中交路橋華南工程有限公司,廣東 中山 528400
(1)當盾構刀盤出現結泥餅現象時,盾構機的總推力,即總推力逐步增加,刀盤扭矩先增加后降低至接近無推進速度,刀盤基本原地旋轉。
(2)隨著推進速度的降低和總推力的增加,推進時間持續增長,設備滿負荷運轉,設備及環境溫度會持續升高,液壓系統容易出現滲漏油、油溫高等現象,設備故障率明顯增加,人員作業環境的溫度過高,施工溫度環境變化明顯。
(3)刀盤結泥餅后導致作業及土倉內溫度持續增高,高溫條件下易造成泥餅燒結,擠壓密實度越來越高,形成強度較高的泥餅,對泥餅的清理及掘進造成極大困難。若在推進速度極低、總推力極高的情況下持續強行推進施工,會導致刀盤、刀具在高溫條件下變形、損壞、磨損。
(1)在風化泥質黏性土地層推進過程中,控制倉內土壓力過高,特別是滿倉掘進時推進阻力較大,易形成高溫環境,導致渣土燒結成泥餅。
(2)受到地下水影響,倉內壓力難以降低,為避免出現噴涌現象,增加了土倉內控制壓力,導致倉內積土較多,而土質黏性較高,使推進阻力增加,作業溫度升高。
(3)渣土改良的效果不佳,導致渣土流速性及和易性較差。
(4)刀盤及土倉壁板中心開口處未合理設計改良劑注入口,對渣土沖刷效果不佳,注入孔壓力及流量不足。
(5)刀盤及土倉壁板未合理設計主被動攪拌棒,不利于渣土攪拌,造成渣土堆積結塊。
(6)在易結泥餅地質隧道施工中未合理設計刀盤開口率,不利于將切削渣土排入土倉,開口率過低造成較大塊渣土堵塞刀盤開口,會加速泥餅的形成。
(7)未合理設計刀具配置以及刀具高差布置不合理,不便于渣土切削和破碎,造成渣土堆積。
(8)在復合地層中盾構掘進,盾構司機對地質特性缺乏了解,盾構操作經驗不足,應變及處理問題能力欠缺。
(9)盾構機設備維保不到位,導致刀盤驅動系統溫度過高。
佛山地鐵三號線的3202-3標段東樂路站—大良站隧道施工采取盾構法,從大良站向東樂路站方向掘進施工,隧道外徑為6m,內徑為5.4m,管片環寬1.5m。隧道左線長1237.141m,最大縱向坡為+27.6‰,平面曲線半徑的最小數值為663m,其覆土厚度約為22.536m。該段盾構施工過程中所受干擾因素多為具有承壓的基巖風化裂隙水,且全年降水量充足。左線隧道洞身經過的土質為粉質黏土、淤泥質粉細砂、全風化和強風化及中風化泥質粉砂巖。
該區間左線盾構掘進120~188環,隧道主要處于中、強風化泥質粉砂巖地層,控制土壓不高于200kPa,推進速度約為50mm/min,總推力為11000~12000kN,刀盤扭矩為1200~1500kN·m。施工參數較為穩定,基本無較大波動。
當掘進至189~193環時,發現地層中含有中風化泥質粉砂巖,且含量逐漸增多,因此在確保地層無沉降的情況下適當降低了控制土壓(逐漸降低至160kPa),并配合部分氣壓,以保護刀盤刀具,減小刀具損壞及磨損,推進速度為40~50mm/min,總推力為12000~13000kN,刀盤扭矩為1600~1800kN·m。在190環的渣土取樣以強風化的泥質粉砂巖為主,含有少量中風化的泥質粉砂巖。
(1)當掘進至194~199環時,地下水顯著增多,且中風化泥質粉砂巖含量也較之前增加,螺旋機可見噴涌的情況。將土壓力控制在180kPa,調整盾構推力為16000kN,掘進速度為20mm/min,刀盤扭矩為2500kN·m,刀盤前方和盾體附近可見輕微沉降。
(2)當掘進至200~202環時,地下水較多,推進中螺旋機出現噴涌量較大的情況,因此不能確保出土量,于是增加總推力至20000kN,推進速度最多為10mm/min,刀盤扭矩為2800~3400kN·m,添加膨潤土進行渣土改良,總推力及刀盤扭矩仍有增大趨勢。
