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許X36A 下揚子中深探井鉆井施工技術

2021-05-27 08:27:52陳小元
復雜油氣藏 2021年1期

陳小元,嚴 忠

(中國石化華東石油工程有限公司江蘇鉆井公司,江蘇揚州225261)

許X36A 是在原裸眼完成井許X36 的基礎上側鉆施工的一口下揚子中古生界中深評價井,構造位置位于蘇北盆地高郵凹陷許36 古生界逆斷塊高部位,鉆遇新生界的三垛組與阜寧組、中生界的泰州組與浦口組、古生界的志留系、奧陶系地層。該井井深大、裸眼段長、軌道復雜且井斜位移大、地層跨度大且硬脆、可鉆性差、研磨性高,施工時存在諸多問題:摩阻扭矩控制難度大、井壁易失穩、井眼清潔困難、機械鉆速低、易出現鉆具故障、對鉆具質量要求高等。針對難點,采取精心控制井身軌跡、優選鉆頭、應用旋沖螺桿、優選鉆井液體系等技術,強化復雜故障預防與處理,完成了高難度井的施工。該井設計井深3 985.26 m,實際完鉆井深4 419 m,最大井斜角43.50°,井底水平位移1 277 m,鉆井周期為69 d 14 h,建井周期為99 d9 h,平均機械鉆速為4.42 m/h,裸眼完井。

1 工程設計

1.1 井身結構設計

老井許X36 井?244.5 mm 技術套管封固鹽城組及三垛組地層中部等上部不穩定地層,下深為1 049.79 m。許X36A 井在原井眼的基礎上,使用? 215.9 mm鉆頭出技術套管鞋30 m開始側鉆至井底。視油氣顯示情況,下入?139.7 mm 生產套管。井身結構設計見圖1。

圖1 許X36A設計井身結構

1.2 井身軌道設計

因該井一靶位移大且垂身淺,為避免在?244.5 mm 套管開窗側鉆而采用復雜的五段制軌道:直-增-穩-降-穩。設計斜深3 985.26 m,垂深3 600 m;一靶垂深:1 960.00 m,閉合距: 634.60 m,閉合方位:313.06°,靶半徑:65.00 m;二靶垂深:3 600.00 m,閉合距: 1 239.57 m,閉合方位: 312.99°,靶半徑:140.00 m。造斜點1 080 m,造斜率8°/100m,第一穩斜角47.50°,降斜率4°/100m,第二穩斜角11°,井底閉合位移1 239.57 m,井底閉合方位312.99°(見圖2)。

圖2 許X36A設計井身軌道剖面

2 施工難點

(1)摩阻扭矩控制難度大。該井設計為復雜的“直-增-穩-降-穩”五段制軌道,易產生鍵槽,摩阻扭矩大,甚至超過轉盤的額定扭矩。實際施工起鉆摩阻最大740 kN,大鉤載荷最高1 900 kN,下部穩斜段鉆進時,扭矩接近36.5 kN?m,多次出現轉盤憋停的情況,施工時摩阻扭矩控制難度大。

(2)井壁易失穩,井眼清潔困難。該井井深、軌道復雜、井斜位移大、裸眼段長、鉆遇地層跨度大,中古生界地層為砂礫巖、硬脆性砂泥巖、輝綠巖、碳酸鹽巖等,易發生井壁失穩,井眼清潔困難,易發生復雜故障,對鉆井液性能提出了更高的要求。

(3)機械鉆速低。該井鉆遇蘇北盆地中生界的泰州組與浦口組、古生界的志留系、奧陶系地層,近2 700 m,鉆遇地層研磨性高、可鉆性差,嚴重影響鉆頭的選型及機械鉆速的提高[1]。

(4)易出現鉆具故障,對鉆具質量要求高。該井井深,載荷大,軌道復雜,增斜段及降斜段易形成狗腿,側向力大、鉆具磨損嚴重,易造成鉆具刺漏等問題。

3 鉆井施工技術

3.1 井身軌跡控制

為控制好井身軌跡,確保軌跡圓滑、中靶優質,采取以下措施:

(1)進一步優化剖面。充分利用該井靶區半徑為標準靶的特點,優化剖面,適當降低最大井斜角,進一步降低摩阻。許36A 井實際側鉆點1 083.31 m,鉆至1 877.52 m 井斜最大達到43.50°后穩斜,穩斜至2 049.42 m 后降斜,至3 742.61 mm 井斜降至12.40°,之后穩斜至完鉆井深4 419 m。最大井斜角比設計值減小4°。

(2)優選小角度單彎。控制好狗腿度,是該井控制好軌跡的關鍵。采用1.25°小角度單彎螺桿+PDC 鉆頭定向作業,既保證有一定的造斜率,又控制好狗腿不超標,為后期完井作業打好基礎。造斜時,采取每根滑動復合相結合的方式控制軌跡平滑,平均造斜率控制在3°/30m左右。

(3)優選鉆具組合。為保證后期取心筒及生產套管的順利下入,上部側鉆井段、造斜段、第一穩斜段、部分降斜段,均采用單彎雙穩組合,充分發揮復合鉆井穩斜或微降的特點,避免單彎單穩組合增斜而造成滑動降斜。為降低深部井段摩阻、扭矩,簡化鉆具組合,精簡掉穩定器,部分降斜段及第二穩斜段采用直螺桿塔式組合。

以上措施有效控制軌跡,一靶靶心距43.82 m,二靶靶心距27.09 m,設計軌跡與實鉆軌跡基本一致。

3.2 提高機械鉆速

該井古生界地層主要為輝綠色變質泥巖,巖性致密、研磨性強,常規五刀翼等PDC 鉆頭對古生界地層適應性差。通過反復分析研究,優選七刀翼進口復合片鉆頭,同時在古生界地層試驗旋沖螺桿提速工藝,取得較好效果。

機械式旋沖螺桿利用螺桿作為動力驅動,通過沖擊發生機構產生高頻軸向沖擊并傳遞給鉆頭,實現沖擊與旋轉聯合作用破巖[2-6]。同時,由于其產生的低振幅、高頻率的震動可吸收部分瞬時過大載荷,有效減少了硬脆性地層對鉆頭的破壞作用、延長鉆頭使用壽命。試驗表明:在鉆進參數、地層基本相同的情況下,使用旋沖螺桿可明顯提高機械鉆速,且滑動鉆進加壓容易,工具面穩定,一定程度上能減輕托壓現象。

在2 927.10~3 310 m,使用常規的FL1653JH 五刀翼PDC 鉆頭,機械鉆速由上部中生界地層的7.01 m/h 降為3.09 m/h。在3310~3663.17m 井段,選用“7 刀翼進口復合片PDC 鉆頭+旋沖螺桿”的提速工藝,機械鉆速達到7.24 m/h,起出后鉆頭切削齒僅斷兩顆。在3 663.17~3 850.03 m 井段,使用同型號PDC 鉆頭與常規螺桿,機械鉆速僅為2.51 m/h,且起出后外徑磨損嚴重,切削齒斷4 顆,保徑齒斷2 顆。在巖性基本相同的情況下,“7 刀翼PDC 鉆頭+旋沖螺桿”與前段“五刀翼PDC 鉆頭+常規螺桿”及后段“七刀翼PDC+常規螺桿”相比,機械鉆速分別提高134.30%、188.45%。在3 858.43~4 273.55 m,由于地層可鉆性變好,使用7刀翼進口復合片PDC鉆頭,機械鉆速達到了5.05 m/h。但該鉆頭在4 282.45~4 415.01m井段鉆遇致密性、研磨性更強的灰質白云巖,機械鉆速降低至1.77 m/h。

3.3 鉆井液

針對該井地層及井身特點,在鉆井液體系優選及性能維護方面采取了相應措施:

(1)在1 080~2 110 m 井段,采用復合金屬離子聚合物潤滑防塌鉆井液體系,在2 110~4 419 m 井段,采用復合金屬離子聚合物-抗高溫聚醚醇胺納米水基鉆井液體系。聚醚醇胺納米水基鉆井液體系具備抗高溫、潤滑性好、抑制性強等優點[7-9],使用該鉆井液體系后上提摩阻控制在60~74 t,下放摩阻控制在35~50 t左右,潤滑效果較好。

