吳利寧
(內(nèi)蒙古蒙東能源有限公司,呼倫貝爾 021000)
輔機故障減負(fù)荷(Run Back,RB)是指當(dāng)機組發(fā)生部分主要輔機故障跳閘使機組最大理論出力低于當(dāng)前實際負(fù)荷時,機組協(xié)調(diào)控制系統(tǒng)將機組負(fù)荷快速降到所有輔機實際所能達到的相應(yīng)出力,并能控制機組參數(shù)在允許范圍內(nèi)保持機組持續(xù)運行。RB功能的實現(xiàn)為機組在高度自動化運行方式下的安全性提供了保障。
隨著超臨界機組投產(chǎn)的日益增多,機組的穩(wěn)定可靠會對電網(wǎng)的安全帶來較大影響。RB控制策略是否優(yōu)良,對機組處于事故狀態(tài)時的調(diào)節(jié)能力和處理故障能力具有重要作用,可有效減少對重要設(shè)備的損壞和非停次數(shù),保證機組長時間穩(wěn)定運行。本文通過對某600 MW超臨界火電機組開展RB控制策略分析,并根據(jù)Run Back試驗驗證了RB各項功能指標(biāo)是否完整可靠。
國家能源集團某電廠2×600 MW機組鍋爐為褐煤超臨界鍋爐,鍋爐型號為HG1950/25.4—HM15型超臨界、單爐膛、一次中間再熱、墻式切圓燃燒、帶啟動循環(huán)泵的變壓運行直流鍋爐。汽輪機為哈爾濱汽輪機廠生產(chǎn)的超臨界、一次中間再熱、雙缸雙排汽、直接空冷凝汽式汽輪機。單元機組配置2臺送風(fēng)機、2臺引風(fēng)機、2臺一次風(fēng)機,3臺35%MCR電動給水泵和6臺直吹式中速磨煤機。DCS型號為LN-2000。DEH型號為DEH-V數(shù)字電液調(diào)節(jié)系統(tǒng)。RB功能設(shè)計有送/引風(fēng)機RB、給水泵RB和一次風(fēng)機RB[1]。
RB控制策略通過模擬量控制系統(tǒng)(Modulation Control System,MCS)和燃燒器管理系統(tǒng)(Furnace Safeguard Supervisory System,F(xiàn)SSS)合作實現(xiàn)此功能[2]。模擬量控制系統(tǒng)(MCS)包含機組最大出力計算、負(fù)荷指令變化率設(shè)定、協(xié)調(diào)控制方式切換、主汽壓力控制方式切換以及壓力變化率等RB控制回路,同時包括相應(yīng)輔機的快速控制,保證鍋爐不發(fā)生主燃料跳閘(Main Fuel Trip,MFT)。
當(dāng)機組負(fù)荷大于335 MW且協(xié)調(diào)投入時,2臺一次風(fēng)機運行時發(fā)生1臺引風(fēng)機跳閘,觸發(fā)一次風(fēng)機RB;當(dāng)機組負(fù)荷大于360 MW且協(xié)調(diào)投入時,2臺送/引風(fēng)機運行時發(fā)生1臺送/引風(fēng)機跳閘,觸發(fā)送/引風(fēng)機RB;當(dāng)機組負(fù)荷大于460 MW且協(xié)調(diào)投入時,3臺給水泵運行時發(fā)生1臺給水泵跳閘,觸發(fā)給水泵RB[3]。
機組正常運行過程中如果發(fā)生RB工況,將會執(zhí)行下列動作[4]:
(1)CCS控制系統(tǒng)將由協(xié)調(diào)控制方式(或AGC控制方式)自動切換到TF方式(汽機跟隨控制方式);
(2)目標(biāo)負(fù)荷設(shè)定跟蹤機組實際負(fù)荷;
(3)一次調(diào)頻退出;
(4)主汽壓設(shè)定值將瞬間跟蹤當(dāng)前壓力,RB方式壓力變化速率設(shè)為0.2 MPa·min-1;CCS側(cè)汽機主控自動切換至TF方式,由汽機調(diào)門控制壓力等于設(shè)定壓力;
(5)主蒸汽、再熱蒸汽減溫水調(diào)節(jié)關(guān)閉;
(6)送風(fēng)機入口動葉切至手動;
(7)電泵再循環(huán)調(diào)閥切至手動。
不同設(shè)備的RB發(fā)生時,磨煤機的停止順序如下[5-7]。
(1)發(fā)生送/引風(fēng)機RB時,F(xiàn)SSS自動判斷當(dāng)4臺以上磨運行時,立即跳掉最上層磨,然后間隔10 s跳掉第2臺磨,保持4臺磨運行;
(2)發(fā)生一次風(fēng)機RB時,F(xiàn)SSS自動判斷當(dāng)5臺以上磨運行時,立即跳掉最上層磨,然后間隔5 s跳掉第2臺磨,再間隔5 s跳掉第3臺磨,保持3臺磨運行;
(3)發(fā)生給水泵RB時,F(xiàn)SSS自動判斷當(dāng)4臺以上磨運行時,立即跳掉最上層磨,然后間隔5 s跳掉第2臺磨,保持4臺磨運行。
在機組停運的情況下,模擬RB控制邏輯發(fā)生條件進行RB功能模擬試驗。進行RB試驗的輔機動力電源開關(guān)在試驗位置。按照RB試驗卡內(nèi)容,逐步驗證RB控制策略[8]。檢查RB的觸發(fā)條件,不同原因的RB發(fā)生時,DI通道的動作應(yīng)正確。MCS中相關(guān)RB的控制邏輯正確,控制方式切換功能正常(CCS切TF方式),控制參數(shù)正確設(shè)定。不同原因的RB發(fā)生時,輔機之間控制上的設(shè)置正確,如引風(fēng)機跳閘聯(lián)鎖送風(fēng)機跳閘。檢查控制系統(tǒng)CCS與DEH信號的通信是否正確。
在完成靜態(tài)試驗并驗證邏輯無誤后,開展RB功能的動態(tài)試驗。試驗前先試投A層和B層的等離子點火系統(tǒng),確認(rèn)其功能是否正常,投入機組CCS運行方式,投入RB的功能按鈕,逐項開展每一項的輔機RB試驗。
2018年1月31日13:58,機組主控處于協(xié)調(diào)控制,機組負(fù)荷穩(wěn)定在533 MW,主汽壓設(shè)定值23.81 MPa,主汽壓實際值22.93 MPa,主汽溫度547 ℃。2018年1月31日13:58,A引風(fēng)機就地打閘,RB觸發(fā)。觸發(fā)RB動作后,機組主控由協(xié)調(diào)控制方式切換至汽機跟隨方式,壓力調(diào)節(jié)切換至滑壓方式,主汽壓設(shè)定值將瞬間跟蹤當(dāng)前壓力,RB方式壓力變化速率設(shè)為0.2 MPa·min-1。另一臺運行電泵增大出力,立即跳掉最上層F磨,然后間隔5 s跳掉第2臺磨,保持4臺磨運行。過熱器、再熱器減溫水調(diào)節(jié)門超馳關(guān)30 s后開始恢復(fù)自動調(diào)整,啟動F層油槍點火程控。RB動作過程中,機組負(fù)荷最低降到383 MW,主汽壓降到22.57 MPa,過熱汽溫降到534 ℃,爐膛負(fù)壓降到-190 Pa,一次風(fēng)壓最高升到12.71 kPa,機組的主要參數(shù)變化穩(wěn)定,見圖1。

