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上海某新建倉庫項目的樁基缺陷原因分析及加固措施

2021-05-14 03:40:22倪浩群
建筑施工 2021年1期
關鍵詞:樁基承載力施工

倪浩群

上海市奉賢區建設工程安全質量監督站 上海 201400

上海地區由于復雜的地質條件和深達數十米軟土層的特點,地基基礎普遍采用預制混凝土樁、鉆孔灌注樁等類型的樁基礎。當采用多節預制混凝土樁施工時,受地質條件、沉樁工藝、施工人員素質、技術水平、現場管理等因素制約,接樁處容易出現缺陷,直接影響到整根樁的完整性和承載能力。本文就某新建倉庫項目基樁的缺陷原因與加固處置情況進行論述。

1 樁基工程概況

上海某新建倉庫項目的結構形式為框架結構,地下1層、地上2層,建筑面積約11 500 m2。樁基工程采用預制混凝土實心方樁,混凝土強度等級為C40,方樁種類為焊接靜壓接樁,樁的編號為JAZHb-3 50-10 10 10B、JAZHb-3 50-10 10 14B,樁邊長500 mm,總樁長分別為30、34 m,共分為3節,總計樁數為384根,單樁豎向承載力設計值1 700 kN,單樁豎向極限承載力標準值3 500 kN。樁基工程于2017年10—11月期間完成施工,沉樁采用靜力壓入法。

2 樁基檢測情況

1)2018年3月5日,檢測機構出具的基樁靜載荷試驗報告顯示:試樁數量為4根,于2017年11月26日—12月2日采用慢速維持荷載法的加載方式進行測試,試驗最大加載量為3 500 kN,試驗結果表明均滿足設計要求,樁頂最大沉降量分別為12.20、19.79、15.63、17.31 mm,樁頂回彈量分別為9.04、11.52、8.05、12.69 mm。(基樁靜載荷試驗時基坑尚未開挖。)

2)2018年4月4日,檢測機構出具的基樁低應變動測報告顯示:根據委托單位要求,于2018年1月22日、2018年3月13日、2018年3月27日對該樁基工程已開挖的372根樁進行彈性波反射法檢測,檢測數量為100%普測,試驗結果如表1所示。

3)2018年3月12日,檢測機構出具了新建倉庫項目基樁靜載荷驗證試驗情況說明,檢測機構于2018年3月10日—11日對低應變動測懷疑為Ⅲ類樁的360#樁和367#樁采用快速加載的方式進行靜載試驗驗證,試驗結果如表2和表3所示。

由表2試驗數據分析知:當360#樁荷載加至600 kN時,累積沉降量達35.72 mm,之后繼續加載,沉降量趨于收斂,加至1 400 kN時,累積沉降量為43.19 mm;結合該樁的低應變動測曲線,可判斷該樁在10 m左右接樁部位上下節脫開,在樁頂沉降35.72 mm后,接樁密實,承載力得以恢復。由表3試驗數據分析知:當367#樁荷載加至600 kN時,累積沉降量達80.01 mm,之后繼續加載,沉降量趨于收斂,加至1 400 kN時,累積沉降量為85.65 mm;結合該樁的低應變動測曲線,可判斷該樁在10 m左右接樁部位上下節脫開,在樁頂沉降80.01 mm后,接樁密實,承載力得以恢復。

表1 基樁低應變動測匯總

表2 360#樁靜載驗證試驗匯總

表3 367#樁靜載驗證試驗匯總

3 樁基缺陷原因

樁身完整性的低應變檢測,只能定性判斷樁身有沒有缺陷存在、缺陷的大概位置以及缺陷的大致程度,而對于缺陷的性質和程度的定量描述,就低應變技術本身而言,存在一定的難度。

基樁接頭出現缺陷,可能產生的原因有:

