王萬庚
摘? 要:當前,隨著我國煤炭和天然氣技術的發展和進步,不僅有效促進了我國煤炭和天然氣產業的發展,而且為煤炭化工行業提供了新的發展機遇。煤制氣的成分與天然氣不同,主要成分是CO、H2和CH4。液化分離裝置的目的是將一氧化碳和H2從煤制氣中分離出來產生甲烷,并將液態甲烷分離成液化天然氣的副產品。煤制氣液化分離工藝與LGN產品液化分離工藝大不相同。本文主要分析探討了煤制氣液化分離工藝及相關特性,對提高煤制氣液化分離工藝水平具有積極意義。
關鍵詞:煤制氣;脫水;托甲醇;液化;甲烷分離
中國的煤炭儲量很大,但煤炭資源利用不足,煤炭工業發展相對緩慢,使用的技術相對落后。20世紀90年代初,中國只開發了煤的氣化技術,即噴嘴。但是,與外國技術相比,中國仍然存在著一定的差距。隨后,中國自主研制了屬于流化床氣化的煤制氣液化技術,是我國煤制氣技術的第二代。它在現有基礎上取得了重大進展,促進了國家煤炭天然氣工業的發展。但是,總的來說,中國煤制氣技術的改進還有很多工作要做。
一、煤制氣的液化分離裝置介紹
煤的液化分離分為三個階段:第一階段是煤進入設備的過程,第二階段是煤的凈化過程。第三步是煤制氣液化成氣體的過程。首先是煤層氣進口裝置,其結構主要由凈化部分和液化部分兩部分組成。煤進入液化分離裝置后,首先凈化裝置的凈化部分去除雜質,然后進入液化部分,主要是甲烷液化和甲烷轉化為液態甲烷。液化方法和技術與天然氣類似,有更多的共同之處。煤制氣液化分離裝置的主要目的是分離和液化凈化后的煤,使其成為生產和生活的天然氣。
二、煤制氣凈化工藝相關特點介紹
1.煤制氣凈化特點
與傳統的天然氣液化不同,煤制氣的凈化不需要安裝分離二氧化碳的裝置。這是因為煤制氣中的實際二氧化碳含量低于20×10·-6,遠遠低于最大允許標準,而且二氧化碳的痕跡不會影響隨后的過程。換向閥和吸附劑的使用壽命較長,換向器損耗較低,防止分子篩吹的措施有效。吸附開關再生時,主要采用恒定流量的有效控制方法,提高主塔運行的可靠性和穩定性。煤制氣通常含有大量汞,需要徹底消除。為確保捕集率,兩個脫碳床必須同時工作,以確保更換其中一個吸附劑不會影響正常脫碳。實踐證明,這種方法可實現預期的脫氯效果,并為進一步分離液化奠定良好的基礎。含硫活性炭通常用作汞捕集劑。
2.煤制氣液化與分離特性
煤氣化液化所需制冷劑的數量完全來自混合制冷系統,該系統主要使用五種制冷劑:五氯苯酚、氮、甲烷、乙烯和丙烷。每臺制冷劑均以液態-氣態共存的形式儲存在冰箱中,并使用J-T閥進行膨脹冷卻。為了進一步提高甲烷氣體的液化效果,在出口產品管道中添加了冷分離罐,即完全連通的甲烷液氮被用作另一種冷卻來源,用于冷卻蒸餾裝置頂部的合成氣體,以分離甲烷。對于整個液氮系統,它主要由一個分離罐和一個進出口氮氣壓縮裝置組成,形成一個完整的封閉回路。分餾塔的工作原理是充分利用氫、甲烷和一氧化碳沸點之間的顯著差異,有針對性地分離甲烷,以優化能源使用。
三、煤制氣液化分離技術分析
1.煤制氣凈化工藝
在液化煤制氣之前,必須從原油中去除水和甲烷。這些組件可能在低溫下凍結、鎖定設備或降低熱交換器性能。使用分子篩過濾器/分離器捕獲可從原料氣壓縮機冷卻器中流出的工藝流體。原油進入吸附分子篩干燥器頂部(以UOP13X-HP分子篩為干燥劑),壓力為4.76MPa,溫度為35℃。當原料氣體通過床時,原料氣體中所含的水和甲醇被吸附在床上。一張床吸收水和甲烷,另一張床處于再生狀態,干燥和脫水的整個周期為24小時,包括12小時吸附、7.3小時加熱、3.7小時冷卻和1小時交換。低壓氮用作再生介質,低壓氮由再生氣體再熱器加熱約232℃。在再生過程中,飽和床吸附的水和甲烷被分子篩去除,再生后的氣體被排放到大氣中;在冷卻段中,再生氣體不通過再熱器加熱。干粗氣離開分子篩,通過灰塵過濾器去除分子篩中未捕獲的吸附灰塵或固體雜質。如果汞含量超過標準,鋁冰箱可能會嚴重損壞和破裂。干燥后氣體進入脫氯床,脫氯劑為活性碳浸漬硫。從原油中去除汞,進入碳粉過濾器過濾活性碳。除了更換一個除污床中的吸附劑外,這兩個床在正常運行條件下同時運行。
2.煤制氣液化分離
上述凈化過程完成后,氣體將進入液體分離裝置。實際上,常用的液化分離裝置是使用許多新技術制造的,例如與氮混合的制冷劑的氮循環,這些技術滿足了產品的純度要求,分離效率很高。其中氮氣制冷劑和原料氣體在主換熱器中冷凝。均勻預處理后,原料氣體被送至熱交換器,熱交換器從第一通路連續向下流動,首次冷卻至-82℃。分餾的底部由氣體本身加熱。分餾塔出口的原料氣體第二次冷卻至-113℃,壓力約為4.65MPa,返回換熱器后,原料氣體的實際溫度冷卻至-151℃,最后在分離器內進行分離。分離器出口的氣相材料在稍微膨脹后進入分餾塔;分離器導出的液相材料通過限制器閥降低工作壓力,然后進入分離器。分餾塔分選后,柱頭產品為氫和一氧化碳,柱底產品為液化天然氣。分餾塔頂部裝有能將氣體溫度降至-177.2c的冷凝器(制冷能力主要由氮氣制冷劑提供)。冷凝器排出的液體仍由回流罐分離,產生的回流液體在回流泵作用下進入分餾塔。此時,整個液化過程已經完成,回流罐產生的氣體是合成氣體的產物。目前,煤制氣液化分離技術已經達到成熟的應用水平,取得了良好的效果。
結束語
綜上所述可知,隨著中國煤制氣水平的不斷提高,煤制氣的液化和分離提出了更高的要求。實際上,在認真清理煤制氣系統的基礎上,必須嚴格遵守規章制度和要求進行液化分離,以確保所有環節的質量和效果。只有這樣,才能滿足液化要求,并改進煤制氣和加工技術。
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