劉 凱
(創輝達設計股份有限公司,湖南 長沙 410000)
港珠澳大橋江海直達船航道橋位于伶仃洋西灘,為中央單索面三鋼主塔斜拉橋,通航孔主跨258 m,根據設計圖紙[1],主塔編號為138號、139號和140號。主塔順橋向外形呈“白海豚”狀,屬帶裝飾的異型鋼塔結構,工廠加工時將主塔從下往上分成Z0~Z12共13個節段,其中Z0節段長3.5 m,重約500 t,因橋位處海況復雜,臺風較多,分節段安裝施工工期長,且無法保證高空焊接質量。為優化海上施工方案,設計單位創新性地提出“將高空作業地面化,海上作業工廠化”的方案,將Z0節段工廠成型后單獨安裝在承臺頂面,其余主塔的Z1~Z12節段在工廠加工成整體段后由駁船運到施工現場,通過大型浮吊一次性起吊安裝在Z0節段上。考慮異型超重鋼主塔海上整體吊裝施工在國內外均無借鑒案例,施工單位選取施工條件相對較好的140號主塔做海上整體吊裝施工方案研究,140號主塔Z1~Z12整體吊裝段長105 m,重約2 560 t。
1)施工區域海況復雜:橋位處影響施工的熱帶氣旋主要集中在6月~10月,平均每年2.3個,極值年份達到6個,瞬時陣風6級~9級,極值瞬時陣風12級,潮汐為不規則半日潮混合潮型,漲潮時由外海漲向珠江口,水深約5 m~7 m,退潮時由珠江口退向外海,水深約3.5 m~5.5 m;2)施工區域船舶航線繁忙:橋位附近分布有九洲客運碼頭,通航的客運船舶較多,不能在施工區域長期禁航,施工船舶易受快速航行的客運船舶影響,上下浮動較大;3)異型塔整體吊裝難度大:140號主塔整體段長105 m,重約2 560 t,構件重心和機械設備應力精確計算較難,易受不確定因素影響,為保證安全,管理局對吊裝機械設備安全儲備富裕量的要求較高;4)吊裝期間船舶調度難度大:主塔整體段吊裝時需不斷調整平駁船和浮吊的錨位,錨艇易受既有錨位鋼絲繩的影響。
根據項目總工期和建安費的要求,結合海上整體吊裝施工的控制因素,初步提出兩個施工方案進行綜合比選:
施工方案一(抬吊豎轉方案):主塔整體段在工廠加工好后,由“幸運海”平駁船運輸到施工海域,“長大海升”3 200 t浮吊和“正力”2 200 t浮吊首尾抬吊提升豎轉,轉體完成后,“正力”2 200 t浮吊脫鉤離場,“長大海升”3 200 t浮吊將主塔單獨吊裝就位。
此方案具有以下特點:1)平駁船上固定主塔的支架安裝方便,海上運輸穩定性高,受復雜海況的影響較小;2)兩艘浮吊首尾抬吊主塔,結構受力明確,不確定因素對主塔吊裝的影響較小,吊裝機械設備安全儲備富裕量大;3)主塔提升一定高度后,平駁船撤出施工水域,錨艇調整錨位的作業空間大,有助于加快主塔吊裝工作,需要申請的施工區域禁航時間較短;4)主塔吊裝期間,可監控構件變形的位置較多,吊裝作業安全保障度高;5)抬吊豎轉方案所需船舶較多,調度難度大,船舶租賃費用較高;6)抬吊豎轉方案需要增加下吊具和平衡梁,施工費用較高。
施工方案二(滑移豎轉方案):主塔整體段在工廠加工好后,由“幸運海”平駁船運輸到施工海域,“長大海升”3 200 t浮吊單獨在上吊點處提升主塔,傾斜一定角度后,主塔底部開始緩慢滑移,滑移完成后,豎向提升主塔,將主塔吊裝就位。
此方案具有以下特點:1)為方便主塔底部滑移,平駁船甲板上安裝有不銹鋼板,此時固定主塔的支架安裝復雜,海上運輸穩定性差,受復雜海況的影響大;2)浮吊單獨滑移提升主塔,結構受力不明確,滑移前主塔底部易出現局部破壞,滑移后主塔易出現滑移速度過快,導致平駁船與浮吊相撞,不確定因素對主塔吊裝的影響較大,吊裝機械設備安全儲備富裕量小;3)主塔滑移完成且提升一定高度后,平駁船才能撤出施工水域,錨艇調整錨位的作業空間較小,不利于主塔的吊裝工作,需要申請的施工區域禁航時間較長;4)主塔吊裝期間,可監控構件變形的位置較少,吊裝作業安全保障度低;5)滑移豎轉方案所需船舶較少,調度難度小,船舶租賃費用低;6)滑移豎轉方案無需增加下吊具和平衡梁,施工費用較低。
對兩個施工方案進行綜合比選,施工方案一(抬吊豎轉方案)在固定支架安裝、海上運輸、受復雜海況影響、結構受力、安全儲備富裕量、錨艇作業方便、吊裝工作所需禁航時間和監控變形的位置數量上比方案二(滑移豎轉方案)優越,且更符合管理局的要求,因此,選擇施工方案一(抬吊豎轉方案)作為異型超重主塔海上整體吊裝的推薦方案(見圖1,圖2)。