1)樁基工程未嚴格按照操作規程施工,上、下2節樁之間的間隙未全部采用厚薄適當、加工成楔形的鐵片填實焊牢。

2)基樁接頭焊接質量控制不嚴,4根角鋼焊縫不連續、不飽滿,焊縫厚度和圍焊長度不足。

3)基樁接頭焊接完畢后,焊縫未在自然條件下冷卻6 min,導致焊縫未完全冷卻就沉入土中,遇水后焊縫強度大大降低,影響焊縫質量。

4)樁基施工時,流水作業導致土體擠壓效應明顯,樁身在一定時間內受土體負摩擦作用,造成樁身薄弱部位(焊接部位)產生局部破壞。

5)基坑開挖卸土后,基坑底部回填導致接頭受拉變形。基坑坑底回填是不均勻的,一般是中間大、兩邊小,故可初步判斷中間2排柱下的樁基受回彈影響較大。

4 目前現狀評估

2018年5月中旬,項目參建各方接收到檢測機構簽發的基樁低應變動測報告,發現樁基工程共存在241根Ⅲ類樁,占檢測總樁數的64.8%,但現場基礎底板混凝土已澆筑,且地下室外墻和柱模板已搭設完畢。

根據上述檢測報告和抽查施工記錄,現狀初步評估和判定如下:

1)基坑開挖后,基樁低應變動測報告顯示原結構的預制混凝土方樁基礎Ⅲ類樁的比例較高,其缺陷多出現在基礎底板以下10 m左右的第1接頭處。目前基礎底板混凝土已澆筑,給樁基缺陷的處理帶來實際困難。

2)根據樁基靜載驗證試驗情況發現,在前期荷載作用下,豎向變形有一定的陡降,說明基樁第1接頭存在一定的空隙,在克服空隙后,樁基承載力仍然表現良好。

3)依據樁基靜載驗證試驗數據,可初步判定樁基缺陷是由于上、下2節樁接樁處的鐵片未填實所導致,而非接樁處4根角鋼焊縫脫焊導致。當缺陷為前者時,由于4根角鋼焊接良好,上、下2節樁是一個統一的整體,僅僅是接樁處存在輕度空隙,故其承載力影響不顯著;而當缺陷為后者時,由于上、下2節樁分離,導致上、下2節樁的共同作用轉化成了僅上節樁的單節樁作用,故其承載力將受到較大影響[1]。

5 處置方案比較分析

基于以上判斷和評估,并結合目前現狀實際,根據現場破損程度的不同可分為3種處置方案。

5.1 全方位樁基托換方案

由于樁基Ⅲ類樁比例較高,造成樁身結構承載力損失,故須增加基樁數量。在確定樁身結構承載力損失比例后,在現有的混凝土底板上開孔埋設錨桿,采用開口鋼管樁進行靜壓施工。

該方案的優點是上部結構可繼續施工,缺點是由于Ⅲ類樁較多且分布廣泛,對混凝土底板的整體性破壞相對較大,需要后期采取疊合板以恢復整體性,防止滲漏,且會影響層高或凈空。難點是補樁的數量較難確定,因為JGJ 106—2014《建筑基樁檢測技術規程》雖明確Ⅲ類樁對原設計的樁身結構承載力有影響,但是對于Ⅲ類樁對基樁承載力的量化影響程度,目前的檢測技術并沒有合理成熟的分析方法。

5.2 壓載驗證試驗處置方案

根據設計資料審查,目前承臺下樁基數量和筏板的厚度均相對富裕,筏板厚度從原設計400 mm左右調整為900 mm,且相應的基樁數量和承臺、框架柱截面尺寸均有所增加,設計儲備程度較高。

由于厚900 mm筏板調節不均勻沉降的能力較強,但差異沉降的理論計算結果參考性不強,因此建議按照上部實際傳來的豎向荷載進行堆載預壓。加載值不低于上部傳來的設計標準組合荷載,并且在過程中由第三方機構進行變形觀測,然后根據加載后的變形監測數據進行判斷處置。

5.3 局部樁基托換方案

參照全方位樁基托換方案的要求,重點選擇承臺下Ⅲ類樁比例高和上部結構荷載大的部位進行托換,托換數量和位置需經設計核算后確定。該方案相對于全方位樁基托換方案,原有承臺和底板的破壞程度有所降低,但底板滲漏水的情況也有可能發生,且底板疊合板會影響層高或凈空。