(3)在參數正常階段的施工過程中,渣土溫度為28~30℃,參數突變后由于推進時間的增加,渣土溫度也有逐漸增加趨勢,螺旋機出土口渣土溫度高達35~38℃。
技術人員經過分析判斷有結泥餅現象存在,項目部隨即召開研討會議,準備進行開倉作業。開倉作業后,可見刀盤中心及面板外側開口處出現了比較嚴重的結泥餅現象,施工人員立即清理泥餅。首先從倉門處向下清理至中心回轉處,然后旋轉刀盤清理下一個工作面,最后清理刀盤外側開口處。
(1)采用分散性泡沫劑加強對渣土的改良,每環檢查發泡效果及渣土改良情況,及時調整泡沫參數配比(原液∶水=1∶24,混合液∶空氣=1∶8)。每次都要在確認渣土改良情況以及發泡效果后方可添加泡沫劑,并再次確認每次的配比。
(2)當發現施工參數出現異常波動或出現停機倒班情況時,為預防施工參數惡化的情況,需要及時增添土倉的分散劑與水混合液(分散劑∶水=1∶4),確保其達到完全攪拌狀態,浸泡需要超過8h,并利用分散劑對土塊土體進行分散與分離處理,避免出現泥餅。再次恢復掘進時,施工參數均有所好轉。
(3)當發現地下水對掘進施工有影響時,立即在盾體后方進行雙液二次注漿,封堵后方地下水。應合理采用雙液漿對盾體后方5~7環位置進行二次注漿,同時密切留意周邊與后方地下水情況。
(4)在中、強風化泥質粉砂巖地層中掘進時,根據沉降監測的結果,嚴格按照操作規程使用氣壓輔助推進,降低控制土壓力前需要確保沉降處于可控范圍內,減小推進阻力。當需要調整姿態時,可適當增加控制的土壓力,以及增加總推力及總油壓,便于調整盾構姿態。
(5)在作業現場,認真指導司機的操作,確保掘進參數符合設計標準,進一步提升司機的作業技能與緊急情況下的應對能力。
(6)對渣土溫度進行認真檢測,通常渣土溫度為28~31℃,并認真分析渣樣。
自泥餅被清除后,在盾構穿越中風化地層時,從204環恢復掘進至320環,總推力為18000~23000kN,刀盤扭矩為2500~3400kN·m,推進速度為30~40mm/min,總推力及刀盤扭矩仍然較高。然后,及時調整了泡沫注入配比,選用分散性泡沫劑浸泡土倉,并保持連續施工作業,進行二次注漿止水,有效避免了結泥餅現象,順利穿越了中風化泥質粉砂巖地段以及地下水豐富區域。
從321環掘進至目前610環時,總推力為12000~15000kN,刀盤扭矩為1000~1800kN·m,推進速度為50~60mm/min,盾構施工參數基本穩定,地質變化不大,隨著隧道埋深的增加,目前受地下承壓水影響較小。此過程中由于地質變化,總推力及刀盤扭矩出現了較小的變化,但總體處于穩定可控狀態,避免了泥餅的形成。
在隧道右線施工中,通過提前加強以上預防措施及對設備進行改造,吸取左線經驗教訓,合理調整了施工參數,及時改良了渣土。正常掘進段從40環至目前443環,總推力為8000~1000kN,刀盤扭矩為1200~1800kN·m,推進速度為40~55mm/min,各項施工參數均較穩定。在380~420環時,地質由強風泥質粉砂巖變化為中風化的泥質粉砂巖,且地下水突增,總推力、刀盤扭矩及推進速度等施工參數出現部分波動,推進的總推力變為14000~17000kN,刀盤的扭矩變為2200~3000kN·m,推進速度降低為30~40mm/min;推進至420環后,地質變化為強風化泥質粉砂巖,但地下水仍較多,施工參數基本恢復正常穩定,右線施工中有效避免了泥餅的形成。
佛山地鐵三號線3202-3標段東樂路站—大良站隧道施工中,根據對刀盤結泥餅現象以及成因的分析,并結合東樂路站—大良站區間左線結泥餅施工情況,吸取了經驗教訓,后續盾構施工過程中,通過提前預防并做好過程管控、發現異常及時處理、調整施工參數、進行渣土改良等措施,避免了結泥餅現象的再次發生,也為類似工程項目積累了豐富的經驗。