苗壯(大慶油田有限責任公司第八采油廠)
某油田H采油廠注水系統(tǒng)采用注水站注水和注配間注水兩種注水工藝。截止到目前已建成注水站20座,注配間23座,共計安裝注水泵254臺(注水站149 臺),注水變頻88 套。平均日注水量3.23×104m3,平均泵效77.91%,平均注水系統(tǒng)效率52.51%,平均管網(wǎng)效率74.52%。
分析整個注水系統(tǒng)能耗的輸入點是注水泵[1-3],能耗的消耗點在注水泵泵效、注水井的注入壓力、閥門截留損失及管網(wǎng)損失等[4-6],其中影響系統(tǒng)能耗的主要因素是注水井的注入壓力、注水泵泵效損失、注水系統(tǒng)工藝影響以及系統(tǒng)儀表計量誤差。
由于H采油廠單井層數(shù)少、厚度薄,使部分注水井的注入壓力高[7-8],全廠注水井平均注入壓力為15.1 MPa,而該油田其他采油廠平均注水壓力為12.5 MPa,由于H 采油廠注水壓力導致其較高。注水系統(tǒng)單耗明顯高于其他采油廠。
2020 年H 廠注水站注水泵建設統(tǒng)計見表1,共安裝注水泵149臺,其中運行65臺,平均注水泵效率為82.91%,電動機效率平均為90.3%,泵機組效率平均為74.8%。
注水泵泵效分布區(qū)間見表2。泵效低于70%的注水泵共有7 臺,占運行泵的10.8%。注水泵整體運行狀況良好,但仍然存在部分注水泵效率偏低的現(xiàn)象,造成了部分注水能耗損失。

表1 注水泵建設統(tǒng)計

表2 注水泵泵效分布區(qū)間
H廠注水系統(tǒng)采用注水站注水和注配間注水兩種工藝,系統(tǒng)運行情況見表3。注水站注水系統(tǒng)平均注水單耗為6.13 kWh,注配間注水系統(tǒng)平均注水單耗達到7.76 kWh,比注水站注水系統(tǒng)單耗高1.63 kWh。由于注配間注水工藝的小排量柱塞泵較多,運行時間長,腐蝕老化損壞嚴重,泵理論排量與外網(wǎng)注水量很難匹配,導致泵效較低,造成系統(tǒng)單耗較高[9-10]。

表3 注水系統(tǒng)運行情況統(tǒng)計
統(tǒng)計H廠注水站共計安裝電表107塊,損壞25塊,缺少37塊,安裝注水流量計19臺,液位計30臺。由于部分注水泵電表損壞或缺失,耗電量只能估算,無法準確計量該泵耗電量,導致注水系統(tǒng)能耗計量存在誤差。注水站計量儀表統(tǒng)計見表4。

表4 注水站計量儀表情況統(tǒng)計
為了降低注水系統(tǒng)單耗,分別在Z6、Z4 注水站開展高壓井關井降壓試驗。首先對Z6 注水站壓力大于18.0 MPa注水井陸續(xù)關井,共計關井12口,日注水量由原來的600 m3/d 下降到475 m3/d,停運Z6注水站2臺注水泵(排量均為15.77 m3/h),單獨運行1臺注水泵(排量為25.8 m3/h),根據(jù)現(xiàn)場電度表計量,注水系統(tǒng)日耗電量下降了1 900 kWh,經(jīng)計算,注水單耗下降了1.72 kWh。Z6注水站注水井關井前后效果對比見表5。

表5 Z6注水站注水井關井前后效果對比
在保證站內運行系統(tǒng)注水穩(wěn)定后,保持注水量不變,開始調整注水壓力。根據(jù)現(xiàn)場電度表計量,注水系統(tǒng)日耗電量較調壓前下降了750 kWh,經(jīng)計算,注水單耗較調壓前下降了1.58 kWh。Z6注水站降壓試驗效果對比見表6。
在Z6 注水站試驗完畢后,開始對Z4 注水站繼續(xù)進行系統(tǒng)降壓試驗,2020 年上半年對Z4 注水站高壓井實施周期注水,注水量由原來的340 m3/d 下降到193 m3/d,根據(jù)電度表計量,注水系統(tǒng)日耗電量下降了1 660 kWh,注水單耗下降了1.66 kWh。Z4注水站關井前后效果對比見表7。

