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電控自動變速器加速不良的檢修

2021-06-17 09:04:30江振禹
電子制作 2021年8期
關鍵詞:發(fā)動機故障

江振禹

(廣州市交通高級技工學校,廣東廣州,510000)

1 故障現象

現有一輛A340E自動變速器的豐田皇冠3.0轎車,該車在前進擋起步后,發(fā)動機加速行駛時車速提升相當困難,而發(fā)動機的轉速卻迅速升高,驅動無力。但將選擋手柄置于低速L擋位時,動力卻明顯變強了,行駛驅動正常。

2 故障診斷

根據故障的現象,可以確定故障是出在A340E的電控自動變速器上。造成故障的原因主要由以下4個方面:

■2.1 液力變矩器結構

若液力變矩器導輪的單向離合器不能鎖止,會導致汽車在低速區(qū)域加速無力。若導輪的單向離合器被卡住,會導致汽車在高速區(qū)域加速無力。若鎖止離合器有故障,發(fā)動機的動力不能接近100%的傳遞到變速器,會導致汽車高速無力。綜合式液力變矩器結構如圖1所示。

圖1 綜合式液力變矩器結構

■2.2 機械變速機構

電控自動變速器的機械變速機構由行星齒輪機構和換檔執(zhí)行機構組成,如圖2所示。其換檔執(zhí)行元件離合器,制動器摩擦片、制動帶磨損或燒蝕,使離合器,制動器打滑和單向離合器打滑造成加速不良[1]。

■2.3 液壓控制系統(tǒng)

(1)自動變速器油(ATF)油面過高或過低,油泵磨損過甚或主油路泄漏造成油路油壓過低。

(2)離合器、制動器活塞密封圈損壞,導致漏油。

(3)換擋閥閥門卡滯、油道堵塞都會造成自動變速器加速不良。

■2.4 電子控制系統(tǒng)

自動變速器電子控制系統(tǒng)的各種開關信號、傳感器信號不良,線路連接斷路、短路,電磁閥斷路、短路、卡滯,電控單元ECU有故障造成加速不良。如果電控系統(tǒng)有故障,最終則會反映到換檔電磁閥能否正常工作。

3 故障檢查與排除

電控自動變速器加速不良是一種綜合性故障,該車由于發(fā)動機轉速能夠提高,可以確定故障出在自動變速器上[2]。同時,根據上述結構與原因分析,對可能產生故障的原因采取先易后難的方法進行檢驗、排除。

■3.1 基礎檢驗

先檢查自動變速器油液(ATF)的油量與油質,沒有發(fā)現異常。由于ATF油液是剛換不久,因此無法了解原來油液的詳細情況,不能判斷自動變速器內部機械部分的狀況[3]。繼續(xù)檢查發(fā)動機節(jié)氣門開度,節(jié)氣門拉索和超速檔“O/D”開關,檢查結果正常。

■3.2 故障自診斷

電控自動變速器有故障自診斷系統(tǒng),其可以對電子控制系統(tǒng)出現的故障記錄存儲,方便檢修人員易于找到故障部件或故障電路。對此,可利用故障自診斷系統(tǒng)讀取故障碼,具體過程為:

圖2 豐田A340E換檔執(zhí)行機構原理圖

(1)打開點火開關,但不起動發(fā)動機,將超速檔“O/D”開關置于“ON”位置(O/D OFF指示燈熄滅),用導線短接檢測診斷座的“TE1”和“E1”端子。通過自動變速器故障警示燈“O/D OFF”的閃亮規(guī)律讀取故障碼,結果讀取“O/D OFF”燈閃爍的故障碼為62。其中,62故障碼含義為1號電磁閥開路或短路。拔下1號換檔電磁閥導線插接器,用萬用表測量插接器端子對地電壓為0V,再測量控制單元ECU的S1端子對地電壓為12V。當測量電磁閥的電阻值為14.8Ω,則符合正常值(11Ω~16Ω)范圍要求。由此可判斷出,ECU至電磁閥之間的導線斷路。因此,找出斷路點修復后,再對電控換檔信號進行檢測,如圖3所示。

圖3 用試燈檢測換擋信號

(2)在兩換檔電磁閥的導線上并聯兩試燈。用舉升機和支承架使汽車四輪懸空,操縱手柄掛入D檔位進行換檔試驗。通過試燈的閃爍情況檢查電控系統(tǒng)的控制信號是否正確,測得結果符合[4]。

4 手動換檔試驗

如果無故障碼顯示,則可以拔開換檔電磁閥線束插接器,使電子控制系統(tǒng)失去自動換檔作用。對此,可通過手動換檔進行行駛試驗,并將操縱手柄置于L檔位,在汽車起步后加速,當有明顯的前沖現象且動力很強時,操縱手柄再分別置于2檔位和D檔位位置,使自動變速器處于3檔和O/D檔位置行駛。

如果車速提不起來而發(fā)動機轉速較高,那么在倒檔位置行駛試驗時,倒檔的行駛性能也較差。為了明確故障所在,從而進一步區(qū)分故障是在自動變速器機械部分或者是在液壓控制部分,可以進行如下試驗。

