李曉亮,趙溢豐
(南方電網(wǎng)調(diào)峰調(diào)頻發(fā)電有限公司檢修試驗(yàn)分公司,廣東 廣州 511400)
廣東清遠(yuǎn)抽水蓄能電站(以下簡稱“清蓄”)位于廣東省清遠(yuǎn)市清新區(qū)太平鎮(zhèn)境內(nèi), 處于珠江三角洲西北部,直線距廣州75 km, 距清遠(yuǎn)市32 km, 是一座日調(diào)節(jié)的純抽水蓄能電站。廠內(nèi)安裝4臺(tái)立式單級(jí)混流可逆式水泵水輪機(jī)一發(fā)電電動(dòng)機(jī)機(jī)組,單機(jī)容量(發(fā)電工況)320 MW, 總裝機(jī)容量1 280 MW。輸水系統(tǒng)采用一管四機(jī)方案, 每臺(tái)機(jī)組蝸殼進(jìn)口前設(shè)置一臺(tái)進(jìn)水球閥。
球閥操作水系統(tǒng)主配壓閥為日本東芝外購設(shè)備,主配壓閥控制側(cè)在彈簧和油壓的作用下控制閥芯移動(dòng),主配壓閥操作側(cè)通過切換壓力水進(jìn)入球閥接力器的開啟腔或關(guān)閉腔,操作球閥的開啟和關(guān)閉。2017至今停機(jī)狀態(tài)清蓄3號(hào)球閥主配壓閥操作側(cè)有較大竄水聲。球閥主配壓閥參數(shù)見表1,現(xiàn)場位置見圖1。

表1 清蓄球閥主配壓閥參數(shù)
清蓄主配壓閥由控制側(cè)和操作側(cè)兩部分組成(如圖1所示),主配內(nèi)漏主要發(fā)生在操作側(cè),來自球閥上游的壓力水經(jīng)過主配操作側(cè)切換,分別接通接力器的開啟腔或關(guān)閉腔,主配內(nèi)部通過閥芯11帶動(dòng)閥芯下軸套9上下動(dòng)作,切換控制水路,實(shí)現(xiàn)球閥啟閉功能(如圖2所示)。

圖1 主配外觀示意圖
維護(hù)人員在現(xiàn)場檢修時(shí),拆開該漏油處檢查發(fā)現(xiàn),安全隔離閥進(jìn)口與管路法蘭連接處采用O型橡膠材料進(jìn)行密封(如圖2所示),而通過進(jìn)一步檢查發(fā)現(xiàn)該O型密封圈表面未見明顯刮痕、破損等缺陷,但整個(gè)密封圈已完全受壓變形、硬化,失去彈性,密封處于失效狀態(tài)。

圖2 主配內(nèi)部結(jié)構(gòu)示意圖
(1)2017年2月,檢修主配期間發(fā)現(xiàn)以下問題:
1)主配壓閥彈簧導(dǎo)桿19頂部的內(nèi)六角螺栓B06、墊片B07松動(dòng)、全開鎖錠螺母23松動(dòng)后向下移動(dòng);
2)上層銅套7與閥體之間的密封圈壓縮量不足。
本次檢修緊固內(nèi)六角螺栓B06、墊片B07、全開鎖錠螺母23,保持全開鎖錠螺母23緊貼墊片B07,無松動(dòng)跡象。將閥芯下軸套9和底層銅套4的金屬密封面用研磨沙進(jìn)行研磨,測量上層銅套7和閥體之間的密封槽深度為5.5 mm,較設(shè)計(jì)深度大了0.5 mm,而設(shè)計(jì)密封圈為5.7 mm,因此密封壓縮量不足,本次檢修更換為6 mm的O型密封圈。
處理后,球閥開啟時(shí)間穩(wěn)定在44 s,關(guān)閉時(shí)間穩(wěn)定在76 s,符合要求。
(2)2017年8月,清蓄機(jī)械人員拆卸了3號(hào)球閥主配壓閥進(jìn)行檢查,發(fā)現(xiàn)問題如下:
1)上銅套壓環(huán)8變形,在吊出閥芯11時(shí),發(fā)現(xiàn)上銅套壓環(huán)8與閥芯11存在卡塞現(xiàn)象,需用液壓千斤頂將其頂出閥體。
2)主配供水法蘭金屬纏繞密封墊損壞,檢查主配閥芯及銅套時(shí)發(fā)現(xiàn),銅套上多處有金屬纏繞密封墊的金屬絲,見圖5、圖6。

