聶佳佳
(中交一公局華南工程有限公司,廣州511300)
蘇州高新區某隧道Ⅳ級圍巖占比74%,Ⅴ級圍巖占比26%,頂板最大埋深約16 m,左右洞凈距6 m,屬于超淺埋超小凈距隧道。隧道進出口段洞身圍巖以黏土、粉質黏土為主,縱向長度約為20~50 m;向洞內延伸到中至微風化花崗巖為主,節理裂隙發育,巖質較硬,圍巖自穩能力較好。原設計采用CD法開挖,考慮圍巖地質較好,擬采用“三臺階法+鋼管樁”工法進行開挖支護。
本方法的主要工藝要點為將CD 法改成三臺階法施工,同時每臺階開挖后進行初期支護時,將原設計φ42 mm 鎖腳錨管變為φ76 mm 鎖腳鋼管[1],即在初支鋼拱架的拱腳處設置2根斜向下的φ89 mm 鋼套管,套管與拱架間采用鋼板、螺栓接牢固,再采用潛孔鉆機將2 根φ76 mm 鎖腳(長4.5 m、斜向下30°~60°)鋼管通過鋼套管定位后斜向下打入巖體中,經過注漿加固后形成鋼拱架-鋼管樁錨固體系,再按原方案進行洞身中空錨桿及中夾巖體小導管注漿加固,掛網錨噴后形成穩固的初期支護體系,在保證施工安全的同時,擴大作業空間,提高工效并節約工程造價。
根據施工工藝優化內容,建立原CD 法和“三臺階法+鋼管樁”開挖工藝的施工階段模型,分析新施工工藝是否可行及其與原方案的對比情況。
本次計算取V 級圍巖施工為最不利工況,根據工程經驗,模型豎向頂部取至地面,底部取至隧道以下3~5 倍隧道高度處,總高約70 m,隧道水平兩側各取3~5 倍隧道寬度,約136 m。最終建立的有限元模型如圖1 所示。

圖1 開挖整體有限元模型圖
本次模擬計算巖土體選用修正莫爾-庫倫彈塑性本構模型,單元類型為四邊形單元。錨桿單元類型為線單元,采用植入式桁架單元。隧道初支、臨時仰拱采用梁單元。邊界條件:約束模型兩側施加水平位移;模型底部施加豎向位移約束。
1)原CD 法數值模擬的工況順序為:初始地應力場分析→左側上臺階超前支護→左側上臺階開挖→左側上部及中隔壁初期支護→左側下臺階及仰拱開挖→左側下臺階、中隔壁及仰拱初期支護→右側上臺階超前支護→右側上臺階開挖→右側上部初期支護→右側下臺階及仰拱開挖→右側下臺階及仰拱初期支護→拆除中隔壁→仰拱→二次襯砌。
2)三臺階法開挖施工階段工況順序為:初始地應力場分析→上臺階超前支護→上臺階開挖→上部初期支護及鎖腳鋼管樁施工→左側中臺階開挖→左側中臺階初期支護及鎖腳鋼管樁施工→右側中臺階開挖→右側中臺階初期支護及鎖腳鋼管樁施工→左側下臺階及仰拱開挖→左側下臺階初期支護→右側下臺階及仰拱開挖→右側下臺階初期支護→仰拱→二次襯砌。
3.3.1初始地應力場
建立模型初始地應力場,分析結果為模型底部最大豎向應力為1 728 kPa,模型底部最大水平應力為570 kPa,模型高度為70 m,地層平均土重24.7 kN/m3,結果符合實際情況。
3.3.2變形分析
隧道開挖過程中地表沉降及支護結構的變形是重要的監測指標,為了判斷數值模擬分析的準確性和可靠性,特提取地表沉降和拱頂沉降數據進行分析。
根據模型計算結果揭示,隨著開挖逐步進行,地表沉降和拱頂沉降逐漸增大,地表沉降沿隧道橫斷面方向呈槽狀分布。隧道初支貫通后最大地表沉降為3.1 mm,最大拱頂沉降為4.5 mm;隧道中隔壁拆除后最大地表沉降為4.1 mm,最大拱頂沉降為6.9 mm。
3.3.3安全性評價
提取最不利工況下結構內力進行驗算分析,按照破損階段法驗算隧道初支結構的安全系數是否滿足規范要求[2,3]。
中隔壁僅為臨時支護結構,澆筑仰拱時鑿除,故僅對初支的典型位置進行驗算(仰拱處于硬巖,內力很小),得出的各特征點的安全系數如表1 所示。

