劉 東
(1.中煤科工集團(tuán)沈陽研究院有限公司;2.煤礦安全技術(shù)國家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室)
由于我國厚及特厚煤層儲(chǔ)量豐富,綜合機(jī)械化放頂煤是厚及特厚煤層安全高效開采方法的首要選擇[1-2]。然而,針對(duì)厚煤層特大采高,煤層裂隙不發(fā)育,且煤體韌性比較好的礦井[3],僅靠放煤時(shí)頂煤的自然垮落,支架和頂煤的相互作用力,是很難達(dá)到放頂煤的預(yù)期效果的。因此,如何有效地弱化頂煤,減少懸頂,增加頂煤下落的流動(dòng)性是提高綜合機(jī)械化放頂煤開采回收率最迫切需要解決的技術(shù)問題[4]。通常情況下會(huì)使用常規(guī)爆破致裂等見效快的方法弱化頂煤,但是爆破時(shí)致裂效果難以控制,工作面頂板管理困難,對(duì)于高瓦斯易自燃的礦井存在重大的安全隱患,容易造成自燃、瓦斯燃燒爆炸等,且巷道維護(hù)要求過高,拒爆殘爆難以處理,尤其嚴(yán)禁在工作面及采空區(qū)附近采用炸藥爆破方法處理未冒落頂煤。近年來,液態(tài)二氧化碳致裂成為煤炭行業(yè)熱門[5-6],且致裂后工作面和采空區(qū)環(huán)境良好,為煤礦井下安全生產(chǎn)、災(zāi)害治理提供了新的思路。為此,引用了液態(tài)二氧化碳相變致裂的技術(shù)來弱化頂煤,增加頂煤的回收率。
二氧化碳在壓力大于7.35 MPa且低于31 ℃時(shí)以液態(tài)存在,而超過這一溫度時(shí)開始汽化,且隨溫度的變化壓力也不斷變化達(dá)到超臨界狀態(tài)。利用這一性質(zhì),在致裂器主管內(nèi)充裝液態(tài)二氧化碳,使用發(fā)爆器快速激發(fā)液態(tài)二氧化碳,在40 ms 內(nèi)主管內(nèi)液態(tài)二氧化碳迅速氣化,體積瞬間膨脹600 倍[7-8],產(chǎn)生大量高壓二氧化碳?xì)怏w,管內(nèi)壓力急劇上升,達(dá)到泄能片極限壓力后,泄能片瞬間破斷,高壓氣體由泄能頭兩側(cè)的出氣孔急速?zèng)_出,產(chǎn)生應(yīng)力波,沖擊目標(biāo)煤體,使目標(biāo)煤體開裂,達(dá)到致裂的目的,液態(tài)二氧化碳致裂器工作原理見圖1。

液態(tài)二氧化碳致裂器組成結(jié)構(gòu)見圖2,致裂器由主管、充氣頭(起爆頭)、排氣頭、加熱棒、爆破片、泄能片、止飛器等組成。并且在試驗(yàn)現(xiàn)場(chǎng)自行研制快速?zèng)_裝設(shè)施,確保能快速安全地充裝液態(tài)二氧化碳?xì)怏w。本次試驗(yàn)以型號(hào)為MZL250-1180/50的液態(tài)二氧化碳致裂器為研究對(duì)象,致裂器長1.5 m,外徑50 mm,泄能片極限壓力為250 MPa,致裂器主管中充裝液態(tài)二氧化碳質(zhì)量為1.5 kg,液態(tài)二氧化碳充裝壓力為10~14 MPa。

胡家河煤礦401102 工作面為綜合機(jī)械化放頂煤工作面,煤層賦存穩(wěn)定且近乎水平,厚度15~26.5 m,平均厚度24 m,上分層平均可采厚度13 m,工作面屬于特厚煤層,綜采放頂煤過程中頂煤冒落塊度過大不易下落,而且頂煤呈現(xiàn)出懸臂性垮落形態(tài),易于出現(xiàn)懸頂,嚴(yán)重影響綜放工作面的出煤率。
液態(tài)二氧化碳致裂弱化頂煤試驗(yàn)地點(diǎn)選擇在401102 工作面,試驗(yàn)區(qū)走向長度50 m,在工作面支架間施工豎直鉆孔實(shí)施致裂,在2 架之間施工1 個(gè)豎直鉆孔,鉆孔深度10 m,終孔深度距離煤層頂板約2 m。設(shè)計(jì)工作面每隔10 m 布置1 組爆破孔,則整個(gè)401102 工作面共需施工17 個(gè)爆破孔,沿走向每10 m施工1組,試驗(yàn)區(qū)共布置5組,施工85個(gè)爆破孔,工作面致裂鉆孔布置見圖3、圖4。


