司鑫泉
(河北鋼鐵集團灤縣司家營鐵礦有限公司)
司家營鐵礦石屬典型的鞍山式鐵礦石,表層礦石氧化程度較深,深部以原生磁鐵礦石為主,礦石品位普遍不高,且鐵礦物嵌布粒度較細,需進行細磨深選才能滿足冶煉要求[1-9]。從多年的生產實踐看,氧化礦重磁浮聯合工藝中螺旋溜槽重選工藝分選效果不理想[10-12],主要表現為重選精礦品位波動較大、產率偏低。
司家營鐵礦氧化礦流程選別對象為鞍山型赤鐵礦石,采用重磁浮聯合選別手段,重選精礦經處理后與浮選精礦混合成為綜合精礦。重選設備以螺旋溜槽為主,采用2粗1精流程,重選尾礦經弱磁掃選+中磁掃選后進入綜合尾礦系統,重選中礦和磁選精礦合并進入三段分級—三段開路磨礦系統,三段分級溢流與三段磨礦產品合并進入二段旋流器分級,沉砂再次進入重選流程,溢流進入浮選流程,見圖1。
從流程來看,重選作業效果的好壞直接關系著綜合精礦和綜合尾礦指標,還間接影響著浮選系統的穩定和選別效果。因此,要解決重選精礦品位波動較大、產率偏低的問題,優化螺旋溜槽重選工藝參數至關重要。
重選工藝優化研究以螺旋溜槽給礦為對象,濃度為67.02%、-0.074 mm含量為61.40%、TFe品位為32.86%。

礦漿濃度是保證溜槽床面礦漿層厚度合理,并實現有效分選的前提。粗選作業給礦濃度一般要求比精選低,以赤鐵礦為例,重選粗選的給礦濃度一般為30%~50%,而精選一般為40%~60%,鞍山礦區的生產經驗普遍顯示,螺旋溜槽粗選濃度一般在45%左右,精選一般在55%左右。
根據對試驗對象的性質分析,結合司家營選廠的流程現狀,并借鑒前期探索試驗結果,對重選流程中螺旋溜槽的給礦濃度、滑塊位置和重選流程進行試驗,探索優化選別指標的途徑。
對現場螺旋溜槽1次粗選給礦濃度進行了條件試驗,結果見表1。

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由表1可知,給礦濃度降低,螺旋溜槽粗選精礦TFe品位呈先升后降的趨勢;粗選給礦濃度56.48%時的精礦品位最高;繼續降低給礦濃度,精礦品位顯著下降??紤]到后續還有一道螺旋溜槽粗選和磁選作業,尾礦TFe品位26.38%在可接受程度,繼續降低給礦濃度,礦漿流速顯著加快,溜槽甩礦嚴重。因此,根據現場條件并結合試驗結果,給礦濃度控制在55%左右較合適。
試驗選取粗選2作業的2臺螺旋溜槽進行現場試驗,第1臺(條件1)維持現狀,不調整滑塊位置;第2臺(條件2)維持精礦與中礦間的滑塊位置不變,將中礦與尾礦間的滑塊移向中礦側,使中礦帶寬調窄1/3,循環量的下降對生產的影響見表2,最終重選精礦品位分別見表3、表4。

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由表2可見:①調整螺旋溜槽粗選2滑塊位置,雖然螺旋溜槽粗選1滑塊位置不調整,且維持給礦濃度不變,但流程穩定后,螺旋溜槽粗選1選別效果明顯好轉,粗選1精礦TFe品位明顯提高、尾礦TFe品位明顯下降。②調整螺旋溜槽粗選2滑塊位置,粗選2精礦品位降低,說明大量粗顆粒單體鐵礦物在粗選1作業就已經回收至螺旋溜槽粗選1精礦中,導致粗選2精礦TFe品位提升幅度下降;中礦TFe品位上升,說明較粗顆粒貧連生體和單體脈石礦物進入了尾礦,有助于降低流程循環量,改善重選效果。
由表3、表4可見,調整螺旋溜槽粗選2滑塊的位置,重選最終精礦TFe品位提高3.60個百分點,尾礦TFe品位下降0.57個百分點,優化效果明顯。
試驗表明,提高螺旋溜槽粗選2尾礦產率、降低中礦循環量是有利的。若將優化后的粗選2中礦與尾礦合并給入磁選作業,有望拋出更多單體脈石礦物或貧連生體,進一步減少重選循環量,提高選別效果。具體流程見圖2。
根據螺旋溜槽粗選1濃度試驗結果,在給礦濃度大幅度下降的情況下,螺旋溜槽1次粗選即可獲得較好的選別效果,因此,取消螺旋溜槽粗選2作業,將這些螺旋溜槽用于擴大粗選1的處理能力是可行的,實現在不提高尾礦TFe品位的前提下顯著提高重選精礦TFe品位,并停用螺旋溜槽粗選2作業給礦泵,降低選礦成本。具體流程見圖3。
(1)螺旋溜槽粗選給礦濃度試驗表明,適宜的螺旋溜槽給礦濃度應在55%左右。
(2)螺旋溜槽分礦滑塊試驗表明,在不改變螺旋溜槽粗選2精礦帶寬度的情況下,調窄其中礦帶寬度,調寬其尾礦帶寬度,減少中礦循環量,可提高重選精礦TFe品位3.60個百分點,尾礦TFe品位下降0.57個百分點,重選分選效果明顯改善。


(3)工藝流程優化建議:降低重選給礦濃度;取消螺旋溜槽粗選2作業,將該作業的螺旋溜槽與原粗選1螺旋溜槽并列,用于擴大粗選處理能力;取消螺旋溜槽粗選中礦與尾礦間的分礦滑塊,提高進入磁選作業的礦量。這樣改造不僅能改善重選選別效果,提高并穩定重選精礦品位,還能降低重選作業成本。