劉澄赤,卞睿凡,睢博棟
(1.浙江省地礦建設有限公司,浙江 杭州 310052; 2.同濟大學土木工程學院,上海 200092)
隨著城市建設和深層地下空間的大規模開發利用,地下結構和設施越來越密集,深基坑降水和開挖對周圍環境的影響不容忽視。地下連續墻剛度大,止水效果良好,對周圍環境的影響較小,常作為基坑圍護結構和止水帷幕。受基坑深度、土層條件等因素制約,需增加基坑止水深度和地下連續墻接縫處止水樁樁長,同時還需滿足環境控制要求。
常采用高壓旋噴樁進行地基處理,以達到提高土體強度、剛度和滲透性的目的,高壓旋噴樁也可作為止水帷幕[1]。但高壓旋噴樁在施工過程中由于注入大量水泥漿,對周圍土體和建筑物的影響較大[2]。為此,在傳統高壓旋噴樁施工工藝的基礎上研發了MJS工法[3]。MJS工法可通過壓力監控系統和強制排泥系統有效調節鉆孔壓力,且可實現任意角度擺噴,從而減小對土體的擾動[4]。自2008年MJS工法從日本引進我國以來,逐漸應用于地基加固、基坑圍護、盾構端頭加固等工程中,取得了良好效果[5-7]。技術人員結合具體工程對MJS工法工藝和設備進行了改進,使該工法得到更廣泛的應用[8],目前已應用于更深土層中。結合上海瑞虹新城10號地塊發展項目深基坑具體情況,對MJS工法超長高壓旋噴樁在深基坑止水工程中的應用進行研究。
上海瑞虹新城10號地塊發展項目位于虹口區,東鄰虹鎮老街,西鄰瑞虹路及3號地塊基坑,南鄰天虹路,北鄰沙虹路及9號地塊基坑。10號地塊東西向長約225m,南北向寬約170m,總建筑面積約43萬m2。本工程基坑圍護結構采用超深地下連續墻,施工前采用三軸攪拌樁進行槽壁加固,地下連續墻接縫處采用MJS工法超長高壓旋噴樁進行止水加固。
本工程基坑距周圍道路及地下管線較近,東、西側地下管線較密集,東側場地紅線距地下管線最近距離約為12.5m,西側場地紅線距地下管線僅7.7m,北側距9號地塊基坑約13.5m,西側距3號地塊基坑約29.6m,東南角距地鐵4號線58.4m。為防止基坑圍護結構變形過大造成地下管線移動錯位、道路表面及周圍建筑物開裂,需進行地下連續墻接縫止水施工。
土層物理力學參數如表1所示,根據土層條件,地下連續墻須穿過⑤2層至更深的⑧1-2層,以保證基坑防滲效果。由于傳統高壓旋噴樁最大加固深度為55m,因此,地下連續墻接縫處采用MJS工法超長高壓旋噴樁(樁長65m)進行止水加固。

表1 土層物理力學參數
場地淺部地下水屬潛水類型,水位為0.800~1.500m,潛水水位受降雨、地表水影響發生變化。⑤2層為微承壓含水層,水位一般為3.000~11.000m,呈周期性變化。基坑開挖深度為18.5~20.0m,基本位于⑤2層,該層對基坑突涌存在影響。⑦層與⑤2層相連,水頭埋深與⑤2層一致,同樣對基坑突涌存在影響。因此,需采取良好的隔水措施。
采用MJS工法施工時,鉆桿內的多孔管可實現多種功能,包括噴射高壓水泥漿、壓縮空氣和高壓水等,需對噴嘴附近的壓力進行監控。當噴嘴附近地內壓力過高時,排泥系統通過控制排泥口閥門調節排泥流量,降低鉆孔壓力,從而減小對環境的影響。在排泥口內部通過倒吸水和倒吸氣形成負壓,有利于廢漿及時排出,使地內壓力釋放。在多孔管實現地內壓力監控與強制排泥的基礎上,將帶有噴嘴的鉆桿通過鉆機下放至預定深度后,鉆桿以一定速度旋轉和提升,噴嘴噴出的高壓水泥漿高速切割土體,被破壞的土體與噴射的水泥漿攪拌混合,隨鉆桿提升至接近地表時結束施工,水泥土混合漿液凝固后形成MJS工法高壓旋噴樁。
