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核電廠汽輪機再熱主汽門故障分析及處理

2021-06-04 03:32:56周靄琳
科技視界 2021年12期
關(guān)鍵詞:閥門

葉 凱 周靄琳

(中核核電運行管理有限公司,浙江 海鹽314300)

0 引言

國內(nèi)某核電廠汽輪機閥門包含:4個主汽門、4個調(diào)門、4個再熱主汽門和4個再熱調(diào)門。汽輪機閥門的主要作用是在正常速度/負荷控制條件下控制進入汽機的蒸汽流量,進而達到控制汽機功率的目的,并在汽機甩負荷時快速截斷蒸汽流量,以防止汽輪發(fā)電機超速,在電站運行中起到非常重要的作用[1-3]。主汽門位于主蒸汽管道上,用于快速截斷進入汽輪機的蒸汽流量,防止汽輪機超速;調(diào)門位于主汽門之后,其作用是控制進汽量以調(diào)節(jié)汽機功率,以及在甩負荷時快速截斷蒸汽流量;在每個低壓缸進汽管上布置了一個由再熱主汽門和再熱調(diào)門組成的聯(lián)合汽門,簡稱中聯(lián)門,為防止汽輪機超速提供了第二道防線。

中聯(lián)門是硬密封蝶閥,再熱主汽門為開關(guān)型隔離閥,為常開閥。再熱調(diào)門有調(diào)節(jié)型和非調(diào)節(jié)型兩種:調(diào)節(jié)型(C/D)裝有液動伺服閥,通過控制蒸汽流量以調(diào)節(jié)功率;非調(diào)節(jié)型(A/B)裝有電磁閥,為開關(guān)型隔離閥,二者可以獨立地進行全行程動作。

為保證汽輪機閥門始終具有安全的調(diào)節(jié)性能,每個月會進行閥門全行程試驗[4]。再熱主汽門和再熱調(diào)門共用一個閥體,試驗時會一起進行:即按下試驗按鈕后,依次關(guān)閉再熱調(diào)門、再熱主汽門;松開試驗按鈕后,依次打開再熱主汽門、再熱調(diào)門,整個過程開關(guān)正常、無卡澀且時間滿足要求,則試驗合格。

1 缺陷描述

2018年2月1日,核電廠2#機組在執(zhí)行中聯(lián)門試驗時,按下試驗按鈕后再熱調(diào)門C正常關(guān)閉,再熱主汽門C關(guān)閉到80%開度后無法繼續(xù)關(guān)閉;松開試驗按鈕后,再熱主汽門C開到97%開度,再熱調(diào)門C正常開啟。隨后進行第二次試驗,在按下試驗按鈕后再熱調(diào)門C正常關(guān)閉,再熱主汽門C關(guān)閉到80%開度后無法繼續(xù)關(guān)閉;松開試驗按鈕后,再熱主汽門C開到95%開度,再熱調(diào)門C正常開啟。再熱主汽門C試驗失敗后,機械人員在驅(qū)動執(zhí)行機構(gòu)添加潤滑油后再試驗四次,試驗結(jié)果如表1所示。在整個試驗過程中,再熱調(diào)門C動作正常,再熱主汽門C關(guān)閉過程中分別卡在80%、75%、74%、74%開度位置,開啟過程中卡在94%開度位置。多次試驗失敗后,機組進入技術(shù)規(guī)格書限制8小時。

為驗證再熱主汽門C安全功能可靠,儀控人員在DEH工程師站強制再熱主汽門C快關(guān)信號,閥門從90%開度關(guān)閉到10%開度時間為0.2 s,快關(guān)時間滿足安全防護要求(驗收準則為≤0.33 s)。證明再熱主汽門C安全性能可靠,因此機組退出技術(shù)規(guī)格書限制。

