耿中意
(中核核電運行管理有限公司運行三處,浙江 海鹽314300)
秦二廠所用空氣壓縮機為低噪聲,油潤滑,水冷箱式螺桿型空氣壓縮機組,型號為2R-250-10,分低壓缸和高壓缸兩級壓縮,出口為無油,無波動壓縮空氣,最大工作壓力為10bar,ZC廠房內的每個空氣壓縮機都封在一個絕熱箱內,它主要由以下幾部分組成:空氣過濾器、低壓轉子、中間冷卻器、高壓轉子、后冷卻器、電動機、聯軸器、齒輪罩、安全閥和控制系統。
空壓機從大氣取氣,經空氣過濾后,由低壓轉子壓縮后,經中間冷卻器冷卻后,送到高壓轉子,高壓轉子出口經消音器,逆止閥后,送至后冷卻器冷卻,進入除油過濾器。高壓轉子出口,當管網壓力高時,由電磁閥控制,經消音器后直接排向大氣。當中間冷卻器或后冷卻器由于故障壓力達到安全排放壓力時,自動排向大氣。油泵,低壓轉子,高壓轉子由機械連接并由同一電機帶動,潤滑油泵從油箱抽油至油泵,經油冷卻器冷卻后過濾,用以潤滑各軸承及轉子。
壓縮機組由閉路冷卻水對其進行冷卻。閉路冷卻水分兩路,一路經油冷卻器冷卻潤滑油,再依次冷卻一級壓縮機高壓轉子流體。另一路經中間冷卻器和后冷卻器冷卻壓縮空氣后,返回至閉路冷卻水出口。冷卻后的壓縮空氣,冷凝水由自動或手動冷凝水排放閥排軸。其工作原理圖如圖1所示[1]。
0SAP壓空冷卻回路為壓空機提供冷卻,保障壓空機組各部分溫度在正常范圍以內,避免因溫度高而導致壓空機停運,從而為機組正常生產和供應壓空。系統包括3臺冷卻水泵、2臺冷卻塔、2套冷凍水機組及1臺膨脹水箱等設備,所有設備都位于ZC廠房[2]。

圖1 空氣壓縮機原理圖
1.3.1 設備老化、故障率高
目前,0SAP壓空冷卻回路采用冷卻塔水機和冷組混聯運行方式,冷水機組包括壓縮機、冷凝器、膨脹閥和蒸發器以及一些輔助設備等。該型號冷水機組存在質量差、型號老舊的情況,并且冷凍水機組只在夏季投入運行,其他季節停運,機組內部設備出現銹蝕、老化嚴重等多問題。同時冷凍水機組啟動困難,需要維修人員短接油壓低信號才能啟動,運行時故障率高,近期出現的401KR蒸發器老舊,導致換熱不均勻,經常產生高壓報警,引起跳機。跳機后無法第一時間啟動,需要儀控人員短接信號,對壓空機的運行非常不利。另外,0SAP401/402KR兩臺機組夏季不能滿足符合要求,因自我保護經常產生高壓報警,引起跳機,并且0SAP冷凍水機組采用R22制冷劑,R22制冷劑對環境臭氧層破壞嚴重,已逐漸被取締。長期運行以來,原開式冷卻塔內部零件銹蝕嚴重,導致冷卻水水質惡化,銹渣隨著冷水系統的循環,進入到冷卻水泵體內,在泵運行期間,細小的銹渣沿軸的方向向外移動,進而影響機封的運行,嚴重時造成機封漏水甚至燒壞。
1.3.2 冷卻塔投運過程中,冷卻塔容易被吸空
由于冷卻塔回路水裝量較小,在日常切換和做隔離過程中控制困難,容易出現冷卻塔被吸空現象,2018年,1#機組在對0SAP402AF實施臨時摘牌操作,并配合機械人員投運0SAP402AF進行再鑒定,在投運過程中,由于操作同步性很難掌握,0SAP401AF被吸空,0SAP壓空機因失去冷卻水而跳閘,導致機組失去壓空,當班值響應迅速,及時恢復冷卻水供應并迅速啟動壓空機組,壓空供應恢復正常。
1.3.3 單塔隔離時,冷卻水泵容易吸氣
冷卻塔回路隔離時存在較大風險,運行現場人員執行巡檢任務時,發現被隔離的冷卻塔出現吸氣現象,原因是被隔離的冷卻塔出口閥門無法保證嚴密,導致冷卻水泵吸氣,如不及時發現,嚴重時也會導致冷卻水斷水,壓空機組停運。