圖1 送/引風(fēng)機RB試驗結(jié)果
2018年1月31日18:02,機組主控處于協(xié)調(diào)控制,機組負(fù)荷穩(wěn)定在532 MW,主汽壓設(shè)定值22.93 MPa,主汽壓實際值22.93 MPa,主汽溫度539 ℃。2018年1月31日18:02,B電動給水泵就地打閘,RB觸發(fā)。觸發(fā)RB動作后,機組主控由協(xié)調(diào)控制方式切換至汽機跟隨方式,壓力調(diào)節(jié)切換至滑壓方式。另一臺運行電泵增大出力,立即跳掉最上層F磨,然后間隔5 s跳掉第2臺磨,保持4臺磨運行。過熱器、再熱器減溫水調(diào)節(jié)門超馳關(guān)30 s后開始恢復(fù)自動調(diào)整,啟動F層油槍點火程控。RB動作過程中,機組負(fù)荷最低降到419 MW,主汽壓降到21.53 MPa,過熱汽溫降到533 ℃,爐膛負(fù)壓降到-714 Pa,一次風(fēng)壓最高升到11.38 kPa,機組的主要參數(shù)變化穩(wěn)定,見圖2。
2018年1月31日20:18,機組主控處于協(xié)調(diào)控制,機組負(fù)荷穩(wěn)定在407 MW,主汽壓設(shè)定值20.05 MPa,主汽壓實際值20.05 MPa,主汽溫度548 ℃。2018年1月31日20:18,A一次風(fēng)機就地打閘,RB觸發(fā)。觸發(fā)RB動作后,機組主控由協(xié)調(diào)控制方式切換至汽機跟隨方式,壓力調(diào)節(jié)切換至滑壓方式,主汽壓設(shè)定值將瞬間跟蹤當(dāng)前壓力,RB方式壓力變化速率設(shè)為0.2 MPa·min-1。另一臺運行一次風(fēng)機增大出力,立即跳掉最上層F磨,然后間隔5 s跳掉第2臺磨,再間隔5 s跳掉第3臺磨,保持3臺磨運行。過熱器、再熱器減溫水調(diào)節(jié)門超馳關(guān)30 s后開始恢復(fù)自動調(diào)整,啟動F層油槍點火程控。RB動作過程中,機組負(fù)荷最低降到289 MW,主汽壓降到19.41 MPa,過熱汽溫降到538 ℃,爐膛負(fù)壓降到-506 Pa,一次風(fēng)壓最高升到11.59 kPa,機組的主要參數(shù)變化穩(wěn)定,見圖3。

圖2 給水泵RB試驗

圖3 一次風(fēng)機RB試驗
通過開展機組主要輔機的RB動態(tài)特性試驗,可驗證RB功能是否良好,確認(rèn)機組在發(fā)生RB動作時是否能將運行的主要參數(shù)控制在允許誤差范圍內(nèi),達到突發(fā)主要輔機跳閘工況時機組能夠?qū)崿F(xiàn)快速安全降負(fù)荷的目的。
通過機組RB試驗表明,在發(fā)生重要輔機跳閘時,不需運行人員干預(yù),通過RB功能即可將主要的運行參數(shù)控制在允許范圍內(nèi),有效保障機組的安全可靠運行。通過投入RB功能,不僅保障了機組安全可靠,還大大減少了非停次數(shù),緩解了運行人員的壓力。機組RB控制策略的闡述及動態(tài)試驗數(shù)據(jù)總結(jié)也能為同類型機組在設(shè)計RB功能時提供相關(guān)參考和數(shù)據(jù)。