曹紹良
(江西世龍實業股份有限公司,江西 樂平333311)
ADC 發泡劑是江西世龍實業股份有限公司的主導產品,2017 年,該公司成立ADC 發泡劑產品質量攻關小組,對ADC 發泡劑產品中的雜質及生產過程、生產工序進行全面分析,提出了具體改進措施,通過分析改進, 層層落實到位,ADC 發泡劑產品質量得到穩定提升。
雜質在ADC 發泡劑產品中體現為黑點、 黃點、白點等。經過認真總結分析,生產過程中可能混入的雜質歸類為以下幾種情況。
(1)包裝線頭、PP 編織袋外袋碎屑、PE 內袋碎屑;
(2)搪瓷測溫套管碎片、反應釜及攪拌錨脫落的碎片、襯塑設備脫落的塑料碎片、皮帶輸送機膠帶碎屑等;
(3)金屬碎片(包括設備件破損件及連接螺絲、螺母等)、鐵銹渣;
(4)細沙、石頭、磚頭、涂料、油漆等建筑裝飾材料碎屑;
(5)玻璃布、石棉絨、EPS 發泡材料、橡塑保溫材料碎屑;
(6)固體原料尿素、硫酸鎂、溴化鈉、添加劑等運輸卸車過程帶來的煤灰、 木屑等雜質以及原料自身存在的雜質;
(7)液體原料液堿、鹽酸包括井水、河水中含有的雜質、絮狀物,微生物,外購鹽酸帶來的其他不明雜質等;
(8)混入到物料中的死蚊蟲、工作人員毛發等;
(9)其他誤操作進入到包裝產品內的雜質等。
2.1.1 尿素液、氧化液配料
(1)配料槽底部安裝了過濾器,阻止大雜質通過管道、泵進入;
(2)打撈漂浮在配料槽上的雜質(主要是線頭與編織袋碎屑), 及時清理槽內纏繞在攪拌上的縫包線,定期清理槽底沉淀的泥土砂石等雜質;
(3)尿素、硫酸鎂等轉運車輛清潔狀況與供應部門溝通解決。
2.1.2 水合肼合成
(1)次鈉總槽出口安裝過濾器,阻止大雜質進入反應器,定期清理;
(2)尿素液總槽出口安裝過濾器,阻止大雜質進入反應器,定期清理。
2.1.3 縮合
(1)在氧化液中間槽上人孔進口安裝敞口過濾器(200 目尼龍網),嚴格按照規定定期清理;
(2)縮合釜出料總管至出料泵前安裝過濾器,阻止大雜質進入聯二脲中間槽,定期清理。
2.1.4 氧化
(1)氧化反應終點控制,漂洗分析合格;
(2)氧化釜出料總管至出料泵前安裝過濾器,阻止大雜質進入成品高位槽(成品洗滌槽),嚴格按照規定定期清理。
2.1.5 成品洗滌、離心
(1)真空膠帶機洗滌至成品接收槽后再泵入成品中間槽時,在成品中間槽人孔安裝敞口濾網(120 目)過濾。成品洗滌槽泵入成品中間槽時,在成品中間槽人孔安裝濾網(120 目)過濾。 該過程存在物料過濾不完全情況,時有物料直接溢出濾網現象;
(2)成品中間槽出料泵前安裝過濾器,阻止大雜質進入成品高位槽,定期清理;
(3)成品離心機定期清機,主要是解決離心機脫水效果問題,清機時一同檢查離心機轉動部件、刮刀及連接螺栓等是否正常。
2.1.6 皮帶輸送、干燥成品離心機離心出的濕料直接落到下方皮帶輸送機,經離心下方皮帶機(多條)傳送到干燥加料皮帶機,再進入干燥進料斗。
干燥系統每天定期清機,特殊情況(比如干燥主機負荷大、聲音異常等)立即停機檢查。
2.1.7 包裝、氣力輸送
本工序與干燥一體化同時進行, 作業過程中定期排放壓縮空氣中水分。
包裝進口裝有磁力棒,定期清理。氣力輸送是從振動篩出口進料。
2.1.8 精品加工
(1)定期清理檢查破碎裝置;
