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淺析降低精餾塔廢水中的醇含量

2021-04-26 08:51:32饒建鑫徐冰陳勇毛司理余濤
中國設備工程 2021年8期

饒建鑫,徐冰,陳勇,毛司理,余濤

(中海石油建滔化工有限公司,海南 東方 572600)

1 工藝流程簡述

中海石油建滔化工有限公司甲醇項目于2006 年投產成功,采用德國魯奇專業技術,生產出合格的精甲醇。設計年產量為60 萬噸,日產量為2000 噸,日天然氣消耗為320 萬立方米。

甲醇精餾采用兩塔精餾工藝,其中從合成塔過來的粗甲醇在膨脹槽中閃蒸,粗甲醇壓力由合成壓力約從10MPa 降到0.43MPa,閃蒸后的粗甲醇送往精餾單元,經兩塔利用轉化氣余熱與蒸汽加溫精餾凈化成產品甲醇,閃蒸氣送轉化爐做燃料。精餾系統第一個塔為預塔,在這里低沸點的醛、酮等輕組分在塔頂被除去。甲醇蒸汽被風冷及水冷冷凝下來全回流返回預塔內。預餾后的甲醇離開預塔底部被甲醇泵送入主精餾塔。高沸點副產物(主要為高級醇和水)與甲醇被分離開來,甲醇蒸汽在主精餾塔頂部冷凝,一部分作為冷量回流液回流到塔頂,其余的作為產品送往成品區。

2 影響精餾塔底醇含量原因分析

甲醇在精餾過程中隨著操作參數與條件控制,都會對精餾塔精餾效果產生影響,對精餾塔的管控不僅能提高甲醇的精度,也能控制塔底廢水的甲醇含量。

按照公司要求,利用全面質量管理理念,將精餾廢水中甲醇含量降低到小于0.11%以下。生產初期我們現在對1 ~6 月分析記錄,把每月分析塔底廢水中甲醇平均含量進行統計。如表1 所示。

表1 廢水中醇含量及合格線

得出精餾廢水中甲醇含量明顯高于設計值,高于標準。

原因分析:

(1)轉化氣出口溫度波動、導致再沸器出口溫度波動,使塔底溫度波動大。

轉化單元原料氣出口溫度受轉化負荷、組分、燃料氣影響,分別對轉化個指標進行監控,如表2 示。

表2 轉化負荷與燃料氣變化下再沸器出口溫度比較

在蒸汽加熱器流量穩定下,做出精餾塔塔底溫度對比,得出塔底溫度變化如表3。

表3 塔底溫度變化表

從表3 可以看出,轉化氣再沸器熱源溫度直接受轉化負荷及燃料氣影響,溫度處于低于108℃以下或高于109℃以上,容易造成精餾塔中甲醇含量高,轉化熱源的變化是精餾塔塔底溫度波動大的根本原因。

(2)蒸汽加熱器疏水器堵塞、蒸汽加熱量不穩定。對蒸汽冷凝液流量進行監控,基本達到設計值47t/h,不斷跟蹤數據,每天不定期進行統計,觀察實際指標在設計范圍內。蒸汽冷凝液流量平穩,管道疏水器運行正常。冷凝液管道疏水器堵,不是主要原因。

(3)精餾負荷入料量變化大。在不調整轉化出口溫度及蒸汽加熱器蒸汽量的同時,調整精餾負荷,增大精餾塔入料量,觀察塔底溫度變化及塔底醇含量變化,如表4 所示。

表4 入料量與塔底溫度變化及塔底醇含量對照表

從表4 可以看出,塔底溫度隨著入料量的變化逐漸降低,且塔底水甲醇含量逐漸升高,如此可得出,精餾塔入料量的大小決定塔底溫度及塔底醇含量的根本原因。

(4)增加精餾塔加熱蒸汽量,觀察塔底溫度變化及塔底甲醇含量變化,得到表5,如圖表所示。

可以觀察到隨著加熱蒸汽量的提升,使得塔底醇含量明顯下降。

通過上述問題基本確定影響精餾塔塔底醇含量主要因素為:

表5 增加加熱蒸汽量塔底醇含量變化

①塔塔底溫度低。

②轉化負荷波動。轉化出口溫度波動。

③精餾負荷入料量變化。

3 處理過程

根據要因分析,針對已確認的可控因素,擬定相應措施,制定出切實可行的計劃

處理過程一:控制塔底溫度

由于熱源控制較低,甲醇下移進入塔底,使塔釜溫度低,塔釜中甲醇含量增加,容易造成廢水超標,適當加大熱源,提高塔溫度,并增加精甲醇回流量1 噸,產品質量不受影響,故將溫度由100 ~105℃提高到109 ~112℃。觀察如表6所示。

表6 調整塔底溫度醇含量的變化

通過對塔底溫度的調整,塔釜甲醇含量下降,塔底中的甲醇含量最低降低到0.07%。說明方案實施有效。

處理二:轉化組分穩定、出口溫度及燃料氣控制穩定

由于轉化熱源控制受負荷、組分影響,控制轉化氣出口溫度在840 ~843℃,防止過高熱量或過低。

加上轉化負荷調整及組分波動容易造成精餾系統溫度波動,溫度低使塔釜溫度低,塔釜中甲醇含量增加,容易造成廢水超標,溫度高產品中重組分升高,容易造成產品質量事故,此時,需要嚴格把控轉化出口溫度,防止波動。

處理三:調整精餾塔入料量及蒸汽量

通過控制除甲醇進料量,把控進料量與蒸汽量相輔相成,同時控制,適當加減蒸汽量,能夠及時調整,將塔底溫度波動范圍控制在1 ~2℃,精餾塔塔底溫度平穩后,塔底水中甲醇含量降低并穩定,最終保證了廢水中甲醇含量可以控制在要求范圍內。如表7 所示。

表7 入料量與蒸汽量變化下醇含量的對比

可得出轉化再沸器熱量穩定的情況下,增加入料量,適當增加蒸汽量,能完好地控制塔底醇含量。

4 統計

通過論證,1 ~10 月實施了以上相關對策,并對廢水中甲醇含量進行統計,結果取得了非常理想的成果。統計見表8 所示。

表8 調整下每月的塔底水醇含量平均值

5 結語

在穩定轉化出口溫度及控制好精餾入料量后,提高了精餾塔塔底溫度,塔底廢水中甲醇含量由實施前的0.18%降到了0.08%,減少了甲醇排放,同時,也增加了甲醇產量,提高了經濟效益。

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