2.2.1施工難點
1)設備性能與施工精度要求高
本工程鉆孔深度較大,對鉆機扭矩的要求較高,鉆孔難度較大。多孔管鉆桿置入超深土層時,鉆桿長細比過大,成孔垂直度控制難度較大。
2)地內壓力監控與強制排泥難度大
沿深度方向壓力感應器數值變化較大,需根據不同深度和土層性質調節地內壓力系數,以保證成樁質量。在超深土層施工過程中,由于排泥距離較大,增加了排泥難度,對地內壓力可控性造成影響。
3)鋼套管選擇與安裝難度較大
隨著鉆孔深度的增加,鉆桿與土體摩阻力增大。砂性土自立性差,受擾動后易流動抱死鉆桿,增加了鉆桿與土體摩阻力。另外,受鉆機扭矩、提升力等因素的限制,當土層中含有砂性土時,需預先設置鋼套管,鉆桿在鋼套管內施工,可在一定程度上避免發生坍孔、抱鉆事故,并在提升鉆桿的同時利用拔管器同步提升鋼套管,以提高施工效率,避免分步提升鋼套管后進行搭接旋噴,從而提高了施工質量。
2.2.2施工工藝流程
1)溝槽開挖 施工前進行測量放線,以樁心為中心,開挖寬約0.8m、深1m溝槽。
2)鉆機就位 利用枕木等搭設施工平臺,將鉆機擺放平整。
3)引孔 引孔直徑應≥250mm,孔深65m,鉆孔垂直度應≥1/300。引孔深度應較設計深度大30cm左右,引孔后利用高稠度泥漿置換孔內泥漿,進行護壁施工。
4)下放多孔管 認真檢查地內壓力監測器等是否正常工作,確認無誤后將多孔管下放至預定深度。
5)高壓旋噴注漿 多孔管以一定旋轉速度和提升速度旋噴成樁,每提升1節鉆桿及時進行拆卸、清洗,防止多孔管堵塞。除需保養多孔管外,還應注意觀察鉆孔壓力,如果壓力出現異常,應根據旋噴深度、土層性質等適當調整。
6)鉆機移位 旋噴至地表時結束注漿,拔管并清洗鉆桿,完成鉆機移位。
7)泥漿外運 由于排出泥漿較多,需將泥漿集中排至泥漿箱或儲存池,泥漿固結后挖出,外運至指定點進行處理。
為進一步研究MJS工法超長高壓旋噴樁成樁質量,在基坑內側進行試樁試驗,觀察成樁直徑和樁身無側限抗壓強度。試樁試驗結果表明,基坑開挖至底部時,即距地表20m,成樁直徑可達2.55~2.80m,滿足設計需求。在不同深度處取3組試件進行無側限抗壓強度試驗,結果如表2所示。由表2可知,樁身無側限抗壓強度均>1.3MPa,滿足設計要求,可知成樁質量較好。

表2 樁身無側限抗壓強度試驗結果
為了解止水加固施工對周圍環境的影響,在試樁周圍典型位置埋設深層測斜管,并布置地表沉降觀測點。觀測結果表明,止水加固施工引起的地表豎向位移<2.22mm、距試樁邊界1m處深層土體最大水平位移約為12.5mm、距試樁邊界6m處深層土體最大水平位移<4mm。總體來說,在深層軟土中采用MJS工法進行止水加固施工對周圍環境的影響較小,施工質量較好。
1)針對上海瑞虹新城10號地塊發展項目深基坑止水工程,基于工程特點與已有工程經驗,采用MJS工法超長高壓旋噴樁進行施工。當超深土層中存在砂性土時,為避免發生坍孔、抱鉆事故,可采用鋼套管護孔,在提升鉆桿的同時利用拔管器同步提升鋼套管,以提高施工效率,避免分步提升鋼套管后進行搭接旋噴,從而提高了施工質量。
2)試樁試驗結果表明,在20m深度處成樁直徑可達2.55~2.80m,且樁身無側限抗壓強度>1.3MPa,滿足設計要求,成樁質量較好。
3)地表沉降觀測結果表明,止水加固施工引起的地表豎向位移<2.22mm、距試樁邊界6m處深層土體最大水平位移<4mm,可知在深層軟土中采用MJS工法進行止水加固施工對周圍環境的影響較小,施工質量較好。