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安鋼燒結(jié)系統(tǒng)配加低氮固體燃料減排的工業(yè)實驗

2021-04-14 09:38:40晁紅召關(guān)紅兵劉月建
河南冶金 2021年6期
關(guān)鍵詞:煙氣實驗系統(tǒng)

晁紅召 關(guān)紅兵 劉月建

(安陽鋼鐵股份有限公司煉鐵廠)

0 前言

據(jù)相關(guān)文獻資料介紹,燒結(jié)過程中產(chǎn)生的氮氧化物90%以上來自于固體燃料的燃燒,即絕大多數(shù)為燃燒型NOx,而燒結(jié)煤中的氮元素主要來源于其中的揮發(fā)分。從燃料化驗結(jié)果看,某種低氮煤(以下簡稱低氮煤)的揮發(fā)分含量低于安鋼目前使用的無煙煤品種(以下簡稱無煙煤),可以從源頭降低氮氧化物來源。從理論分析可知,使用低氮煤生產(chǎn)可有效降低脫硫氮氧化物的排放,需要工業(yè)實驗進行驗證。

1 工業(yè)實驗方案

1.1 計劃

本次工業(yè)實驗計劃在2#燒結(jié)系統(tǒng)系統(tǒng)進行,實驗期間配礦結(jié)構(gòu)、燃料配比以及其他過程參數(shù)保持穩(wěn)定,僅將燃料品種作為變量,分析配加低氮煤前后2#燒結(jié)系統(tǒng)污染物排放指標的變化。

1.2 用燃料準備

2#燒結(jié)系統(tǒng)提前三天開始準備煤池,西側(cè)煤池放置焦粉,東側(cè)煤池為無煙煤,基準期結(jié)束后開始騰空東側(cè)煤池進廠低氮煤,當?shù)偷簬齑媪窟_到500 t 以上時具備實驗開始條件。

1.3 實驗過程安排

(1)2#燒結(jié)系統(tǒng)正常的燃料結(jié)構(gòu)為焦煤比1:1,其中焦粉為自產(chǎn)焦粉,煤粉為安陽周邊地區(qū)無煙煤,在該燃料結(jié)構(gòu)下獲取72 h 的數(shù)據(jù)作為基準期實驗數(shù)據(jù)。

(2)為了減少煤種突然切換對燒結(jié)生產(chǎn)的影響,工業(yè)實驗分兩組進行。第一組實驗使用低氮煤替代全部無煙煤,焦煤比仍執(zhí)行1:1,焦粉使用自產(chǎn)焦粉。第二組實驗則停用焦粉,全部換用低氮煤。

(3)工業(yè)實驗按基準期、第一組、第二組依次執(zhí)行,基準期第一組實驗計劃于低氮煤進廠具備使用條件后開始執(zhí)行,持續(xù)72 h,之后進入12 h 緩沖期,用于新舊燃料品種配比的切換,12 h 后開始進行第二組全低氮煤實驗,該階段持續(xù)96 h。

(4)記錄基準期和第一組、第二組實驗期燒結(jié)機運行參數(shù)、燒結(jié)礦質(zhì)量及燒結(jié)機污染物排放數(shù)據(jù),并對數(shù)據(jù)進行對比分析。

2 工業(yè)實驗過程

2.1 基礎(chǔ)條件

在實驗期間,2#燒結(jié)系統(tǒng)未進行配比結(jié)構(gòu)調(diào)整,燒結(jié)過程參數(shù)保持穩(wěn)定。

2.2 具體步驟

實驗基準期2#燒結(jié)系統(tǒng)使用焦粉和無煙煤,焦煤比例執(zhí)行1:1,記錄三天的數(shù)據(jù),作為基礎(chǔ)實驗數(shù)據(jù),與第一、第二階段實驗數(shù)據(jù)進行對比分析,燒結(jié)機的主要運行參數(shù)見表1。

表1 基準期燒結(jié)機的運行數(shù)據(jù)

