李學(xué)明,周焱民
(新余鋼鐵股份有限公司,江西338001)
面對(duì)中厚板產(chǎn)品市場競爭激烈的現(xiàn)實(shí),各中厚板生產(chǎn)企業(yè)將發(fā)展重點(diǎn)從單純追求產(chǎn)量、規(guī)模轉(zhuǎn)移到提高產(chǎn)品質(zhì)量、精度等方面,以期在激烈的市場競爭中占有一席之地[1]。新鋼公司中板生產(chǎn)線3000 mm 軋機(jī)控制系統(tǒng)自2008 年改造投用后,經(jīng)過多年的運(yùn)行,一些問題逐步累積、顯現(xiàn)。 如:計(jì)算機(jī)設(shè)備老化、故障率高;軋制過程自動(dòng)控制系統(tǒng)存在較大誤差,需操作工不斷手動(dòng)調(diào)整軋機(jī)壓下輥縫,操作難度大;產(chǎn)品厚度同板差偏大,尤其是軋制板形差,嚴(yán)重影響軋制質(zhì)量。
為改善軋制控制系統(tǒng)精度,提高軋制精度,提升質(zhì)量指標(biāo),本文對(duì)該軋制控制系統(tǒng)存在的問題、產(chǎn)生的原因及影響因素進(jìn)行分析,并制定相應(yīng)的優(yōu)化解決措施。
該3000 mm 軋機(jī)為四輥可逆精軋機(jī),軋機(jī)壓下方式為APC 與AGC 壓下相結(jié)合,AGC 缸上置,具有工作輥彎輥功能。 主要性能參數(shù):
最大軋制壓力:60000 KN
軋機(jī)剛度:≥8500 KN/mm
主傳動(dòng)電機(jī):AC7000KW×2,55/130 r/min
壓下方式:電動(dòng)APC+液壓APC+液壓AGC
AGC 油缸行程/精度:80 mm/0.01 mm。
1.2.1 剛度曲線異常
軋機(jī)的剛度對(duì)鋼板軋制而言非常重要,橫向剛度直接決定著軋制出的板形是否良好,縱向剛度對(duì)于鋼板的縱向厚度控制具有重要的意義。 3000 mm中板線軋機(jī)主要通過壓靠法進(jìn)行剛度的測量。 現(xiàn)在剛度曲線存在幾個(gè)問題:
(1)剛度測試壓力無法達(dá)到4000 噸以上;
(2)剛度測試軋制力按設(shè)定要求上升時(shí),第一步和最后一步需要人工干預(yù),否則無法完成剛度測試全過程;
(3) 查看剛度曲線,3000 噸以上曲線較硬,無法反映設(shè)備的真實(shí)剛度。
1.2.2 壓下輥縫不穩(wěn)
在軋制過程中經(jīng)常出現(xiàn)輥縫不穩(wěn)定、輥縫異常變化,每道次擺在不同的輥縫時(shí),DS、OS 側(cè)的輥縫差不一樣,有時(shí)相差3~4 mm,導(dǎo)致板型不好控制,同板差大,嚴(yán)重時(shí)會(huì)導(dǎo)致軋廢。
1.2.3 軋制規(guī)程計(jì)算厚度設(shè)定精度差
主要體現(xiàn)在以下幾方面:
(1)切換規(guī)格時(shí),需要操作工頻繁調(diào)整輥縫干預(yù)量,以保障厚度精度。 尤其是換輥周期后期,寬度規(guī)格變化時(shí),厚度波動(dòng)更明顯。 目前操作人員主要依靠倒數(shù)第二道次的實(shí)際出口長度來判斷厚度偏大還是偏小,再干預(yù)末道次輥縫。
(2)末道次軋制力較大時(shí)(軋制力超過4000噸),厚度控制不穩(wěn)定。
(3)道次間自適應(yīng)效果不佳,實(shí)際軋制力明顯大于設(shè)定軋制力,但后續(xù)道次的設(shè)定軋制力修正量很小。
1.2.4 頭部同板差偏差較大
生產(chǎn)過程中,鋼板頭部經(jīng)常報(bào)厚度超下限的缺陷。 一般出現(xiàn)在頭部0.7~1.5 m 長度范圍內(nèi),同板差最大可超過0.6 毫米。
1.2.5 測厚儀測量不準(zhǔn)
測厚儀測量誤差大,經(jīng)常出現(xiàn)測量的鋼板與卡量鋼板有0.3 mm 以上的誤差。 尤其令人困惑的是,有些鋼板測得準(zhǔn)、有些鋼板測量誤差達(dá)1~2 mm,原因診斷困難。 測厚儀測量值不僅參與了軋機(jī)軋制模型的計(jì)算,而且是操作工判斷軋制厚度的依據(jù)。 測量誤差大,對(duì)鋼板厚度控制影響較大。
