李旭陽
(山西新景礦煤業有限責任公司,山西 陽泉 045000)
煤礦瓦斯抽采的技術手段主要有鉆井抽采、巷道抽采和鉆孔抽采,其中鉆孔抽采具有形式靈活、成本低、與生產可以同時進行等優點[1],因此鉆孔抽采一直是煤礦瓦斯治理的基礎手段,具有廣泛的應用面。但是我國鉆孔抽采質量較差,其中最主要的原因是封孔密封質量差。影響封孔密封質量好壞最核心的因素是封孔材料的使用[2]。現階段,我國煤礦幾乎都在使用水泥砂漿進行封孔。水泥砂漿凝結相對較慢且在凝結后期易開裂,嚴重影響瓦斯抽采質量。基于此,國內外專家學者研究出了一種新型高水材料進行封孔[3]。與傳統水泥封孔注漿材料相比,高水注漿封孔材料具有高水灰比、凝結速度快、固結強度隨時間發展變化較快、性能較穩定等特點,且具有一定的膨脹特性,因此將高水材料應用到封孔上可以大大提高瓦斯的抽采質量[4]。
陽煤集團新景公司在煤層預抽瓦斯存在封孔質量差、抽采效率低的問題,封孔失效等問題也頻繁出現。針對以上問題,新景公司多次進行技術改革,但是改進效果不佳。由于高水材料在封孔方面具有較好的特性,因此新景公司在3218 工作面進行高水材料封孔技術研究,改變傳統的封孔方法,來實現高濃度和高效率的抽采。
施工地點為3218 輔助進風巷掘進工作面。3218 掘進工作面井下位于一采區北翼中部,東為3216 工作面(正采),南為3217 工作面(正掘),西為3220 工作面(未掘)。3218 輔助進風巷、回風巷設計1392 m,輔助進風巷已掘1070 m,回風巷已掘1260 m。本面南部為一傾向SW 的單斜構造,煤層傾角4°~10°;中部為寬緩背斜、向斜組合的褶皺構造,煤層傾角2°~6°;北部為一傾向SW 的單斜構造,煤層傾角3°~8°。在3218 輔助進風巷進行本煤層抽采鉆孔目的是保護3218 回采工作面。
在3218 輔助進風巷選取100 個本煤層預抽鉆孔進行封孔試驗,鉆孔深度120 m,間距均為1.5 m。每10 個鉆孔為一組,共計10 組,其中5 組采用“兩堵一注”高水材料進行封孔,其余5 組采用原“兩堵一注”水泥砂漿封孔工藝進行封孔。鉆孔封孔深度均為9~17 m,抽采負壓要求達到13 kPa。兩種封孔工藝以組為單位交替施工。
由于合作方材料等原因,本次試驗在3218 輔助進風巷選取10 個(280#~289#)本煤層預抽鉆孔采用“兩堵一注”高水材料工藝進行封孔,另選取相鄰的10 個(290#~299#)鉆孔采用“兩堵一注”水泥砂漿工藝進行封孔,封孔完畢后連接抽采系統。
效果考察要求每日測定單孔抽采濃度,并以組為單位測定抽采負壓、流量、濃度。根據抽采參數、封孔成本、抽采達標時間分析對比兩種封孔工藝抽采效果。
新型高水材料抽采鉆孔封孔工藝主要原理是:通過注漿管向鉆孔內注入高水材料,前囊袋和后囊袋首先被注入高水材料,當兩個囊袋被注滿后,繼續注漿,注漿管的壓力逐漸超過0.8 MPa 時,爆破閥破裂,兩個囊袋之間的部分隨即被注入高水材料,當返漿管回漿時,用鐵絲將返漿管捆扎,直至壓力表達到1 MPa 時,即可停止注漿。新型高水材料抽采鉆孔封孔工藝示意圖如圖1。

圖1 新型高水材料抽采鉆孔封孔工藝示意圖
注漿所用封孔劑為新型高水材料,材料由A、B 兩種組分組成,與水按照8:5 和8:4 的比例混合。注漿泵采用雙液注液泵,A、B 兩種料分別調制,在雙液注液泵的出漿口混合后注入,示意圖如圖2。

圖2 注漿封孔系統示意圖
6 月11 日封孔完畢,12 日測定試驗孔和對照孔抽采濃度,見表1。根據濃度對比表可知,抽采初期,封孔材料未完全凝固,密封還達不到要求,抽采濃度都處于80%以下,平均濃度相差不大。

表1 6 月12 日抽采濃度對比表
從6 月12 日至9 月2 日的抽采數據來看,試驗孔和對照孔的濃度變化趨勢基本一致。通過數據對比,試驗孔平均小組濃度為73.7%,對照孔為55.4%,試驗孔是對照孔的1.3 倍。試驗孔平均混合量0.590 m3/min,平均純量為0.443 m3/min ,對照孔平均混合量0.560 m3/min,平均純量為0.205 m3/min,試驗孔小組純量是對照孔的2.16 倍。瓦斯濃度對照曲線如圖3。

表2 抽采情況對比表

圖3 瓦斯濃度對照曲線
抽采達標時間可以按照下式計算:
T= [(W0-WCY)G]/Q
(1)依據高速公路的具體情況,在施工現場,制定相應的工序、要點,完成相應的觀測工作,并且每一項觀測任務都落實到個人。
式中:WCY為煤的殘余瓦斯含量,7.5 m3/t;WO為煤的原始瓦斯含量, 16.591 6 m3/t;G為煤炭儲量(控制煤量120 m),50 400 t;Q為日抽采純量,試驗孔日抽采純量為5 097.6 m3,對照孔為2 360.8 m3。
計算得出,試驗孔抽采達標時間為89 d;對照孔抽采達標時間為194 d。
試驗孔的瓦斯抽采達標時間比對照孔瓦斯抽采達標時間提前105 d。
高水材料封孔單孔成本2100 元,水泥砂漿封孔單孔成本1866 元。
高水材料4000 元/t,10 個試驗鉆孔共使用A、B 兩種料0.25 t,高水材料單孔封孔費用4000×0.25/10=100 元/孔。整套封孔設備費用為2000 元/套,總計單孔成本為2100 元。
水泥砂漿封孔材料單價為1700 元/t,10 個對照鉆孔共使用材料0.3 t,累計封孔材料費用1700×0.3/10=51 元/孔。整套封孔設備單價為1815元/套,總計單孔成本為1866 元。
試驗孔平均小組濃度為75%,對照孔為36.6%,試驗孔是對照孔的1.3 倍。試驗孔平均純量為0.443 m3/min,對照孔平均純量為0.205 m3/min,試驗孔小組純量是對照孔的約2.2 倍。
(2)抽采達標時間
試驗孔抽采達標時間為89 d,對照孔抽采達標時間為194 d。試驗孔的瓦斯抽采達標時間比對照孔瓦斯抽采達標時間提前105 d。
(3)成本對比
高水材料單孔封孔成本為2100 元,水泥砂漿單孔封孔成本為1866 元。高水材料單孔封孔費用比水泥砂漿封孔高234 元。
綜合以上數據分析,高水材料封孔技術相對于傳統的水泥砂漿封孔而言,具有抽采瓦斯濃度高、抽采達標時間短和成本低的特點。所以高水材料封孔技術對于鉆孔抽采瓦斯有較好的應用前景。