潘佰沖,陳錫磊
(國網浙江慈溪市供電有限公司,浙江 慈溪 315300)
電容器是變電站最重要的無功補償裝置,三相單星型不接地型式的電容器組一般配置有兩段式過流保護、低電壓保護、過電壓保護和不平衡電壓保護以應對不同的故障。
近日某110 kV變電站發生一起10 kV電容器組放電線圈燒毀的事故,分析相關保護告警和動作信息、SOE記錄、故障錄波信息等,以找出事故中不平衡電壓保護未動作的原因。
某110 kV變電站為線變組接線方式,2臺主變分列運行,PQ1110線帶2號主變運行,事故發生前2號電容器組運行于10 kVⅡ段母線,見圖1。

圖1 110 kV變電站事故前運行方式
2019-04-07T12:23,2號電容器組過流Ⅰ段保護動作跳閘,運維和檢修人員趕赴現場,檢查發現10 kV電容器室內充滿濃煙,2號電容器組C相放電線圈外殼嚴重開裂、灼燒痕跡明顯,內部繞組銅芯裸露,連接母排上有明顯放電痕跡,二次剩余繞組端子的連接電纜脫落,二次電纜頭已燒焦。
10 kV 2號電容器組保護裝置為RCS-9631Ⅱ,裝置報文及監控后臺信息顯示,4月7日12:23:17.360,過流Ⅰ段保護動作,故障電流為ABC三相97.19 A。相關保護動作和SOE記錄見表1所示。

表1 保護信息和SOE記錄
根據報文信息可知發生的故障為三相短路,由于電容器組CT變比為600/5,計算得短路電流一次值為97.19×(600/5)=1.166×104A=11.66 kA。
2.2.1 PT斷線告警
電容器保護裝置RCS-9631Ⅱ的PT斷線判據為:
(1) 正序電壓U1<30 V,且任一相電流I>0.06In;
(2) 負序電壓U2>8 V。
滿足以上任一條件后延時10 s報PT斷線,發出裝置異常報警信號。
保護裝置的采樣電壓來自各相電容器的放電線圈,根據現場設備檢查情況推測分析,在C相放電線圈出現內部故障導致外殼開裂后,C相電壓已經無法采樣,此時各相電壓分別為:Ua=57.7∠0°V,Ub=57.7∠-120°V,Uc=0 V。
進一步根據對稱分量法計算各序電壓,式中α為算子ej120°:

正序電壓U1有效值為38.5 V,負序電壓U2有效值為19.3 V>8 V,滿足判據中的(2)。因此,12:11:40.501時出現PT斷線告警信號的原因是C相放電線圈運行中出現故障后,保護裝置無法采到C相電壓,產生了較大的負序電壓。
2.2.2 零序過電壓告警
該站10 kV母線PT采用4PT消諧接法,中性點零序PT(0.1 kV/3))的剩余繞組接入主變低后備保護的零序電壓采樣回路,當該零序電壓超過定值9.8 V后延時5 s發報警信號。
2號電容器組C相放電線圈繞組短路外殼開裂并不會造成母線出現零序電壓,只有當電弧灼燒形成單相接地后才會使系統出現零序電壓。當C相放電線圈接地后,系統中性點電壓上升為相電壓,零序PT剩余繞組電壓變成100/3 V,超過了定值9.8 V。因此,12:22:59.807時2號主變低后備保護報零序過電壓告警的原因是2號電容器組C相放電線圈在電弧灼燒下發生了單相接地;而在12:23:17.196時,該告警信號復歸的原因是故障發展成為了三相短路,零序電壓消失。
該站沒有配置故障錄波裝置,事故發生時上級220 kV變電站的PQ1110線路故障錄波啟動并記錄,由于該出線僅帶該站的2號主變和10 kVⅡ段母線運行,能夠基本反應2號電容器組的故障情況。PQ1110線的故障錄波如圖2所示。

