黃孟斌,呂 華,王梅芳,楊 峰,武 洋,向 偉
(深圳市深水寶安水務(wù)集團(tuán)有限公司,廣東深圳 518001)
凈水廠原水pH的控制對(duì)于水質(zhì)穩(wěn)定性非常重要,對(duì)水化學(xué)有較大的影響,適宜的pH可以使凈水工藝中的混凝、消毒等處理效果和效率達(dá)到最優(yōu)。目前,水體富營(yíng)養(yǎng)化導(dǎo)致的藻類(lèi)問(wèn)題越發(fā)嚴(yán)峻,而原水的pH往往由于藻類(lèi)等因素而上下浮動(dòng)[1]。因此,需要在凈水處理前對(duì)原水進(jìn)行pH的調(diào)整與控制。
碳酸是一種環(huán)保型酸化劑,無(wú)需進(jìn)行危險(xiǎn)性、侵蝕性酸的防護(hù)與處理,可以直接注入到管道、水池和淺渠中。因此,利用CO2制備碳酸溶液的投加系統(tǒng)被廣泛應(yīng)用于北美洲、亞洲凈水廠的pH控制[2]。國(guó)內(nèi)用CO2處理飲用水尚處于起始和初步研究階段,本文選擇石巖水庫(kù)水源的深圳市上南水廠,探討CO2調(diào)控原水pH的特點(diǎn)和優(yōu)勢(shì)。
上南水廠是一家集常規(guī)工藝和深度處理工藝于一體的中小型水廠(圖1),設(shè)計(jì)規(guī)模為10萬(wàn)m3/d,首期建設(shè)于1987年,分為4期,實(shí)際供水量為5.5萬(wàn)m3/d。

圖1 水廠工藝流程圖Fig.1 Process Flow of the WTP
水廠原水取自石巖水庫(kù)(表1),茅洲河上游干流,水質(zhì)受周邊環(huán)境及季節(jié)影響,pH值波動(dòng)較大,一般在5.8~9.7(圖2)。藻類(lèi)季節(jié)性暴發(fā),最高為107個(gè)/L,易引起鋁離子、消毒副產(chǎn)物、2-甲基異莰醇(2-MIB)等物質(zhì)的升高,帶來(lái)出廠水水質(zhì)風(fēng)險(xiǎn)。

表1 石巖水庫(kù)主要水質(zhì)的變化Tab.1 Variation of Water Quality in Shiyan Reservoir

圖2 水廠原水pH變化Fig.2 Variation of pH Value of Raw Water in WTP
本次試驗(yàn)設(shè)備選用上海軒鋪的全自動(dòng)CO2投加系統(tǒng),設(shè)計(jì)投加量為10 kg/h,CO2溶于水會(huì)生成碳酸,將預(yù)反應(yīng)生成的碳酸注入到待處理的水中,碳酸與堿迅速發(fā)生化學(xué)反應(yīng),達(dá)到了降低且穩(wěn)定水中pH的目的。
水廠CO2投加方式如圖3所示,CO2從鋼瓶出來(lái)后,經(jīng)減壓閥由液態(tài)變?yōu)闅鈶B(tài),利用氣態(tài)CO2釋放高效混合碳酸系統(tǒng),在水射器的帶動(dòng)下,投加入DN900原水管中,在投加CO2前后各安裝在線pH儀表,確定投加量。