圖3 鎖錠螺母23和缸蓋22位置圖

圖4 鎖錠螺母23和缸蓋22檢修前后位置對(duì)比

圖5 銅套部件上的金屬絲

圖6 主配供水法蘭金屬纏繞密封墊
經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)主配壓閥進(jìn)水管路與閥體連接法蘭處,金屬纏繞墊片已損壞,墊片的金屬絲隨壓力水進(jìn)入主配內(nèi)部。經(jīng)與東芝水電確認(rèn),此密封墊并非由東芝水電提供,清理干凈后換用東芝水電提供的密封墊。缺陷處理后,球閥啟閉時(shí)間符合要求(開啟時(shí)間46 s,關(guān)閉時(shí)間76 s)。由于主配壓閥上銅套壓環(huán)8沒有備件,將變形的壓環(huán)回裝,缺陷并未消除。
(3)2018年8月檢修期間,計(jì)劃更換3號(hào)球閥主配壓閥上銅套壓環(huán)8過程中,發(fā)現(xiàn)以下問題:
1)將上銅套壓環(huán)8及閥芯11吊出閥體時(shí),由于壓環(huán)變形,仍然需要使用液壓千斤頂將其頂出閥體。此情況和2017年8月3號(hào)機(jī)組臨時(shí)檢修時(shí)一致。
2)同樣因?yàn)樯香~套壓環(huán)8變形,其卡死在閥芯11上難以拆卸,需要使用銅錘不斷敲擊使其脫出閥芯。
3)閥芯11、閥芯下軸套9、中層銅套6及底層銅套4的各個(gè)金屬密封面均有多處磨損,見圖8、圖9。

圖7 密封面位置示意圖

圖8 底層銅套4金屬密封面

圖9 中層銅套6上金屬密封面
本次檢修用閥芯下軸套9的金屬密封面對(duì)底層銅套4備件的金屬密封面進(jìn)行研磨,并將閥芯11、閥芯下軸套9、中層銅套6密封面的磨損及缺口用細(xì)砂紙打磨平整。之后更換上銅套壓環(huán)8及底層銅套4備件。缺陷處理后,球閥啟閉時(shí)間符合要求(開啟時(shí)間46 s,關(guān)閉時(shí)間76 s)。但閥芯11、閥芯下軸套9、中層銅套6暫無備件,3號(hào)球閥主配壓閥竄水聲音仍然存在,缺陷仍未消除。
經(jīng)分析,有以下三個(gè)原因:
(1)全開鎖定螺母23松動(dòng)后貼合缸蓋22,在主配全關(guān)位置閥芯動(dòng)作不到位,導(dǎo)致閥芯下軸套9和底層銅套4之間有間隙,引起主配內(nèi)漏。
(2)主配供水法蘭金屬纏繞密封墊損壞,金屬纏繞絲隨壓力水進(jìn)入主配內(nèi)部,卡在主配全關(guān)位置閥芯下軸套9和底層銅套4之間密封面A,導(dǎo)致主配在全關(guān)位置內(nèi)漏。同時(shí)由于金屬纏繞絲較多卡塞在主配內(nèi)部,主配長期動(dòng)作過程中閥芯11和上銅套壓環(huán)8之間產(chǎn)生憋勁,閥芯11材質(zhì)比上銅套壓環(huán)8較硬,導(dǎo)致上銅套壓環(huán)8變形。
(3)上銅套壓環(huán)8存在變形,在球閥開關(guān)時(shí),使閥芯的上下移動(dòng)偏離軸向運(yùn)動(dòng),導(dǎo)致閥芯及銅套上的金屬密封面不僅不能完全緊密貼合接觸,還會(huì)相互碰撞摩擦,閥芯11、底層銅套4、中層銅套6、上銅套壓環(huán)8和閥芯下軸套9金屬密封面上出現(xiàn)較多的磨損和缺口,密封性能下降引起主配內(nèi)漏。
主配壓閥內(nèi)漏缺陷進(jìn)一步擴(kuò)大可能會(huì)導(dǎo)致風(fēng)險(xiǎn)如下:
(1)球閥開啟過程:閥芯11帶動(dòng)閥芯下軸套9向上動(dòng)作,通往接力器開啟腔的壓力水,上端從閥芯11和上銅套壓環(huán)8之間的的密封面滲漏,下端從閥芯下軸套9和中層銅套6之間的密封面滲漏,通往接力器開啟腔的壓力水損失較多,接力器開啟腔壓力下降,導(dǎo)致接力器動(dòng)力不足,可能存在球閥開啟時(shí)間變長的風(fēng)險(xiǎn)。詳見圖10。
(2)球閥關(guān)閉過程:閥芯11帶動(dòng)閥芯下軸套9向下動(dòng)作,通往接力器關(guān)閉腔的壓力水,上端從閥芯11和中層銅套6之間的的密封面滲漏,下端從閥芯下軸套9和底層銅套4之間的密封面滲漏,通往接力器關(guān)閉腔的壓力水損失較多,接力器關(guān)閉腔壓力下降,導(dǎo)致接力器關(guān)閉動(dòng)力不足,可能存在球閥關(guān)閉時(shí)間變長的風(fēng)險(xiǎn)。詳見圖11。
清蓄3號(hào)球閥主配自2017年8月內(nèi)漏至今,3號(hào)球閥啟閉時(shí)間正常沒有變長趨勢,目前3號(hào)球閥通過調(diào)節(jié)流量調(diào)節(jié)閥,可調(diào)節(jié)的啟閉時(shí)間范圍為30~80 s,可調(diào)節(jié)裕度較大,若缺陷擴(kuò)大,球閥啟閉時(shí)間變長,可調(diào)節(jié)流量調(diào)節(jié)閥恢復(fù)球閥正常的啟閉時(shí)間。另外,通過壓力錄波儀,確認(rèn)目前3號(hào)球閥動(dòng)作過程,接力器動(dòng)作正常啟閉腔壓力平穩(wěn),對(duì)比其他機(jī)組3號(hào)球閥接力器啟閉腔壓力亦無下降趨勢。(錄波情況詳見圖12、圖13)
綜上所述,3號(hào)球閥主配內(nèi)漏缺陷暫無惡化趨勢,風(fēng)險(xiǎn)可控。