圖2 上級變電站PQ1110線的故障錄波
表2給出了故障中某時刻三相短路電流相量,三相短路電流的相位之間基本相差120°,零序電流3I0基本為零,可以判斷發生的故障為三相短路。故障錄波信息顯示,短路電流為4.53 A,根據PQ1110線的CT變比(1 200/5)和該站110 kV主變壓器的變比(110 kV/10.5 kV),換算至主變10 kV側的短路電流一次值為11.39 kA。因此,錄波圖的故障電流大小和短路類型與2號電容器組保護裝置記錄的信息互相吻合,證明最終的確是三相短路故障導致過流Ⅰ段保護動作跳閘。

表2 短路電流向量值 A
10 kV 2號電容器組總容量3 600 kVar,每相12臺電容器,型號為對各相電容器進行電容量測試,結果如表3所示。

表3 電容器組電容量測試 μF
測試結果顯示各相電容器電容量無異常,電容器組內部沒有發生短路故障。

表4 直流電阻測量 Ω
從測試結果可以看出,C相放電線圈一次繞組的直流電阻遠遠大于正常的A,B兩相,可以判斷實際C相放電線圈一次繞組已經呈斷開狀態。
2號電容器組為三相單星型不接地接線,保護裝置為南瑞繼保RCS-9631Ⅱ,保護配置如表5所示。
故障時記錄的三相短路電流為97.19 A,動作時間188 ms,因此過流Ⅰ段保護正確動作。

表5 2號電容器組保護配置
不平衡保護能夠反應電容器組的內部故障,單星型不接地接線方式的電容器組一般采用的是不平衡電壓保護。
如圖3所示,將放電線圈的一次側與電容器并聯,二次側的三相剩余繞組首尾串聯接成開口三角(L601-N600)構成不平衡電壓保護。在正常運行時三相電壓平衡,開口處電壓為零,當電容器發生內部故障時三相電壓不再平衡,開口三角將出現零序電壓3U0,保護裝置采集到這個不平衡電壓后經過整定延時動作跳閘。

圖3 不平衡電壓保護回路接線
在12:11:30.501,C相放電線圈內部故障灼燒引起外殼開裂,一次繞組斷開,此時C相剩余繞組dc-dx電壓為0 V,而A相和B相的剩余繞組仍為正常電壓100/3 V,因此不平衡電壓回路的3U0=100/3 V。
根據表5的電容器組保護配置情況,100/3 V的不平衡電壓已經超過定值7 V,不平衡電壓保護應該動作跳閘,這樣也就不會使故障進一步發展成后續的三相短路。
結合現場,根據C相放電線圈二次剩余繞組端子dc處的連接電纜脫落、二次電纜頭燒焦的情況推測,當C相放電線圈內部發生短路灼燒后,dc處連接電纜燒毀脫落,導致L601-N600回路斷開,保護裝置無法采集到該電壓從而導致不平衡保護拒動。
根據上述分析和現場設備檢查情況,推演整個事故過程如下。
12:11:30.501,C相放電線圈內部故障、外殼開裂,一次繞組開路,剩余繞組dc端子二次電纜脫落,10 s后2號電容器組保護報PT斷線。
12:22:54.801,隨著電弧灼燒,C相放電線圈形成單相接地,5 s后2號主變低后備保護報零序過壓。
12:23:17.172 ~ 12:23:17.196,C 相 放 電 線圈接地后,導致非故障相A,B相電壓升高,通過電容器組的構架、接地排等發展成三相短路故障,出現約11 kA的短路電流。
12:23:17.360,2號電容器組過流Ⅰ段動作,電容器組開關跳開隔離故障。
電容器組保護動作后,通過檢查一次設備狀況,分析二次裝置信息,判斷保護動作行為是否正確,該案例中不平衡電壓回路二次電纜在事故中燒毀脫落,導致不平衡電壓保護無法動作,直到發展成三相短路后由過流保護動作出口。為了防范此類事故的發生,應加強對電容器組放電線圈的紅外測溫巡檢,及時發現和消除相應缺陷。