(2)側鉆成功后,加入2%潤滑劑增強防卡性能。根據井下摩阻情況,補充潤滑劑,用好四級固控設備,嚴格控制坂土含量和固相含量。

(3)進入泰州組前100 m 加入2%防塌劑和3%的超細碳酸鈣,抑制地層垮塌。維護時按0.5 kg/m補充聚合物PMHA-Ⅱ,配成0.5%~1%的膠液,按循環周均勻加入,抑制黏土的水化分化分散剝落垮塌。

(4)鉆至2 700 m 左右轉化為抗高溫聚醚胺納米水基鉆井液體系。加入0.3%IND-30,PANS 保持鉆井液具有良好的抑制性能和抗溫性能。轉化后及時加入聚醚,并根據摩阻情況加入2%的極壓潤滑劑及優質機油。

(5)鉆至后期,井下出現垮塌現象,及時將密度由1.22 g/cm3提至1.28 g/cm3,保證了井壁穩定。

(6)在環空返速足夠的前提下,動塑比始終控制在0.5 左右,保持鉆井液低黏度、低切力、高動塑比的特點,有利于攜砂又具有良好的流變性、潤滑性和防塌性。

4 復雜故障的預防與處理

4.1 粘掛及起鉆困難

4.1.1 摩阻扭矩的分析預測

應用NAVIGATOR 定向井水平井設計與分析系統軟件,主要對第二穩斜段應用常規單彎雙穩鉆具組合的受力進行分析(見圖3),在1 100~1 500 m井段鉆具側向力偏大,扭矩最高達36.52 kN?m,而鉆機常用轉盤最大扭矩為32.36 kN?m。上提最大摩阻達到近600 kN。

圖3 摩阻、扭矩分析預測

4.1.2 控制摩阻扭矩的措施

該井在進入2 100 m 后,井身軌跡總體呈現降斜趨勢,伴隨井深的不斷增加,摩阻與扭矩不斷升高。鉆至井深4 415 m,正常上提摩阻已經達到740 kN,扭矩達25~26 kN ?m,有時瞬時值會直接憋停轉盤。井下鉆具粘附嚴重,起鉆上提鉆具時,鉤載比正常上提載荷高200~400 kN。從井深3 600 m開始,每趟起鉆前9柱由于粘附嚴重,鉆具無法上提只好搶接一單根,先下放后再上提。

針對此問題,采取以下措施:

(1)應用優質機油作為潤滑劑。全井共加入15.3 t 優質機油,在摩阻突增以及取心、電測等多項工序施工前混入鉆井液。

(2)鉆至井深3 663 m 后,起鉆倒換使用倒裝鉆具組合鉆進。

(3)自2 277 m 開始,應用高效清除巖屑床的螺旋清砂鉆桿,有效清除巖屑床。安放位置為鉆頭以上每200 m 放置一根,本井使用3 根,確保每次鉆進時該鉆桿處于大斜度井段。

(4)采用抗高溫、潤滑性好、抑制性強的抗高溫聚醚醇胺納米水基鉆井液體系,有效降低了摩阻扭矩。

(5)強化短起下,大排量循環。定深短起下、定期大排量循環、打完一根倒劃一根、使用140~200目的振動篩篩布等井眼凈化技術,有效減少井下固相含量。

通過以上措施的應用,摩阻與扭矩得到了較好的控制,摩阻扭矩基本符合預測,振動篩返砂正常,顆粒分明,保證了全井鉆至完鉆井深。

4.2 鍵槽現象及井壁失穩

由于起下鉆次數多、泥巖井段井壁失穩,形成“糖葫蘆”井眼,且軌跡復雜,存在造斜與降斜二個拐點處形成比較集中的拉磨現象,在降斜拐點處、井徑較小處被拉成了鍵槽,造成起下鉆具困難。