(2)人工投料口增設了大格子網,預防包裝袋滑入料倉;
(3)產品出料部分經振動篩過篩;
(4)落地料集中收集經過篩后轉交生產車間干燥回烘。
(1)干燥進料人工直接操控和視頻監控同時進行;
(2)現場包裝監控。
目前工藝水、洗滌水盡量采用深井水,當深井水不能滿足的情況下,河水補充。
現階段, 生產用原料分析檢測視不同原料區別對待,尿素、七水硫酸鎂、添加劑為抽查,對尿素檢測含氮量,溴化鈉按批次進行分析,外購鹽酸也是按車次抽樣分析。
(1)原因:a.包裝袋老化,引起PP 編織袋碎屑多;b.包裝袋開口引起,小包裝尿素及硫酸鎂袋口開口方式有兩種, 一是拆開縫包線, 二是刀口直接劃開,前者線頭多,后者PP 編織袋碎屑多。
(2)改進措施:改進噸包裝尿素,還可減輕工人勞動強度,做好尿素存放保管與使用,防止包裝袋老化。
(1)原因:a.縮合釜和氧化釜攪拌器為碳鋼包玻璃鋼,攪拌器腐蝕是必然的,但腐蝕過程緩慢,勢必產生雜質;b.縮合釜經常出現鈦盤管腐蝕,檢修過程也會帶來一定的雜質;c.氧化有時反應不完全就放料或放錯料。
(2)改進措施:a.采用耐腐蝕高強度合金鋼做縮合、氧化反應釜攪拌器;b.穩定縮合用鹽酸質量,合理控制鹽酸濃度, 減輕腐蝕。 可考慮增加鹽酸配料槽,配制規定濃度泵入縮合使用;c.加強管理,氧化放料閥設置放料信號標識或工藝聯鎖。
2018 年以前,ADC 原料生產車間、 精品加工車間一直在進行技改擴建,雜質產生較多。
因改擴建期間的作業現場, 建筑和安裝設備材料轉運,拆除舊建筑及垃圾轉運,拆除舊設備、腐蝕支架、管道及轉運等都是在生產現場進行,勢必引起現場環境和空氣質量變化。
工藝水洗滌水中含有一定的微生物雜質, 為提高產品質量,成品洗滌用水與普通工藝水分離,采用水質較好的深井水或自來水,使用袋式過濾器過濾成品洗滌水,及時將濾渣清除。
從長遠角度考慮,對生產工藝水進行凈化過濾,對提高ADC 產品純度會更有利。
ADC 生產原料帶入的雜質可能性較小,但仍需做好防范工作。比如原料轉動時包裝袋破損,回收時有可能帶入雜質,原料自身也可能含雜質,對添加劑進行過篩檢查雜質情況,必要時水洗,對尿素、七水硫酸鎂、溴化鈉可通過水溶檢查雜質。規定操作人員在使用過程發現異常應及時停用并匯報處理。
特別引起重視的是外購鹽酸, 該公司外購鹽酸曾經出現過一些問題,這方面一定不能放松要求。
當前,ADC 落地料、清機料量存在一定的比例,精品車間現場包裝每天落地料為10 包左右,當關風器下料不暢或操作人員敲打料管掌握不好會產生更多。 生產車間除自身產生的清機料、落地料、檢修清槽料等,有時還因操作失誤產生批量不合格料、倉庫破包料、結塊料等,這些料都必須進行回收。
改進措施:建立健全落地料、清機料等回收管理規章制度,嚴格按照制度組織收集及回收。
自2017 年該公司成立ADC 發泡劑產品質量攻關小組以來,采購部加強原料進場質量控制,生產車間按照攻關小組提出的改進措施認真執行, 在各生產工序中杜絕“溢料”漏濾現象,對密閉過濾器進一步把關,生產車間結合過濾雜質情況,把各工序過濾裝置進一步優化完善, 生產出的產品質量得到穩定提高。生產車間嚴格執行公司制定的ADC 回收管理規章制度,公司ADC 產品質量穩定提升,開拓了更多高端客戶,為公司在ADC 發泡劑行業贏得更好的產品質量信譽度。