表6 Z6注水站降壓試驗效果對比

表7 Z4注水站關井前后效果對比
注水系統(tǒng)運行穩(wěn)定后,開始對系統(tǒng)壓力進行調整,系統(tǒng)壓力由原來的21.0 MPa 下調到19.6 MPa,根據(jù)現(xiàn)場電度表計量,注水系統(tǒng)日耗電量較調壓前下降了340 kWh,經(jīng)計算,注水單耗較調壓前下降了1.76 kWh。Z4注水站降壓試驗效果對比見表8。

表8 Z4注水站降壓試驗效果對比
由Z6、Z4 注水站降壓試驗可以看出,通過治理高壓注水井和降低注水壓力可以有效地降低系統(tǒng)能耗。H采油廠注水壓力在19.0 MPa以上的注水井共有143口。為了降低注水系統(tǒng)能耗,對高耗注水站所轄壓力高于19.0 MPa 的注水井采取了降壓措施,平均注水壓力降低1 MPa,年節(jié)約電量為28.65×104kWh。
2019~2020 年共計更換腐蝕老化注水泵11 臺,更換變頻裝置3套,注水泵效得到顯著提高,共計年節(jié)電117.01×104kWh。更換注水系統(tǒng)腐蝕老化設備效果對比見表9。

表9 更換注水系統(tǒng)腐蝕老化設備效果對比
Y4 區(qū)塊原有注配間9 座,注水泵34 臺。Y5 區(qū)塊原有注配間5 座,注水泵22 臺。2020 年對Y4、Y5 區(qū)塊注水工藝進行調整,將原來的注配間注水工藝改為注水站注水工藝,將Y4、Y5區(qū)塊14座注配間內56 臺注水泵全部停運,改造后Y4 區(qū)塊節(jié)電21.25×104kWh/a,Y5 區(qū)塊節(jié)電38.53×104kWh/a,共計年節(jié)電59.78×104kWh,注水系統(tǒng)管網(wǎng)優(yōu)化效果見表10。

表10 注水系統(tǒng)管網(wǎng)優(yōu)化效果
統(tǒng)計H 廠注水站共計安裝維修電度表47 塊。目前全廠注水系統(tǒng)電量全部實現(xiàn)精準計量,為注水系統(tǒng)能耗分析,提供了準確數(shù)據(jù),為節(jié)能降耗提供基礎保障。
2020年通過采取治理高壓注水井技術措施,實現(xiàn)年節(jié)電28.65×104kWh。通過采取優(yōu)化注水管網(wǎng)技術措施,實現(xiàn)年節(jié)電59.78×104kWh。通過采取更換注水系統(tǒng)腐蝕老化設備,實現(xiàn)年節(jié)電117.01×104kWh。累計年節(jié)電205.44×104kWh,節(jié)約費用約130萬元。
1)在分析區(qū)塊注水單耗時,應該站內站外有機結合,在保證站外管網(wǎng)水井正常注水時運用變頻裝置調整運行參數(shù),從而降低了系統(tǒng)壓力,有效地降低注水系統(tǒng)單耗。
2)在注水系統(tǒng)新建產(chǎn)能區(qū)塊及老區(qū)維修改造時,根據(jù)外網(wǎng)水量合理匹配注水泵,減少系統(tǒng)回流損失,提高注水泵泵率,降低區(qū)塊注水單耗。
3)對于分散注水區(qū)塊,當區(qū)塊開發(fā)到一定時期后,在考慮到能耗、投資效益、生產(chǎn)管理等方面因素的同時,適時調整注水工藝,將分散注水調整為集中注水工藝,可以有效地降低區(qū)塊注水單耗。
4)通過治理高壓注水井、優(yōu)化注水管網(wǎng)、更換注水系統(tǒng)腐蝕老化設備等注水系統(tǒng)技術措施實施,實現(xiàn)年節(jié)電205.44×104kWh,節(jié)約費用約130 萬元。