通過FDAA 軟件分析以往剛度測試的情況,查看設(shè)定壓力、實(shí)際壓力,伺服閥電流等相關(guān)曲線,分析出剛度測試異常的原因主要是,系統(tǒng)壓力無法滿足剛度測試需要,剛度測試自動(dòng)控制程序不合理。主要優(yōu)化措施如下:
(1)提高AGC 液壓站系統(tǒng)壓力,由230bar 提高到245bar。
(2)修改TDC 控制程序,把軋制力閉環(huán)的比例系數(shù)KP 由以往的50×10-9提高到60×10-9; 而且在執(zhí)行第一步時(shí)(設(shè)定為200 噸)的比例系數(shù)與后面步驟的比例系數(shù)區(qū)分開,單獨(dú)設(shè)定,由以往的50×10-9設(shè)定為35×10-9;當(dāng)設(shè)定軋制力與實(shí)際軋制力相差10 t 時(shí),比例系數(shù)由60×10-9立即改為25×10-9(程序修改如圖1 所示),使軋制力平穩(wěn)接近設(shè)定軋制力。
(3)以前設(shè)定軋制力是直接給定,現(xiàn)改為增加一斜坡函數(shù),使設(shè)定軋制力平穩(wěn)上升,降低剛度測試時(shí)對(duì)軋機(jī)造成的沖擊;原程序剛度測試過程中,主傳動(dòng)每一步驟轉(zhuǎn)1/4 圈,采集支撐輥每1/4 圈的剛度算平均值,采集點(diǎn)數(shù)明顯不夠,現(xiàn)在改為轉(zhuǎn)1 圈,支撐輥全周長采集剛度值,再算平均值,這樣剛度值準(zhǔn)確、可靠。 經(jīng)改進(jìn),剛度測試正常完成,剛度曲線更加合理。

圖1 剛度測試程序修改圖
2.2.1 壓下輥縫不穩(wěn)原因分析
經(jīng)過現(xiàn)場調(diào)查并結(jié)合FDAA 曲線,找到了壓下輥縫不穩(wěn)定的幾個(gè)原因:
(1)壓下螺絲頂帽傳感器磁環(huán)松動(dòng),導(dǎo)致EGC測量值不穩(wěn);
(2)電動(dòng)壓下電機(jī)抱閘抱不緊;
(3)支撐輥平衡壓力過大或過小;
(4)南北側(cè)HGC 伺服閥進(jìn)油不同步。
2.2.2 壓下輥縫不穩(wěn)的解決方案
(1)采用呢絨墊子壓緊磁環(huán),再蓋上一圓形鋼板并用螺絲固定,4 個(gè)固定螺絲用一環(huán)形圓鋼相連并焊接,確保磁環(huán)不松動(dòng)。
(2) 電動(dòng)壓下制動(dòng)抱閘抱不緊的主要原因是:該抱閘為氣動(dòng)抱閘,抱閘氣源含水多且不干凈,長期使用導(dǎo)致部分管路生銹、堵塞,氣源到達(dá)牌坊后壓力明顯不夠。 經(jīng)更換部分管路,在氣源管路增加一油水過濾器,確保壓縮空氣干凈暢通。
(3)支撐輥平衡壓力原設(shè)定為500 噸,但是由于經(jīng)常出現(xiàn)壓力過高,在軋制過程中,電動(dòng)壓下時(shí)阻力過大,導(dǎo)致壓下變頻器報(bào)故障,后將其改成410噸,此時(shí)又出現(xiàn)平衡力不夠的現(xiàn)象,再加上壓下螺絲使用多年,磨損嚴(yán)重,存在間隙,導(dǎo)致在電動(dòng)壓下不動(dòng)的情況下,咬鋼和不咬鋼時(shí)EGC 輥縫偏差有時(shí)高達(dá)3 mm。 分析認(rèn)為,要解決此問題,必須修改程序,采用變壓控制,即在不同情況下采用不同的平衡力。 變壓控制方式:當(dāng)電動(dòng)壓下不需要?jiǎng)幼鲿r(shí),平衡力設(shè)置為500 噸;當(dāng)電動(dòng)壓下動(dòng)作時(shí),平衡力設(shè)定為345 噸;當(dāng)HGC 缸動(dòng)作時(shí),平衡力設(shè)定為430噸。 改進(jìn)完成后,完全解決了平衡力過大或過小的問題,使輥縫更加平穩(wěn)。