圖3 CO2投加系統(tǒng)工藝流程Fig.3 Process Flow of CO2 Dosing System
本套系統(tǒng)由氣化CO2系統(tǒng)、載體增壓水系統(tǒng)、旋流混合反應(yīng)系統(tǒng)、水射器投加裝置組成。CO2罐體儲(chǔ)存為低溫高壓液態(tài),通過(guò)電加熱調(diào)節(jié)閥加熱氣化為常溫低壓氣態(tài)投加,增壓水泵將混合水體升壓到0.45 MPa,與CO2氣體在旋流混合反應(yīng)管內(nèi)高效混合,形成碳酸溶液,注入到水體中,調(diào)節(jié)水體pH。此方式運(yùn)行穩(wěn)定,可將CO2利用率提高到95%以上。CO2可用于調(diào)節(jié)pH值、水體再礦化調(diào)節(jié)堿度以及強(qiáng)化絮凝等,其特點(diǎn)在于不會(huì)造成水體pH突變,強(qiáng)化絮凝時(shí)多余CO2也易吹脫。
CO2投加系統(tǒng)于2020年8月正式投入試驗(yàn)性生產(chǎn),水廠定期對(duì)鋁離子和消毒副產(chǎn)物、有機(jī)物進(jìn)行檢測(cè),評(píng)價(jià)其對(duì)水質(zhì)的作用效果。試驗(yàn)數(shù)據(jù)累積時(shí)間為2020年6月—9月。
試驗(yàn)期間,持續(xù)檢測(cè)CO2投加后不同pH對(duì)應(yīng)的沉后水和濾后水鋁離子的濃度,如圖4所示。一、二期和三、四期廊道pH取樣點(diǎn)為CO2投加后與投加堿鋁之間,為反饋pH取樣點(diǎn)。

圖4 不同pH對(duì)應(yīng)的鋁離子變化Fig.4 Aluminum Ion Variation Corresponding to Different pH Values
由圖4可知,投加CO2后的沉后水,其鋁離子基本在0.15~0.28 mg/L,濾后水的鋁離子為0.10~0.20 mg/L。其中,當(dāng)pH值為7.40~7.80時(shí),沉后水鋁離子濃度為0.15~0.18 mg/L,濾后水鋁離子為0.10~0.13 mg/L,符合水廠水質(zhì)控制標(biāo)準(zhǔn),同時(shí)滿(mǎn)足《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB 5749—2006)。因此,控制CO2投加后pH值在7.40~7.80即可。
由表2可知,CO2投加前后的pH改善明顯,基本控制在最佳混凝沉淀pH值(7.4~7.8)。CO2投加進(jìn)原水后,對(duì)低區(qū)段pH值(8.0~9.0)的反應(yīng)明顯,對(duì)高區(qū)段pH值(>9)的反應(yīng)較為困難。分析原因,pH所對(duì)應(yīng)的原水溫度和水質(zhì)有關(guān),CO2的溶解度也隨水溫變化,溫度升高,CO2溶解混合反應(yīng)效率越低。

表2 投加CO2前后pH變化Tab.2 pH Value Variation before and after Dosing CO2
對(duì)比分析不同工況下渾濁度的變化,如表3所示。

表3 CO2對(duì)渾濁度去除效果的對(duì)比(原水pH值為8.0~9.0)Tab.3 Comparison of Effect of CO2 on Turbidity Removal (pH Value 8.0~9.0 of Raw Water)
(1)工況1和工況2:在不開(kāi)啟CO2的前提下,通過(guò)增加堿鋁的投加量達(dá)到控制流程水渾濁度的目的,堿鋁單耗增加1.0 mg/L,沉后水渾濁度降低了52%,濾后水渾濁度降低了62%,出廠水渾濁度達(dá)標(biāo)。
(2)工況1和工況3:在開(kāi)啟CO2的前提下,堿鋁單耗不變,控制原水廊道pH值在7.4~7.8,流程水渾濁度的去除效果提升明顯,出廠水渾濁度達(dá)標(biāo),沉后水鋁離子均值由0.17 mg/L下降至0.15 mg/L,濾后水鋁離子均值從0.14 mg/L下降至0.12 mg/L,達(dá)到水廠內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)(≤0.12 mg/L),可被有效控制。試驗(yàn)證明,CO2投加系統(tǒng)效果明顯,可應(yīng)對(duì)原水pH升高帶來(lái)的鋁離子超標(biāo)問(wèn)題,達(dá)到試驗(yàn)預(yù)期。
在原水pH較高的情況下,通過(guò)單獨(dú)增加堿鋁單耗的方式控制渾濁度,存在鋁離子超標(biāo)的風(fēng)險(xiǎn)。其中,沉后水鋁離子檢出的平均值為0.35 mg/L,超過(guò)生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn);濾后水鋁離子檢出的平均值為0.16 mg/L,且斜管沉淀池積泥速度增加,工藝池清洗間隔時(shí)間縮短。
(1)水廠一、二期為臭氧-活性炭短流程深度處理工藝。在CO2投加系統(tǒng)未運(yùn)行前,該工藝在原水pH值為8.0~9.0時(shí),對(duì)耗氧量的去除率在37.5%左右,對(duì)氨氮的去除率為38%;開(kāi)啟CO2投加后,對(duì)耗氧量的去除率達(dá)到48.5%,對(duì)氨氮的去除率為40%,提升效果明顯。
(2)對(duì)于一、二期的深度處理工藝,投加CO2后的深度處理工藝對(duì)2-MIB的去除率比未投加CO2時(shí)增長(zhǎng)12%,如表4所示。