鉆孔底部位于煤層距采空區(qū)煤壁初定2~3 m 位置(根據(jù)工作面進(jìn)行每天2 個(gè)循環(huán),推進(jìn)2.4 m);鉆孔的直徑為65 或75 mm,即鉆頭為65 或75 mm;鉆桿直徑為50 mm,致裂筒直徑為50 mm。在支架上方2~3 m 高度范圍內(nèi)不采用致裂器,使用普通鉆桿,避免綜放液壓支架上方煤體跨落,形成空頂。每組鉆孔按從運(yùn)輸順槽向開切眼內(nèi)順序依次爆破。具體實(shí)驗(yàn)步驟如下。
(1)從工作面運(yùn)輸順槽側(cè)開始,在綜采支架間分別向頂煤施工直徑為75 mm的預(yù)裂鉆孔,鉆孔以一定傾斜角度朝向采空區(qū)方向,鉆孔傾角為75°,鉆孔長度為10 m。
(2)將每節(jié)1.5 m的二氧化碳致裂器裝入鉆孔中,依次連接5根致裂器后,采用囊袋式封孔器進(jìn)行封孔,通過電源線與起爆器連接,接電預(yù)熱后進(jìn)行爆破作業(yè)。
(3)起爆后將致裂器取出,依次重復(fù)(1)、(2)步驟完成煤層頂煤致裂。
在401102 綜放工作面進(jìn)行為期50 d的工業(yè)性試驗(yàn)期間,將致裂前放頂煤產(chǎn)量與致裂后的進(jìn)行對(duì)比分析見圖5、圖6,頂煤回收率對(duì)比見表1。



從圖5中可以看出,在液態(tài)二氧化碳致裂前放頂煤的每天產(chǎn)量平均在0.91 萬t。在實(shí)施致裂的前10 d,放煤量呈現(xiàn)明顯上升趨勢(shì),頂煤垮落量增多且放落的煤塊體積明顯減小;致裂后產(chǎn)量平均每天在1.08萬t。頂煤致裂前頂煤采出率平均為78.8%,經(jīng)過致裂優(yōu)化工藝后,頂煤采出率保持在85.9%,比頂板致裂之前提高了7.1%。,效果明顯。試驗(yàn)取得了良好的安全、技術(shù)和經(jīng)濟(jì)效益。現(xiàn)場(chǎng)觀測(cè)及統(tǒng)計(jì)可知,致裂后煤體呈相對(duì)均勻,粒度相對(duì)未爆破較小的塊狀結(jié)構(gòu),放煤過程中煤塊呈散體流動(dòng)狀態(tài),且流動(dòng)性良好,放煤順利,未見煤塊或矸石封堵放煤口。
針對(duì)于胡家河煤礦401102 綜放工作面頂煤放頂情況不佳,頂煤冒落塊度過大不易下落,且易于出現(xiàn)懸頂,嚴(yán)重影響綜放工作面的出煤率的問題,試驗(yàn)應(yīng)用了高效安全的液態(tài)二氧化碳致裂技術(shù)來弱化頂煤,取得了較好的效果。得到結(jié)論如下。
(1)介紹了液態(tài)二氧化碳致裂器的結(jié)構(gòu)及工作原理,試驗(yàn)確定了液態(tài)二氧化碳致裂技術(shù)在頂煤弱化上工藝應(yīng)用,為今后該技術(shù)在處理頂煤、致裂頂板等的方面提供參考。
(2)采用液態(tài)二氧化碳致裂后,平均采煤量提高了18.6 個(gè)百分點(diǎn),頂煤回收率比增加了7.6 個(gè)百分點(diǎn),且致裂后煤體呈相對(duì)均勻,放煤過程中煤塊流動(dòng)性良好,放煤無堵塞現(xiàn)象,效果顯著。