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提高轉爐煤氣回收量實踐探索

2021-04-14 20:04:39梁軍華
卷宗 2021年1期
關鍵詞:煙氣

梁軍華

(廣西鋼鐵集團有限公司,廣西 防城港 538002)

鐵水裝入比、煤氣回收比和空氣吸入量等由轉爐工序操作條件決定,也是制約煤氣回收的重要因素。在回收過程中還受管網(wǎng)煤氣平衡、氣柜緩沖能力、下游用戶使用方式等方面的制約。

1 轉爐煤氣回收現(xiàn)狀

現(xiàn)有50t轉爐3座,80t轉爐1座。配套轉爐煤氣回收系統(tǒng)在原有0G法的基礎上經(jīng)過改造采用的新0G法,煙氣經(jīng)煙罩、汽化冷卻煙道后,將凈化設備由原來的“二文三脫”改為了一、二級噴霧蒸發(fā)洗滌塔、環(huán)縫文氏管、兩級旋流脫水塔。新0G一次除塵系統(tǒng)于2018年3月份完成改造。改造后顆粒物濃度滿足了排放標準,但是改造當年的轉爐煤氣噸鋼回收僅完成110m3。其中10~12月份更是因鐵水不足,轉爐提高廢鋼比,轉爐煤氣噸鋼回收量僅96m3。由此既增加了噸鋼冶煉成本,同時也導致了轉爐工序能耗升高。通過對比發(fā)現(xiàn)近年來部分鋼鐵企業(yè)噸鋼轉爐煤氣回收穩(wěn)定在130m3以上,該企業(yè)的轉爐煤氣回收仍有一定的提升空間。

2 提高轉爐煤氣回收熱值采取的措施

2.1 調(diào)整一次除塵風量

優(yōu)化微差壓控制模式。在生產(chǎn)過程中,爐內(nèi)壓差在吹前、吹中和吹后階段不斷變化,因此準確控制爐口壓差以提高煤氣熱值和回收量尤為重要。不銹鋼公司原有的微差壓控制系統(tǒng),根據(jù)設定的目標壓差,通過液壓系統(tǒng)調(diào)節(jié)喉口開度,達到微正壓運行的目的。這種液壓調(diào)節(jié)有以下缺點:1)與爐內(nèi)劇烈反應引起的壓差變化相比,液壓系統(tǒng)調(diào)節(jié)速度慢且滯后,靈活性和準確性不能滿足現(xiàn)場動作的要求;2)液壓系統(tǒng)動作頻繁導致故障率較高,調(diào)試率較低。優(yōu)化的方式是調(diào)整爐口微差壓,經(jīng)過反復調(diào)整和測試,將吹煉過程分為10個階段,根據(jù)微差壓系統(tǒng)測得的吹煉過程中爐口壓力的差異,直接確定每一階段的喉口開度,驗證一次除塵風量和除塵系統(tǒng)效果,既實現(xiàn)了微差壓操作,又解決了煙氣溢出問題。經(jīng)過反復調(diào)試,達到最佳值,提高了轉爐煤氣回收熱值。活動罩與爐口有一定的壓力差。當壓差為負且較大時,會吸入大量外界空氣促進CO燃燒,從而降低氣體回收的熱值;當壓差為正且較大時,會導致煙氣溢出,也將降低氣體回收率。借鑒其他公司的經(jīng)驗,轉爐爐口控制在0~60Pa的微正壓。試驗結果表明,無煙塵溢出,對提高轉爐煤氣回收熱值起到了一定的作用。通過以上兩項改進措施,觀察吹煉過程中爐口壓差,調(diào)整各階段壓差,將吹煉過程中各階段壓差控制在合理范圍內(nèi)。