1.3.4 兩個冷卻塔供水調配困難,補水閥容易卡塞
兩個冷卻塔經常出現供水不均現象,很難調配均勻,需要花費大量時間才能調配均勻,給運行人員帶來極大麻煩。并且冷卻塔回路補水浮球閥容易卡死不能正常動作,由于冷卻塔為開式布置,回路水分蒸發迅速,如果補水回路不能正常工作,冷卻水會很快蒸發掉,進而導致冷卻水斷水。
綜上所述,目前冷卻塔和冷水機組已不能保證機組安全生產需求,存在多處隱患,為保證高溫天氣壓控機組的正常運行,需要對冷卻回路進行改造。
本次改造是對空氣壓縮機房冷卻水系統進行改造,冷卻水系統新增兩臺開式冷卻塔(13.5 kW,380V)代替原來的開式冷卻塔和冷水機組,新增的開式冷卻塔可以全年為空氣壓縮機提供所需的冷卻水。新增的兩臺開式冷卻塔布置在ZC廠房外,每臺開式冷卻塔可以為兩臺空氣壓縮機組提供冷卻水,在正常運行情況下,兩臺開式冷卻塔一用一備,在負荷高峰時,ZC子項的設備會全部投入工作。新增開式冷卻塔旁布置管溝,冷卻塔溢流及疏排水經管溝排至雨水井,冷卻塔出水管經管溝進入冷卻水泵房間,經過過濾器后進入冷卻水泵,泵出口冷卻水經ZC廠房內管溝送至各空氣壓縮機冷卻。新增開式冷卻塔及相應閥門、管道均采用不銹鋼材質,從而消除原冷卻塔及不見銹蝕老化問題。取消并拆除原屋頂開式冷卻塔和冷水機組、膨脹水箱0SAP431BA(該水箱支架已經嚴重腐蝕,存在傾倒風險),與之相連的管道、閥門一并拆除,取消冷卻水泵入口電動閥(0SAP551/561/571VT)及空氣壓縮機冷卻水入口電動閥門(0SAP417/427/437/447VT),僅保留手動閥,剩余冷卻水管道均更換為不銹鋼管,更換范圍為:冷卻水泵入口母管及泵進出口管道(保留至泵出入口伸縮節),冷卻水泵出口母管、各空氣壓縮機冷卻水進出口管道、空壓機冷卻水出口母管,涉及材質替換的管道保留原管道布置方式和走向,適當降低泵出口母管的安裝高度(降低至1.7~2.0m之間,具體高度根據現場管道和泵出口閥門安裝情況進行調整)。原冷卻水泵進出口手動閥、壓空機冷卻水進出口手動閥均更換為不銹鋼閥門,三個冷卻水泵出口壓力儀表根閥更換為不銹鋼閥門,并增加排氣支管及排氣閥0SAP401/402/403VT。本次變更涉及的外部接口主要是冷卻塔水源,一路正常補水水源來自SER(接至0XCA016VD下游,從SER進入ZC廠房管道經異徑彎頭連接),一路備用水源來自SEP(使用三通接至0SEP907VT下游),與ZC廠房原有SER、SEP管道連接,正常由SER供水,由于管道為不銹鋼材質,不必特意進行水化學控制,定期進行排污,若SER停運,采用SEP供水,必須控制SEP水使用時間,SER可用后要進行沖洗。
報警、控制及電氣回路,冷卻塔設故障停機報警和水槽液位過高、過低報警,在就地控制柜上顯示,并送主控綜合報警0SAP906AA,報警信號按原有冷卻塔故障信號路徑接入,原冷卻塔故障信號取消,接入新的冷卻塔故障信號。冷卻水泵出口母管上設就地流量計,用于顯示冷卻水流量,冷卻水供回水管上設有就地壓力表和溫度計,以指示空氣壓縮機進出口冷卻水的壓力和溫度,僅用于指示,不參與連鎖控制,取消泵出口溫度計0SAP401/402/403LT。冷卻塔通過就地控制柜控制啟停,新增冷卻塔控制柜0SAP005AR安裝在0SAP003AR旁,不設自動停機聯鎖,水槽液位過低連鎖停運冷卻塔電加熱器。新增冷卻塔的電源從冷卻塔配套的控制柜0SAP005AR引出,0SAP005AR由兩路電源供電,分別來自0LKW001TB的0LKW1341JA和0LKW002TB的0LKW2241JA,控制柜內可實現兩個冷卻塔分開供電。