圖10 底層銅套4金屬密封面

圖11 底層銅套4金屬密封面

圖12 3號(hào)球閥關(guān)閉過程接力器啟閉腔壓力脈動(dòng)

圖13 4號(hào)球閥關(guān)閉過程接力器啟閉腔壓力脈動(dòng)
根據(jù)以上分析,特制定以下檢修維護(hù)策略:
(1)機(jī)械每周巡檢定期檢查1號(hào)~4號(hào)球閥全關(guān)狀態(tài),主配鎖定螺母23是否松動(dòng),如有松動(dòng)及時(shí)緊固,保持全開鎖錠螺母23緊貼墊片B07。
(2)機(jī)械on-call人員每周統(tǒng)計(jì)3號(hào)球閥啟閉時(shí)間(目前3號(hào)球閥開啟時(shí)間46 s,關(guān)閉時(shí)間80 s)。
(3)通過壓力錄波儀,每月對(duì)3號(hào)球閥開啟和關(guān)閉狀態(tài),接力器啟閉腔的壓力脈動(dòng)情況進(jìn)行錄波,并與其他機(jī)組錄波情況進(jìn)行對(duì)比分析。
(4)每年機(jī)組檢修期間,檢查1號(hào)~4號(hào)球閥主配壓閥供水法蘭密封墊是否損壞,如有損傷及時(shí)更換。
(5)盡快采購主配壓閥備品(或閥內(nèi)部件)。目前杭州東芝針對(duì)主配壓閥閥內(nèi)備件報(bào)價(jià)為85萬元,價(jià)格偏高,經(jīng)濟(jì)合理性較差。已嘗試聯(lián)系國內(nèi)類似產(chǎn)品生產(chǎn)廠家,計(jì)劃定制主配閥芯11、底層銅套4、閥芯下軸套9、下層銅套5、中層銅套6、上層銅套7、上銅套壓環(huán)8的備件。若國產(chǎn)化定制可行,將嘗試國產(chǎn)化主配備件,節(jié)約檢修維護(hù)成本,在機(jī)組檢修時(shí)盡快擇機(jī)更換。
若3號(hào)主配內(nèi)漏缺陷擴(kuò)大,導(dǎo)致3號(hào)球閥啟閉時(shí)間變長,應(yīng)急處置措施如下:
(1)調(diào)節(jié)3號(hào)球閥開啟腔流量調(diào)節(jié)閥開度,通過控制開啟腔排水的速度,調(diào)節(jié)球閥關(guān)閉時(shí)間;調(diào)節(jié)3號(hào)球閥關(guān)閉腔流量調(diào)節(jié)閥開度,通過控制關(guān)閉腔排水的速度,調(diào)節(jié)球閥開啟時(shí)間。3號(hào)球閥啟閉時(shí)間采用全淹沒組合分配式氣體滅火系統(tǒng),雖然其造價(jià)比水滅火系統(tǒng)高,但是其對(duì)被保護(hù)設(shè)備無損害且滅火效果較好,對(duì)電廠造成的經(jīng)濟(jì)損失小,具有廣闊的推廣應(yīng)用價(jià)值。