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發(fā)煙硫酸外逸三氧化硫的回收及處理

2021-06-10 08:02:26袁俊智王新民李昆洋吳穩(wěn)柱董立偉
硫酸工業(yè) 2021年3期

袁俊智,王新民,李昆洋,吳穩(wěn)柱,董立偉

(包頭華鼎銅業(yè)發(fā)展有限公司,內蒙古包頭014010)

包頭華鼎銅業(yè)發(fā)展有限公司(以下簡稱華鼎銅業(yè))于2019年建成1套w(H2SO4)104.5%(游離SO3質量分數(shù)20%)、150 kt/a發(fā)煙硫酸生產線。裝置建成后一次試車成功,達標達產。但生產現(xiàn)場、銷售發(fā)煙硫酸灌裝槽車現(xiàn)場會有外逸的SO3,SO3氣體會與大氣中的水蒸氣結合,形成非常細小的酸滴,繼而形成硫酸霧,嚴重污染環(huán)境[1-3]。

1 發(fā)煙硫酸生產工藝及白霧產生原因

華鼎銅業(yè)生產游離SO3質量分數(shù)為20%~21%的發(fā)煙硫酸,即w(H2SO4)104.5%或w(H2SO4)105.5%硫酸。其生產工藝為:將w(H2SO4)98%硫酸輸送到循環(huán)槽,由循環(huán)槽打入煙酸塔吸收SO3,酸濃度達標后轉入中間槽儲存,調配濃度,再轉運至高位槽或煙酸儲罐,由地下槽泵或成品酸儲罐送入計量槽灌裝外售。

發(fā)煙硫酸極易揮發(fā),由于灌裝發(fā)運時不能完全密封,因而會出現(xiàn)白霧。加上生產現(xiàn)場管線交錯復雜,連接管口和管線接口多,酸循環(huán)槽和酸冷卻器共3臺循環(huán)酸泵有40多個泄漏點,泄漏最嚴重的是2臺循環(huán)酸泵順著軸串煙泄漏。輸酸管線共計250 m,輸送過程的法蘭連接處泄漏、管堵塞泄漏,成品發(fā)煙硫酸裝車現(xiàn)場未設計SO3外逸收集處理裝置,造成裝車現(xiàn)場SO3外逸,污染環(huán)境。為此,華鼎銅業(yè)決定采取措施,切斷污染源,保證生產銷售正常進行。

2 處理方案

2.1 生產現(xiàn)場SO3收集處理

經現(xiàn)場檢查測試,輸送發(fā)煙硫酸管線連接處存在泄漏點,改用硬聚四氟乙烯墊片更換法蘭,墊片上纏生料帶安裝回原位,擰緊螺栓便無泄漏。循環(huán)酸泵和產品輸運泵沿轉軸泄漏煙氣,加密封環(huán)密封住靜動連接點,供應商可提供密封環(huán)煙酸泵,也可就地加工安裝。隨酸量增加煙酸循環(huán)槽與調濃中間槽SO3量和氣壓均有變化,需將兩槽SO3煙氣引流回收,從而解決生產現(xiàn)場SO3外逸問題。循環(huán)槽規(guī)格為φ2 950 mm×6 600 mm,中間槽規(guī)格為φ3 000 mm×6 000 mm,SO3揮發(fā)面積達31 m2,經測算,揮發(fā)量約15 m3/h。

華鼎銅業(yè)考慮以下3種處理方法:

1)方案一:采用w(H2SO4)93%硫酸吸收后排空。配吸收塔及除霧器,以不污染生產現(xiàn)場為標準,處理后尾氣現(xiàn)場排空。

2)方案二:將煙酸中的SO3強制封堵在發(fā)煙硫酸循環(huán)槽與發(fā)煙硫酸濃度調配中間槽內,安裝全自控監(jiān)視壓力表。超壓時自動排氣減壓去主系統(tǒng)一吸塔。維修設備時抽出槽內SO3氣體去地下酸槽洗滌回收,氣體去脫硫尾氣處理后,達到國家排放指標要求再排空。