表1 CD法安全系數
經驗算,初期支護結構安全系數滿足規范要求。
3.4.1初始地應力場
模型底部最大豎向應力為1 729 kPa,模型底部最大水平應力為570 kPa,模型高度為70 m,地層平均土重24.7 kN/m3,結果符合實際情況。
3.4.2變形分析
根據模型計算結果揭示,隨著開挖逐步進行,地表沉降和拱頂沉降逐漸增大,地表沉降沿隧道橫斷面方向呈槽狀分布。隧道貫通后地表沉降及拱頂沉降最大,其中最大地表沉降為10.2 mm,最大拱頂沉降為18.0 mm。
3.4.3安全性評價
驗算方法同原CD 法,對典型位置進行驗算(仰拱處于硬巖,內力很小),得出的各特征點的安全系數見表2。

表2 “三臺階法+鋼管樁”工法安全系數
經驗算,初期支護結構安全系數滿足規范要求。
2 種工法經濟對比分析如下:
1)CD 法施工的缺點主要為:各斷面施工工序間距小,不利于機械化施工;中隔壁及臨時仰拱將隧道分為左右上下4部分,機械轉場頻繁;拆除中隔壁、仰拱施工時,中隔壁長時間懸空,存在較大的安全隱患;中隔壁拆除困難,需要爆破,影響了其他工序;隧道施工時分塊越多,開挖時對圍巖的擾動次數越多。
2)“三臺階法+鋼管樁”施工的優點主要為:在受力角度上,與CD 法的結構受力相比,結構承載能力更高,不存在CD法的交叉點應力集中以及工序轉換復雜問題;可以減少臨時支撐的施作和拆除工序,節約材料及工程造價;擴大了施工作業空間,利于大型機械操作,利于施工管理和質量控制,加快了施工進度,進一步到達節約造價的目的。
以本工程為例,應用“三臺階法+鋼管樁”工藝后,節約清單中原CD 法中隔壁的臨時支護分部分項工程費用約390 萬元,新增鋼管樁及注漿的分部分項工程費用約190 萬元,總節約工程造價約260 萬元(含其他取費),按雙洞260 m 計算,降低工程造價約1 萬元/m;同時,施工工效顯著提升(三臺階法工效為CD 法2 倍以上),大幅加快了施工進度,確保工期按時完成。
基于上述分析可得以下結論:
1)本段隧道洞身及拱頂上覆一定厚度的花崗巖,地層情況相對較好,采用“三臺階法+鋼管樁”方案具有可行性。
2)在不考慮爆破振動影響的前提下,原CD 法施工方案引起的拱頂沉降值為4.5 mm,“三臺階法+鋼管樁”工法引起的拱頂沉降值為17.0 mm。
3)原CD 法施工方案的初支最大彎矩值為220.6 kN·m,“三臺階法+鋼管樁”工法的初支最大彎矩值為33.6 kN·m,原方案的初支彎矩比“三臺階法+鋼管樁”工法大,主要原因是中隔壁為弧形,CD 法在開挖完成后中隔壁承受較大的拱頂和仰拱豎向壓力,即軸力較大且處于偏壓受力狀態,偏壓受力導致中隔壁發生了很大的彎矩,而不考慮中隔壁,僅對比初支輪廓的內力(不考慮中隔壁與初支輪廓連接節點),則原方案初支彎矩最大值為27.3 kN·m,“三臺階法+鋼管樁”工法初支彎矩最大值為33.6 kN·m,兩者相差不大,安全系數均可滿足規范要求。
4)采用“三臺階法+鋼管樁”方案,鋼管樁采用76 mm 的鋼管注漿,鋼管樁剛度大,承受的支撐力大,從而可以有效限制鋼架的拱腳位移,原方案鎖腳錨桿最大軸力為15.7 kN,而“三臺階法+鋼管樁”工法采用鋼管樁作為鎖腳錨桿,最大軸力可達95 kN。