表1 中聯(lián)門全行程試驗記錄

2 原因分析

2.1 儀控部分原因

再熱主汽門C油動機上配有三個儀控設備:快關(guān)電磁閥、試驗電磁閥、遮斷閥。(1)若快關(guān)電磁閥故障,表現(xiàn)形式為無法快關(guān),即關(guān)閉時間無法滿足安全防護要求,不會出現(xiàn)卡關(guān)或卡開;(2)試驗電磁閥閥芯損傷或有油泥異物都會造成電磁閥閥芯卡澀,故障出現(xiàn)后更換了再熱主汽門C執(zhí)行機構(gòu)上的試驗電磁閥后再次試驗,閥門仍無法正常全開或全關(guān);(3)遮斷閥若故障,閥門無法打開,與現(xiàn)場表現(xiàn)形式不同。因此,排除儀控因素引起再熱主汽門C卡澀的可能。

2.2 機械部分原因

機械因素從外觀目視檢查無法定性原因,因此,OT209大修時對再熱主汽門C進行解體檢查,逐一排除可疑因素。

2.2.1 執(zhí)行機構(gòu)故障

再熱主汽門開閥由油動機驅(qū)動,關(guān)閥由彈簧驅(qū)動。油動機活塞環(huán)若密封不嚴會導致內(nèi)漏,造成出力不足無法全開閥門;若彈簧損壞,彈簧力不足以克服摩擦力而無法全關(guān)閥門。

缺陷后的強制快關(guān)說明彈簧性能符合要求。且大修時對執(zhí)行機構(gòu)解體檢修,確認各活塞組件、密封件完好,彈簧部件剛度及機械性能完好,因此排除執(zhí)行機構(gòu)故障引起再熱主汽門C卡澀的可能。

2.2.2 閥門本體故障

(1)填料阻力增大

填料阻力過大將導致閥門動作不靈活。再熱主汽門C的填料為石墨編織填料,石墨具有良好的潤滑作用、摩擦系數(shù)小,在此類油動機驅(qū)動的閥門上填料阻力可忽略不計,因此排除。

(2)閥軸與閥體摩擦

如果閥軸與閥體之間發(fā)生摩擦,將導致閥軸轉(zhuǎn)動阻力增大、閥門啟閉阻力增大、發(fā)生咬傷后會導致閥門開關(guān)不到位。解體后對閥軸與閥體進行檢查,閥軸并無損傷,未發(fā)現(xiàn)二者之間明顯的摩擦痕跡,因排除閥軸與閥體摩擦導致再熱主汽門C的卡澀。

(3)閥板與閥體摩擦

蝶形閥板在軸向兩側(cè)與閥體接觸的部位若發(fā)生摩擦,將導致閥軸轉(zhuǎn)動阻力增大、閥門關(guān)閉力矩增大,最終導致閥門關(guān)閉不到位。對再熱主汽門進行解體檢查,未發(fā)現(xiàn)明顯的摩擦痕跡,銅鍥經(jīng)手錘輕輕敲擊,能夠輕易塞入閥板與閥體內(nèi)壁之間,無較大阻力,因此排除閥板與閥體摩擦導致再熱主汽門C的卡澀。

(4)軸承卡澀

軸承損壞或有異物都會導致軸承卡澀。

1)軸承損壞導致卡澀。該軸承為圓柱滾動軸承,如果滾子碎裂、損壞將導致軸承轉(zhuǎn)動受限,閥門無法開閉。根據(jù)試驗現(xiàn)象,該閥門可以快關(guān),與此癥狀不相符。大修時對閥門解體檢查發(fā)現(xiàn)軸承部件無缺損,因此排除軸承損壞導致再熱主汽門C的卡澀。

2)異物導致軸承卡澀。滾動軸承的異物,將導致軸承動作不靈活。解體檢查發(fā)現(xiàn)再熱主汽門C軸承滾子間夾雜黑色油脂碳化物,手動無法盤動;加油嘴處有黃色乳化油變質(zhì)、硬化現(xiàn)象,油路堵塞嚴重;軸承室兩側(cè)密封用的O形圈變硬,解體時全部斷裂,推斷正是這些異物導致再熱主汽門C卡澀。