參照原冷卻塔及相鄰3#/4#機組5SAP冷卻塔運行經驗,雖然改造后冷卻塔水裝量增加不少,但是冷卻塔投運過程中還是出現過冷卻水斷水導致壓空機跳機事件,液位調節過程中還是存在風險:(1)節流過多導致冷卻水流量過低,會因冷卻不足引起壓空機跳機;(2)冷卻塔液位過低,導致冷卻水管道進氣,冷卻水給水出口壓力低于0.2 MPa會直接導致運行壓空機跳機。1#/2#機組新增加的冷卻塔的水箱容積擴容,水箱長度約3 m,寬2.28 m,高1.4 m,水箱溢流口距離地面1.9 m,水箱容積的增大減少了冷卻塔被吸空的風險,同時本次技改在兩個冷卻塔水箱之間增加了聯通管線,管線直徑16.8 cm,這樣可以很好避免兩個冷卻塔流量偏差較大時,避免一個溢流而另一個被吸空,雖然水箱擴容和增加連通管線一定程度上減少斷水風險,但是不能完全杜絕,例如:夏季高溫天氣,如果需要投運第二個冷卻塔,或者執行冷卻塔之間定期切換操作,在節流原運行冷卻塔流量時,會存在冷卻水流量偏小,導致冷卻水溫度升高的風險,因為已停運冷卻塔進水管線一開始沒有達到水實體狀態,無法建立虹吸流量,流量較小,這個時候如果不注意冷卻水流量,貿然節流原運行冷卻塔流量,可能導致冷卻水溫度上漲,所以執行冷卻塔投運操作時,操作過程一定要慢,要等冷卻水流量平穩后再操作閥門,不可操之過急,整個過程比較耗時。
在執行一臺冷卻塔隔離檢修操作時,如果水箱水需要放空,那么連通閥必須保證隔離嚴密,避免冷卻水流失,同時,注意已隔離冷卻塔的出口閥隔離嚴密,防止隔離不嚴導致冷卻水泵吸入空氣。
3.3.1 進水管線上增加流量計
建議在每個進水管線上增加一臺流量計,方便在投運冷卻塔或者調平兩臺冷卻塔流量時精準控制閥門開度,避免通過不斷摸索來調節冷卻塔液位,減少操作時間。
3.3.2 每個冷卻水箱上增加就地液位計
建議在每個冷卻水箱上增加就地液位計,方便運行人員及時關注運行冷卻塔液位,同時在投運冷卻塔時也可以幫助運行人員了解水箱液位變化。
3.3.3 冷卻塔進風口加裝過濾器
由于本次增加的冷卻塔為逆流開式塔,風機向上排風,冷卻塔兩側進風,環境中各種沙塵及其他固體顆粒會進入冷卻水中,會加大冷卻水泵前置過濾器負擔,同時如果雜志進入機封,還可能導致機封損壞,建議在冷卻塔進風口加裝過濾裝置,過濾掉環境中的一部分雜質。
3.3.4 增加一臺冷卻水泵
原冷卻塔設計在ZC廠房屋頂,冷卻水箱液面距離地面有8 m,新增加冷卻水箱溢流口距離地面1.9 m,水泵入口壓頭少了6 m水柱,參照3#/4#機組,建議增加一臺冷卻水泵,夏季高溫天氣,可以保持三臺冷卻水泵運行,一臺備用,其他季節保持兩臺運行,一臺第一備用,一臺第二備用。
綜上所述,建議:(1)增加一臺冷卻水泵;(2)在兩臺冷卻水箱上加裝就地液位計;(3)在冷卻塔進水管線增加就地流量計;(4)在冷卻塔進風口加裝空氣過濾器;(5)在執行冷卻塔投運及切換操作時,注意冷卻水流量變化,避免冷卻水流量減小導致水溫上升;(6)執行單塔隔離時,注意聯通閥及冷卻塔出口閥隔離嚴密,避免冷卻水流失及冷卻水泵吸入空氣。