表4 CO2對(duì)2-MIB去除效果的對(duì)比Tab.4 Comparison of Removal Effect of CO2 on 2-MIB
分析原因:通過(guò)投加CO2,強(qiáng)化混凝沉淀效果,提升深度處理前水質(zhì)效果,消毒副產(chǎn)物的前體物得到有效去除;經(jīng)過(guò)深度處理工藝后,消毒副產(chǎn)物得到有效控制[2],導(dǎo)致2-MIB的去除率升高,濾后水2-MIB濃度遠(yuǎn)低于10.1 ng/L,出廠水低于《深圳市生活飲用水水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)》的限值。
(1)運(yùn)行CO2投加系統(tǒng):液態(tài)CO2凈重為400 kg,總價(jià)為2 000元,單價(jià)為5元/kg。按照2 m3/h的平均投加量,密度為1.826 g/L,水廠進(jìn)水量為2 400 m3/h,計(jì)算增加的CO2制水成本為0.008元/m3。通過(guò)增加堿鋁單耗調(diào)控原水pH:堿鋁單價(jià)為906元/t,按照增加1.0 mg/L的堿鋁投加量,計(jì)算增加的堿鋁制水成本為0.009 1元/m3。CO2的單位制水成本略低于堿鋁。
(2)從運(yùn)行管理和危害性分析,堿鋁的腐蝕性對(duì)管材、設(shè)備要求高,維修保養(yǎng)頻次高;對(duì)運(yùn)行人員的安全操作要求高;堿鋁投入工藝池水體中易引起出廠水中鋁離子超標(biāo),不利于居民飲用水安全。碳酸作為環(huán)保型弱酸,具有經(jīng)濟(jì)、安全、易儲(chǔ)存、對(duì)環(huán)境無(wú)腐蝕等特點(diǎn),在調(diào)控水質(zhì)pH方面具有絕對(duì)優(yōu)勢(shì)。
(1)由CO2投加系統(tǒng)運(yùn)行前后數(shù)據(jù)分析可知,CO2作為環(huán)保型弱酸劑,可以有效地調(diào)控原水pH。混凝沉淀pH值在7.40~7.80,且保證鋁離子不超標(biāo)的前提下,濾后水渾濁度可控制在0.12 NTU左右,pH調(diào)控效果明顯。
(2)針對(duì)石巖水庫(kù)原水pH波動(dòng)較大,水廠投加CO2,不但極大地改善了pH升高帶來(lái)的混凝沉淀效果差的問(wèn)題,而且對(duì)比深度處理工藝和常規(guī)處理工藝,出水有機(jī)物和2-MIB的去除率均有明顯的提升,充分保障了水質(zhì)安全。
(3)水廠實(shí)際運(yùn)行水量較小,CO2使用量不大,單位制水成本為0.008元/m3,處理成本較低。本套系統(tǒng)采用的是氣態(tài)溶解高效混合投加方式,對(duì)大型水廠應(yīng)用CO2氣體調(diào)控原水pH有借鑒價(jià)值。