解體其他幾個汽門(再熱調(diào)門C、再熱主汽門D、再熱調(diào)門D)發(fā)現(xiàn):打開軸承室后有黑色水跡流出,軸承室內(nèi)碳化物積累較再熱主汽門C少。結(jié)合以往啟停機期間常有中聯(lián)門兩端軸承室往外滲水現(xiàn)象,推測在啟停機期間有蒸汽通過盤根泄漏至軸承室,這些汽水混合物將軸承室內(nèi)的碳化物沖走、沒有堆積,故再熱調(diào)門C、再熱主汽門D、再熱調(diào)門D沒有因過多的碳化物、金屬銹蝕物等異物導致卡澀的問題。

3 失效機理分析

針對油脂碳化及O形圈斷裂問題,用紅外測溫儀測量了在運行機組相同位置再熱主汽門C的軸承室內(nèi)端面、油嘴、軸承壓蓋處的溫度,通過熱傳導公式計算出軸承附近溫度,即潤滑油和O形圈的工作溫度,如表2所示。由于實際運行中蒸汽會通過閥桿、填料函與填料間細小間隙泄露至軸承,因此軸承實際溫度會更高一些。

查詢維修規(guī)程及日常預維工單,所使用的O形圈為廠家推薦的丁腈橡膠(NBR),該材料在120℃情況下可以連續(xù)使用,150℃情況下短期使用,該O形圈材質(zhì)不合適;所添加的潤滑脂是皂基多用途工業(yè)潤滑脂Shell Alvania RL2(適用于-30~100℃),而廠家推薦使用是道康寧MOLYKOTE 41(適用于-18~290℃)。因此,現(xiàn)使用潤滑脂和O形圈均不適用于再熱主汽門C軸承室溫度。

失效機理:由于潤滑脂的型號不正確,不適用于再熱主汽門C軸承室工況(150~175℃),高溫使?jié)櫥蓟褰Y(jié),碳化物夾雜在滾子之間,使軸承由滾動摩擦轉(zhuǎn)化為滑動摩擦;長期運行后,碳化物積累過多嚴重阻礙軸承滾動。另外,由于O形圈材料不合適,長期運行后O形圈老化失效,導致過多蒸汽從填料處泄漏至軸承室,不僅加速潤滑脂碳化,而且油水混合物會腐蝕軸承室內(nèi)部件;這些銹蝕物與碳化物堵塞軸承運動間隙,最終引發(fā)軸承卡澀導致閥門動作異常。

表2 軸承溫度計算

4 改進措施

檢查維修規(guī)程從0版(2005年發(fā)布)開始即存在該問題,預防性維修工單自2004年開始使用Shell Alvania RL2。潤滑脂為何從道康寧MOLYKOTE 41改為Shell Alvania RL2已無從查起。故維修文件存在錯誤,導致維修過程中使用了錯誤的潤滑脂,產(chǎn)成了碳化物,造成軸承卡澀,并最終導致再熱主汽門動作不正常,故此因素為根本原因。廠家手冊推薦軸承潤滑脂使用道康寧MOLYKOTE 41(-18~290℃),滿足中聯(lián)門溫度下長期穩(wěn)定運行。氟橡膠耐溫性高(0~200℃)且穩(wěn)定性好,因此糾正性措施為修改維修規(guī)程和預維工單中潤滑脂和O形圈材料。

5 結(jié)論

針對此次再熱主汽門C卡澀缺陷,進行全面排查,準確定位出根本原因是軸承潤滑脂選型不對,高溫使?jié)櫥蓟纬僧愇铮斐奢S承卡澀;促成因素是軸承室O形圈選型不當,快速老化、密封失效,蒸汽進入軸承室加速潤滑脂變質(zhì)。后續(xù)根據(jù)此次缺陷原因,修改了預維工單和維修規(guī)程,處理了設備缺陷,消除了設備隱患。為機組安全穩(wěn)定運行提供保障,對其他機組具有參考意義。

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