3)方案三:發(fā)煙硫酸循環(huán)槽與發(fā)煙硫酸濃度調配中間槽加裝接口,安裝監(jiān)視壓力表和調節(jié)閥門,并接1根DN150管進一吸塔,使煙酸循環(huán)槽、煙酸濃度調配槽與進一吸塔的氣管線壓力均等,當煙酸循環(huán)槽與煙酸濃度調配槽內SO3超壓時,SO3氣體自然向一吸塔內流動。

經比較,華鼎銅業(yè)認為第三種方案投資少,發(fā)煙硫酸循環(huán)槽與發(fā)煙硫酸濃度調配中間槽內SO3可全部回收,污染環(huán)境問題得以根治。但其缺點是:發(fā)煙硫酸循環(huán)槽、發(fā)煙硫酸濃度調配中間槽與進一吸塔輸氣管線等壓,SO3煙氣進一吸塔靠等壓狀態(tài)下氣流帶動,當生產系統(tǒng)異常或臨時停車時,發(fā)煙硫酸循環(huán)槽與發(fā)煙硫酸濃度調配中間槽內的SO3流向一吸塔吸收后進入脫硫系統(tǒng),增加脫硫系統(tǒng)處理負荷。經試驗,發(fā)煙硫酸循環(huán)槽、發(fā)煙硫酸濃度調配中間槽的SO3氣量非常少,對脫硫系統(tǒng)造成影響很小。且該方法投資省,能徹底回收SO3,實用性強。

發(fā)煙硫酸生產工藝流程圖1。

圖1 發(fā)煙硫酸生產工藝流程

2.2 裝車銷售發(fā)煙硫酸現(xiàn)場SO3的回收處理

發(fā)煙硫酸裝車時將放酸管插入槽車里,再開閥門放酸,放酸過程若超過1 h,從放酸管和槽車儲罐里外逸的SO3就揮發(fā)到空氣中,吸收空氣里的水分結成白霧,污染環(huán)境。

華鼎銅業(yè)考慮采取以下處理方法:

1)放酸管增加自動式帶蓋卡扣,使放酸管與運酸槽車不泄漏。該方法在拆取放酸管蓋卡扣時會有大量SO3外逸。放酸工手動取蓋卡扣時間長,有安全風險,而且不能解決其他SO3外逸點。

2)負壓收集處理法。①現(xiàn)場收集SO3處理后尾氣除霧排空;②現(xiàn)場處理SO3后尾氣進入脫硫系統(tǒng)或制酸凈化系統(tǒng)。

裝車現(xiàn)場外逸的SO3吸收空氣中的水分形成酸霧,酸霧不能被w(H2SO4)98%硫酸或w(H2SO4)93%硫酸吸收,即使在吸收塔出口處設置除霧器也不能保證達標排放,因而吸收處理SO3后尾氣進入脫硫系統(tǒng)或凈化系統(tǒng)較為穩(wěn)妥。

尾氣是進入凈化系統(tǒng)還是進入脫硫系統(tǒng),需確認處理氣體走向,進脫硫系統(tǒng)的制酸尾氣有18 kPa余壓,裝車現(xiàn)場處理SO3風機等設備阻力約 5.6 kPa,總阻力約 24 kPa,選用壓頭大于 24 kPa 的風機,尾氣才能進入脫硫系統(tǒng),該方案的電耗將從3.5元/h增加到17.5元/h,不經濟。若尾氣進入制酸的凈化系統(tǒng),凈化系統(tǒng)內呈負壓,這時可采用SO2風機,選擇風機時只需考慮克服裝酸現(xiàn)場設備阻力即可。

經分析,華鼎銅業(yè)決定裝車外逸SO3收集與處理方案中采用收集處理后尾氣送制酸凈化系統(tǒng)。

發(fā)煙硫酸裝車現(xiàn)場收集處理SO3工藝流程見圖2。

圖2 發(fā)煙硫酸裝車現(xiàn)場收集處理SO3工藝流程

3 設備選擇

發(fā)煙硫酸外逸SO3的回收及處理系統(tǒng)的設備選擇范圍不廣,且材質要求較高。華鼎銅業(yè)要求以滿足工藝為前提,兼顧節(jié)能減排、吸收新技術來選擇設備。按要求對系統(tǒng)主要設備進行核算,以便接近實際使用情況,發(fā)揮設備能力。

