yùn)條方式為直線形運(yùn)條法、直線往復(fù)運(yùn)條法、月牙形運(yùn)條法。通過調(diào)查分析發(fā)現(xiàn),焊接速度快、直線形運(yùn)條法焊接,夾渣出現(xiàn)頻次較多,最后得出焊接工藝不當(dāng)為要因。
對(duì)防風(fēng)、雨情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)調(diào)查,本地區(qū)陰雨天較多,風(fēng)力較大;腹板與底板在箱室內(nèi)進(jìn)行焊接,處于相對(duì)封閉作業(yè)環(huán)境,不受風(fēng)、雨影響,頂板焊接在露天環(huán)境作業(yè),受風(fēng)、雨影響。通過調(diào)查分析發(fā)現(xiàn),頂板焊縫在風(fēng)、雨天或無防風(fēng)、雨措施時(shí),焊接出現(xiàn)氣孔的概率明顯提高,焊縫容易出現(xiàn)氣孔。
對(duì)測量偏差進(jìn)行統(tǒng)計(jì)調(diào)查,鋼箱梁拼裝時(shí)焊縫寬度根據(jù)每榀梁長與總梁長誤差進(jìn)行調(diào)整,焊縫高差采用螺旋頂進(jìn)行調(diào)整。通過對(duì)測量情況不一樣進(jìn)行焊接對(duì)比,發(fā)現(xiàn)在焊縫寬度與高差不同的情況下,焊接完成后亦存在氣孔現(xiàn)象,且問題癥結(jié)數(shù)量統(tǒng)計(jì)基本一致,因此測量偏差對(duì)癥結(jié)問題影響不大。
綜上分析可以得出:導(dǎo)致焊接質(zhì)量的主要原因是焊接工藝不當(dāng)和無防風(fēng)、雨措施。針對(duì)這兩項(xiàng)原因,經(jīng)過分析制定對(duì)策,如表2 所示。
(1)改變運(yùn)條方法:運(yùn)條方法改為月牙形運(yùn)條法,使熔渣上浮到融化金屬表面,如圖1、圖2 所示。
月牙形運(yùn)條法:這種運(yùn)條方法焊接時(shí),焊條沿焊接方向做月牙形的左右擺動(dòng),同時(shí)需要在兩邊稍停片刻,以防咬邊。這種方法應(yīng)用范圍和鋸齒形運(yùn)條法基本相似。
(2)改變焊接方式:平縫焊接分為3 層進(jìn)行焊接,第一層填充,然后進(jìn)行清理表面浮渣,再次進(jìn)行第二層焊接,重復(fù)焊接第三層。

表2 對(duì)策分析評(píng)價(jià)

圖1 焊接

圖2 月牙形運(yùn)條法
(3)焊接方式:為保證打底的質(zhì)量(打底是多層焊中最重要的一步),打底需要?dú)寤『竵硗瓿伞I蠈雍附硬捎枚趸細(xì)怏w保護(hù)焊,而且每一層的焊接都相當(dāng)與對(duì)前一層進(jìn)行熱處理,在上層焊接前對(duì)下層焊渣進(jìn)行清理,平縫焊接盡量使用實(shí)芯焊絲進(jìn)行焊接。
(1)制作擋風(fēng)、雨棚:加工擋風(fēng)、雨棚,四面封閉,頂部加蓋頂棚,防止風(fēng)、雨影響焊接質(zhì)量。
(2)擋風(fēng)、雨棚:制作擋風(fēng)、雨棚采用鋼筋骨架、彩條布進(jìn)行圍擋,如有雨天可在頂部加蓋竹膠板。
后期對(duì)跨貴黃1~55m 鋼箱梁焊縫檢測成果進(jìn)行統(tǒng)計(jì)調(diào)查,左幅第1 榀、挑臂、第2 榀鋼箱梁頂板焊縫,共計(jì)65.6m,一次檢測合格共計(jì)62.1m,合格率為94.7%,達(dá)到原計(jì)劃92.1%;每段不合格長度不均,最短為0.1m,最長為0.4m,不影響后期鋼箱梁橫移、頂推施工。
同時(shí),鋼箱梁頂推施工時(shí)間大大縮短,每榀鋼箱梁節(jié)約鋼管立柱、型材租賃費(fèi)用:0.5 萬元;節(jié)約機(jī)械租賃費(fèi)用:0.3 萬元;節(jié)約人工費(fèi):0.5 萬元;后續(xù)施工鋼箱梁共18 榀,合計(jì)節(jié)約18×(0.5+0.3+0.5)=23.4 萬元。新增防風(fēng)、雨棚:材料及加工費(fèi)用:0.1萬元。節(jié)約成本=23.4-0.1=23.3 萬元,實(shí)現(xiàn)效益的最大化。
通過本次分析,確保了鋼箱梁頂推施工,在保證安全和質(zhì)量的前提下,大大加快了工期,按時(shí)完成節(jié)點(diǎn)任務(wù)。尤其是鋼箱梁焊接突破了“風(fēng)雨無阻”等技術(shù)難題,并且標(biāo)準(zhǔn)化施工經(jīng)驗(yàn)推廣受到業(yè)主和監(jiān)理單位的贊譽(yù),并在全線推行。