1)施工準備:清淤疏浚施工海域,協調“長大海升”3 200 t浮吊、“正力”2 200 t浮吊和“幸運海”平駁船就位,按紙上作業方案錨位下錨,確定是否存在作業沖突問題;
2)在“幸運海”平駁船上安裝固定支架,將中山基地工廠加工好的主塔整體段移運上船,臨時固定好;
3)加工主塔上、下吊具,運輸至主塔加工廠碼頭,用浮吊將吊具安裝在主塔整體段上;
4)在Z0節段四個角上安裝整體段外導向結構后,再在Z0,Z1節段上分別安裝20套臨時匹配件[2];
5)結合天氣預報,“幸運海”平駁船從中山基地出發,經橫門東水道和淇澳島東側后,航行至港珠澳大橋施工橋位,海上行駛總航程約29海里;
6)先將“長大海升”的8個錨位布設就位,再布設“正力2200”的4個錨位,最后布設“幸運海”的4個錨位。就位后“幸運海”與“長大海升”的凈距10.64 m,與“正力2200”的凈距16.37 m;
7)“長大海升”主勾連接上吊具的4個吊點,“正力2200”主勾通過平衡梁連接下吊具的1個吊點;
8)將主塔抬吊提升至船舶甲板上方0.5 m處,靜置20 min,觀察有無異常情況,因抬吊時“幸運海”會同步上浮,故實際的主塔提升高度為1.7 m;
9)將主塔抬吊提升至船舶甲板上方10 m處,此時,“長大海升”吊重顯示為1 894 t,“正力2200”吊重顯示為1 291 t,收回“幸運海”布設的2處北錨,從南面將“幸運海”鉸錨撤離;
10)“正力2200”不動,“長大海升”分兩步提升上吊點[3],主塔開始豎轉,第一次提升19.13 m,此時主塔塔尖開始進入臂架之間,塔尖外側與臂架的最小間距約為1.2 m,提升主塔上吊點階段參數變化見表1;

表1 提升主塔上吊點階段參數變化表
11)吊鉤鋼絲繩長度不變,分三步完成兩臺浮吊的變幅階段,變幅階段參數變化見表2;

表2 變幅階段參數變化表
12)保持“長大海升”的鋼絲繩提升速度不變,分三步完成上吊點垂直提升過程,每一步垂直提升前,“正力2200”先向前移動3 m,“長大海升”再提升主勾至相應高度,上吊點垂直提升階段參數變化見表3;

表3 上吊點垂直提升階段參數變化表
13)“長大海升”停止提升工作,“正力2200”先按步驟下放吊鉤,再前移相應距離,分七步完成鋼塔繞上吊點的豎向轉體過程,此時鋼塔底部距水面約2.1 m,“正力2200”下放吊鉤階段參數變化見表4;

表4 “正力2200”下放吊鉤階段參數變化表
14)安全拆除主塔下吊具吊點鋼絲繩;
15)“長大海升”橫橋向鉸錨,到達橋梁中心軸線位置,懸掛承臺頂上的順橋向牽引索,將主塔提升13 m后,再順橋向前移,主塔移至Z0節段上方后緩慢下放精確就位,安裝臨時匹配件;
16)依次解除上吊具的兩側旋轉端梁,將“長大海升”鉸錨退回原位,拖出施工水域,申請解除通航禁令;
17)安裝Z0與Z1節段間的連接板;
18)用浮吊分別拆除下吊具和上吊具,準備下一階段施工。
140號主塔成功精確就位圖見圖3。

2015年8月23日,港珠澳大橋江海直達船航道橋140號主塔整體段一次性吊裝成功,耗時約10 h,比預期提前近3 h,驗證了凝聚各方建設者智慧和汗水的港珠澳大橋關鍵節點——異型超重主塔整體吊裝方案的可行性,為世界橋梁建設創造性地提供了中國智慧方案,完美地實現了將高空作業地面化,海上作業工廠化的設計初衷。