通過謹慎起鉆,發現掛卡立即下壓,大排量循環、倒劃眼、隨鉆振擊的方式,起出鍵槽井段;通過大排量循環、稠漿清掃、劃眼或倒劃眼等措施,下入或起出井壁失穩井段。鉆進至3 310 m 起鉆,起至井深2 480 m 遇鍵槽卡鉆,接方鉆桿循環正常,大力下壓解卡,解卡后仍無法提出,進行倒劃眼處理,倒劃7~8 m 后起出,后起鉆多處遇卡,進行倒劃眼處理將鉆具起出,直到井深2 048 m 井下才正常;下鉆至井深2 088 m 開始遇阻,間斷劃眼至2 485 m 后正常。此后,每次在井段2 000~2 500 m(阜一段—泰州組)起下鉆均遇困難,需處理5~10 h。另外鉆進至井深3 600 m 以后,在井深3 600 m 前后(古生界)多次出現了起鉆掛卡,下鉆遇阻劃眼的情況。

4.3 鉆具刺漏

本井使用G-105 新鉆桿,在鉆進過程中共發生4次鉆具刺漏(見表1)。

表1 鉆具刺漏情況

應用NAVIGATOR 定向井水平井設計與分析系統軟件,對鉆具的側向力及應力進行分析,造成鉆具刺漏主要原因為:

(1)造斜段處側向力大,交變應力大,鉆具易磨損疲勞。該井在1 100~1 600 m 為增斜井段,3°/30m 左右的全角變化率主要集中在1 100~1 400 m之間。經分析,鉆具在1 300 m 左右所受側向力達到峰值,發生刺漏的鉆具深度集中在1 200~1 500 m,與側向力大小、狗腿角大相對應(見圖4)。

圖4 鉆具側向力

圖5 顯示鉆具在1 200 m 左右鉆具應力值異常偏高,鉆具在1 200~1 500 m 處易因疲勞磨損而導致鉆具刺漏。

圖5 鉆具應力

(2)大井深、高摩阻、大扭矩、重載荷,上部鉆具受拉受扭嚴重。本井使用G-105新鉆桿(100%新度下最大抗拉強度2 465.8 kN),該鉆具按照3 985.26 m 的原設計井深配置,井深達到4 250 m后,摩阻、扭矩、上提載荷相應增大,致上部鉆具受拉受扭嚴重,易發生疲勞破壞。實際鉆進至4 273.55 m時,鉆具懸重1 250 kN,在正常情況下,上提鉆具的載荷達到1 900 kN,已達鉆桿抗拉強度的80%,稍有掛卡就增至2 000~2 100 kN,隨著井深增加,上提載荷和扭矩繼續增加,所用鉆桿強度難以滿足需求,導致鉆具發生刺漏。

4.4 防止電測卡電纜

為在電測時避免卡電纜,該井完鉆后,應用優化的鉆具組合進行通井,該組合在近鉆頭處連接了除巖屑刮砂鉆桿,對井壁進行修整。重點對2 000~2 300 m、3 500~3 600 m 井段起下鉆阻卡點進行了充分的處理。第一趟儀器順利到底,第二趟儀器由于外徑較大入井遇阻,起出后,進行了濕接頭測井,在測至3 975 m 左右遇阻,儀器電纜張力達到限值,停止測井,起鉆后下入通井組合,上下拉一遍起出后,測井作業成功實施。

5 認識與體會

(1)對復雜井眼軌跡中深井,摩阻和扭矩是影響施工成功的關鍵因素。控制軌跡、優選鉆井液體系、強化短起下、大排量循環、打完一根倒劃一根、使用螺旋清砂鉆桿及高目數振動篩等措施,可有效降低井下摩阻扭矩。

(2)在高研磨性、高致密性的地層,“旋沖螺桿+七刀翼高密度小齒PDC 鉆頭”的鉆具組合,可顯著提高機械鉆速。

(3)抗高溫聚醚醇胺納米水基鉆井液體系抗高溫,潤滑性好,抑制性強,可有效控制井下摩阻與扭矩。

(4)針對鉆遇中古生界的井身軌跡復雜的中深井,造斜率或降斜率應控制在較小值;為避免鉆具因長時間彎曲受力導致疲勞傷害,在每趟起下鉆時,應倒換位于側向力和扭矩異常井段的鉆具;在鉆具組合中串接隨鉆振擊器,有助于鍵槽卡鉆等故障的及時解除。

(5)對于大斜度復雜軌跡井,采用常規電測與鉆桿傳輸電測相結合的方式,有利于快速完成電測任務,避免或減少通井。

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