■4.1 失速試驗

失速試驗可以在不拆卸自動變速器的情況下,通過測量自動變速器在各個檔時發(fā)動機的最高轉速。檢查發(fā)動機的輸出功率,液力變矩器和自動變速器中的離合器和制動器等換檔執(zhí)行元件的工作情況是否正常[5]。

試驗時,起動發(fā)動機使其達到正常工作溫度,ATF油溫在50℃~80℃,在寬闊、附著力良好的水平路面,用三角木墊住四個車輪,拉緊駐車制動并用力踩住制動踏板,分別將操縱手柄掛在各個檔位,完全踩下加速踏板,迅速讀取發(fā)動機的最高失速轉速。試驗結果,D檔時的失速轉速是2650r/min。稍超正常值2450±150r/min范圍。在R檔位時的失速轉速高達3500r/min,而在L檔位的失速轉速是2400r/min。

(1)D位1檔時,執(zhí)行元件C0、C1、F0、F2工作,失速轉速稍超正常值。

(2)R檔位時,執(zhí)行元件C0、C2、B3、F0工作,R檔位失速轉速高達3500r/min,遠遠超出正常值范圍。

(3)L檔位時,執(zhí)行元件C0、C1、B3、F0、F2工作,失速轉速符合正常值范圍。

分析比較可知,在倒檔位時高、倒檔離合器C2在3檔以上和倒檔都工作。這說明,C2有打滑現象,造成倒檔失速轉速高。

回顧此車手動換檔行駛試驗時,在3檔以上和倒檔行駛性能都較差,可以判斷故障出在高、倒檔離合器C2。雖然找出故障部位,但不敢確定原因是機械磨損還是液壓系統(tǒng)有故障。為了判斷準確,因此需再進行下一步試驗。

■4.2 時滯試驗

時滯試驗可以檢查液壓控制系統(tǒng)的工作油壓和換檔執(zhí)行元件離合器、制動器的工作狀況。按時滯試驗要求,在發(fā)動機怠速運轉時,移動操縱手柄變換檔位,測量由變檔瞬間直至感到汽車輕微震動,換檔執(zhí)行元件工作的時刻。正常要求由N檔至D檔時滯時間小于1.2s,由N檔至R檔時滯時間小于1.5s。

進行試驗時,該車從N檔至D檔時滯時間1.2s,符合要求;而N檔至R檔時滯時間1.8s,超出要求值;N至D檔時,時滯時間正常,這說明執(zhí)行元件C0、C1、F0、F2工作正常;而N至R位時,時滯時間超出正常值;執(zhí)行元件C0、C2、B3、F0工作,兩相比較,說明高、倒檔離合器C2磨損或液壓控制系統(tǒng)油壓過低,在不解體的情況下再進行液壓試驗,檢查液壓控制系統(tǒng)有無故障。

■4.3 液壓試驗

液壓試驗可以檢測液壓控制系統(tǒng)管路中的油壓,判斷油泵,以及各種閥的工作性能。

(1)按液壓試驗要求做好準備工作,拆下變速器殼體上主油路測壓孔螺塞,接上量程為2MPa的壓力表,起動發(fā)動機,在D檔位置,發(fā)動機怠速運轉時檢測前進檔主油路的怠速液壓是0.4MPa(正常值為0.37MPa~0.43MPa)。

(2)將加速踏板踩到底,在發(fā)動機達到失速轉速時檢測前進檔主油路的失速液壓是1.10MPa(正常值為0.92MPa~1.17MPa);同樣方法在R檔位置檢測倒檔主油路的怠速液壓是0.68MPa(正常值為0.62MPa~0.71MPa)。

(3)失速液壓是1.82MPa(正常值為1.46MPa~1.98MPa),檢測結果液壓控制系統(tǒng)油壓符合正常值范圍。

■4.4 故障排除

通過上述各種試驗,確定故障在高、倒檔離合器C2,解體自動變速器,分解清洗內部機件后檢查高、倒檔離合器C2的摩擦片和壓板有嚴重的燒蝕磨損,更換摩擦片和壓板后,用壓縮空氣檢查該離合器的活塞行程和檢查離合器的密封性良好,測量磨擦片與壓板之間的間隙符合0.5mm~0.9mm的技術要求后裝車。

重新進行時滯,液壓等試驗正常,再進行道路試驗。在標準和動力兩種模式,各個檔位位置檢驗自動變速器的使用性能,各個檔位能按要求自動升、降檔,升檔車速、發(fā)動機轉速和換檔點符合技術要求。無換檔沖擊、振動、噪音和打滑,試驗結果該車加速性能良好,故障徹底排除。

5 結束語

由于自動變速器結構和工作原理比較復雜,任何部件出現故障都會影響自動變速器的正常工作。其故障診斷是汽車維修工作中技術性強的工作,即要求維修人員有較好的理論知識基礎,同時具備豐富的實踐經驗。在修理自動變速器前要對其進行必要的性能檢驗和測試,判定出故障原因,并按一定的程序進行有針對性檢修。才能對故障有準確的修理,防止盲目拆裝而引起對其它零部件造成損耗和破壞,從而避免引起新的故障點。

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