6 樁基加固措施

根據上述處置方案的比較分析,結合專家討論意見,參建各方最終確定如下加固處理措施:

1)基于該結構的上部荷載情況、底板剛度、基樁數量和分布,考慮補償基礎概念,該建筑總體是安全可控的。因此,主體結構應盡快繼續施工,以防基坑出現二次事故。

2)為提高建筑結構調節不均勻沉降的能力,適當進行結構剛度補強:一層樓面板厚度由160 mm改成180 mm,樓面板鋼筋間距由原設計的150 mm改為100 mm;二層樓面板厚度由140 mm改為160 mm,樓面板鋼筋間距由原設計的150 mm改為100 mm。

3)為適應建筑結構在施工期間不均勻沉降因素的影響,一層樓面、二層樓面、屋面在原有后澆帶不變的情況下,在縱向加設一條后澆帶,后澆帶寬度1 m,做法同原設計后澆帶做法,后澆帶具體位置、澆筑時間根據沉降變形情況由設計單位確定,但最小間隔時間不小于30 d。

4)施工期間應進行基礎沉降和筏板變形監測,以相鄰框架柱之間的沉降差為主要判定要求,整體傾斜和底板彎曲為輔助要求。地下室范圍內(包括地下室外墻)的每個柱均設置監測點位,監測間隔時間如下:施工期間不小于2次/周,至主體結構完成;主體結構至工程竣工期間不小于1次/周;竣工后1年內不小于1次/月;竣工后2年內不小于1次/季度;竣工后2年后不小于1次/半年,直至沉降穩定。監測精度為0.1 mm,控制要求:相鄰框架柱之間沉降差小于0.2%、建筑物整體傾斜小于0.4%、底板彎曲小于0.5%。監測需由有資質的專業單位出具詳細方案后實施,采用閉合環水準路線對各監測點進行聯測,如出現數據超過控制要求,應及時停止施工并通知設計單位進行處理。

5)施工期間采用分步加荷預壓處理,在地下室及一層樓面板施工完成后開始進行加荷預壓,預壓荷載均勻加載在基礎筏板上,加載順序如下:地下室及一層樓面板施工完成后采用地下室放水的方法進行第1次加荷,加荷總質量為2.5 t/m2,加水深度為2.5 m。按多次加荷,每次加荷質量為0.5 t/m2,每次加荷完成后需進行沉降觀測,如加載完成后沉降差滿足要求(相鄰框架柱之間沉降差小于0.2%),則進行下次加荷;如沉降差出現異常,則及時通知設計,判定是否需要再次加荷。二層樓面板施工完成后采用地下室放水的方法進行第2次加荷,加荷質量為1.5 t/m2,加水深度為1.5 m。因地下室注水后凈高減小,不便于后續監測工作,故在一層框架柱上重新設置監測點。結構主體完工一周后,由監測單位提供沉降及底板彎曲監測數據至設計單位,由設計單位決定卸載時間和工序。考慮到卸載速度過快會造成對基礎的反彈,故應嚴格按照設計方案要求緩慢進行卸載。

6)若施工期間出現沉降和底板彎曲數值超過上述指標要求,應立即停工并通知設計單位討論應急處理措施,暫定處理措施如下:在沉降較小處的底板外側鉆取土孔,平衡沉降變形差及整體傾斜;在底板上適當位置加設混凝土剪力墻,具體剪力墻圖紙由設計另定。

經參建各方通力合作,加固施工工作按照方案要求有效開展,施工期間及完工后的絕對沉降值、差異沉降和沉降速度均在設計單位規定的控制指標內,并且通過建筑物注水加載預壓試驗,在一定程度上證明建筑物在將來正式使用時處于安全狀態,確保了建筑結構的安全,圓滿完成預期工作目標。

7 結語

本工程中樁基質量缺陷的發生主要與施工管理、擠土效應、接樁部位施工質量、基坑坑底回彈等因素有關,施工過程中應嚴格控制。當出現因施工管理不當,造成施工過程中上道工序被下道工序覆蓋,無法完全消除樁基質量缺陷時,可通過增加建筑結構剛度、分步加載預壓和動態監測等措施來保證結構安全。

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