基準期,燒結(jié)機料批總體穩(wěn)定在660~680 t/h,燒結(jié)機生產(chǎn)狀態(tài)穩(wěn)定。基準期束后進入過渡期,燒結(jié)機開始騰空東側(cè)煤倉,進低氮煤。

3 月14 日白班,2#燒結(jié)系統(tǒng)煤倉低氮煤儲量滿足實驗條件,當天夜班開始按照實驗方案取用低氮煤,焦煤比例執(zhí)行1:1。3 月15 日0 點開始記錄燒結(jié)機運行參數(shù)和脫硫排放數(shù)據(jù),至3 月17 日24 點結(jié)束第一階段實驗。實驗期間,燒結(jié)機料批總體穩(wěn)定在650~680 t/h,燒結(jié)機生產(chǎn)狀態(tài)基本穩(wěn)定,燒結(jié)機的主要運行參數(shù)數(shù)據(jù)見表2。

表2 第一階段實驗燒結(jié)機運行數(shù)據(jù)

第一階段實驗結(jié)束后,3 月18 日夜班開始逐步換用全低氮煤生產(chǎn)。3 月19 日0 點開始記錄使用全低氮煤期間的實驗數(shù)據(jù),至3 月22 日24 點結(jié)束。實驗期間,燒結(jié)機料批總體穩(wěn)定在650~680 t/h,燒結(jié)機生產(chǎn)狀態(tài)基本穩(wěn)定,燒結(jié)機的主要運行參數(shù)記錄見表3。

表3 第二階段實驗燒結(jié)機運行數(shù)據(jù)

3 實驗用燃料性狀分析

低氮煤進場后,對低氮煤、焦粉和無煙煤的成分、粒度組成和水分情況進行了分析,結(jié)果見表4 ~表6。

表4 低氮煤進廠質(zhì)檢成分 %

表5 實驗使用的三種燃料的粒度組成

從表4~表6 可以看出,低氮煤固定碳含量要低于燒結(jié)目前使用的無煙煤和焦粉,灰分高于無煙煤和焦粉,揮發(fā)分含量低于無煙煤。

表6 實驗使用的三種燃料的粒級分布情況及水分 %

從粒度組成來看,低氮煤粒度偏碎,≤0.5 mm部 分 含 量 達 到15.54%,>0.5~1 mm 含 量 達到14.31%,兩者合計過粉碎(≤1 mm)達到29.85%,平均粒度2.25 mm,相較于焦粉和無煙煤來說其粒度偏碎。

此外,低氮煤水分含量較高,且粒度偏細,因此該煤粉較濕黏,在實驗過程中出現(xiàn)了燃料破碎系統(tǒng)堵倉、堵斗以及配料室燃料倉蓬倉的現(xiàn)象,影響了配煤的穩(wěn)定性。

4 實驗期間污染物排放數(shù)據(jù)分析

實驗結(jié)束后,通過對相關(guān)實驗數(shù)據(jù)進行匯總、對比,分析了相同原料條件下,不同燃料品種對燒結(jié)過程二氧化硫(SO2)和氮氧化物(NOx)排放的影響。

4.1 脫硫脫硝系統(tǒng)入口煙氣SO2和NOx含量分析

實驗期間,采用手持式煙氣分析儀對2#燒結(jié)系統(tǒng)脫硫脫硝入口煙氣進行了檢測,由于檢測儀器受CO 干擾無法檢測煙氣SO2的含量,因此僅分析了入口NOx的排放趨勢。

實驗期間2#燒結(jié)系統(tǒng)脫硫脫硝系統(tǒng)入口NOx的排放數(shù)據(jù)見表7。為排除煙氣含氧量波動的影響,表7 中NOx折算值一欄的數(shù)值,為實際檢測NOx數(shù)值按照16%的基礎(chǔ)含氧量折合而來。

表7 實驗階段2#脫硫入口排放數(shù)據(jù)