2.2 減少空氣吸入量

調(diào)整活動煙罩降罩時間和行程,轉爐爐口上方的活動煙罩是減少轉爐爐口吸入空氣的重要設備,吹煉時通過煙罩的自動升降能夠減少煙氣外溢,實現(xiàn)爐口煙氣的有效捕集。如果煙罩與爐口之間間隙太大或降罩時間滯后,就會造成爐口吸入空氣多,使得轉爐煤氣中氧含量長時間達不到2%以下,同時空氣吸入量多也會造成CO氧化成CO2,從而降低回收煤氣的熱值。通過現(xiàn)場調(diào)試,在確保氧含量合格的前提下,可將活動煙罩自動降罩的時間由原來的吹煉開始后120s提前到90s,活動煙罩距離爐口的最大間隙由原來的250mm調(diào)整到100mm。提高氧氣工作壓力,在鐵水不足的情況下,為實現(xiàn)低鐵耗操作,轉爐廢鋼裝入占總裝入量的23%~28%。因廢鋼裝入多,吹煉前期打火困難,碳氧反應滯后。當氧槍工作壓力0.8~0.85MPa時,正常情況下在吹煉140s后氧含量才降到2%以下;有些爐次在吹煉開始后100s具備煤氣回收條件后,160s后氧含量又出現(xiàn)反彈現(xiàn)象,被迫停止回收,由此縮短了煤氣回收時間。針對氧槍吹煉氧壓影響煤氣回收問題,多次試驗確定提高開始吹煉時的氧氣工作壓力,并且細化調(diào)整了供氧周期內(nèi)每分鐘的氧氣工作壓力。以上述50t轉爐為例,氧壓的調(diào)整使轉爐煤氣開始回收時間由吹煉開始后的140s,提前到70s以內(nèi)。調(diào)整環(huán)縫文氏管重砣行程開度,新OG系統(tǒng)環(huán)縫文氏管內(nèi)重砣行程決定了環(huán)縫文氏管壓力分配值和煙氣流速。根據(jù)轉爐吹煉時間,分5個階段控制重砣的行程,為充分保證爐前捕集效果,環(huán)縫文氏管重砣調(diào)整行程一般控制在150~200mm的較小范圍內(nèi)。在參數(shù)調(diào)整上主要根據(jù)爐前捕集效果調(diào)整中期開度,但在回收過程中會影響了煤氣中的氧含量。針對轉爐吹煉過程碳氧反應進程,結合煙氣中CO和O2成分變化趨勢對環(huán)縫文氏管重砣開口度進行了調(diào)整。在吹煉前期,將環(huán)縫文氏管開口度調(diào)到最小,使爐口負壓最小,空氣最少量吸入;同時針對O2含量反彈時間段,延長環(huán)縫文氏管重砣最小開度時間;吹煉中期煤氣回收期間,喉口開度調(diào)到最大,后期逐步調(diào)小。如此有效保證了轉爐煙氣O2含量快速降低到具備回收條件并使回收過程穩(wěn)定不反彈。

2.3 提高氧氣工作壓力

在鐵水不足的情況下,為實現(xiàn)低鐵耗操作,轉爐廢鋼裝入占總裝入量的23%~28%。因廢鋼裝入多,吹煉前期打火困難,碳氧反應滯后。當氧槍工作壓力0.8~0.85MPa時,正常情況下在吹煉140s后氧含量才降到2%以下;有些爐次在吹煉開始后100s具備煤氣回收條件后,160s后氧含量又出現(xiàn)反彈現(xiàn)象,被迫停止回收,由此縮短了煤氣回收時間。針對氧槍吹煉氧壓影響煤氣回收問題,多次試驗確定提高開始吹煉時的氧氣工作壓力,并且細化調(diào)整了供氧周期內(nèi)每分鐘的氧氣工作壓力。針對轉爐吹煉過程碳氧反應進程,結合煙氣中CO和O2成分變化趨勢對環(huán)縫文氏管重砣開口度進行了調(diào)整。在吹煉前期,將環(huán)縫文氏管開口度調(diào)到最小,使爐口負壓最小,空氣最少量吸入;

2.4 實行進一步降罩操作

在氣體回收過程中,調(diào)節(jié)煙氣中的氧含量。當煙氣含氧量超標時,會帶來安全隱患。轉爐煙氣中氧氣的主要來源是吸入空氣。因此,在轉爐冶煉過程中,及時降低活動煙罩減少進氣量,可以有效降低煙氣中的氧含量,快速達到氣體回收條件允許的氧含量。減少進氣量還可以減少空氣與爐內(nèi)CO的反應,增加煙氣中CO的含量,進而提高氣體回收的熱值。

3 提高轉爐煤氣回收量采取的管理措施

3.1 嚴格執(zhí)行標準化作業(yè),強化成本意識

轉爐冶煉過程中,通過嚴格執(zhí)行降罩操作,增加煤氣回收量。做好與煤氣回收有關的過程控制臺帳記錄,并固化到崗位規(guī)程中。能源管理執(zhí)行標準化作業(yè)管理,能源管理人員進行現(xiàn)場檢查,幫扶作業(yè)區(qū),針對現(xiàn)場存在問題,更新《設備管理評價細則》中能源、環(huán)保部分并下發(fā)到每個崗位,要求崗位進行學習,樹立責任意識,增強責任感,科室不定期對各崗位學習及執(zhí)行情況進行抽查。

3.2 崗位管理系統(tǒng)化

崗位操作人員進行本崗位TPM點檢,對現(xiàn)場設備發(fā)現(xiàn)的問題建立非點檢隱患信息,并要求崗位操作人員按要求錄入設備管理系統(tǒng)——小錘子系統(tǒng)中,做到“發(fā)現(xiàn)問題—接收問題—解決問題—落實結果”閉環(huán)管理,其中每個崗位在系統(tǒng)中的狀態(tài)都可查可控可追溯。

4 結束語

轉爐煤氣回收的前提條件是必須保證在安全前提下實現(xiàn)穩(wěn)定、高效的回收利用,同時又要兼顧顆粒物排放濃度小于國家特別排放限值。采取各種有效措施是可以提高轉爐煤氣回收量的,在降低工序成本的同時,又能夠減少顆粒物排放,大幅度提升企業(yè)的環(huán)保運行 水平。

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