白鳳雷
(首鋼京唐鋼鐵聯合有限責任公司,河北唐山 063200)
大型機組的驅動電動機為隱極式轉子高壓無刷勵磁同步電動機,啟動和同步由勵磁控制系統(ECS)控制,同步電動機采用無刷勵磁技術,因此能夠將滑環、碳刷、火花等問題加以克服[1]。同步電動機有超強的抗過載能力,具備恒定的轉速,可以根據需要調整功率因數,在轉矩方面較少受到電源電壓之影響,因此在大型高爐煉鐵鼓風機中,采用同步電動機較為普遍,已成為當今世界煉鐵裝備發展的趨勢之一[2][3]。
2020年8月7日,某公司高爐鼓風機主控室上位機發出主電機停機報警信息。崗位人員立即查看主機電流、逆止閥等狀態,確認機組停機后,立刻啟動應急預案,快速開啟撥風系統的快開閥進行應急處理,避免事故發生,并組織啟動備用機組,及時恢復了生產。
故障發生后相關人員立即到現場進行事故處理及分析,通過對現場勵磁柜進行檢查,發現勵磁柜有如下報警信息顯示。
(1)A073/AL電機失步監控啟動。
(2)F074/SD電機失步故障。
(1)由于供電電源或與電網的短暫中斷而導致的“斷電失步”。
(2)由于電機負荷的大幅度突變,導致電機失去動態穩定而導致帶勵失步[4]。
(3)由于電機勵磁系統或勵磁電源故障以及某些不正常狀態,導致電機失勵或嚴重欠勵,失去穩定而滑出同步導致失勵失步[5]。
結合2.1所述的幾種失步情況,組織對此次故障進行系統排查。
2.2.1 供電電源系統排查
對風機主電機供電電源系統進行檢查,調取110 kV主變系統故障錄波,未發現系統電壓電流發生較大波動,故排除第一種情況。
2.2.2 負荷波動情況排查
對風機負荷情況進行檢查,調取風量、電流電壓運行參數曲線,未發現大的波動,也排除第二種情況。
2.2.3 勵磁系統狀態排查
調取與勵磁系統相關的勵磁電流和功率因數曲線,發現電機的勵磁電流以及功率因數均發生突變。勵磁電流從82.5 A下降至58.9 A,再升高至145 A又降至58.3 A后停機,功率因數變化值為-0.99、-0.98、-0.86、-0.93。
發現此問題后,立即組織專業人員對電機現場勵磁機進行檢查,經現場確認勵磁機定轉子均無故障點后,將排查重點放在勵磁控制系統。勵磁通信系統網絡圖見圖1。
在對勵磁控制系統排查過程中發現勵磁柜7UM62綜保裝置與PLC存在通信故障,此通信故障在電機停機后仍然間歇性出現。通信故障報文見圖2。

圖1 勵磁通信系統網絡圖

圖2 通信故障報文
通過對電機恒功率因數調節模式邏輯分析得知,西門子7UM62綜保裝置內置模擬量輸出通信模塊,是通過PROFIBUS DP將測量的電壓、電流、有功、無功功率等值,傳輸給勵磁柜PLC做勵磁電流PID調節,當DP網段中有站點發生閃斷時,首先延時一定時間后,如果故障沒有恢復會造成數據傳輸丟失,立即將故障信息發送給停機邏輯聯鎖程序。通信診斷功能塊見圖3。
經過在實驗室搭建測試平臺,再次驗證7UM62綜保裝置通信中斷期間,勵磁柜PLC無法準確從7UM62綜保裝置讀取電流、有功、無功等數據(見圖4)。因此,可以判斷7UM62綜保裝置通信故障是導致電機勵磁調節失控,電機失去動態穩定而失步,造成3#高爐鼓風機電機跳機的直接原因。

圖3 通信診斷功能塊

圖4 7UM62與S7-300的通信仿真測試
專業人員對進口西門子綜保、勵磁系統關鍵性的認知不夠深入,僅按照《繼電保護和電網安全自動裝置檢驗規程》(DL/T 995-2016)要求,對保護裝置的保護邏輯功能、引入端子外的交直流回路、操作回路以及輔助繼電器進行周期性檢驗,校驗周期為6年[1]。但沒有對綜保裝置通信功能進行有效的檢測。同時存在著對大型傳動設備的勵磁控制系統、PLC控制系統內部程序解讀、邏輯關系、數據傳輸、關鍵點的控制等方面駕馭能力不足;勵磁變頻系統程序、邏輯控制方面技術力量單薄;缺少類似的故障經驗總結等問題。
所以針對正常運行時無法開柜檢查的關鍵設備,日常點巡檢過程中對隱蔽部位設備設施缺乏有效的檢查手段;對內部元件已接近可靠使用壽命周期的認識不足,缺乏產品設計、制造方面的專業知識;未能先期發現在線運行關鍵設備內部隱患,提前制定積極有效的應對措施及合理的更換周期,都是造成此次故障的管理原因。
(1)組織維護人員對電機7UM62綜保裝置進行更換,重新配置參數,在確認勵磁系統狀態正常后,開機試驗運行正常,恢復備用。
(2)依據《繼電保護和安全自動裝置運行管理規程》(DL/T 587-2016)“3.7微機保護裝置的使用年限一般不低于12年,對于運行不穩定、工作環境惡劣的微機保護裝置可根據運行情況適當縮短使用年限”的規定,同時結合7UM62綜保裝置已達11年使用年限的現狀,計劃在系統檢修期間,對同批次的7UM62綜保裝置進行預防更換,徹底消除安全隱患。
(3)堅持問題導向,解決突出關鍵問題。開展微機綜合保護裝置深層次技術交流,從設備的研發、設計理念、制造工藝、控制邏輯角度入手,深入交流設備的內部結構及原理,避免長期運行的設備出現不受控點。同時,針對關鍵設備運行狀態和技術規范,增加在線局部放電等檢測手段,預判關鍵設備的劣化趨勢,提前制定并執行相應的改善措施,提升關鍵設備的穩定性。
根據以上的分析結果,再次驗證了電子元器件的可靠使用周期一般為10年左右,在采取積極改正措施后,能夠消除大型機組運行中可能存在的不穩定因素。在實踐中針對關鍵設備應采取有效的方法對其進行管理維護,確保能夠正常運行,為公司的安全穩定可靠運行提供重要保障。