3.1 SO3混合氣量及系統(tǒng)阻力

1)生產現(xiàn)場的氣量約15 m3/h,SO2風機余量較大,阻力約 900 Pa,SO2風機升壓 46 kPa,有余量,克服阻力無問題。

2)裝車管口為DN200,抽氣管口DN150,其他3個口為DN100,管線總長250 m,13個彎頭。經測算氣量約為4 400 m3/h;壓降方面,管線彎頭3 800 Pa,吸收塔裝填規(guī)整填料高 4 m,壓降 1 500 Pa,故總壓降5 300 Pa,考慮到不確定因素,增加4%,風機升壓按 5 500 Pa 選配。

3.2 設備選型

1)管線材質為 316L,規(guī)格φ108 mm×4 mm與φ159 mm×4 mm,閥門材質為 316L,規(guī)格有DN100和DN150兩種,耐腐蝕帶喇叭口鋼絲軟管1節(jié)。管材總長約250 m,生產現(xiàn)場管線材質為316L,規(guī)格為φ159 mm×4 mm,管材長 80 m。壓力表3支,DN150閥門1個。

2)引風機葉輪和機殼材質為316L,流量4 400 m3/h,升壓 5 500 Pa,配電機10 kW。

3)吸收塔材質為316L,規(guī)格為內徑φ1 200 mm×6 000 mm,空塔氣速 1 m/s。規(guī)整填料高度4 000 mm,絲網除沫器φ1 100 mm×200 mm一層。采用w(H2SO4)93% 硫酸吸收,噴淋酸量 18 m3/h,分酸器φ1 100 mm,小孔流速1.15 m/s。

4)循環(huán)酸泵流量為60 m3/h,揚程27 m,利用原地下槽w(H2SO4)93%硫酸輸送泵,多余酸量回流。

5)為節(jié)約投資,采用1臺風機、3支壓力表、2臺雷達液位計,連接到庫區(qū)圍堰外集中控制,地下槽采用表尺液位計,定時檢查控制液位。

6)其他設備有w(H2SO4)93%硫酸循環(huán)槽、w(H2SO4)105%硫酸轉運槽,這些是發(fā)煙硫酸裝置中的設備。

4 整改效果

4.1 裝酸現(xiàn)場改善

華鼎銅業(yè)按照GB 50184—2011《工業(yè)金屬管道工程施工質量驗收規(guī)范》進行施工。2020年3月12日試運行,生產現(xiàn)場運行平穩(wěn),泵及各連接口無SO3外逸。灌裝運酸槽車有6臺,計發(fā)煙硫酸180 t,現(xiàn)場無白霧,無氣味,煙酸裝運環(huán)境得以改善。在煙酸裝車發(fā)運現(xiàn)場收集處理后的SO3混合氣,經檢測,顆粒物 (ρ)為 8 mg/m3,ρ(SO2) 為 10 mg/m3,ρ(NOx)為 30 mg/m3,酸霧 (ρ)低于 10 mg/m3,未測出氟化物和氯化氫,達到GB 25467—2010《銅、鎳、鈷工業(yè)污染物排放標準》排放要求。這個結果證明:將處理后尾氣導入制酸凈化系統(tǒng)措施正確。驗收結果令公司滿意,自發(fā)煙硫酸生產以來困擾裝車發(fā)運現(xiàn)場SO3污染環(huán)境現(xiàn)象得到根治,改善了裝車周圍環(huán)境。

5 結語

治理發(fā)煙硫酸外逸SO3不僅產生社會效益,減少SO3對人體影響,而且取得經濟效益。經測算,生產現(xiàn)場回收SO3氣體15 m3/h,全年最低可回收w(H2SO4)100%硫酸198 t;銷售現(xiàn)場外銷發(fā)煙硫酸150 kt/a,裝車時間 5 405 h,現(xiàn)場回收 SO3氣體約4.4 m3/h,全年回收 w(H2SO4)100% 硫酸 85 t。以上兩項合計,回收w(H2SO4)100%硫酸283 t/a,扣除運行費用1.9萬元/a,至少增加效益2萬元/a。

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