從表7 可以看出,在第一實驗階段,焦粉:低氮煤=1:1 時,NOx折算值的平均值為259.97 mg/h,排名第二;基礎(chǔ)數(shù)據(jù)階段停用低氮煤,焦粉:無煙煤=1:1 時的平均值為273.78 mg/h,排名第三;使用全低氮煤期間,2#燒結(jié)系統(tǒng)脫硫脫硝系統(tǒng)入口煙氣的NOx排放最低,平均為231.80 mg/h,與基礎(chǔ)數(shù)據(jù)階段相比,降低了41.98 mg/h,降低幅度為15.33%。

從以上數(shù)據(jù)推算,不同燃料品種氮氧化物的產(chǎn)生量由少到多排列為低氮煤<焦粉<無煙煤。因此,燒結(jié)機配加低氮煤確有從源頭降低氮氧化物排放的作用。

4.2 脫硫脫硝系統(tǒng)出口煙氣SO2和NOx含量分析

實驗期間,2#燒結(jié)系統(tǒng)脫硫脫硝系統(tǒng)出口SO2、NOx、風(fēng)量數(shù)據(jù)以及按照風(fēng)量數(shù)據(jù)計算的單位小時累計排放量見表8。

表8 實驗階段燒結(jié)污染物排放數(shù)據(jù)

從表8 可以看出,在第一實驗階段,燃料結(jié)構(gòu)為焦粉:低氮煤=1:1 時,脫硫脫硝系統(tǒng)出口煙氣SO2排放均值為16.45 mg/h,NOx排放均值為22.08 mg/h,此階段SO2和NOx排放均為三個階段最低。第二實驗階段和基礎(chǔ)數(shù)據(jù)階段的排放數(shù)據(jù)差別不大,均高于第一實驗階段,且三個階段均能達到超低排放要求。

4.3 脫硫脫硝系統(tǒng)出口煙氣噸礦SO2和NOx排放分析

考慮到三個實驗階段燒結(jié)礦產(chǎn)量和生產(chǎn)負荷略有不同,為排除燒結(jié)生產(chǎn)負荷對污染物排放的影響,將三個實驗階段的污染物排放總量與本階段燒結(jié)礦產(chǎn)量相除,得到三個階段各自的SO2和NOx噸礦排放量,見表9。

從表9 可以看出,在第一實驗階段,燃料結(jié)構(gòu)為焦粉:低氮煤=1:1 時,SO2和NOx噸礦排放量最低;燃料結(jié)構(gòu)為全低氮、煤和焦粉:無煙煤=1:1 時, SO2和NOx噸礦排放量非常接近,且均高于第一實驗階段。

表9 實驗階段燒結(jié)噸礦污染物排放數(shù)據(jù)

因此,從2#脫硫脫硝系統(tǒng)出口煙氣數(shù)據(jù)推算,不同燃料品種氮氧化物的產(chǎn)生量由少到多排列為焦粉<低氮煤<無煙煤。因此,燒結(jié)機配加低氮煤替代無煙煤,確有降低氮氧化物排放的作用,但低氮煤的減排效果弱于焦粉。

5 實驗期間燒結(jié)礦質(zhì)量分析

低氮煤實驗期間,對燒結(jié)礦TFe、SiO2、CaO、MgO、Al2O3的含量無明顯影響,由于低氮煤濕黏,在第二實驗階段全低氮煤生產(chǎn)期間,煤倉頻繁蓬倉對燒結(jié)礦FeO 含量穩(wěn)定性造成一定影響,但總體可控。低氮煤對燒結(jié)礦強度的影響見表10。