(4)南北HGC 缸進(jìn)油不同步。 經(jīng)分析發(fā)現(xiàn),油的污染影響了了伺服閥的使用性能和壽命。 解決辦法是在閥臺(tái)旁邊增加一過濾器,且規(guī)定每個(gè)月更換一次濾芯,確保液壓油干凈。
2.3.1 對(duì)大壓力段剛度值進(jìn)行修正
通過對(duì)歷史生產(chǎn)實(shí)績數(shù)據(jù)分析,發(fā)現(xiàn)隨著末道次實(shí)際軋制力的增加,控制系統(tǒng)計(jì)算的厚度和實(shí)際測量厚度偏差(計(jì)算-測量)存在明顯增加的趨勢。如表1 所示。

表1 厚度偏差與末道次軋制力關(guān)系
通過彈跳模型分析,認(rèn)為造成該問題最可能的原因是高壓段剛度計(jì)算值小于實(shí)際剛度。 經(jīng)對(duì)歷史剛度曲線的分析,發(fā)現(xiàn)剛度計(jì)算功能中,剛度測試數(shù)據(jù)采用最小二乘法回歸為參數(shù)曲線時(shí),其高壓段(軋制力≥4000 t)的剛度計(jì)算結(jié)果會(huì)存在軋制力越大、剛度反而變小的趨勢。
解決措施:當(dāng)實(shí)際軋制力大于剛度曲線最大點(diǎn)對(duì)應(yīng)的軋制力后,剛度值將鎖定為剛度曲線上的最大值。
該修改措施實(shí)施后,通過比對(duì)計(jì)算厚度和測量厚度的偏差值,發(fā)現(xiàn)效果較好。
2.3.2 增加人工調(diào)整動(dòng)態(tài)補(bǔ)償功能
在主界面增加厚度動(dòng)態(tài)補(bǔ)償?shù)恼{(diào)整窗口,用于補(bǔ)償軋輥磨損、軋輥熱凸度等模型帶來的變化相對(duì)緩慢的偏差。
操作時(shí)可根據(jù)實(shí)際測量厚度和生產(chǎn)要求進(jìn)行調(diào)整,每次調(diào)節(jié)幅度為±0.05 mm,限幅為±0.6 mm。
為確保自適應(yīng)參數(shù)朝正確的方向修正,對(duì)自適應(yīng)模型做了以下修改:
(1)調(diào)整道次自適應(yīng)投用的軋制力范圍,從默認(rèn)的800 t 調(diào)整為1200 t,增加道次自適應(yīng)的使用范圍。
(2)調(diào)整自適應(yīng)系數(shù),在前幾個(gè)道次適當(dāng)增大;如需控軋,則第二軋程不受第一軋程道次自適應(yīng)的影響。
軋制道次設(shè)定輥縫包含頭部補(bǔ)償,可通過界面設(shè)定。 在軋機(jī)受載后,一級(jí)程序會(huì)自動(dòng)取消該補(bǔ)償。從數(shù)據(jù)曲線看,頭部補(bǔ)償數(shù)值通常在0.2~0.3 mm間,在實(shí)際軋制力大于一定值后取消。
受AGC 油缸響應(yīng)速度限制,如果鋼板中部溫度較高,則可能在頭部補(bǔ)償取消但輥縫尚未完全抬起時(shí)造成一段時(shí)間內(nèi)的厚度偏薄。 目前,出現(xiàn)頭部區(qū)域厚度異常的鋼板,其頭部和中間區(qū)域的軋制力偏差通常超過500 噸,所以,需對(duì)AGC 頭部補(bǔ)償優(yōu)化。經(jīng)數(shù)據(jù)分析,發(fā)現(xiàn)AGC 投用初期,有時(shí)存在迅速壓下的情況,如圖2 所示。

圖2 頭部區(qū)域AGC 迅速壓下
分析發(fā)現(xiàn)造成該問題的原因是頭部斜坡時(shí)間設(shè)置過短,斜坡完成之后AGC 輸出值發(fā)生跳變引起的,所以現(xiàn)在將AGC 斜坡時(shí)間由400 ms 調(diào)節(jié)至800 ms,AGC 輸出值發(fā)生跳變顯現(xiàn)明顯改善。
2.6.1 系統(tǒng)測量誤差原因分析及改進(jìn)措施
機(jī)后測厚儀為γ 測厚儀,測量精度較高,但受環(huán)境的影響較大。 測厚儀測量不準(zhǔn)主要原因有:電離室受損;規(guī)定時(shí)間內(nèi)未進(jìn)行校準(zhǔn);外部因素的干擾(比如鋼板上的積水會(huì)造成測量偏厚)。
