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朱集東礦綜采工作面大比例甩采技術應用研究

2021-05-13 08:30:16
山東煤炭科技 2021年4期
關鍵詞:支架變形

任 禹

(淮南礦業集團朱集東煤礦,安徽 淮南 232001)

為應對不規則工作面的回采,甩采技術應運而生。甩采技術的關鍵在于抑制運輸機的“上竄下滑”、頂板管理控制、三角煤合理回收。本文基于朱集東煤礦1121(3)工作面現場條件,應用大比例甩采技術,優化甩采比例,采取針對性措施控制輸送機,加強機尾加長段管理,確保了工程實踐取得預期效果[1]。

1 概述

淮南礦業集團朱集東煤礦1121(3)工作面切眼長度207 m,平均回采長度1 362.9 m,其中軌順停采線位置1 404.7 m,運順停采線位置1 361.2 m,工作面甩采起始位置確定為軌順1 331.1 m、運順1 336.1 m,軌順甩采長度60.6 m,運順甩采長度12.1 m,工作面甩采結束后機尾超前機頭43.5 m,工作面面長增加4.4 m,如圖1。工作面共計安裝120 架液壓支架,平均每架中心距1.75 m,支架總長度210 m。主要機電設備:MG750/1860-WD 型采煤機雙滾筒落煤,SGZ-1000/1710 刮板輸送機,SZZ1000/400 型轉載機,ZZ13000/24/50 液壓支架。

2 甩采工藝

2.1 甩采前準備

工作面正式甩采前,工作面機頭適當多進刀,使運輸機盡可能上竄,為機尾甩采準備條件。甩采前及時調整好支架及運輸機,使運輸機與轉載機搭接合理。

2.2 甩采比例的確定

甩采比例為1:6(圖2),即運順回采1 硐,軌順回采6 硐,結合機組截割深度,采用“長、短”相結合的方式,滿足工作面兩端推進度不同的要求。

為精準控制采煤機截割方式,統一截割循環標準,明確了“長、短”刀截割線位置,且每次截割后拐點的彎曲度(即截割循環轉角a)應在輸送機設計允許彎曲度(運輸機允許彎曲角a')內,由此得出:

式中:N為每循環刀數;B為截割深度;L為工作面長度。

將相關參數代入式中后,可得每循環刀數為:N=207 tan2°/0.8=9 刀。

根據工作面實際條件,綜合考慮液壓支架完好度、推進進度等因素,確定機頭、機尾調斜比例為1:6,即機尾甩采時,機尾進刀數為6 刀 ,機頭進1刀。在工作面回采推進度到調斜起始線后,從第24架開始,每24 架開始向機尾連進5 次,直到第120架,始終保持液壓支架垂直于輸送機,此過程稱為一次調斜循環。

圖1 工作面甩采起止位置示意圖

2.3 工作面運輸機、支架下滑控制

(1)工作面甩采時采用從機頭向機尾單向抵車,拉架過程中合理調整架向,控制運輸機下滑量,使運輸機機頭與轉載機搭接合理。

(2)工作面每10 架安設一根斜撐單體支柱,單體支設在相近支架上:一端生根在下一架架腳,另一端支撐在上一架導向桿連接銷上。

(3)甩采期間,為了控制運輸機下滑,機頭抵車前,在運輸機機頭與運順非回采側幫部之間打設(2~4)根單體,單體兩端使用防倒繩固定牢固。

(4)每班安排1 名班長專門管理支架,務必使支架成直線,防止因車彎曲造成齒條與煤機齒軌輪的嚴重磨損。

圖2 甩采比例圖

2.4 機尾加長段的管理技術

工作面甩采調斜加長了工作面傾向長度,甩采后期造成煤機無法割透軌順回采側,則采取超前對軌順回采側刷幫的措施[2-3]。

(1)刷幫最大距離計算

式中:X1為軌道順槽甩采長度,60.6 m;X2為軌道順槽甩采長度,12.1 m;L為工作面長度,207 m。

將相關順槽及工作面長度代入上式中(因為甩采前,運順比軌順多5 m,而式中取值為甩采差值,需減去5 m),可得調斜角:β=arctan[(60.6-12.1-5)/207]=11.8°。

工作面末采時,運輸順槽刷幫寬度X達到最大,即:

式中:X3為聯網聯繩時刷面寬度,13 m。

上式代入數據可得運輸順槽刷幫寬度為X=13tan11.8°+(207-207cos11.8°)=6.8 m。

(2)刷幫支護方式

刷幫區域采用錨梁網支護方式,頂、幫部支護為錨桿(索),幫部支護為笆片單體。高強錨桿規格:Ф=22 mm,L=2500 mm, 間 排 距1600 mm×800 mm;錨索規格:Ф=22 mm,L=6300 mm。梁規格:M4 鋼帶,L=3000 mm;金屬網采用10#鐵絲制成,規格為5 m×1 m。

3 數值模擬

隨著1121(3)工作面的推進,受回采時采動應力影響,工作面四周原巖應力場發生變化,出現超前支承應力區[4],即工作面前方出現高于原巖應力的應力區域。其應力峰值及影響范圍隨工作面推進向深部移動。因此有必要對回采過程中的應力場分布進行數值模擬。本數值模型基于1121(3)工作面回采條件,建立密集網格,整個模型長寬高為100 m×100 m×20 m,在模型上方施加25 MPa載荷,并約束水平、垂直方向位移,以此來分析回采過程中超前支承應力場分布情況[5]。

圖3 回采工作面前方支承應力云圖

由圖3 回采工作面前方支承應力云圖可知,從支承應力場分布來看,1121(3)工作面前方支承應力峰值出現在工作面中部,此時支承應力峰值能達到36 MPa,接近于3 倍的原巖應力,距工作面下端頭10 m 及20 m 處的支承應力分布云圖基本重合,工作面下端頭超前支承應力約為29 MPa,均小于工作面中部支承應力。

4 礦壓觀測

在1121(3)工作面軌道巷27.8 m 及35.8 m 處采用“十字布點法”布置測點,對頂底、兩幫移近量進行測量,研究巷道圍巖變形。

由圖4 可知,在距工作面5~35 m 左右,巷道變形量隨著距離減小而增加,速率越來越大,在5~10 m 到最大,兩幫最大變形速度為128 mm/d,頂底最大變形速度為98 mm/d,且兩幫變形速度普遍大于頂底變形速度。同時發現隨著距工作面距離的減小,巷道收斂率在允許的范圍之內,收斂后的巷道斷面能夠滿足安全生產的需要。

圖4 1121(3)軌道巷表面位移變形曲線

5 總結

在采用確定甩采比例、控制工作面運輸機、支架和加強機尾加長段管理等方式后,甩采過程中順槽兩幫最大變形速度為128 mm/d,頂底最大變形速度為98 mm/d,能夠滿足安全生產的需要。同時,應用大比例甩采技術,可適當多回收三角煤,增產煤量達3.8 萬t,延長礦井服務年限。

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