大慶油田水務公司
某油田在壓裂、試油等生產作業過程中產生的綜合廢液含有大量的油類、懸浮物,且乳化嚴重,同時具有水質化學成分復雜穩定、高COD(化學需氧量)、高礦化度、高濃度胍膠等特點。目前配套環保工程只建設了綜合廢液儲存設施,尚不具備處理功能。為徹底解決油田綜合廢液處理的問題,利用現有儲存設施,根據進口水質、種類、數量和出口水質要求,設計建設1套廢液處理裝置,其廢液處理量為20 m3/h,年廢液處理量為15 000 m3。由于該油田生產廢液含有大量的油、胍膠及多種添加劑[1-2],致使廢液具有穩定性較強、高黏度、高含油的特點,增加了廢液處理的難度[3]。該項目設計的出水水質需達到SY/T 5329—2012《碎屑巖油藏注水水質推薦指標及分析方法》中滲透油層注水水質要求,即水中含油濃度≤15 mg/L,懸浮物濃度≤5 mg/L,粒徑中值≤3 μm。
油田綜合廢液來水指標為:含油濃度≤1 000 mg/L,懸浮物濃度≤1 500 mg/L,粒徑中值≤10 μm。處理后出水指標為:含油濃度≤15 mg/L,懸浮物濃度≤5 mg/L,粒徑中值≤3 μm。出水水質需達到SY/T5329—2012《碎屑巖油藏注水水質推薦指標及分析方法》中滲透油層注水水質要求,具體指標見表1。

表1 油田綜合廢液處理工藝進出水水質Tab.1 Inlet and outlet water quality of oilfield comprehensive waste liquid treatment process
根據油田綜合廢液水質特點及設計回注標準要求,通過多方案對比,最終確定綜合廢液處理工藝流程(圖1)。

圖1 油田綜合廢液處理工藝流程Fig.1 Treatment process of oilfield comprehensive waste liquid
儲存池中的綜合廢液由提升泵提升至預氧化裝置[4-5],經加藥氧化反應后進入高效氣浮裝置[6-7];處理后的廢液由提升泵提升至磁分離裝置,經磁絮凝反應[8]及磁粉回收處理后進入緩沖水箱,接著由過濾提升泵提升至兩級過濾裝置;過濾后的水儲存至處理后水箱,一部分外輸,一部分進入反沖洗水罐。反沖洗后的廢水再經回收水泵升壓后,根據水質情況,分別進入廢液處理站的調節罐及反沖洗水處理系統,廢水全部處理或回收[9]。在預氧化、高效氣浮、磁分離裝置中分離出來的懸浮物或油污進入收渣箱,運輸至其他設備處理。
預氧化裝置(1 套)主要由預氧化罐、水力旋流混合器、布水器、緩沖區組成。其處理能力為20 m3/h,規格2.8 m×4.1 m,總容積25 m3,有效水深3.7 m,有效容積22.8 m3,氧化時間1 h。通過氧化劑與廢液發生氧化作用,去除廢液中大部分浮油及大顆粒懸浮物,改變水質特性,降低廢液黏度及穩定性,為后續工藝提供有利進水條件。
高效氣浮裝置(1套)采用全回流溶氣技術。單臺處理量為20 m3/h,規格6.0 m×2.8 m×3.6 m,總容積60.5 m3,有效水深3.2 m,有效容積53.8 m3。配套提升泵2臺,單臺流量為20 m3/h,揚程80 m,功率7.5 kW;空壓機1 臺,流量0.02 m3/h,壓力1.2 MPa;加藥隔膜計量泵6臺,流量0.4 m3/h。廢液與高壓空氣、混凝劑、助凝劑充分混合并且逐級釋放壓力,在全回流氣浮裝置內通過釋放頭將溶氣廢液釋放,絮體上浮至表面被刮泥機收集至排渣槽,主要作用是去除大部分乳化油及中粒徑懸浮物。
磁分離裝置(1 套)主要由磁絮凝和磁粉回收兩部分構成,單臺處理量為20 m3/h。磁絮凝裝置規格為5 m×2.6 m×3 m,總容積39 m3,有效水深2.8 m,有效容積36.4 m3;磁粉回收裝置規格為4 m×4 m×5.6 m,停留時間8 min,磁粉回收率>99.5%。磁泥回流泵流量5 m3/h,揚程20 m;攪拌機4 臺,功率1.5 kW;剪切機流量40 m3/h,功率1.1 kW;磁粉回收泵流量20 m3/h,功率0.75 kW。該裝置是廢液處理的核心部分,大部分油、懸浮物、藥劑和磁粉在較短的時間內均勻混合并反應,穩漸形成較大絮體。含磁性懸浮物或磁性微絮團的污水進入磁分離流道,磁性微絮團被磁力吸附于永磁轉盤(鼓)表面[10],廢液凈化后經出水口排出。
兩級過濾裝置4 座。一級過濾裝置2 座,單座裝置規格為1.6 m×3 m,容積6 m3,濾速10 m/h,內置石英砂、海綠石雙層濾料;二級過濾裝置2座,單座裝置規格為2.1 m×3 m,容積10 m3,濾速6 m/h,內置石英砂、海綠石雙層濾料。配套反沖洗水泵的流量為150 m3/h,揚程22 m,功率15 kW,且防爆。通過兩級過濾進一步深度截留油和懸浮物,確保出水水質穩定達標。
該油田廢液處理工程于2019 年2 月底建成,2019 年3 月初進水調試運行,2019 年10 月進行竣工環保驗收。2019年3—10月各處理裝置日均出水水質見表2。

表2 組合工藝各裝置出水水質Tab.2 Water quality of each unit in combined process
由表2 可知,采用預氧化+高效氣浮+磁分離+兩級過濾組合工藝,最終出水水質的日均懸浮物濃度為3.4 mg/L,日均含油濃度8.6 mg/L,日均粒徑中值1.2 μm,滿足SY/T 5329—2012《碎屑巖油藏注水水質推薦指標及分析方法》中滲透油層注水水質要求,廢液可實現穩定達標回注。工藝運行過程中污泥平均產生量為13 kg/h,污泥中含有油、聚合物及多種化學添加劑,黏度較大,單獨運輸至含油污泥處理站,處理后再綜合利用。
該工程總投資440 萬元,廢液處理成本約為20~30 元/m3(未計污泥處置費用和設備折舊維修費用),其中電費5.5~6.0 元/m3,人工費1.0~1.5元/m3,藥劑費13~23元/m3。
對于高黏度、高含油、水質波動大的油田綜合廢液,采用預氧化+高效氣浮+磁分離+兩級過濾的組合工藝進行處理。在進水懸浮物濃度1 012.8 mg/L、含油濃度986.5 mg/L、粒徑中值9.2 μm時,最終出水水質的日均懸浮物濃度為3.4 mg/L,日均含油濃度為8.6mg/L,日均粒徑中值1.2μm,各項指標均能穩定達到標準要求,運行成本控制在20~30 元/m3之間,經濟效益、環境效益顯著。