(1)電離室受損的原因是環(huán)境溫度太高,空調(diào)效果差,為此對(duì)空調(diào)進(jìn)行了改進(jìn),保證室溫符合規(guī)定要求。 同時(shí)要求維護(hù)人員每班記錄室溫至少2次,當(dāng)室溫超過35 ℃必須及時(shí)處理。
(2)在測厚儀操作畫面上做指示圖標(biāo),校準(zhǔn)后24 小時(shí)后會(huì)提示再次校準(zhǔn),同時(shí)對(duì)規(guī)定時(shí)間未校準(zhǔn)的操作工進(jìn)行考核。
(3)定期對(duì)測點(diǎn)上方進(jìn)行清掃,針對(duì)鋼板上存積除鱗水的問題,設(shè)置自動(dòng)吹掃裝置,通過修改程序,實(shí)現(xiàn)在軋制狀態(tài)下倒數(shù)第一道次和倒數(shù)第三道次,在測點(diǎn)上方范圍內(nèi)進(jìn)行吹掃。
2.6.2 同一時(shí)間段內(nèi)測量誤差原因分析及改進(jìn)措施
針對(duì)測厚儀在同一時(shí)間段內(nèi)有測量誤差(1~2 mm) 的問題,分析發(fā)現(xiàn)γ 測厚合金系數(shù)有時(shí)出現(xiàn)異常,正常值一般0.98 左右,但有些只有0.90 左右,這主要是鋼材化學(xué)成分參數(shù)變化造成了合金系數(shù)突變。
(1)為查找鋼材化學(xué)成分參數(shù)與測量誤差異常的關(guān)系,在二級(jí)系統(tǒng)中檢索測厚儀歸檔數(shù)據(jù),對(duì)測厚誤差范圍正常的數(shù)據(jù)與誤差異常的數(shù)據(jù)分類比較,同時(shí)選取一部分測量誤差正常及異常的鋼板號(hào),檢索對(duì)應(yīng)的組批數(shù)據(jù)(包含化學(xué)成分),得到表2數(shù)據(jù)。 通過對(duì)表2 數(shù)據(jù)的對(duì)比分析,可以發(fā)現(xiàn)測量誤差異常的鋼板,其化學(xué)成分H(氫)值為1;而測厚誤差正常的鋼板H 值為0。

表2 測厚數(shù)據(jù)與化學(xué)成分關(guān)系表
(2)在不修改γ 測厚儀本身的程序算法的情況下,在二級(jí)系統(tǒng)讀取成分?jǐn)?shù)據(jù)的存儲(chǔ)過程代碼中,將H 賦值固定為0,這樣發(fā)送給測厚儀的化學(xué)成分系數(shù)中H 值為0,避免了合金系數(shù)值的異常突變,解決了該類測厚誤差異常問題。
(1)薄規(guī)格板軋制成材率提升。 改進(jìn)后對(duì)薄規(guī)格板(厚度≤8 mm)的穩(wěn)定軋制起到了顯著作用,軋制成材率由項(xiàng)目實(shí)施前的87.12%提高到88.25%。
(2)軋制尺寸非計(jì)劃率降低。 改進(jìn)后軋制尺寸非計(jì)劃率由2018 年的0.49%降到2020 年的0.28%,降幅達(dá)43%。
(3)軋機(jī)控制系統(tǒng)故障率降低。 改進(jìn)完成后,該軋機(jī)控制系統(tǒng)故障時(shí)間由2018 年的1252 min 降到2020 年的673 min,降幅達(dá)46.5%。
通過對(duì)新鋼公司中板線3000 mm 軋機(jī)控制系統(tǒng)長年累積問題的分析,確定的問題產(chǎn)生的主要原因,對(duì)軋機(jī)控制系統(tǒng)實(shí)施了一系列優(yōu)化改進(jìn)措施。實(shí)踐證明效果顯著。
(1)軋機(jī)壓下輥縫的穩(wěn)定性及設(shè)定精度得到明顯改善,提升了鋼板尺寸控制精度、改善了板型,軋制非計(jì)劃率大幅降低。
(2)軋機(jī)剛度測試或零調(diào)過程更加順暢,剛度值能較好地反映軋機(jī)實(shí)際彈跳規(guī)律。
(3)機(jī)控制系統(tǒng)設(shè)備故障時(shí)間大幅度降低。
(4)保證了測厚儀的正常使用,為精確控制鋼板目標(biāo)厚度提供了保障。