表10 實驗期間燒結(jié)礦強度指標變化趨勢

由表5 和表10 數(shù)據(jù)對應(yīng)分析可知,由于低氮煤粒度偏細,燃料中過粉碎部分含量較高,一定程度上影響了燒結(jié)過程透氣性和燒結(jié)熱量水平。因此,在第二階段全低氮煤實驗期間,燒結(jié)礦轉(zhuǎn)鼓強度和平均粒度有所下降,篩分指數(shù)和≤10 mm部分含量有所升高,但各項指標均未突破上下限,可以滿足燒結(jié)礦質(zhì)量要求。

6 成本分析

因為低氮煤固定碳含量略低,水分含量略高,且粒度偏細,在燒結(jié)過程中損耗較大,所以在使用低氮煤時,燒結(jié)燃料配比升高,實驗期間噸礦固體燃料消耗情況見表11,各品種燃料價格見表12。

表11 實驗期間噸礦固體燃料消耗變化趨勢

從表11~表12 可以看出,使用焦粉替代無煙煤時,燒結(jié)固體燃料消耗(濕基)基本維持穩(wěn)定;在使用全低氮煤生產(chǎn)時,燒結(jié)固體燃料消耗(濕基)由基準期的59.42 kg/t 升高到61.91 kg/t,升高了2.49 kg/t,升高幅度為4.19%。

表12 各品種燃料濕基和推算干基價格

根據(jù)表11 各階段固體燃料消耗數(shù)據(jù)和表12 各品種燃料價格,可推算不同燃料結(jié)構(gòu)下燒結(jié)礦燃料成本(概算),見表13。

從表13 可以看出,與2#燒結(jié)系統(tǒng)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)階段使用焦粉:無煙煤=1:1 相比,第一實驗階段使用50%的低氮煤替代無煙煤,燒結(jié)噸礦燃料成本升高1.47 元/t;第二實驗階段使用100%低氮煤時,與基準階段相比,燒結(jié)噸礦燃料成本升高5.37 元/ t。

根據(jù)消耗和燃料價格推算,燒結(jié)機使用焦粉與低氮煤比例1:1 時與使用全焦粉生產(chǎn)相比,估算燒結(jié)噸礦燃料成本升高約3.88 元/ t。而燒結(jié)機使用全低氮煤與使用全焦粉生產(chǎn)相比,估算燒結(jié)噸礦燃料成本升高約7.78 元/ t。

7 結(jié)論

通過對不同燃料結(jié)構(gòu)燒結(jié)工業(yè)實驗及實驗數(shù)據(jù)進行分析,得出以下結(jié)論:

(1)從脫硫脫硝系統(tǒng)入口煙氣數(shù)據(jù)分析,使用低氮煤替代部分無煙煤,可以從源頭降低燒結(jié)廢氣中氮氧化物排放值,降低幅度為15%左右。

(2)從脫硫出口煙氣數(shù)據(jù)分析,燃料結(jié)構(gòu)為全低氮煤、焦粉:無煙煤=1:1 時,燒結(jié)噸礦SO2和NOx排放量非常接近。即:燒結(jié)機配加低氮煤替代無煙煤確有降低NOx

表13 不同燃料結(jié)構(gòu)下燒結(jié)噸礦燃料成本概算

排放的作用,但低氮煤的減排效果弱于焦粉。

(3)低氮煤含水量大、粒度偏細,比較濕黏,在實驗過程中出現(xiàn)了燃料破碎系統(tǒng)堵倉、堵斗以及配料室燃料倉蓬倉的現(xiàn)象,影響配煤穩(wěn)定性,因此不宜全低氮煤生產(chǎn),建議與焦粉或其他煤種搭配使用。

(4)低氮煤固定碳含量略低,水分含量略高,且因為粒度偏細,在燒結(jié)過程中損耗較大,因此在使用低氮煤時,燒結(jié)燃料配比升高,噸礦固體燃料消耗升高。

(5)低氮煤價格較高,因此隨著低氮煤使用比例的升高,燒結(jié)固體燃料成本有升高趨勢。使用全低氮煤與全焦粉生產(chǎn)相比,估算燒結(jié)噸礦燃料成本升高約7.78 元/ t。

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