時承東,衛 波,占其軍
(湖北大峪口化工有限責任公司,湖北 鐘祥 431910)
某選礦廠近期開展了貴州某磷礦浮選實驗室實驗,在原礦品位w(P2O5)為21.75%、w(MgO)為6.57%的條件下,可選出品位w(P2O5)為32.65%、w(MgO)為0.87%、P2O5回收率為88.49%的精礦。為了考察該磷礦在工業生產應用的可行性,于2019年5月利用現有浮選工業裝置開展了貴州某磷礦反浮選工業試驗研究。
貴州某磷礦區位于貴州省織金縣,是貴州省三大磷礦區之一,也是目前我國保持完好的特大型磷礦區之一。該礦區磷礦石中含磷和稀土等多種有用組分,其中磷資源量為9.05億t,稀土資源量約120萬t。該磷礦區磷礦石細密堅硬,是以白云石為主的碳酸鹽沉積物,磷酸鹽晶體顆粒非常微小,與脈石礦物緊密共生、嵌布粒度很細[1-2]。原礦多元素全分析結果見表1。

表1 原礦多元素全分析結果 %
由表1可以看出,該磷礦為高鎂低硅低品位原生礦。
磨礦工序采用原來的兩段磨礦兩段水力分級閉路流程[3],即原礦經給礦皮帶輸送到磨礦Ⅱ系統一段球磨機,磨出的礦漿經旋流砂泵輸送到一段水力旋流器中進行粒度分級,粗砂經沉砂嘴返回到一段球磨機再磨,細砂經溢流口自流到二段球磨機礦漿池,再經旋流砂泵輸送到二段水力旋流器進行分級;分級后的粗砂返回到二段球磨機再磨,細砂經溢流口自流到浮選第一攪拌桶。入選磨礦礦漿<0.075mm(200目)的顆粒占比為92.78%,w(固)為34.50%。
工業裝置原采用正反浮選工藝流程,正浮選部分為一粗二精一再選流程,反浮選部分為一反粗一反掃流程。
根據設備布置實際情況,將正浮選部分的粗選作業改為反粗選作業,反浮選部分的反掃選作業直接作為反掃選作業。運行一段時間后發現由于管道較長,再加上管徑較小,導致反粗選泡沫不能順暢地被吸收到反掃選作業,后續作業分選效果不好。因此,對流程進行了局部改造,即利用正浮選部分的精選Ⅰ作業作為反掃選作業,在精選Ⅰ泡沫槽下部安裝一條管道到尾礦漿池用于排放反掃選尾礦。運行后發現反粗選精礦w(MgO)依然較高,需要對其再進行一次分選作業以確保最終精礦w(MgO)<1.2%。然后第三次對流程進行改進,即將反粗選精礦漿打入反浮選部分的反粗選作業槽進行分選,其精礦為最終精礦,產生的泡沫進入原來的反掃選作業進行反掃選,最終形成了一粗一精兩掃選作業流程。
具體的工藝流程如下:一段反粗選中礦漿進入反精選作業;一段反粗選刮出的泡沫進入一段反掃選作業,一段反掃選刮出的泡沫經泡沫溜槽管道自流到尾礦池,一段反掃選中礦經泵輸送到一段反粗選作業;精選作業刮出的泡沫自流到二段反掃選作業,一次精選精礦即為最終精礦,經管道自流到濃密機進行沉降濃縮;二段反掃選作業刮出的泡沫經管道自流到尾礦池,二段反掃選中礦經泵輸送到一段反粗選作業[4]。
反浮選工藝流程見圖1。

圖1 反浮選工藝流程
在反浮選工藝流程穩定、工藝指標正常后,于6月13日8時至16日8時取72 h全作業流程樣。共有9個作業取樣點,每小時取樣一次,9個班共取樣72次。取樣結束后,將各樣品送選礦化驗室進行P2O5、MgO分析,各班流程樣工藝指標分析結果見表2。

表2 72 h各班流程樣工藝指標分析結果 %
根據表2各班流程樣工藝指標平均值繪制數質量流程圖,見圖2。由圖2可知,在原礦w(P2O5)為20.90%、w(MgO)為7.41%的條件下,經過一粗一精兩掃選作業,可獲得最終精礦w(P2O5)為32.48%、w(MgO)為0.92%、P2O5回收率為93.01%的指標。

圖2 數質量流程圖
(1)流程樣工藝指標匯總分析結果表明,在原礦w(P2O5)為20.90%、w(MgO)為7.41%指標下,經反浮選工藝流程選別后,最終精礦w(P2O5)為32.48%、w(MgO)為0.92%、P2O5回收率為93.01%,說明用單一反浮選工藝流程進行貴州某高鎂低硅磷礦浮選是可行的。
(2)本次工業試驗入選磨礦礦漿粒徑<0.075 mm(-200目)的顆粒占比平均值為92.78%、w(固)為34.50%。貴州某磷礦實驗室實驗磨礦細度為粒徑<0.075 mm(-200目)占比為81.23%。因此工業生產中磨礦工藝可以考慮磨礦細度<0.075 mm的顆粒占比在85%左右,減少鋼球消耗,以降低生產成本。
(3)一段反掃選尾礦產率為39.18%,二段反掃選尾礦產率僅為0.97%,可忽略不計,綜合尾礦應該以一段反掃選尾礦為主。
(4)本次工業試驗時間較短,該磷礦在濃密機中沉降情況還有待進一步評估。